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洺河節(jié)制閘液壓啟閉機及閘控系統(tǒng)功能完善改造

2020-06-28 01:12宋繼超
中國水能及電氣化 2020年5期
關(guān)鍵詞:啟閉機觸摸屏閘門

宋繼超

(南水北調(diào)中線建管局河北分局,河北 石家莊 050000)

南水北調(diào)中線干線工程于2014年12月12日正式通水,全線采用“統(tǒng)一調(diào)度、集中控制、分級管理”的原則實施調(diào)度,總干渠渠道水量調(diào)節(jié)由總調(diào)中心下發(fā)遠程指令,通過沿線64座節(jié)制閘液壓啟閉機操控閘門啟閉來進行。洺河渡槽位于南水北調(diào)中線干線永年段,進口節(jié)制閘共3孔,由3臺啟門力為2×320kN的液壓啟閉機采用一控一方式操控3扇弧形閘門。針對液壓啟閉機及自動化控制系統(tǒng)運行中存在的問題,2018年12月管理處對3臺液壓啟閉機及閘控系統(tǒng)功能進行了完善改造。

1 液壓啟閉機及閘控系統(tǒng)功能完善改造前存在的問題

a.閘門開度編碼器為增量式編碼器(相對型),開度信號為高速脈沖信號,脈沖信號是按一定電壓幅度、一定時間間隔連續(xù)發(fā)出的,抗干擾能力弱,在傳輸過程中因其他電場的干擾,導致開度數(shù)據(jù)出現(xiàn)跳變,PLC無法判斷閘門運行的實際工況。

b.開度數(shù)據(jù)在傳輸、轉(zhuǎn)換、讀取過程中中間環(huán)節(jié)較多,PLC對閘門開度信號采集的方式為編碼器輸出信號通過轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為開度值,然后通過485接口Modbus RTU協(xié)議接入到MB+網(wǎng)關(guān)中,PLC通過MB+總線掃描網(wǎng)關(guān)來采集開度儀表數(shù)據(jù)。在閘門動作時,觸摸屏開度數(shù)據(jù)顯示滯后,且PLC不能及時收到閘門開度信號,無法對目標開度作出實時校驗,易造成閘門遠程操作失敗。

c.油箱油溫加熱裝置為電熱絲,加熱器表面溫度可達700℃,加熱時須開啟油泵循環(huán)油液,若熱保護失效存在火災隱患。

d.液位計未帶單向閥,油箱出口蝶閥法蘭與避震喉法蘭共用一套連接螺栓,導致在維修、更換液位計、避震喉時需將油箱內(nèi)液壓油全部抽出,增加了檢修維護的難度。

2 設備功能完善改造實施主要內(nèi)容

2.1 電控系統(tǒng)改造

將現(xiàn)有的相對型行程檢測裝置改為安全可靠、測量精度高的絕對型行程檢測裝置(靜磁柵式位移傳感器),開度傳感器輸出信號為SSI信號。

將原行程檢測裝置、柜內(nèi)小PLC拆除,安裝靜磁柵式位移傳感器,采用屏蔽電纜重新敷設油缸至電控柜電纜,并重新整理柜內(nèi)電纜,絕對型行程檢測裝置自配屏蔽電纜接至電控柜內(nèi)三通轉(zhuǎn)換連接器上,保證正常工作時行程檢測裝置輸出信號接入PLC,當PLC故障時可通過轉(zhuǎn)換接頭迅速將行程檢測裝置輸出信號接至現(xiàn)場的開度儀表進行顯示,PLC和顯示儀表不可以同時采集信號。

2.2 液壓系統(tǒng)改造

將原電熱絲加熱器改為管式PTC加熱器,該加熱器表面溫度最高只能達到55℃,超過后加熱器就失去了加熱能力,可以避免火災發(fā)生,同時對電控系統(tǒng)增加硬接點和軟接點兩種保護,確保加熱裝置安全運行。

采用帶單向閥的液位計更換原液位計,吸油口避震喉增加法蘭,測量原設備上的法蘭、管路安裝尺寸,重新采購法蘭、油管,管路現(xiàn)場彎制、焊接完成后進行酸洗流程處理,管路連接后做耐壓試驗并確保無滲漏油。

2.3 閘站監(jiān)控系統(tǒng)改造

電控柜UPS為小容量的1kVA,35kV掉電后堅持不到30min,改用閘控的UPS供電,增加一面網(wǎng)絡柜用于安裝SSI采集設備,同時進行電源的重新分配,雙功能合二為一。

將觸摸屏更換為具備modbus tcp通信協(xié)議的10英寸觸摸屏,通過調(diào)整PLC I/O模塊,增加光纖模塊、網(wǎng)卡、電源模塊、以太網(wǎng)IO站適配器、高功率電源、以太網(wǎng)IO適配器、IO光纖模塊、串口模塊、處理器模塊、SSI采集模塊、背板等,一方面,將開度信號直接接入自動化系統(tǒng)的PLC模塊,不再經(jīng)由其他設備進行轉(zhuǎn)換,另一方面,使得PLC系統(tǒng)的現(xiàn)地網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)能夠改造為工業(yè)以太網(wǎng)結(jié)構(gòu)。改造升級后的工業(yè)以太網(wǎng)通信速率不小于100Mb/s,無限制字節(jié)量,可EIO擴展,具有擴展功能,雙向同時傳輸。PLC調(diào)整前與調(diào)整后系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖見圖1和圖2。

圖1 調(diào)整前PLC系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖(MB+冗余方案拓撲圖)

圖2 調(diào)整后PLC系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖(工業(yè)以太網(wǎng)冗余方案拓撲圖)

對PLC應用軟件、觸摸屏應用軟件、現(xiàn)地工控機閘站監(jiān)控軟件、遠程閘站監(jiān)控軟件等進行相應的升級改造,以適應升級改造后的液壓啟閉機系統(tǒng)和現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡,使數(shù)據(jù)交換更加安全、可靠、穩(wěn)定、迅速。

3 安裝調(diào)試

3.1 調(diào)試前準備工作

a.申請調(diào)度指令,將閘門逐孔退出調(diào)度,并關(guān)閉相應閘孔檢修閘門。

b.檢查各類電源、信號、通信線纜,液壓元件、模塊等硬件設備是否已安裝齊全。

c.檢查在手動狀態(tài)下閘門運行過程中開度數(shù)據(jù)是否穩(wěn)定準確。

d.核對改造圖紙與現(xiàn)場接線情況是否一致。

e. SSI信號接入PLC,且通信正常。

3.2 調(diào)試流程

a.閘門進行全開全關(guān)的手動模式操作,獲取閘門運行過程中的基礎數(shù)據(jù),并查看閘門的運行工況。

b.閘門進行全開全關(guān)的自動模式操作,以調(diào)整閘門運行速度和自動糾偏量。

c.自動模式下操作閘門小范圍運行,以調(diào)整閘門運行姿態(tài)。

d.閘門升降過程中,測試各類緊急狀況條件下的保護是否有效。

3.3 調(diào)試期間注意事項

嚴格遵守調(diào)度規(guī)程,一人監(jiān)視PLC,一人控制觸摸屏,一人觀察閘門運行狀況,出現(xiàn)閘門動作異常等緊急狀況時,按下緊急停機按鈕,保護設備安全。

4 實施后效果

閘門開度是閘門控制的最主要參數(shù),對閘門開度的準確、高效、穩(wěn)定的采集,是實現(xiàn)對閘門安全、穩(wěn)定、可靠、高效控制的重要前提。通過對液壓啟閉機及閘控系統(tǒng)功能的完善改造,使液壓啟閉機運行維護更加安全便捷,閘站監(jiān)控系統(tǒng)運行高效可靠,閘門開度等各項數(shù)據(jù)采集高效穩(wěn)定,2019年1—6月份洺河節(jié)制閘閘門遠程指令執(zhí)行成功率達100%,為南水北調(diào)中線總干渠通水安全運行提供了可靠保障。

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