吳躍東
(大同煤礦集團(tuán)燕子山礦,山西 大同 037037)
大同煤礦集團(tuán)燕子山礦303盤(pán)區(qū)8307工作面北部位8308工作面,東部為實(shí)煤區(qū),南部為井田邊界,西部為盤(pán)區(qū)大巷;8307設(shè)計(jì)走向長(zhǎng)度為1280m,傾向長(zhǎng)度為123m,工作面回采煤層為14-3層,平均厚度為1.8m,平均傾角為11°,工作面采用機(jī)械化后退式回采工藝。
8307工作面運(yùn)輸順槽(2307巷)從303盤(pán)區(qū)皮帶巷開(kāi)口施工,巷道掘進(jìn)480m按設(shè)計(jì)拐彎施工8307切巷,由于盤(pán)區(qū)軌道巷揭露三條F1、F2、F3正斷層,其中F1斷層落差為3.1m,F(xiàn)2斷層落差為2.3m,F(xiàn)3斷層落差為1.6m,受三天斷層明落差影響,8307回風(fēng)順槽(5307巷)從盤(pán)區(qū)回風(fēng)巷以80°夾角開(kāi)口施工,5307施工230m后按設(shè)計(jì)拐彎掘進(jìn)1080m后與切巷貫通,從而形成不規(guī)則邊角煤柱工作面,如圖1所示。
圖1 8307不規(guī)則工作面平面布置示意圖
為了提高8307不規(guī)則工作面煤柱回采率,加快工作面回采速度,燕子山礦通過(guò)研究提出了以下幾種精細(xì)化回采方案。
1)回采工藝:工作面采用后退式回采工藝,當(dāng)工作面回采至1080m處時(shí),及時(shí)調(diào)整工作面?zhèn)涡辈⑼V够夭?,然后施工回撤通道進(jìn)行工作面搬家回撤。
2)優(yōu)缺點(diǎn)分析:①優(yōu)點(diǎn):工作面屬于正規(guī)回采,102d即可完成工作面回采任務(wù),工作面回采速度及搬家回撤速度快、難度小于,便于集中施工;②缺點(diǎn):工作面會(huì)在至1080m停采后,造成工作面煤柱損失量達(dá)2萬(wàn)t,造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)3800余萬(wàn)元。
1)回采工藝:工作面在前1080m范圍內(nèi)直接進(jìn)行回采,1080m后由于工作面不斷縮短,回采時(shí)邊推進(jìn)邊回撤工作面支架及縮短刮板輸送機(jī)長(zhǎng)度,當(dāng)工作面回采至80m處時(shí)工作面停止回采。
2)優(yōu)缺點(diǎn):①優(yōu)點(diǎn):與拋面法相比直接回采法可提高工作面煤柱回采量達(dá)2萬(wàn)t,提高經(jīng)濟(jì)效益達(dá)3800余萬(wàn)元;②缺點(diǎn):工作面回采1080m工作面逐漸縮短,在回采期間需不斷撤出工作面多余支架,同時(shí)需拆除多余輸送機(jī)溜槽,通過(guò)計(jì)算,工作面1080m后回采速度為2.4m/d,整個(gè)工作面回采周期預(yù)計(jì)達(dá)147d,工作面回采周期長(zhǎng)。
1)回采工藝:工作面回采至1080m后停止正規(guī)回采,按設(shè)計(jì)點(diǎn)進(jìn)行旋轉(zhuǎn)回采,確保工作面在三角煤柱回采時(shí)工作面?zhèn)涡遍L(zhǎng)度與正規(guī)回采長(zhǎng)度一致,工作面回采至80m處停止回采。
2)優(yōu)缺點(diǎn):①優(yōu)點(diǎn):提高了工作面煤柱回采率及經(jīng)濟(jì)效益,避免了工作面回采時(shí)撤架工序,工作面回采周期預(yù)計(jì)為120d;②旋轉(zhuǎn)回采時(shí)需精確計(jì)算選裝角度及旋轉(zhuǎn)長(zhǎng)度,及時(shí)調(diào)整工作面?zhèn)涡薄?/p>
通過(guò)以上三種方案對(duì)比分析,最終決定對(duì)8307不規(guī)則工作面采用旋轉(zhuǎn)回采工藝。
8307工作面回采期間工作面采用型號(hào)為MG-250/560雙滾筒牽引采煤機(jī)進(jìn)行割煤,割煤深度為0.7m,在工作面安裝一部SGZ型刮板輸送與2307巷安裝的轉(zhuǎn)載機(jī)、帶式輸送機(jī)相互搭接進(jìn)行聯(lián)合出煤,為了保證刮板輸送機(jī)機(jī)頭與轉(zhuǎn)載機(jī)搭接穩(wěn)定,決定以機(jī)頭1#支架作為旋轉(zhuǎn)點(diǎn)進(jìn)行工作面旋轉(zhuǎn)施工。
8307工作面安裝了一部SGZ-764/400刮板輸送機(jī),輸送機(jī)運(yùn)行最大彎曲角度為1.5°,在允許彎曲范圍內(nèi)輸送機(jī)長(zhǎng)度L=S/sinA(S為采煤機(jī)截割深度,取0.7m;A為輸送機(jī)彎曲角,取1.5°),所以L=27m,共計(jì)18個(gè)支架長(zhǎng)度;8307工作面總長(zhǎng)度為123m,所以共計(jì)等分點(diǎn)數(shù)量N=123÷27≈5;以55#支架為第一等分點(diǎn),第二等分點(diǎn)位于37#支架,第三等分點(diǎn)位于19#支架,第四等分點(diǎn)位于1#支架。
1)工作面回采至1080m處時(shí)及時(shí)調(diào)整工作面?zhèn)涡?,保證工作面“三直一平”,并及時(shí)將液壓支架、刮板輸送機(jī)推移到位,清理工作面浮煤,然后將采煤機(jī)移至73#支架處。
2)采煤機(jī)從73#支架處斜切進(jìn)刀割煤至55#支架處,當(dāng)55-73#支架之間煤柱割煤完成后采煤機(jī)下行至37#支架處,然后及時(shí)前移55#-73#支架及刮板輸送機(jī),第一短刀割煤循環(huán)完成。
3)采煤機(jī)從37#支架繼續(xù)斜切進(jìn)刀,割煤完成后及時(shí)將37-73#支架、刮板輸送機(jī)移至到位,并將采煤機(jī)后退至19#支架,第二短刀割煤循環(huán)完成。
4)采煤機(jī)從19#支架斜切進(jìn)刀割煤至73#支架,割煤后將19-73#支架、刮板輸送機(jī)推移到位,并將采煤機(jī)下行至1#支架,此時(shí)完成第三循環(huán)短刀割煤工序。
5)采煤機(jī)從1#支架割煤至73#支架,然后及時(shí)將1#-73#支架、刮板輸送機(jī)移至到位,完成一個(gè)長(zhǎng)刀割煤,此時(shí)工作面已完成一個(gè)循環(huán)旋轉(zhuǎn)回采,如圖2所示,由于采煤機(jī)截割深度為0.7m,所以在一個(gè)旋轉(zhuǎn)回采循環(huán)內(nèi)割煤長(zhǎng)度為2.8m。
6)第一旋轉(zhuǎn)回采循環(huán)完成進(jìn)行第二循環(huán)旋轉(zhuǎn)回采,施工工藝相同,為了保證在三角煤柱區(qū)域工作面旋轉(zhuǎn)后工作面長(zhǎng)度為123m,工作面需旋轉(zhuǎn)角度為20°,旋轉(zhuǎn)水平距離為42m,如圖1所示,所以需旋轉(zhuǎn)循環(huán)數(shù)為M=42÷2.8=15。
圖2 8307工作面等分法旋轉(zhuǎn)回采割煤進(jìn)刀方式示意圖
7)8307工作面旋轉(zhuǎn)回采到位后,以偽斜的方式回采至工作面停采線位置,此時(shí)工作面機(jī)頭滯后機(jī)尾42m,為了保證工作面搬家回撤任務(wù),對(duì)機(jī)頭三角煤柱采取爆破回采工藝,直至工作面與頭尾順層垂直。
1)回采速度分析:截止2018年4月25日工作面已回采至1080m處,在此期間屬于正規(guī)回采工藝,平均回速度為7.2m/d,共計(jì)用時(shí)93d,工作面旋轉(zhuǎn)回采共計(jì)用時(shí)2d,旋轉(zhuǎn)后偽斜回采至停采線共計(jì)用時(shí)12d,三角煤柱爆破回采用時(shí)9d,整個(gè)工作面回采結(jié)束共計(jì)用時(shí)116d,比預(yù)計(jì)提前4d完成。
2)回采量分析:工作面采取旋轉(zhuǎn)回采后實(shí)現(xiàn)了對(duì)不規(guī)則三角煤柱回采,共計(jì)回采煤炭量達(dá)2.7t,提高經(jīng)濟(jì)效益達(dá)6400余萬(wàn)元。
大同煤礦集團(tuán)燕子山礦通過(guò)技術(shù)研究,對(duì)8307不規(guī)則工作面提出了旋轉(zhuǎn)回采工藝,通過(guò)實(shí)際應(yīng)用,該回采工藝不僅縮短了工作面回采時(shí)間,而且提高了工作面煤炭回采量,達(dá)到了礦及集團(tuán)公司提出的精細(xì)化回采目的,為其它煤礦類似條件工作面精細(xì)回采提供了實(shí)踐依據(jù),取得了顯著應(yīng)用成效。