張新陽 王涵 李超
摘 要:本文針對一起某型飛機(jī)燃油系統(tǒng)機(jī)翼油量不顯示故障。通過分析某型飛機(jī)燃油系統(tǒng)的工作原理,梳理信號線路走勢,制定排除故障的流程,逐步排除,最后定位故障點(diǎn)和排除故障;同時(shí)提出了維修過程中的注意事項(xiàng)。這種通過梳理某項(xiàng)功能工作原理和主要線路來排故的方法,首先可以讓修理者對于電路走勢、組成清晰明了,再通過逐級分析、逐級排除確定故障點(diǎn)。對于后期燃油系統(tǒng)排故,具有借鑒作用和實(shí)用價(jià)值。
關(guān)鍵詞:燃油系統(tǒng);機(jī)翼油量;副油箱;油量傳感器;絕緣電阻
某型飛機(jī)燃油系統(tǒng)在外場通電試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),燃油油量指示器主油箱窗口顯示591kg,全機(jī)油量窗口顯示591kg(不正常);正常全機(jī)油量應(yīng)顯示890kg±26kg,發(fā)生故障;該故障如果在空中飛行時(shí)發(fā)生,會導(dǎo)致飛行員誤認(rèn)為飛機(jī)漏油或油量消耗異常,影響飛行員正常駕駛進(jìn)而影響飛行安全。
1. 故障現(xiàn)象
外場通電試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),某型飛機(jī)燃油系統(tǒng)燃油油量指示器主油箱窗口顯示591kg,全機(jī)油量窗口顯示591kg(不正常);正常全機(jī)油量應(yīng)顯示890kg±26kg。
故障分析:該架飛機(jī)未掛副油箱,正常主油箱加滿后為590kg左右,機(jī)翼油箱300kg左右,合計(jì)全機(jī)油量應(yīng)為890kg±26kg。目前通過故障現(xiàn)象分析:機(jī)翼油箱油量未顯示導(dǎo)致全機(jī)油量顯示不正常。
2. 原因分析
產(chǎn)品工作原理:電氣盒將油量傳感器輸出電容值經(jīng)過C/V轉(zhuǎn)換、整流、濾波、放大輸出給指示器經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換、編碼譯碼驅(qū)動(dòng)數(shù)碼二極管顯示當(dāng)前油量值。
故障分析:該架飛機(jī)未掛副油箱,正常主油箱加滿后為590kg左右,機(jī)翼油箱300kg左右,合計(jì)全機(jī)油量應(yīng)為890kg±26kg。目前通過故障現(xiàn)象分析:機(jī)翼油箱油量未顯示導(dǎo)致全機(jī)油量顯示不正常,分析為機(jī)翼油箱傳感器故障或線路故障導(dǎo)致。
3. 原因分析進(jìn)一步驗(yàn)證
3.1 第一步工作:
3.1.1 更換機(jī)翼油箱油量傳感器: Y-1油量傳感器1件, Y-2油量傳感器2件;
3.1.2 更換57A電氣盒2次,更換燃油繼電器盒,更換前艙燃油油量指示器;
3.1.3 測量電氣盒到機(jī)翼油箱傳感器之間機(jī)上電纜斷路、短路絕緣電阻情況、連接器情況良好。
3.1.4 從前艙指示器插頭2號孔測電氣盒副油箱輸出電壓(對應(yīng)39號孔)為2.6V(正常),但接上指示器后,在電氣盒尾附測量39號插孔電壓從2.6V快速降至-1.5V(不正常)。
3.1.5 做以上工作后故障無變化。
3.2 第二步工作
根據(jù)以上工作分析,涉及故障部附件已全部更換,排除部附件故障原因;排除主油箱、機(jī)翼油箱線路問題;分析可能為以下原因:
1)電氣盒到指示器及機(jī)上交聯(lián)系統(tǒng)之間的電纜、插頭原因?qū)е?
2)電氣盒到副油箱傳感器之間的電纜、插頭原因?qū)е隆?/p>
做下一步工作:
3.2.1 首先使用自帶設(shè)備模擬機(jī)上機(jī)翼油箱油量傳感器(副油箱傳感器信號空)電容接入電氣盒,觀察前后艙燃油油量指示器顯示300kg,機(jī)翼油量顯示正常,因此,排除電氣盒到指示器及機(jī)上交聯(lián)系統(tǒng)之間的電纜、插頭原因?qū)е鹿收稀?/p>
3.2.2 定位到電氣盒到副油箱傳感器之間的電纜、插頭原因?qū)е隆?/p>
1)電氣盒插頭問題:打開電氣盒插頭尾附,檢查35個(gè)插孔上導(dǎo)線焊接牢固可靠、防護(hù)良好。
2)左機(jī)翼匯總插頭NX20、右機(jī)翼匯總插頭NX21問題:
a)斷開左機(jī)翼匯總插頭NX20,故障消失,燃油系統(tǒng)燃油油量指示器主油箱窗口顯示591kg,全機(jī)油量窗口顯示890kg,恢復(fù)正常;
b)連接斷開插頭NX20,斷開右機(jī)翼匯總插頭NX21,故障復(fù)現(xiàn)。
由此分析為左機(jī)翼匯總插頭NX20及其分支線路原因?qū)е鹿收稀?/p>
4. 故障定位和排除:
由上排故過程分析為左機(jī)翼總插頭NX20問題或分支線路原因?qū)е鹿收?,分析線路含左副油箱NX80、NX82插頭。
4.1 左機(jī)翼總插頭NX20問題:打開插頭尾附檢查插頭導(dǎo)線焊接牢固可靠、與地之間未搭鐵、屏蔽防護(hù)良好;
4.2 左副油箱次總插頭NX82問題:打開插頭檢查插孔上導(dǎo)線焊接牢固可靠、與地之間未搭鐵、屏蔽防護(hù)良好。
4.3? NX80插頭(接副油箱傳感器F-1、F-2)問題:打開插頭檢查插孔上導(dǎo)線焊接牢固可靠、與地之間未搭鐵、屏蔽防護(hù)良好。
4.4? 進(jìn)一步檢查NX20插頭7、8、17、18、20、21號插孔絕緣電阻:
7號插孔對地電阻:0.5ΜΩ,
8號插孔對地電阻:1.0ΜΩ,
17號插孔對地電阻:1.0ΜΩ,
18號插孔對地電阻:4.1ΜΩ,
20號插孔對地電阻:1.9ΜΩ,
21號插孔對地電阻: ∞ 。
NX20插頭7、8、17、18、20號插孔絕緣電阻均不滿足20ΜΩ要求;
NX20插頭7、8、17號插孔對應(yīng)NX82插頭2、3、4插針對應(yīng)NX80插頭2、1、5插孔;
NX20插頭18、20號插孔對應(yīng)NX82插頭8、9插針對應(yīng)NX80插頭7、6插孔;
4.5 進(jìn)一步定位
斷開NX82插頭,NX20插頭7、8、17、18、20、21插孔絕緣電阻恢復(fù)正常,燃油系統(tǒng)故障消失;由此分析為NX20插頭與NX82插頭之間問題。
取出NX82插頭一端2、3、4、8、9插孔,絕緣電阻仍不合格;排除NX82插頭原因。
取出NX20插頭7、8、17、18、20、21插孔,檢查7、8、17、18、20、21插孔對地電阻均為20ΜΩ以上,故障消失。
由此確認(rèn):故障定位到NX20插頭7、8、17、18、20、21插孔對機(jī)殼絕緣不良。
4.6 故障排除
再一次打開NX20插頭反復(fù)檢查,并未發(fā)現(xiàn)異常,但將NX20插頭7、8、17、18、20、21插孔取出后重新安裝,絕緣電阻上升;使用熱風(fēng)槍對插頭進(jìn)行吹風(fēng)烘干一會后,絕緣電阻均上升至20ΜΩ以上,故障消失;經(jīng)與機(jī)務(wù)人員溝通:近期連雨天,且該處NX20插頭安裝于機(jī)翼根部易受潮氣;由此進(jìn)一步確認(rèn)為左機(jī)翼總插頭NX20受天氣原因?qū)е聝?nèi)部積存潮氣導(dǎo)致絕緣性能不合格引起電氣盒傳輸給機(jī)翼傳感器的激勵(lì)信號漏電最后導(dǎo)致電氣盒無輸出電壓,最后引發(fā)燃油系統(tǒng)機(jī)翼油量不顯示故障。
為防止插頭處理不徹底,對NX20插頭進(jìn)行更換,經(jīng)觀察1天,經(jīng)試車,檢查主油箱、全機(jī)油量均顯示正常,故障排除。
5. 注意事項(xiàng)
考慮到當(dāng)?shù)靥鞖猸h(huán)境因素和左機(jī)翼總插頭NX20安裝部分原因;在左機(jī)翼總插頭NX20處纏繞絕緣膠帶進(jìn)行加強(qiáng)防護(hù),防止插頭因受潮導(dǎo)致絕緣不良引發(fā)燃油系統(tǒng)故障。
作者簡介:
張新陽,工程師,主要從事儀表專業(yè)技術(shù)工作和研究。
王涵,工程師,主要從事儀表專業(yè)技術(shù)工作和研究。
李超,高級技師,主要從事儀表修理工作和研究。
(大連長豐實(shí)業(yè)總公司,遼寧 大連 116000)