畢遠強
(潞安集團 余吾煤業(yè)公司,山西 長治 046103)
據(jù)統(tǒng)計,我國國有高瓦斯礦井有1 100多座,約占煤礦總數(shù)的33.6%,高瓦斯礦井煤體具有透氣性低、煤層松軟、瓦斯含量高等特點,在掘進過程中經(jīng)常發(fā)生瓦斯預警,甚至超限事故,尤其是近些年隨著礦井開采水平不斷延伸,煤體埋藏深度逐漸增加,而煤體瓦斯含量與埋藏深度基本呈正比,即煤體瓦斯含量也會上升[1],導致巷道在掘進過程中瓦斯?jié)舛缺3衷谳^高水平,對安全生產(chǎn)造成了很大的威脅。
為較好地解決高瓦斯煤巷掘進工作面瓦斯高的問題,本文以潞安集團余吾煤業(yè)S5206膠帶巷為例,從優(yōu)化釋放孔傾角、增加配風量、降低煤壁瓦斯涌出量等方面采取措施,為高瓦斯煤巷掘進工作面瓦斯治理提供新的思路。
余吾煤業(yè)為高瓦斯礦井,絕對瓦斯涌出量為352.53 m3/min,瓦斯治理全部為一級區(qū)域,為潞安集團瓦斯涌出量較高的礦井之一。S5206膠帶巷設計長度為1 825 m,沿煤層底板掘進,巷道寬5.4 m,寬3.8 m,采用4臺FBD№7.1/2×45 kW軸流式風機(兩用兩備)向迎頭供風,掘進期間配風量為1 680 m3/min,巷道煤體平均厚度為6 m,底板標高為+405~+440 m,埋深494~561 m,掘進期間在迎頭施工28個孔徑為65 mm的瓦斯釋放孔,孔深為15 m,同時每50 m施工1個邁步鉆場施工邊掘邊抽孔,每個鉆場施工6個鉆孔,設計深度為140~142 m。
S5206膠帶巷在掘進至1 600 m時,工作面風流、回風流瓦斯?jié)舛瘸霈F(xiàn)快速上升,掘進期間瓦斯?jié)舛缺3衷谳^高水平,風流最高瓦斯?jié)舛冗_到1.0%,回風流最高瓦斯?jié)舛冗_到0.82%,平均日進尺為3.6 m。其中迎頭在割煤過程中有煤炮聲,風排瓦斯量達到9 m3/min以上。
為了解S5206膠帶巷瓦斯涌出情況,從距離工作面迎頭10 m開始,每100 m觀測1次巷道風量、瓦斯?jié)舛?,其中選用中速風表測定風量,利用便攜式瓦斯檢測儀在巷道中間位置測定濃度。風機前瓦斯?jié)舛葹?.08%,巷道瓦斯涌出情況見表1,變化曲線見圖1。
表1 S5206膠帶巷道巷道瓦斯涌出情況
圖1 S5206膠帶巷道瓦斯涌出變化曲線
S5206膠帶巷迎頭10 m范圍內(nèi)瓦斯涌出量為2.69 m3/min,10~610 m范圍內(nèi)巷道百米瓦斯涌出量為0.67 m3/min,610~1 510 m范圍內(nèi)巷道百米瓦斯涌出量為0.32 m3/min。說明迎頭煤體瓦斯含量較高,新暴露煤壁瓦斯釋放量較大。隨著煤壁暴露時間逐漸增加,煤壁瓦斯涌出量逐漸下降并趨向穩(wěn)定。
S5206膠帶巷距離迎頭10~410 m范圍內(nèi)百米瓦斯涌出量為0.67 m3/min,在410~510 m范圍內(nèi)百米瓦斯涌出量為0.84 m3/min,510 m以后百米瓦斯涌出量逐漸下降。說明在距離迎頭410~510 m范圍內(nèi)為瓦斯富集區(qū)域,通過在現(xiàn)場查看,發(fā)現(xiàn)在距離迎頭445~447 m位置頂板煤體瓦斯?jié)舛冗_到0.7%。
為降低S5206膠帶巷掘進期間瓦斯?jié)舛龋謩e從優(yōu)化釋放孔傾角、增加配風量、降低煤壁瓦斯涌出量等方面采取措施。
S5206膠帶巷道每天檢修班施工28個釋放孔,如圖2所示,迎頭按照4排、每排7個鉆孔布置,孔徑為65 mm,使用手持式風鉆配合高螺旋寬葉片鉆桿施工,每根鉆桿長度為1 m,均垂直于煤墻施工,傾角為0°,兩側釋放孔距離兩側煤幫均為600 mm,排距為600 mm。S5206膠帶巷道煤厚為6 m,巷道高度為3.8 m,頂煤為2.2 m,通過現(xiàn)場跟班發(fā)現(xiàn),煤炮聲多發(fā)生在掘進機截割巷道上部煤體區(qū)域,當該區(qū)域煤體破碎時,頂煤發(fā)生煤炮聲概率較大。推測為頂煤受采動影響,割煤瞬間應力重新分布,應力得到釋放,因此出現(xiàn)煤炮聲[2]。同時響煤炮時,頂煤瓦斯通過破煤產(chǎn)生的裂隙快速涌向工作面,導致風流瓦斯?jié)舛燃眲∩?,易出現(xiàn)瓦斯預警事故。
為解決割煤期間響煤炮,杜絕頂煤瓦斯快速釋放引起瓦斯過高問題,對釋放孔施工傾角進行了調(diào)整,其中第一排孔傾角與巷道傾角一致,第二排孔傾角為巷道傾角加3°,第三排傾角為巷道傾角加7°,第四排傾角為巷道傾角加10°。通過將釋放孔布置在頂煤中,可以使頂煤卸壓,透氣性增強,煤體瓦斯解吸速度加快,達到降低工作面煤體應力和瓦斯壓力,提前釋放煤體內(nèi)部游離瓦斯,見圖3。
圖2 S5206膠帶巷迎頭釋放孔正視圖(mm)
圖3 S5206膠帶巷迎頭釋放孔剖面(調(diào)整角度)(mm)
S5206膠帶巷配風量為1 680 m3/min,風機為FBD№7.1/2×45 kW軸流式風機,風筒直徑為1 000 mm,每節(jié)風筒長度為10 m。由于巷道掘進距離較遠,供風距離達到1 400 m,在工作面實測風量為900 m3/min,風筒漏風量為780 m3/min,風量利用率為67.6%。迎頭工作面生產(chǎn)期間,主要依靠通風排出落煤瓦斯,工作面前方煤體賦存大量的高壓瓦斯,未得到有效釋放,割煤時造成瓦斯的集中涌出,當掘進面的有效風量不足時則引起致瓦斯預警事故[3]。因此在風速符合要求的情況下,迎頭風量越大越好。
通過調(diào)研,將4臺FBD№7.1/2×45 kW風機全部更換為FBD№7.1/2×55 kW風機,風筒直徑為1 000 mm,每節(jié)風筒長度由10 m增加為20 m。通過現(xiàn)場實測,配風量達到1 860 m3/min,工作面風量達到1 350 m3/min,風筒漏風量為510 m3/min,風量利用率為72.6%,風機參數(shù)對比情況見表2。
S5206膠帶巷在距離迎頭445~447 m位置頂板煤體瓦斯?jié)舛冗_到0.7%,導致距離迎頭410~510 m百米瓦斯涌出量出現(xiàn)上升,與310~410 m單元相比,百米瓦斯涌出量增加了0.34 m3/min·hm。為降低445~447 m位置頂板煤體瓦斯?jié)舛?,分別在445 m、446 m、447 m位置施工小直徑抽采孔對頂煤瓦斯進行抽采,小直徑抽采孔為徑向抽采,能夠抽采頂煤中的游離瓦斯,同時可以促進吸附瓦斯轉(zhuǎn)變?yōu)橛坞x瓦斯連續(xù)不斷抽入抽采系統(tǒng),從而降低煤體瓦斯含量,弱化煤壁瓦斯涌出強度。
小直徑抽采孔利用錨桿機垂直于頂板施工,孔深與頂煤厚度一致,即2.2 m,每排施工8個,共計24個,孔徑為65 mm,鉆孔排間距為1 m,鉆孔間距為600 mm,鉆孔距離兩幫距離均為600 mm。小直徑抽采孔施工完畢后,在距離孔口0.1 m處安裝65 mmPVC彎頭,并利用水泥封堵孔口,彎頭上焊接有瓦斯?jié)舛扔^測銅嘴,見圖4。
表2 FBD№7. 1/2×45 kW與FBD№8.0/2×55 kW參數(shù)對比
圖4 S5206膠帶巷頂板小直徑抽采孔俯視圖(mm)
鉆孔施工完畢、封堵后,及時并入巷道抽采系統(tǒng)進行抽采。24個鉆孔中平均抽采濃度為26.2%,最高瓦斯?jié)舛冗_到40.2%,同時巷道頂板瓦斯?jié)舛扔?.7%下降至0.13%,中間位置瓦斯?jié)舛扔?.37%下降至0.3%。
通過采取優(yōu)化迎頭釋放孔施工角度、增加工作面風量、降低煤壁瓦斯涌出量等措施,S5206膠帶巷道瓦斯?jié)舛瘸霈F(xiàn)下降,保障了工作面安全掘進。
1) 未采取措施前,S5206膠帶巷工作面風流平均瓦斯?jié)舛葹?.13%,回風流平均瓦斯?jié)舛葹?.56%;采取措施后,風流平均瓦斯?jié)舛葹?.10%,回風流平均瓦斯?jié)舛葹?.49%,風流瓦斯?jié)舛认陆盗?.03%,回風流瓦斯?jié)舛认陆盗?.07%。
2) 通過采取上述瓦斯治理措施,S5206膠帶巷風量由1 680 m3/min增加為1 860 m3/min,瓦斯涌出量由9.41 m3/min下降至9.11 m3/min,掘進進尺由3.6 m增加為5.4 m。