賈兆祥
(晉城煤業(yè)集團(tuán),山西 晉城 048006)
晉城煤業(yè)集團(tuán)鳳凰山礦二水平煤柱回收工作面開(kāi)采9號(hào)煤層,煤層平均厚度1.5 m,傾角0~6°,平均3°,含1層0.08 m厚的泥巖夾矸,煤層直接頂為石灰?guī)r,厚度0.12~0.45 m,平均0.24 m,基本頂為細(xì)砂巖,厚度2.63~8.27 m,平均5.31 m,直接底巖性為泥巖,厚度0.40~2.84 m,平均1.65 m,老底巖性為石灰?guī)r,厚度0.3~0.92 m,平均0.61 m。工作面采用綜合機(jī)械化采煤方法,采高為1.65 m,工作面一階段長(zhǎng)度113.95 m、回采長(zhǎng)度652.79 m;二階段長(zhǎng)度70.11 m、回采長(zhǎng)度360.57 m。
二水平煤柱回收工作面回采范圍內(nèi)有IX1316回風(fēng)橫川、五橫川及IX1314回風(fēng)橫川等10條空巷,空巷斷面形狀為拱形和矩形,巷內(nèi)的支護(hù)方式為錨網(wǎng)梁支護(hù)或錨網(wǎng)噴支護(hù),具體工作面位置及空巷分布形態(tài)如圖1所示。
圖1 工作面位置及空巷分布位置示意
回采工作面過(guò)空巷時(shí),主要存在兩方面的問(wèn)題,一方面為基本頂出現(xiàn)超前破斷,空巷被上覆巖層冒落下來(lái)的矸石所充填,進(jìn)而致使工作面在回采推進(jìn)至空巷區(qū)域時(shí),無(wú)法正常推進(jìn)通過(guò);另一方面隨著回采工作面的推進(jìn)使得工作面與空巷間的寬度逐漸減小,當(dāng)工作面與空巷間的寬度小于臨界寬度時(shí),煤柱會(huì)不斷積蓄能量,易使煤柱出現(xiàn)突變失穩(wěn)現(xiàn)象,影響工作面的正?;夭赏七M(jìn)。
根據(jù)理論研究與工程實(shí)踐結(jié)果[1-2],空巷基本頂超前破斷是由于煤柱出現(xiàn)失穩(wěn),致使頂板巖層失去了下部的支撐作用,基本頂所受的應(yīng)力超過(guò)其極限的抗拉強(qiáng)度,從而出現(xiàn)了超前破斷,且基本頂?shù)钠茢辔恢弥饕c其自身的厚度、容重、強(qiáng)度和覆巖載荷等因素有關(guān)。
基于上述分析可知,為防止基本頂發(fā)生超前破斷,需保障煤柱的穩(wěn)定,應(yīng)使空巷內(nèi)部的支護(hù)阻力大于其所需最低支護(hù)阻力,以防止工作面與空巷間煤柱的失穩(wěn)。現(xiàn)結(jié)合二水平煤柱回收工作面內(nèi)空巷的賦存特征,確定采用空巷充填的方式,保障上方基本頂巖層的穩(wěn)定,確保工作面正?;夭赏ㄟ^(guò)空巷區(qū)域。
1) 充填材料。在保障技術(shù)滿足要求的情況下,基于經(jīng)濟(jì)考慮,本次空巷充填作業(yè)的材料選用高水材料,材料由A和B兩種材料組成,兩種材料的使用比例為1∶1,確定材料的水灰比為4∶1,初凝時(shí)間為1 h;該水灰比下材料膠結(jié)24 h后的單軸抗壓強(qiáng)度能夠達(dá)到4.2 MPa[3-4],可有效支撐空巷頂板。
2) 充填方法。根據(jù)二水平煤柱回收工作面內(nèi)空巷的賦存條件,充填方法采用分段阻隔充填法[5-6],如圖2所示。該方法先根據(jù)空巷特征將巷道劃分為若干個(gè)區(qū)段,分別在每個(gè)區(qū)段分割線處構(gòu)筑止?jié){墻,根據(jù)二水平煤柱回收工作面特征,設(shè)置分段長(zhǎng)度為15 m,止?jié){墻體的厚度為1.2 m,在一個(gè)止?jié){墻體構(gòu)筑完成后1 d,進(jìn)行空巷區(qū)域的充填作業(yè),隨后依次根據(jù)劃分分段進(jìn)行筑墻與充填作業(yè)。
圖2 分段阻隔充填法示意
3) 充填系統(tǒng)。在進(jìn)行充填作業(yè)時(shí),充填材料在井下進(jìn)行攪拌制備,使用攪拌器將A、B兩種漿液攪拌均勻,通過(guò)A泵、B泵及兩趟高壓管路進(jìn)行漿液的輸送,在出漿口的位置處將漿液進(jìn)行混合,插入充填區(qū)域內(nèi)進(jìn)行充填作業(yè),具體流程如圖3所示。
工作面液壓支架型號(hào)為ZZa4000-10/21型普通支架,支架的額定工作阻力為4 000 kN,工作面泵站壓力為32 MPa,支架初撐力為26 MPa。在工作面過(guò)空巷期間進(jìn)行支架壓力的監(jiān)測(cè)作業(yè),現(xiàn)以工作面推進(jìn)通過(guò)IX1316回風(fēng)橫川空巷時(shí)的支架壓力進(jìn)行分析,具體如圖4所示。
由圖4可知,隨著工作面距離空巷距離的減小,液壓支架的壓力逐漸增大,在工作面距離空巷50 m的位置處,支架的壓力為29.4 MPa,隨著回采作業(yè)的進(jìn)行,支架的壓力開(kāi)始逐漸增大,當(dāng)工作面推進(jìn)至空巷區(qū)域時(shí),液壓支架的壓力達(dá)到最大值,為30.5 MPa,增長(zhǎng)了3.7%,此時(shí)支架壓力與泵站提供的壓力之間仍存在著約4.7%的富裕系數(shù)。當(dāng)工作面推進(jìn)通過(guò)空巷后,隨著回采的進(jìn)行,支架的壓力逐漸降低,大致回采推進(jìn)過(guò)空巷50 m的位置時(shí),支架壓力恢復(fù)正常狀態(tài),表明空巷的存在對(duì)其前后50 m范圍內(nèi)圍巖體的應(yīng)力分布產(chǎn)生影響。另外結(jié)合回采期間的現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)結(jié)果可知,回工作面過(guò)其余空巷期間,支架受力同樣較為正常,支架無(wú)安全閥開(kāi)啟的現(xiàn)象,煤壁未出現(xiàn)大范圍的片幫現(xiàn)象。基于上述分析可知,工作面采用高水材料進(jìn)行空巷充填開(kāi)采取得了良好的效果。
圖3 充填系統(tǒng)示意
圖4 工作面過(guò)充填空巷期間液壓支架壓力曲線
根據(jù)二水平煤柱回收工作面空巷賦存情況,通過(guò)分析空巷圍巖變形機(jī)理,確定采用高水材料空巷充填技術(shù),現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明,空巷充填效果良好,保障了工作面的安全回采。