趙惠冬
摘要:闡述了真空碳酸鉀脫硫工藝在實(shí)際運(yùn)行中存在的不穩(wěn)定因素的解決方法。
關(guān)鍵詞:真空碳酸鉀脫硫;酸氣分離器;負(fù)壓平衡管;真空泵熱洗
概述:河北峰煤焦化有限公司二期年產(chǎn)200萬(wàn)噸焦炭,配套10.1萬(wàn)Nm?/h化產(chǎn)回收車間,其中脫硫工藝采用焦耐院從德國(guó)引進(jìn)的真空碳酸鉀脫硫工藝。目前我國(guó)采用真空碳酸鉀脫硫工藝的焦化廠較多,大多為新建焦化廠,主要是脫硫與解析,碳酸鉀溶液循環(huán)再利用,解析塔采用真空泵抽真空,減少蒸汽的消耗,同時(shí)脫硫液主要熱源來(lái)自初冷器上段換熱方式提供,為了強(qiáng)化脫硫效果還在脫硫塔上段設(shè)有氫氧化鈉的堿洗段,對(duì)煤氣進(jìn)行二次噴灑,確保硫化氫合格,產(chǎn)生的酸氣由真空泵送至配套WSA制酸裝置制得硫酸供硫銨工段使用。
真空碳酸鉀的工藝描述及原理:
來(lái)自洗苯塔后的煤氣,經(jīng)捕霧器將煤氣中夾帶的洗油霧滴和一些雜質(zhì)捕集下來(lái)后,煤氣進(jìn)入脫硫塔,脫硫塔內(nèi)設(shè)斷塔盤,煤氣自下而上先與來(lái)自再生塔的脫硫貧液(碳酸鉀溶液)逆流接觸,煤氣中的H2S、HCN等酸性氣體被吸收,其主要反應(yīng)為:
2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
H2S + K2CO3 → KHS + KHCO3
HCN + K2CO3 → KCN + KHCO3
CO2 + K2CO3 + H2O → ?2KHCO3
然后煤氣進(jìn)入脫硫塔上段,煤氣自下而上流經(jīng) “堿洗段”,在脫硫塔上段與(NaOH)堿循環(huán)液逆流接觸,進(jìn)一步脫除煤氣中的H2S,使出脫硫塔煤氣中的H2S含量≤0.30g/m3。在此用堿液進(jìn)一步吸收煤氣中的H2S和HCN。
其反應(yīng)如下:
H2S+2NaOH→Na2S+2 H2O
CO2+2NaOH→Na2CO3+H2O
HCN+NaOH→NaCN+H2O
此段的的循環(huán)堿液引出一部分至蒸氨塔,分解固定氨鹽。該段所需(NaOH)堿液貯存于(NaOH)堿液槽中,用(NaOH)堿計(jì)量泵將其連續(xù)送入。用(NaOH)堿液循環(huán)泵維持堿液的循環(huán)。堿液的稀釋用來(lái)自蒸氨塔塔底的部分蒸氨廢水進(jìn)行稀釋。脫硫后的煤氣一部分送回焦?fàn)t和粗苯管式爐加熱使用,其余送往用戶。
吸收了酸性氣體的脫硫富液進(jìn)入富液槽,用富液泵抽出分別與再生塔出來(lái)的熱貧液換熱后,進(jìn)入再生塔再生,在再生塔內(nèi),富液與再生塔底上升的水蒸汽逆流接觸,在真空狀態(tài)下使H2S、HCN等酸性成分從富液解析出來(lái),其反應(yīng)如下:
KHS + KHCO3→ H2S + K2CO3
KCN + KHCO3→ HCN + K2CO3
2KHCO3 → CO2 + K2CO3 + H2O
再生塔頂出來(lái)的酸性氣體進(jìn)冷凝冷卻器,除水后,經(jīng)真空泵將酸性氣體送至制酸裝置產(chǎn)生硫酸。
用脫硫液循環(huán)泵將再生塔底的部分貧液抽出,送往初冷器上部余熱回收段,與煤氣進(jìn)行換熱。換熱后脫硫液自流至脫硫液循環(huán)槽,再由脫硫液給料泵抽出,送回再生塔底,通過(guò)再生塔底部的閃蒸裝置,產(chǎn)生蒸汽,作為再生塔富液再生的熱源。
為確保再生塔操作穩(wěn)定,富液再生所需的熱量,設(shè)置1臺(tái)蒸汽再沸器,使用0.4MPa蒸汽作為輔助熱源。
再生后的貧液經(jīng)貧富液換熱和冷卻器冷卻后,進(jìn)入脫硫塔循環(huán)使用。
系統(tǒng)中因副反應(yīng)而生成的少量KCNS和K4Fe(CN)6鹽類,其總量每升應(yīng)小于15-20克,若超過(guò)這個(gè)數(shù)值則需外排部分貧液到冷凝。
真空碳酸鉀脫硫工藝在實(shí)際運(yùn)行中可能遇到的問(wèn)題:
1、由于再生工藝為負(fù)壓運(yùn)行,酸氣分離器內(nèi)部壓力約為-85kpa,造成酸氣分離器下液帶負(fù)壓,液位高。改造前我單位酸氣分離器液位偏高0.73m,分離器有效液位1.2m,酸氣通過(guò)分離器時(shí)阻力大,流速快帶液多,造成真空泵排液量大,液位不穩(wěn)定,進(jìn)而影響系統(tǒng)整體液位,增加職工操作強(qiáng)度。夏季系統(tǒng)運(yùn)行溫度高,加劇酸汽帶液情況,中控崗位在液位監(jiān)控不到位時(shí),有可能造成真空泵帶分離器液位高聯(lián)鎖停車的情況。
2、真空碳酸鉀脫硫系統(tǒng)的煤氣有一定的煤氣凈化指標(biāo)要求,即焦油霧含量小于25mg/m?,氨含量小于50mg/m?,萘小于200mg/m?,苯小于4g/m?。由于煤氣中不可避免存在一定的焦油、萘、洗油等雜質(zhì)進(jìn)入脫硫液系統(tǒng),最終有再生塔氣體進(jìn)入真空泵系統(tǒng)并沉淀堵塞換熱器、工作液管道,造成真空泵工作液流量逐漸降低,工作液換熱效果下降,真空泵吸力下降,影響解析效果。
優(yōu)化方案:
1.利用酸氣分離器頂部放凈口,使用DN50管道、閥門、法蘭若干制作壓力平衡管道,連接到分離器下液管道平衡點(diǎn)。理論上平衡點(diǎn)越靠近低位槽,酸氣分離器液位越低。我單位將平衡點(diǎn)定到管道水平與垂直連接處,落差距分離器下液出口約5m位置。使得酸氣分離器內(nèi)液位由以前的0.7m,降至0.5m,有效緩解了酸氣帶液多造成的真空泵泵帶分離器液位漲幅快的問(wèn)題。
2.為了使真空泵高效運(yùn)行,解決工作液系統(tǒng)的堵塞問(wèn)題。在真空泵的循環(huán)工作液管道或補(bǔ)水管道打岔,增加DN50(尺寸可變)熱洗管。設(shè)備倒備時(shí),可用再沸器蒸汽冷凝液通入其中,打開真空泵帶分離器放空進(jìn)行沖洗,節(jié)省了拆機(jī)清洗造成的人力占用。同時(shí)可以規(guī)定崗位每周對(duì)1臺(tái)真空泵進(jìn)行倒備清洗,保證了真空設(shè)備高效運(yùn)行,有效避免因真空泵工作液管道換熱器堵塞造成的運(yùn)行效率下降,和自動(dòng)排液閥門堵塞或管道堵塞造成的停車可能。
結(jié)論:
本文從真空碳酸鉀再生的負(fù)壓系統(tǒng)入手,通過(guò)兩項(xiàng)技改優(yōu)化有效解決了實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中存在的酸氣系統(tǒng)阻力大,酸氣帶液多,真空泵不能高效運(yùn)行,工作液系統(tǒng)堵塞相關(guān)問(wèn)題,提高了再生系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量,穩(wěn)定了生產(chǎn),消除了一些突發(fā)跳車因素。
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致謝:我公司與山西焦化有限公司對(duì)外技術(shù)服務(wù)部達(dá)成技術(shù)合作關(guān)系,長(zhǎng)期進(jìn)行技術(shù)交流,對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí),豐富了技術(shù)經(jīng)驗(yàn)同時(shí)共同探討創(chuàng)新。
(作者單位:河北峰煤焦化有限公司)