李 琳,戴憲濤,李鐵峰,呂宏偉,張敬現(xiàn)
(山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠,山東 濟(jì)南271104)
萊鋼 1#~4#1 080 m3高爐,年產(chǎn)能約400萬t。高爐噴吹煤粉是高爐強(qiáng)化冶煉和增鐵節(jié)焦的重要措施,提升煤比、降低高爐生鐵冶煉成本和燃料比,是目前企業(yè)打造高效生產(chǎn)經(jīng)營模式的主要發(fā)展方向。穩(wěn)定提升噴吹質(zhì)量,直接關(guān)系到高爐爐況的順行。噴吹質(zhì)量波動(dòng)嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成高爐風(fēng)壓波動(dòng),影響高爐穩(wěn)定操作,降低生鐵成本和產(chǎn)量。因此,提升入爐煤粉噴吹質(zhì)量,在實(shí)際生產(chǎn)中不僅具有顯著經(jīng)濟(jì)價(jià)值,更有助于降低高爐煉鐵燃料消耗,具有節(jié)能環(huán)保等社會(huì)推廣價(jià)值。
不同噴吹量的調(diào)節(jié)主要依靠噴吹罐壓、流化風(fēng)和補(bǔ)氣量的調(diào)節(jié)來實(shí)現(xiàn)。各噴吹罐使用的罐壓調(diào)節(jié)裝置,屬于老式的電動(dòng)式罐壓調(diào)節(jié)裝置。在實(shí)際生產(chǎn)中,由于罐壓調(diào)節(jié)頻繁,造成裝置發(fā)熱,頻繁出現(xiàn)內(nèi)部齒輪卡塞,無法實(shí)現(xiàn)罐壓穩(wěn)定,造成噴吹量的不均勻、不穩(wěn)定。
煤場中的原煤在卸車過程中,很多雜物壓在煤中,無法進(jìn)行清理。在上料過程中,由于皮帶上的除鐵器只能吸金屬雜物,其他雜物進(jìn)入原煤倉、制粉系統(tǒng),造成煤粉中含有絲狀雜物,影響煤粉的流動(dòng)性,堵塞高爐分配器噴槍。
不同的原煤生產(chǎn)出的煤粉的流動(dòng)性也不相同。從實(shí)踐中得知:無煙煤的流動(dòng)性好于貧瘦煤,貧瘦煤中的長治北好于其他煤種,如百川、陽城。合理的原煤配比可以提升制粉量,穩(wěn)定煤粉質(zhì)量,也可以確保煤粉具有良好的流動(dòng)性。實(shí)際生產(chǎn)中,由于部分班次的原煤配比不準(zhǔn)確,造成制粉產(chǎn)量下降,煤粉流動(dòng)性變差。
近年來,受降低設(shè)備備件采購成本等因素的影響,備件質(zhì)量下降明顯。每個(gè)噴吹罐使用9個(gè)電磁閥,每個(gè)電磁閥控制1個(gè)氣動(dòng)閥門的開關(guān)。由于備件質(zhì)量下降,經(jīng)常發(fā)生噴吹罐氣動(dòng)閥門開關(guān)不動(dòng)作的現(xiàn)象。發(fā)生故障后,操作人員需要到現(xiàn)場處理閥門開關(guān),特別是噴吹罐出口閥和出煤閥出現(xiàn)故障后,在處理過程中會(huì)造成短暫的“停煤”現(xiàn)象,直接影響到噴吹的均勻性。
合理的噴吹罐罐壓和補(bǔ)氣流量在噴吹過程中起著關(guān)鍵作用。經(jīng)驗(yàn)豐富的操作人員根據(jù)當(dāng)前的原煤配比、煤粉溫度、高爐爐況等情況,及時(shí)調(diào)整罐壓、罐底流化風(fēng)量、補(bǔ)氣量等參數(shù)。不同的噴吹量對應(yīng)合理的罐壓、補(bǔ)氣量,噴吹的均勻性、準(zhǔn)確性得到保證。部分操作人員由于操作經(jīng)驗(yàn)欠缺,關(guān)鍵參數(shù)的調(diào)整與噴吹量的關(guān)系不對應(yīng),造成越調(diào)節(jié),噴吹的均勻性越差,最終影響到小時(shí)噴吹量的準(zhǔn)確性(工藝要求小時(shí)噴吹誤差<0.3 t)。
原煤進(jìn)場后,需空干(定置存放自然風(fēng)干,必要時(shí)行車攪拌提高空干效果)方可進(jìn)行配比上料。上料原則是先舊后新、合理搭配。近年來,由于噴吹煤緊張,煤場存煤結(jié)構(gòu)經(jīng)常出現(xiàn)不合理的現(xiàn)象,原煤配比不能保持長時(shí)間的穩(wěn)定。煤場庫存少,原煤水分未經(jīng)過空干直接上料,造成原煤中的水分較大。為了保證煤粉的流動(dòng)性,制粉過程中,進(jìn)口溫度穩(wěn)定在300℃左右,中速磨出口溫度90~100℃,目的是穩(wěn)定煤粉溫度,杜絕煤粉結(jié)露,提高煤粉的流動(dòng)性。實(shí)際生產(chǎn)中,由于原煤水分大,制粉操作調(diào)節(jié)不及時(shí),高爐廢氣溫度不穩(wěn)定,造成煤粉溫度低,煤粉的流動(dòng)性變差,最終影響到噴吹質(zhì)量的穩(wěn)定。
近年來,高爐越來越重視噴吹的均勻性、穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性,說明噴煤在高爐的生產(chǎn)中起到很重要的調(diào)節(jié)爐況的作用,噴煤量的變化直接影響到高爐的順行。為了調(diào)劑爐況,需對噴吹量適應(yīng)性調(diào)整,每小時(shí)噴吹量的變化次數(shù)由原先的1~2次逐步發(fā)展到2~3次,最高達(dá)4~5次。噴吹量的變化次數(shù)多,增加了操作人員調(diào)整噴吹罐罐壓、流量等參數(shù)的次數(shù)。由于噴吹量的變化都有滯后性,造成區(qū)域時(shí)間內(nèi)噴吹均勻性下降,影響噴吹質(zhì)量。
制定、完善煤場管理制度,定期進(jìn)行督查,確保原煤配比的準(zhǔn)確、穩(wěn)定??朔簣龃婷毫可?、場地狹窄的不利因素,及時(shí)做好進(jìn)場火車車皮的卸車、倒料工作,落實(shí)好原煤定置存放工作。工作重心前移,及時(shí)了解后續(xù)原煤情況,提前做好煤場存煤種類、進(jìn)煤計(jì)劃不合理的應(yīng)對措施,做好預(yù)知預(yù)控工作。在原燃料供應(yīng)站、廠調(diào)度中心等單位的協(xié)助下,120料場實(shí)現(xiàn)了不同種類原煤分類存放的目標(biāo),解決了多年來因?yàn)榛烀河绊懨悍圪|(zhì)量、產(chǎn)量的難題,促進(jìn)了混煤生產(chǎn)的有序化。原煤上料時(shí)堅(jiān)持先舊后新的原則,降低原煤水分對制粉生產(chǎn)、煤粉質(zhì)量的影響。原煤進(jìn)場后及時(shí)進(jìn)行倒料、清理貨位,原煤實(shí)行分類定置存放,在煤場空干2~3 d。根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果,確定配比后方可使用。
修訂完善制粉系統(tǒng)操作規(guī)程和技術(shù)規(guī)程。嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化操作程序進(jìn)行操作,控制系統(tǒng)各參數(shù)保持在規(guī)定值以內(nèi)。重點(diǎn)管控好入口溫度<320℃、出口溫度90~100℃。
嚴(yán)格落實(shí)好關(guān)鍵設(shè)備點(diǎn)巡檢制度。系統(tǒng)運(yùn)行中,嚴(yán)格落實(shí)好“風(fēng)煤比”控制模型參數(shù),保證制粉量與一次風(fēng)量的合理搭配。加強(qiáng)煙氣爐系統(tǒng)的操作,在保證安全生產(chǎn)的前提下,逐步增大高爐廢氣的使用量。4#高爐的廢氣量由原來的36 000 m3/h提升到45 000 m3/h以上,廢氣溫度達(dá)到200℃以上,廢氣量的增加保證了制粉系統(tǒng)的溫度穩(wěn)定。
1)優(yōu)化噴吹操作參數(shù),降低噴吹補(bǔ)氣量。在確保安全生產(chǎn)的前提下,逐步降低噴吹罐補(bǔ)氣量,1#~4#高爐的補(bǔ)氣量由原先的310~330 m3/h降至230~260 m3/h。統(tǒng)一各噴吹罐倒罐時(shí)間及剩余煤粉噸數(shù),杜絕了因罐內(nèi)煤粉少、補(bǔ)氣風(fēng)量大影響高爐風(fēng)壓的現(xiàn)象。
2)加裝自動(dòng)化程序,推行標(biāo)準(zhǔn)化操作。根據(jù)噴吹罐罐重和歷史趨勢圖,增設(shè)噴吹罐自動(dòng)算料程序,并在計(jì)算機(jī)中實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前的噴吹量、小時(shí)噴吹量和噴吹量速率,操作人員可以根據(jù)數(shù)據(jù)及時(shí)調(diào)節(jié),確保噴吹質(zhì)量;在噴吹系統(tǒng)增加自動(dòng)倒罐程序,在降低職工操作強(qiáng)度的前提下,減少操作失誤對噴吹質(zhì)量的影響。
3)改進(jìn)工藝設(shè)備,優(yōu)化操作基礎(chǔ)條件。對噴吹罐罐底流化進(jìn)行改造,在原有噴吹罐流化管路上增設(shè)DN25電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,設(shè)置對應(yīng)操作程序,使用過程中實(shí)現(xiàn)在操作畫面上手動(dòng)設(shè)置調(diào)節(jié)閥開度。在作為備用罐時(shí),將流化調(diào)節(jié)閥開度調(diào)至100%,使整個(gè)流態(tài)化過程涉及到固定床、流化床、顆粒自由懸浮3種狀態(tài)。作為工作罐時(shí),通過大量試驗(yàn)得出將調(diào)節(jié)閥開度保持在40%時(shí),可穩(wěn)定流化速度和流化床層壓力,可進(jìn)一步穩(wěn)定氣力輸送的最佳流速。在原噴吹罐補(bǔ)壓調(diào)節(jié)閥前端增設(shè)補(bǔ)壓氣動(dòng)閥,通過程序設(shè)置,設(shè)定罐壓上、下限值,實(shí)現(xiàn)補(bǔ)壓氣動(dòng)閥自動(dòng)開關(guān)(此項(xiàng)改造不需資金投入),設(shè)定差值在10 kPa以內(nèi)。通過試驗(yàn),噴吹過程中罐壓波動(dòng)10 kPa以內(nèi)對噴吹穩(wěn)定性基本不受影響。將原有電動(dòng)調(diào)節(jié)閥開度調(diào)至100%,將執(zhí)行器停電甩出停止使用;對部分噴吹罐補(bǔ)壓裝置進(jìn)行改造,將FG罐電子式補(bǔ)壓閥改造為氣動(dòng)式補(bǔ)壓閥裝置,降低補(bǔ)壓閥卡塞現(xiàn)象的發(fā)生。
4)加強(qiáng)管理,消除常見故障。制定噴吹、煙氣爐等設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度,重點(diǎn)做好煙氣爐系統(tǒng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),確保高爐廢氣使用量滿足生產(chǎn)需求;及時(shí)清理煤場中的雜物,定期清理除鐵器上的金屬雜物,做好除鐵器的設(shè)備維護(hù),保證設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,減少煤中雜物,提升煤粉流動(dòng)性;原煤班每班次清理圓盤格柵、篦子兩次;每班次做好各空氣儲(chǔ)氣罐的放水工作,定期對各噴吹罐的關(guān)鍵閥門(出口閥、出煤閥、補(bǔ)氣支閥)進(jìn)行周期性更換,確保使用周期內(nèi)各關(guān)鍵閥門開關(guān)正常;提升噴吹崗位人員責(zé)任意識,發(fā)現(xiàn)噴吹參數(shù)變化異常,及時(shí)通知高爐進(jìn)行清理噴槍,確保噴槍無堵塞現(xiàn)象;加強(qiáng)噴吹操作督查,督查結(jié)果納入月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制;每月根據(jù)各作業(yè)區(qū)人員技能情況,開展職工培訓(xùn),提升操作技能。
統(tǒng)計(jì)改進(jìn)前(2018年)、改進(jìn)后(2019年)各高爐的10 min均勻率>3%和小時(shí)準(zhǔn)確率誤差累計(jì)超 過0.5 t/h的次數(shù)統(tǒng)計(jì)如表1所示。
表1 改進(jìn)前后各高爐不符合標(biāo)準(zhǔn)次數(shù)統(tǒng)計(jì) 次
從表1可以看出:2018年各高爐的噴煤質(zhì)量一般,每月各個(gè)作業(yè)區(qū)都有噴吹質(zhì)量超標(biāo)的現(xiàn)象發(fā)生;改進(jìn)后2019年各高爐的噴吹質(zhì)量較2018年有了很大提升,實(shí)現(xiàn)了小時(shí)噴吹誤差<0.3 t,月度超過目標(biāo)值次數(shù)<1次(平均值),噴吹質(zhì)量異議次數(shù)<1次。
噴吹質(zhì)量(均勻率、準(zhǔn)確率)的提升,可以提高煤粉的燃燒率,降低高爐焦比,增加煤粉的噴吹量。根據(jù)統(tǒng)計(jì),噴吹質(zhì)量的穩(wěn)定,每小時(shí)可以增加0.5 t的噴煤量,每年可以為高爐多噴吹煤粉17 280 t。按原煤600元,焦炭800元,置換比為0.8計(jì)算,每年可以增加直接經(jīng)濟(jì)效益270余萬元。同時(shí),噴吹質(zhì)量的穩(wěn)定可以促進(jìn)高爐的順行,降低高爐風(fēng)壓波動(dòng),提升生產(chǎn)產(chǎn)量,也為高爐的穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)提供了保證。
為確保滿足萊鋼4座1 080 m3高爐噴吹質(zhì)量需求,在完善《噴吹標(biāo)準(zhǔn)化操作》《制粉標(biāo)準(zhǔn)化操作》規(guī)程后,通過加大噴吹操作規(guī)范督查力度,加強(qiáng)噴吹系統(tǒng)設(shè)備的巡檢和維護(hù)力度,對系統(tǒng)運(yùn)行狀況定期摸查,并將煤場管理、定期清雜等制度進(jìn)行規(guī)范;推行實(shí)施新的考核標(biāo)準(zhǔn),責(zé)任到人,進(jìn)而持續(xù)保持了小時(shí)噴吹誤差<0.3 t、月平均超過目標(biāo)值<1次、噴吹質(zhì)量異議次數(shù)<1次的良好記錄。