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鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造鍋爐運行調(diào)整初探

2020-07-13 02:44:05
科技視界 2020年21期
關(guān)鍵詞:燃燒器調(diào)整鍋爐

丁 健

低氮燃燒系統(tǒng)改造以及爐外脫硝組合是目前較為常見的環(huán)保性改良機制,針對煙風系統(tǒng)予以優(yōu)化,但是存在煙風系統(tǒng)和汽水系統(tǒng)連接的問題,這就使得改造過程雖然強化了系統(tǒng)的適應性,卻對減少飛灰可燃物含量作用不大,為了滿足設(shè)備應用的環(huán)保要求,就要對運行工作展開優(yōu)化調(diào)整和控制,確保相應情況能得以優(yōu)化,完善進一步調(diào)整的方案。

1 案例分析

本文以某電廠I 號機組為例,設(shè)備屬于亞臨界自然循環(huán)鍋爐系統(tǒng),主要采取優(yōu)混∶平混=2 ∶3 的摻燒方式,其中,基碳 55.2%、基氫 3.6%、基氧 8.1%、基低位發(fā)熱量為21400,空氣干燥基水分達到2.69%。設(shè)備在實際應用中利用的是前后墻對沖燃燒的模式,并且針對設(shè)備的爐膛前墻和后墻各設(shè)置了3 層燃燒器,安裝雙調(diào)風旋流煤粉燃燒設(shè)備,蒸發(fā)量能達到每小時2000 噸左右。

在運行一段時間后,設(shè)備管理部門對設(shè)備進行基建調(diào)試,針對機組高負荷狀態(tài)下汽溫較低的問題進行研討,利用相應措施減少了省煤器受熱面,并且完成設(shè)備改造處理工作,在一系列改造工作結(jié)束后,主汽溫度有所改變,達到了預計設(shè)計數(shù)值,系統(tǒng)實際能實現(xiàn)滿負荷運行。然而,因為煤粉停留時間減少造成鍋爐運行效率不高,加之飛灰可燃物含量較大,部門決定對系統(tǒng)開展運行調(diào)整工作。

2 鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造方案及運行調(diào)整過程

在鍋爐燃燒改造工作中,要結(jié)合實際應用需求完成對應處理方案,確保控制措施的合理性,且能優(yōu)化提升管理效率,并且在改造的基礎(chǔ)上運行對應的方案調(diào)整機制,促進改造工程的全面落實。最重要的是,要避免沒有完全燃燒的煤粉沖破燃盡風進入到設(shè)備的尾部煙道結(jié)構(gòu)中造成運行質(zhì)量的失效,就要對系統(tǒng)進行改造控制和優(yōu)化處理,發(fā)揮調(diào)整工作的作用,設(shè)計適宜的燃盡風量和實際運行風速。

2.1 鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造方案

在我國,鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造方案主要是利用四角切圓燃燒的方式完成改造,因為前后墻對沖燃燒方式的改造技術(shù)難度較大,所以在實際操作過程中還需要改良。而在本次工程改造項目中,技術(shù)部門在進行低氮燃燒改造的同時,還對汽輪機高中壓缸予以通流處理,保證改造工作順利落實,并集中技術(shù)保證機組預期增容10%。值得一提的是,除去對汽輪機通流改造實現(xiàn)節(jié)能效益外,也能減少NOx的排放量,適當增加燃燒器的數(shù)量,優(yōu)化燃燒器層距和水平距離負荷水平。然而,在實際操作中,因為鍋爐剛性梁結(jié)構(gòu)和現(xiàn)場布置條件受限,就使得一部分操作流程在應用時有些難度?;诖?,借助空氣分級燃燒技術(shù)對軸向空氣級別和徑向空氣級別予以分級控制也能減少NOx的排放量,針對爐內(nèi)溫度場予以系統(tǒng)再分配,確保優(yōu)化相應的環(huán)保性能指標。

第一,要對燃燒器進行位置優(yōu)化,按照剛性需求和環(huán)保指標完成相應的處理工作,切實提升處理水平,優(yōu)化控制綜合效果。本次方案中,要將燃燒器整體下移3m 到4m,最佳為3.5m,并且保證原始設(shè)計位置得以落實[1]。與此同時,要延長煤粉在爐腔內(nèi)的實際停留時間,從而合理性增高鍋爐高溫段的實際受熱面積,確保能對具體參數(shù)予以約束處理,確保設(shè)計規(guī)范性和運行穩(wěn)定性,從根本上提高處理效果。這種技術(shù)體系一定程度上改造了鍋爐煤粉的燃燒率,維持鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造后的燃燒效果,減少鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)對空氣污染的程度。

第二,對燃燒器的設(shè)備進行改良,主要是將原有設(shè)備改為中心給粉的旋流式燃燒器,并且更換原有的微油點火燃燒器,轉(zhuǎn)變?yōu)橹行慕o粉燃燒器,從而一定程度上提高了整個燃燒器分級燃燒的效果。

第三,對燃燒器設(shè)備進行升級后,也要對燃盡風結(jié)構(gòu)予以處理,利用新型結(jié)構(gòu)模式避免應用處理的效果和環(huán)保價值,主要是在原有上層燃燒器運行的基礎(chǔ)上添加燃盡風噴口,數(shù)量結(jié)合實際運行需求完成設(shè)定,并且保證下層燃盡風也能得到優(yōu)化。正是對燃盡風噴口數(shù)量的改革,實現(xiàn)了整體運行比例的優(yōu)化,也為提升分級燃燒效果提供了保障,避免燃盡風水平不足造成的影響,實現(xiàn)了運行效率和環(huán)保價值的全面提升。

2.2 鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)運行調(diào)整過程

在改造基礎(chǔ)上進行運行調(diào)整,是為了確保低氮燃燒系統(tǒng)運行效果,在改造工序結(jié)束后,無論是鍋爐主控制系統(tǒng)還是再熱汽溫參數(shù)都實現(xiàn)了優(yōu)化,并且氣(汽)壓也能達到設(shè)計參數(shù),且過熱器的溫水量并沒有改變較大,保證相應的壁溫溫差都能被控制在標準數(shù)值范圍內(nèi),優(yōu)化了爐腔區(qū)域結(jié)渣的效果,排煙溫度改造更加適中。但是,若是鍋爐超過600MW 則導致工況受限,尤其是出力效果較差,無法達到預期的BMCR 數(shù)值。基于此,相關(guān)技術(shù)部門決定對鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造后的運行過程進行再次調(diào)整。此次調(diào)整工作中,主要是將機組相應運行參數(shù)和燃燒實測數(shù)據(jù)作為根本參照數(shù)值,從而減少NOx的濃度,優(yōu)化鍋爐出力效果。

2.2.1 原因分析

為了更好地保證參數(shù)應用管理的水平,就要對造成不良運行問題的原因進行分析,從而完成針對性改良和運行調(diào)整方案。

首先,對設(shè)備的軸向空氣分級程度進行分析,發(fā)現(xiàn)相應的參數(shù)并沒有完全符合方案的設(shè)計預想,究其原因,主要是因為在鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造后分級燃燒的程度雖然有所提升,且對應的二次風側(cè)阻力也出現(xiàn)了提升,在較高負荷的工況條件下運行,就造成出口壓力裕量不是非常充足。正是基于以上因素,使得二次風量不能完全滿足機組運行過程中對燃燒量的需求,造成缺氧燃燒,限制了整個鍋爐系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。

其次,設(shè)備的徑向空氣分級系統(tǒng)也沒有完全符合設(shè)計要求和最初的設(shè)計標準,借助燃燒器中心軸線方向的溫度測量可知,燃燒器著火時間有所提前,使得NOx生成數(shù)量增大,嚴重污染環(huán)境,不能滿足環(huán)保標準。

2.2.2 改良措施

在系統(tǒng)化分析鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造運行不良問題后,就要對具體情況進行具體處理,確保能提高相應管理模式的有效性,同時保證應用方案能發(fā)揮其實際價值,從而一定程度上升級系統(tǒng)改造的效果,提升環(huán)保效益。

第一,要對設(shè)備的輔助系統(tǒng)進行改良。主要是對送風機予以擴容處理,保證改造效果適中,由此提升送風機出口的實際壓力裕量以及設(shè)備的送風能力,并且減少送風機運行失速造成的不良問題,切實提高下層燃盡風噴口的運行效率。借助相應的處理措施,就能合理性提升整體結(jié)構(gòu)燃盡風量的數(shù)值參數(shù),改善其占據(jù)鍋爐總風量的比例,優(yōu)化運行調(diào)整效果。

第二,除了對輔助系統(tǒng)予以改良,也要對燃燒器的一次風噴口進行延長處理,保證噴口內(nèi)徑得以縮小,一定程度上改善了設(shè)備著火性能,升級應用管理效率。最重要的是,延長相應設(shè)備的結(jié)構(gòu),也能為環(huán)保工作的處理留出較長的時間,優(yōu)化應用效果,避免NOx生成量增多。

第三,要對設(shè)備的磨煤機出口予以控制,主要是在一次風管的外側(cè)加裝可調(diào)控的設(shè)備,從而對一次風量進行調(diào)節(jié),避免燃燒器各個部位性能出現(xiàn)不均勻的問題。

第四,在完成對應處理工作后,就要對爐腔后墻位置進行處理,拆除1/2 的保溫設(shè)備,從而減少輻射參數(shù)以及對流受熱面的實際吸熱比例參數(shù),提升系統(tǒng)運行穩(wěn)定性,優(yōu)化環(huán)保處理效果。

綜上所述,在應用鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造方案后,對運行過程進行調(diào)整,能在優(yōu)化燃燒水平的基礎(chǔ)上,減少NOx的實際排放數(shù)量,確保在 600MW 以上運行條件下依舊滿足環(huán)保要求,整合機組運行負荷參數(shù)。

2.2.3 運行結(jié)果

在提出系統(tǒng)性改造設(shè)計方案的基礎(chǔ)上,對相應運行過程進行調(diào)整,確保能更加符合設(shè)備運行安全環(huán)保管理要求,針對NOx濃度和鍋爐各項性能指標開展相應的性能優(yōu)化。

第一,鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造后,NOx達到目標參數(shù)要求,滿足運行經(jīng)濟性和安全性要求,并且進行階段性檢測后發(fā)現(xiàn)參數(shù)沒有超出相應標準,符合應用改良的控制參數(shù)。在600MW 數(shù)值以上運行時,NOx數(shù)值為每立方米 330mg,在 600MW 數(shù)值以下運行時,NOx數(shù)值為每立方米300mg,相應參數(shù)相較于改造前降低了近60%,達到安全和指標要求[2]。

第二,改造后進行運行調(diào)整工作,分級燃燒程度有所提高,對鍋爐汽水系統(tǒng)評估工作也滿足應用要求,尾部受熱面積調(diào)整效果較好,集中在上層燃燒器和燃盡風區(qū)間的數(shù)值參數(shù)均符合安全標準,區(qū)域結(jié)渣水平也有所優(yōu)化。

第三,鍋爐效率實現(xiàn)了提升,相較于改造前提高38%,且過熱器減溫水量有所降低。

第四,鍋爐內(nèi)部煤粉分級燃燒程度有所優(yōu)化,尤其是二次風側(cè)阻力數(shù)值,在保證需氧量的同時得以有效控制,數(shù)據(jù)能被約束在規(guī)定的設(shè)計參數(shù)范圍內(nèi)。

3 結(jié)束語

總而言之,在鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造鍋爐運行調(diào)整工作展開的過程中,為了保證改造效果和運行調(diào)整質(zhì)量,就要升級具體改造過程,確保能在滿足運行要求的同時貼合環(huán)保規(guī)范,從根本上維護改造處理的實效性,減少NOx對環(huán)境造成的不利影響,實現(xiàn)經(jīng)濟效益和環(huán)保效益的共贏。

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