蘇凱 劉陽平
摘 要:田灣核電站VVER機組停運期間蒸汽發(fā)生器濕保養(yǎng)的聯(lián)氨濃度規(guī)定為20-30mg/L,實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)該聯(lián)氨濃度區(qū)間定位較窄,且因聯(lián)氨具有揮發(fā)、加熱分解、參與鈍化反應(yīng)等特性以及給水管線消耗等因素,導(dǎo)致蒸汽發(fā)生器中聯(lián)氨濃度經(jīng)常不達標,影響工程進度和并破壞蒸汽發(fā)生器連續(xù)保養(yǎng)狀態(tài)進而影響鈍化效果,為解決以上問題,經(jīng)過研究論證優(yōu)化濕保養(yǎng)工藝,提高聯(lián)氨濃度上限為100mg/L,經(jīng)過優(yōu)化蒸汽發(fā)生器濕保養(yǎng)方案并應(yīng)用到田灣核電二期工程,大幅減少了蒸汽發(fā)生器因保養(yǎng)液中聯(lián)氨不合格的異常情況。
關(guān)鍵詞:蒸汽發(fā)生器;濕保養(yǎng);聯(lián)氨
1 引言
核電站蒸汽發(fā)生器(蒸汽發(fā)生器)管材因二回路系統(tǒng)腐蝕產(chǎn)物積累發(fā)生應(yīng)力腐蝕開裂,是蒸汽發(fā)生器傳熱管破損的主要原因。蒸汽發(fā)生器傳熱管破損不僅會破壞一回路壓力邊界的完整性,而且降低了蒸汽發(fā)生器傳熱管的傳熱效率,影響核電站運行的經(jīng)濟效益,甚至影響機組運行壽期內(nèi)蒸汽發(fā)生器的服役壽命。據(jù)統(tǒng)計20%-30%的腐蝕產(chǎn)物來自蒸汽發(fā)生器停堆濕保養(yǎng)期間,因此減少蒸汽發(fā)生器停堆濕保養(yǎng)期間腐蝕產(chǎn)物的生成及積累是必要的。
田灣核電2期蒸汽發(fā)生器濕保養(yǎng)方案:《蒸汽發(fā)生器運維手冊》、《蒸汽發(fā)生器保養(yǎng)程序》A版中規(guī)定,蒸汽發(fā)生器保養(yǎng)液水化學(xué)標準為:N2H4:20-30mg/L、Cl-:≤100μg/L、pH25:9.5-10.0、T:≥90%。實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),該聯(lián)氨濃度區(qū)間定位較窄:在該區(qū)間,蒸汽發(fā)生器pH值往往達不到9.5-10.0的要求(見圖1),還需添加氨水以保證pH值;且因聯(lián)氨具有揮發(fā)、加熱分解、參與鈍化反應(yīng)等特性以及給水管線消耗等因素,導(dǎo)致蒸汽發(fā)生器中聯(lián)氨濃度經(jīng)常不達標;在蒸汽發(fā)生器濕保養(yǎng)時,聯(lián)氨濃度下降至超出該濃度區(qū)間(見圖2),導(dǎo)致保養(yǎng)液不合格需要重新配制和充注,嚴重影響工程進度和并破壞蒸汽發(fā)生器連續(xù)保養(yǎng)狀態(tài)進而影響鈍化效果。
2? 蒸汽發(fā)生器濕保養(yǎng)工藝優(yōu)化
2.1停機期間蒸汽發(fā)生器氧腐蝕及蒸汽發(fā)生器濕保養(yǎng)原理
機組停運期間蒸汽發(fā)生器可能發(fā)生的氧腐蝕。氧是一種去極化劑,所以當(dāng)有氧存在時,加快了電化學(xué)腐蝕的速度,在潮濕的環(huán)境中產(chǎn)生腐蝕原電池,其反應(yīng)機理如下:
但Fe(OH)2會進一步與氧反應(yīng)生成疏松的Fe(OH)3沉淀物,F(xiàn)e(OH)3的沉淀使陽極范圍的亞鐵離子濃度顯著降低,即氧促使陽極的Fe轉(zhuǎn)入水溶液中,加速了腐蝕的過程,生成Fe(OH)2和Fe(OH)3。
為了減少氧腐蝕,在機組停運時,必須控制蒸汽發(fā)生器內(nèi)氧濃度和水分,即濕保養(yǎng)和干保養(yǎng)。 蒸汽發(fā)生器可選擇使用聯(lián)氨溶液進行濕保養(yǎng)。加聯(lián)氨一方面可以除氧,一方面可以將傳熱管表面最外層的Fe2O3轉(zhuǎn)換為相對致密的Fe3O4保護膜,實現(xiàn)鈍化效果,反應(yīng)式如下:
N2H4+O2→2H20+N2
N2H4+6Fe2O3→4Fe3O4+N2+2H20
2.2 保養(yǎng)液聯(lián)氨濃度優(yōu)化
根據(jù)聯(lián)氨與不銹鋼材料的緩蝕機理[1],蒸汽發(fā)生器保養(yǎng)液中適當(dāng)提高聯(lián)氨濃度,可以促進傳熱管表面鈍化膜形成以及提高保養(yǎng)液pH有利于蒸汽發(fā)生器的防腐。且借鑒于田灣核電站2號機水壓試驗和循環(huán)沖洗階段良好的調(diào)試經(jīng)驗,在遵守pH為9.5-10.0的情況下,提高聯(lián)氨濃度區(qū)間為20-100mg/L,經(jīng)俄羅斯OKB水壓機設(shè)計院同意,應(yīng)用到田灣核電二期工程中,蒸汽發(fā)生器二次側(cè)濕保養(yǎng)要求最終修改為:聯(lián)氨20-100mg/L、pH9.5-10.0、氯離子≤100μg/L,透光率≥90%,監(jiān)測頻度為2次/周。
2.3冷試過程中蒸汽發(fā)生器二次側(cè)沖洗
冷試期間,蒸汽發(fā)生器二次側(cè)沖洗前,除氧器中配制沖洗液,對蒸汽發(fā)生器二次側(cè)進行沖洗,以除去設(shè)備及管線內(nèi)表面的有機類及無機類雜質(zhì);沖洗合格后充注保養(yǎng)液對蒸汽發(fā)生器進行濕保養(yǎng),以對蒸汽發(fā)生器傳熱管及二次側(cè)表面建立致密的金屬氧化物保護膜(Fe3O4保護膜)。通過增大聯(lián)氨濃度,提升蒸汽發(fā)生器傳熱管及內(nèi)表面鈍化效果,極大地縮短了冷試的調(diào)試周期,完滿了完成了冷試期間化學(xué)任務(wù)。
2.4役檢過程中對蒸汽發(fā)生器進行濕保養(yǎng)
役檢及停機過程中,在除氧器中配制蒸汽發(fā)生器保養(yǎng)液再傳輸入蒸汽發(fā)生器中進行濕保養(yǎng)。通過較高濃度的聯(lián)氨,對蒸汽發(fā)生器傳熱管及二次側(cè)內(nèi)表面達到一個良好的防腐作用。
3? 應(yīng)用效果
經(jīng)過優(yōu)化水化學(xué)標準,將蒸汽發(fā)生器保養(yǎng)液的中聯(lián)氨濃度提高,保證了保養(yǎng)液中聯(lián)氨濃度在一個較高水平,提搞了鈍化效果,確保蒸發(fā)器鈍化的連續(xù)進行,更有利于蒸汽發(fā)生器的防腐,蒸汽發(fā)生器傳熱管良好的防腐情況則有效的保證了蒸汽發(fā)生器的熱交換能力。在役檢期間,進入蒸汽發(fā)生器內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)傳熱管表面及鈍化膜狀態(tài)良好(見圖3)。該優(yōu)化提高蒸汽發(fā)生器機組建設(shè)期間的防腐能力,為機組的安全穩(wěn)定運行提供了良好的保障,同時為后續(xù)延長機組運行壽期奠定了有力的保障基礎(chǔ)。
降低了蒸汽發(fā)生器保養(yǎng)液的配制難度,提高了配制合格率,減少了廢水排放量。蒸汽發(fā)生器液位為3.7米左右時(保養(yǎng)液通常液位),其水裝量為128m?左右,除氧器配藥有效體積為450m?。如果除氧器中配制保養(yǎng)液聯(lián)氨濃度偏離20-30mg/L的標準或蒸汽發(fā)生器中保養(yǎng)液聯(lián)氨濃度緩慢降至20mg/L以下時,則需講除氧器中不合格的保養(yǎng)液完全排掉或部分排掉后再行配水、加藥。僅從聯(lián)氨濃度考慮,除氧器配制保養(yǎng)液的合格率在實行新的水化學(xué)標準后合格率提高至100%。因此在執(zhí)行新的聯(lián)氨濃度標準后,除氧器配藥及蒸汽發(fā)生器濕保養(yǎng)過程中,節(jié)省了大量的除鹽水及聯(lián)氨藥量,大幅度降低了廢水排放量以及縮短調(diào)試工期,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟效益。
4? 結(jié)論
本項目通過對蒸汽發(fā)生器保養(yǎng)液聯(lián)氨濃度的優(yōu)化,將聯(lián)氨水化學(xué)標優(yōu)化至20-100mg/L,切實有效的解決了蒸汽發(fā)生器保養(yǎng)液聯(lián)氨濃度配制難度高,廢水排放量大等問題,達到了良好的節(jié)能減排效果;更重要的是減少了因聯(lián)氨濃度不合格而導(dǎo)致破壞蒸汽發(fā)生器連續(xù)保養(yǎng)狀態(tài)的現(xiàn)象,提高蒸汽發(fā)生器濕保養(yǎng)鈍化效果,提高了蒸汽發(fā)生器機組建設(shè)期間的防腐能力,為機組的安全穩(wěn)定運行提供了良好的保障,同時為后續(xù)延長機組運行壽期奠定了有力的保障基礎(chǔ)。
參考文獻:
[1]張孟琴,潘慶春,于晶華等,PWR核電站蒸汽發(fā)生器停堆濕保養(yǎng)工況聯(lián)氨的緩蝕作用,中國原子能科學(xué)研究院年報,1990年00期,273-274
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