李 政, 李 巍, 卿 啟 維
(四川革什扎水電開發(fā)有限責任公司,四川 丹巴 626302)
吉牛水電站安裝有兩臺由哈爾濱電機廠生產的120 MW沖擊式水輪發(fā)電機組,額定轉速300 r/min,其勵磁系統(tǒng)是廣州擎天EXC9000型靜止整流柜勵磁系統(tǒng)。額定勵磁電壓227 V,額定勵磁電流1 479 A。發(fā)電機集電環(huán)采用了耐磨性好的合金鍛鋼制造,表面無螺旋溝,集電環(huán)直徑是1 030 mm, 其圓周速度為16.17 m/s,截面尺寸為75 mm×40 mm。發(fā)電機碳刷共60塊,正負極各30塊,采用壓力為180 cN/cm2彈簧提供所需壓力。使用D172型碳刷,規(guī)格是25 mm×32 mm×60 mm。碳刷及集電環(huán)的冷卻靠自然風冷卻。
吉牛水電站兩臺機組均在2014年1月投產,自投產以來發(fā)電機碳刷運行中存在的問題有:
(1)碳刷發(fā)熱嚴重,尤其在夏天情況更甚,環(huán)境溫度升高使碳刷及集電環(huán)溫度更高,超過120 ℃,而D172型碳刷允許運行溫度為120 ℃[1],運行中為降低環(huán)境溫度,臨時增添鼓風機加強通風冷卻。
(2)碳刷電流分配不均。經多次現場檢測電流最大值達200 A,最小值僅為10 A;碳刷接觸電阻不均,在集電環(huán)高速運轉中,造成碳刷與集電環(huán)接觸處打火,經調整后,短時碳刷打火現象消除;約4h后會重復出現電流不均,溫度升高物理現象,長期運行導致發(fā)電機集電環(huán)磨損嚴重。
(3)集電環(huán)擺度過大,集電環(huán)偏心,刷握固定不正,造成碳刷磨損過甚,碳刷磨損出現斜角。
(4)碳刷在刷握中過緊,適應不靈活,運行中刷握和壓簧有損壞和變形現象。
(5)集電環(huán)表面因運行工況惡化。集電環(huán)表面磨損不均勻,產生凹凸不平的棱,出現整排碳刷跳動現象。
(1)機組額定轉速300 r/min,其圓周速度為16.17 m/s,易在碳刷與集電環(huán)之間產生氣墊,造成碳刷接觸不良,加之個別碳刷安裝或自身質量問題與集電環(huán)接觸不好,會加重碳刷與集電環(huán)打火現象,電火花會灼傷集電環(huán),造成集電環(huán)表面不光滑。反之,不光滑的集電環(huán)又加速碳刷的磨損和發(fā)熱,而發(fā)熱的碳刷更加容易與集電環(huán)之間發(fā)生打火現象,如此惡性循環(huán)使集電環(huán)表面和碳刷磨損越發(fā)嚴重,碳刷溫度越來越高,高溫導致碳刷脆化,以及長期未經打掃的碳粉會導致各碳刷間的參數差異性越來越嚴重,導致負載嚴重失衡。
(2)碳刷電流分布不均,發(fā)熱差異大,電流大、溫度高的碳刷長時間運行后,造成碳刷與集電環(huán)接觸面的氧化膜損壞、刷辮過熱,引起碳刷與集電環(huán)接觸電阻增大。同時,壓簧經高溫后壓力降低,碳刷接觸電阻增加,最后導致碳刷電流減小,其結果又導致其它接觸好的碳刷過流,進一步造成碳刷運行工況惡化。
(3)2017年7月31日,吉牛水電站2F機組發(fā)生集電環(huán)燒毀事故,導致事故停機。后經現場監(jiān)測2F機組的集電環(huán)擺度為0.7 mm,1F機組的集電環(huán)擺度為0.5 mm。經分析認為:集電環(huán)的擺度過大導致碳刷與集電環(huán)之間的壓力隨擺動的周期增大或減小,更為嚴重的是,碳刷瞬間跳離集電環(huán)從而使碳刷與集電環(huán)之間產生火花,火花使接觸點產生瞬間高溫,嚴重時,在接觸點造成集電環(huán)環(huán)面的灼傷。長時間運行灼傷點周圍出現凸起,這種凸起再次導致集電環(huán)和碳刷接觸面之間的尖端放電,從而再次引起火花,再次灼傷環(huán)面,如此往復導致環(huán)面損蝕的惡性循環(huán),嚴重時出現環(huán)火,燒毀集電環(huán), 發(fā)電機被迫事故停機。
3.1.1 降低集電環(huán)擺度
對2F機組進行盤車,盤車數據如表1所示。經盤車處理后集電環(huán)的擺度值由原0.7 mm降到0.4 mm。
表1 2F機組盤車數據
3.1.2 增加集電環(huán)的導電截面積
集電環(huán)原截面尺寸為75 mm×40 mm,改為85 mm×40 mm,以降低集電環(huán)電密。集電環(huán)外圓周表面呈螺旋狀溝槽結構,有利于集電環(huán)通風散熱,并防止碳刷與集電環(huán)之間產生氣墊效應[2],增強碳刷與集電環(huán)的可靠接觸,降低電刷與集電環(huán)的接觸電阻。
3.1.3 增加絕緣環(huán) 防止放電
在上集電環(huán)下部、下集電環(huán)上部增加絕緣環(huán),以防止上下環(huán)間產生火花放電。上、下集電環(huán)支撐絕緣子距離加大,絕緣加厚,結構形式采用凹弧形便于維護擦拭。
3.1.4 碳刷選型及數量
碳刷選用NCC634型,尺寸25 mm×32 mm×100 mm,額定電流密度0.1 A/mm2,為天然石墨炭刷,適合高轉速機組且耐磨性能高,減少碳粉污垢。選用25個碳刷,使電流密度達0.07 A/mm2接近額定電流密度,有利于建立氧化膜[3]。原機30個碳刷,電流密度為0.058 A/mm2偏低,磨損量偏大,所以減少碳刷數量。當機組長期進相運行時,使電刷的電密在0.85 A/mm2左右。電刷電密計算公式如式(1)所示[4]。
(1)
式中If為勵磁電流;n為每極碳刷個數;A為碳刷接觸面長度;B為碳刷接觸面寬度;λ為碳刷跨越的槽數;L為集電環(huán)表面螺旋槽的寬度。
3.1.5 降低電密
導電環(huán)由半環(huán)改為整環(huán),減少出現電流不均勻現象,加大導電環(huán)的尺寸,原機組導電環(huán)截面尺寸是16 mm×80 mm,改為20 mm×100 mm,降低導電環(huán)電密。
3.1.6 增加可靠性
采用帶電可拆卸刷握,具有在帶電運行狀態(tài)下可方便更換的功能,且具有鎖定電刷和指示電刷磨損情況的功能,增加機組運行可靠性。
革什扎公司在2018年3月,2019年3月大修期間分別對2F機組、1F機組進行了集電環(huán)及刷架的整體改造。改造后運行效果較好,運行中存在的問題全部解決。現對2F機組改造及改造后的運行情況進行分析。
改造后集電環(huán)的工作環(huán)境得到改善,油霧現象消除,環(huán)境相對干燥,集電環(huán)的擺度值由改造前的0.7 mm降到0.4 mm,略高于標準[5]要求的0.3 mm,碳刷與集電環(huán)之間無火花產生。豐水期帶120 MW,機組進相運行勵磁電流小于1 100 A工況下和勵磁電流大于1 100 A工況下,碳刷溫度在65 ℃附近波動,集電環(huán)溫度在72 ℃附近波動;枯水期帶70 MW有功滯相運行勵磁電流約900 A工況下,碳刷溫度在60 ℃附近波動,集電環(huán)溫度在66 ℃附近波動,碳刷溫度受運行方式和負荷大小影響較小。
碳刷在安裝之前不能有明顯卡滯現象,如有需要進行打磨,打磨過程中嚴禁使用金相砂紙,以防止金剛砂嵌入碳刷中。安裝時確保刷握與集電環(huán)表面的間隙為2~3 mm,各碳刷與集電環(huán)表面的間隙盡量一致,可以使用工具墊塊控制碳刷與集電環(huán)之間的距離。
碳刷磨損余量為原長度1/3時進行更換,也可根據機組實際運行情況做適當調整,如機組振動、擺度大,造成碳刷與刷握之間的磨損比較嚴重,兩者之間的間隙變大,碳刷搖擺度大,與集電環(huán)接觸不好易發(fā)生打火現象,那么可以盡早更換。每次更換數量不能大于總數的1/10,且碳刷新舊牌號須一致。待新換碳刷經過一段時間磨合,測量通過的電流與其他未更換的電刷電流差異不大之后,再更換其他碳刷。如果在大修時一次更換的碳刷較多,應當在投運沖轉時,為碳刷表面形成氧化膜留夠充足的時間。更換電刷之前,需對新電刷端面進行打磨,使電刷端面形狀與集電環(huán)外圓形狀一致,保證碳刷與集電環(huán)有不小于75%碳塊截面積的接觸面。
及時消除碳刷打火現象。零星打火影響集電環(huán)環(huán)面的粗糙度,因此,發(fā)現集電環(huán)碳刷打火應及時處理,盡量減少集電環(huán)環(huán)面受到電火花腐蝕。
定期測量碳刷、刷辮、集電環(huán)的溫度,對溫度較高的碳刷及時查找原因并處理;使用鉗形電流表測量單只碳刷的流通電流,及時調整和更換電流過大或過小的碳刷,使得每個碳刷的電流分擔差別不要過大;定期清掃,不要使碳粉堆積太多。
吉牛水電站水能發(fā)電機組運行中碳刷、集電環(huán)溫度過高,碳刷打火,集電環(huán)灼傷產生凹凸不平的棱,粉塵、油污較重,碳刷、集電環(huán)運行溫度較高,運行工況較差,出現整排碳刷跳動等異?,F象。筆者對集電環(huán)結構、布局方式、集電環(huán)的導電截面積進行了科學剖析;依據機組最大運行方式下的勵磁電流,對機組碳刷電流密度進行科學計算,并按計算結果對碳刷進行了重新選型;依據機組震動、擺渡大小選擇合理的刷握及安裝間距,保證運行中每個碳刷電流的均衡。通過多次現場監(jiān)測、電氣物理量的分析計算,對吉牛1F、2F機組集電環(huán)、導電環(huán)、發(fā)電機碳刷、刷握進行了改造,改造后機組碳刷、集電環(huán)的運行效果較好,改造前存在的異常現象徹底解決。