張旭東,魏 群
(中煤大同能源有限責(zé)任公司,山西 大同 030071)
中煤塔山煤礦選煤廠2015年改擴建以后,入洗能力由原來的2.40 Mt/a增加到5.00 Mt/a。改造前生產(chǎn)工藝為:塊煤(200~50 mm)動篩跳汰機分選,小于50 mm末煤采用兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,粗煤泥弧形篩+煤泥離心機脫水回收,細煤泥加壓過濾機+壓濾機聯(lián)合回收。工藝改造后,在保留原有生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上,取消動篩排矸系統(tǒng),新增大于13 mm塊煤重介質(zhì)淺槽分選、粗煤泥TBS分選系統(tǒng)等,末煤由原有重介旋流器系統(tǒng)分選。改造后的生產(chǎn)工藝為:塊煤(200~13 mm)重介淺槽分選,末煤(13~1 mm)兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,粗煤泥(1~0.25 mm)TBS分選,細煤泥(小于0.25 mm)加壓過濾機/快開式壓濾機回收[1]。
2019年塔山煤礦選煤廠介耗偏高,末煤系統(tǒng)消耗的介質(zhì)量是塊煤淺槽系統(tǒng)消耗的5倍之多,塊煤系統(tǒng)介耗較低。本文主要對末煤系統(tǒng)介耗偏高的問題進行分析、研究并實施改進。
選煤廠自改擴建后投入生產(chǎn)以來,2016—2018年入洗毛煤煤質(zhì)基本穩(wěn)定,塊煤含量多,末煤含量少,生產(chǎn)系統(tǒng)滿足設(shè)計要求。從2019年1月開始,礦井回采區(qū)30515工作面推進至F4斷層附近,煤柱應(yīng)力集中,礦壓集中顯現(xiàn),煤體破碎量大,毛煤煤質(zhì)發(fā)生了變化,末煤含量增加了約7%,煤泥含量增加了約5%,從而增加了末煤系統(tǒng)處理負荷。311脫泥篩篩上物料床層厚度增加40~50 mm,致使脫泥篩的脫泥效果變差,篩上物中的大量煤泥未能夠得到有效脫除,進入后續(xù)末煤重介旋流器分選系統(tǒng),導(dǎo)致懸浮液的黏度增大、穩(wěn)定性變差,使得粘附在煤顆粒表面上的介質(zhì)脫除效率降低,增加了產(chǎn)品帶介量。
由于末煤系統(tǒng)在改擴建時沒有進行同步升級改造,324精煤脫介篩的處理能力明顯不足,脫介效果差。主要原因:①脫介篩上原有2道噴水,噴水壓力0.2~0.3 MPa,隨著處理負荷的增加,篩上物料床層增厚,噴水無法有效穿透床層,致使床層下部產(chǎn)品附著的介質(zhì)得不到有效脫除回收;且精煤脫介篩脫介過程中,煤流在篩面上的分布呈現(xiàn)兩邊少、中間多,中間煤流在經(jīng)過合格介質(zhì)段的擋水堰時向稀介段串料,導(dǎo)致進入精煤磁選機的稀介量和煤泥量進一步增多,影響后續(xù)磁選機的回收效果;②322精煤預(yù)先脫介弧形篩和324精煤脫介香蕉篩傾角大,煤流在篩面子上的流速太快,停留時間縮短,在合格介質(zhì)段預(yù)先脫介效果差,產(chǎn)品來不及完成脫介就通過了篩面,導(dǎo)致產(chǎn)品帶介量偏高;三是337矸石脫介篩煤流分布不均勻,左邊物料多,右邊物料少,沒有完全沿篩面鋪開,降低了脫介效果[2]。
對精煤產(chǎn)品、矸石產(chǎn)品采樣,進行帶介量檢測分析,結(jié)果分別見表1和表2。
表1 末精煤帶介量檢測分析
表2 末矸石帶介量檢測分析
由表1、表2看出,精煤產(chǎn)品帶介量平均達到1.41 kg/t,矸石產(chǎn)品帶介量平均達到0.90 kg/t,產(chǎn)品帶介量偏高,說明脫介篩脫介效果差是造成介耗高的一個主要原因。
井下礦壓大造成高嶺巖等礦物壓碎,大量黏土類細粒級礦物集中在煤泥里,矸石泥化現(xiàn)象凸顯,改變了煤泥水性質(zhì),煤泥在濃縮機中沉降速度變慢,溢流水濃度居高不下,水質(zhì)發(fā)粘,造成脫介篩、脫泥篩噴嘴頻繁堵塞,噴水不暢,影響產(chǎn)品的脫介。
目前選煤廠末煤系統(tǒng)有2臺精煤磁選機和1臺矸石磁選機,2臺精煤磁選機的入料相同。由于處理量增加,精煤磁選機的運行負荷增加,磁選機的入料量、入料濃度波動都增大,流速也加快,槽體內(nèi)物料“翻花”嚴重,介質(zhì)來不及回收就隨尾礦水排出,尾礦帶介量增加,大大降低了磁選機磁選效率;磁選機滾筒精礦卸料不徹底,滾筒表面殘留的一層介質(zhì)未得到及時回收,重新進入槽體隨尾礦水排出,降低了磁選機的回收效果[3];340精煤磁選機入料管傾斜角度偏大,物料流速快、通過量大,加劇了該機的“翻花”現(xiàn)象,增加了其尾礦帶介量。
對精煤磁選機、矸石磁選機的入料、尾礦進行采樣檢測分析,結(jié)果見表3。
由表3可以看出:
(1)340精煤磁選機尾礦帶介量高于341精煤磁選機,且尾礦帶介量遠高于正常水平下磁選機尾礦帶介量的技術(shù)規(guī)范要求;矸石磁選機的尾礦帶介量基本符合要求。
(2)精煤磁選機入料的質(zhì)量濃度大于矸石磁選機。入料濃度過高,大大增加了磁性物顆粒向滾筒移動的阻力,降低了磁性物顆粒的運動速度,磁選機滾筒不能對其進行充分回收。藝利磁選機對入料固體含量濃度的要求為10%~25%,而選煤廠精煤磁選機的入料濃度高于上限值,是降低磁選機回收效果的原因之一。
表3 磁選機檢測分析
為使脫介篩篩上物料分布均勻,減緩物料流速,提高脫介篩的脫介效果。具體采取的措施如下:
(1)在合格介質(zhì)環(huán)節(jié),322精煤弧形篩出料端安裝擋煤膠帶,在337矸石脫介篩入料溜槽內(nèi)增設(shè)擋料板,將所有脫介篩合格介質(zhì)段與稀介質(zhì)段之間的篩板全部更換成帶擋水堰的篩板。使之對物料起到阻擋、緩沖的作用,延長物料在篩面上的停留時間。
(2)改善篩面上的噴水效果。針對目前脫介篩物料床層厚的問題,在篩子上增加了1道噴水,將噴水下方的篩板全都更換成帶擋水堰的篩板,使物料能夠及時翻滾而受到噴水的全方位沖淋,減少產(chǎn)品帶介量。
(3)加強對脫介篩篩板、噴嘴的日常管理。對磨損嚴重的篩片、擋煤膠帶和堵塞的噴嘴等進行及時更換,確保合介段脫介效果[4]。
降低精煤磁選機的入料濃度,減少入料量,以解決精煤磁選機能力不足的問題。具體措施如下:
(1)將精煤脫介篩合格介質(zhì)段分流量的1/2和末精煤離心機的離心液由進入精煤稀介桶改到進入矸石稀介桶,由矸石磁選機回收這部分物料中的合格介質(zhì)。對磁選機介質(zhì)回收工藝改造后,既降低了精煤磁選機的處理負荷,又降低了精煤磁選機的入料濃度,且充分利用矸石磁選機的處理能力。
(2)針對精煤脫介篩稀介量多的問題,在末煤系統(tǒng)增加了1臺精煤磁選機,以提高精礦磁選的處理能力。
(3)提高磁選機滾筒的卸料效果。在所有磁選機的滾筒上方安裝帶有小孔徑噴嘴的噴淋水管,在保障合格介質(zhì)濃度、穩(wěn)定合格介質(zhì)桶液位平衡的基礎(chǔ)上,合理調(diào)節(jié)噴水量,將滾筒表面的殘留介質(zhì)徹底沖洗干凈,提升滾筒卸料效果,避免介質(zhì)回收短路。
(4)加強對磁選機的管理,定期對磁選機的入料槽體、底流口、噴淋水管等進行疏通,調(diào)整尾礦排料口孔徑,確保磁選機液面溢流穩(wěn)定,不產(chǎn)生翻花,使磁選機介質(zhì)回收效率達到99.8%以上[5-6]。
為解決細粒級煤泥量多、難沉降、洗水濃度偏高而影響產(chǎn)品脫介的問題,采取如下具體措施:
(1)選用合適的藥劑和加藥制度。通過采用聚丙烯酰胺、聚丙烯酰胺+聚合鋁、聚丙烯酰胺+氯化鎂3種不同藥劑制度進行煤泥沉降試驗,結(jié)果表明,單獨使用聚丙烯酰胺,同時增加加藥頻次和加藥量,煤泥沉降速度快,濃縮機溢流水澄清層厚度高。
(2)在細煤泥含量多時,優(yōu)先使用高效節(jié)能快開式壓濾機回收細煤泥,提高處理極細粒級煤泥的效率,降低其在生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)的循環(huán),提高循環(huán)水水質(zhì)。
(3)由于生產(chǎn)混煤與生產(chǎn)精煤時進入生產(chǎn)系統(tǒng)的煤泥量不一樣,根據(jù)洗水濃度的變化,適時調(diào)整生產(chǎn)混煤與精煤時間差,以降低系統(tǒng)煤泥量,降低濃縮機的處理量,提高濃縮機的處理效率,保障洗水濃度指標達到生產(chǎn)需要。
(1)確保所使用的磁鐵礦粉質(zhì)量符合要求。根據(jù)煤炭行業(yè)標準《選煤用磁鐵礦》(MT/T 1017—2007),對所采購的每一批次磁鐵礦粉的水分、粒度組成、磁性物含量、真相對密度進行檢測分析,確保磁性物含量達到95%以上,小于0.045 mm粒級含量高于85%,真相對密度不低于4.5 g/cm3,堅決杜絕不合格的磁鐵礦粉進廠。
(2)嚴格磁鐵礦粉的使用管理。規(guī)范磁鐵礦粉計劃提報、數(shù)質(zhì)量驗收、出入庫等流程;加強介質(zhì)庫的管理,防止風(fēng)耗及雨水、雜質(zhì)混入;根據(jù)生產(chǎn)系統(tǒng)運行情況確定加介量,做好日常磁鐵礦粉的使用記錄,制訂磁鐵礦粉添加流程操作標準等。
(3)加強對生產(chǎn)車間現(xiàn)場的跑冒滴漏管理。由于大同地區(qū)的水質(zhì)較硬,且末煤系統(tǒng)已運行10多年,系統(tǒng)管道銹蝕、磨損嚴重,現(xiàn)場跑冒滴漏問題經(jīng)常發(fā)生。要求生產(chǎn)班組加強對車間管道、溜槽、設(shè)備的巡檢,提前預(yù)防,發(fā)現(xiàn)跑冒滴漏問題及時上報、檢修處理,堅決杜絕跑冒滴漏問題的擴大化[7]。
(1)對改造后的脫介篩產(chǎn)品進行采樣檢測分析,結(jié)果見表4。由表4看出,精煤和矸石產(chǎn)品的帶介量較改造前大幅度降低,脫介篩的脫介效果顯著提升[8]。
表4 產(chǎn)品帶介檢測分析結(jié)果
(2)對改造后的各磁選機尾礦帶介量進行檢測分析,結(jié)果見表5。由表5看出,經(jīng)過改造以后,各磁選機的尾礦帶介量大幅度減少,磁選機對介質(zhì)的回收效果顯著提高,基本符合了磁選機的技術(shù)指標要求。
表5 磁選尾礦檢測分析結(jié)果
(3)選煤廠的介耗由以前的1.50 kg/t(2019年1—4月平均)降到1.00 kg/t(2019年5—12月平均),降低了0.5 kg/t,降幅達33%。
通過對塔山煤礦選煤廠末煤系統(tǒng)介耗偏高的問題進行技術(shù)檢測和原因分析,提出了相應(yīng)的改進措施,并加強了管理。通過改造,該廠的介耗顯著降低,噸毛煤的介耗由以前的1.50 kg/t降低至目前的1.00 kg/t,且介質(zhì)消耗趨于穩(wěn)定,每年可降低磁鐵礦粉成本200萬元。此項改造對提高企業(yè)經(jīng)濟效益、促進企業(yè)的精細管理和長足發(fā)展具有重要的意義。