周小明,舒 斌
(江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司工程研究院,330063,南昌 )
純電動(dòng)汽車作為我國汽車產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展規(guī)劃對象,在汽車市場上的占比逐漸提升并得到一定使用,人們對純電動(dòng)汽車的需求不再局限于經(jīng)濟(jì)性、動(dòng)力性,還有舒適性。車內(nèi)轟鳴作為一種低頻噪聲[1-2],極易引起車內(nèi)人員頭暈、惡心及耳朵不適,嚴(yán)重影響乘車舒適性。然而,車內(nèi)轟鳴的產(chǎn)生來自單個(gè)或多個(gè)零部件激勵(lì)引起[3],純電動(dòng)汽車與傳統(tǒng)燃油車在結(jié)構(gòu)上不盡相同,為此針對純電動(dòng)汽車車內(nèi)轟鳴問題各學(xué)者展開了一系列研究。目前分析車內(nèi)轟鳴主要從頻率特性及幅值響應(yīng)著手,采用傳遞路徑分析[4-6]、模態(tài)識別[7-8]等方法查找轟鳴貢獻(xiàn)源,通過在噪聲傳遞路徑上的優(yōu)化、改變激勵(lì)響應(yīng)及改善結(jié)構(gòu)固有特性[9]等形式對車內(nèi)轟鳴進(jìn)行優(yōu)化。
本文針對某款純電動(dòng)轎車在勻加速過程中出現(xiàn)明顯車內(nèi)轟鳴現(xiàn)象,利用LMS Test. Lab對車內(nèi)振動(dòng)噪聲及車身模態(tài)進(jìn)行測試,加以試驗(yàn)驗(yàn)證方式識別出轟鳴主要貢獻(xiàn)源為車身頂蓋。通過HyperWorks軟件建立了車身頂蓋局部有限元模型,并對頂蓋鈑金敷設(shè)局部增強(qiáng)材料并對其布局進(jìn)行多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì),從而改善車內(nèi)轟鳴并提供了一定指導(dǎo)價(jià)值。
在樣車駕評過程中反饋,在粗糙路面勻加速工況下具有明顯轟鳴,且后排更嚴(yán)重。為判斷該轟鳴下的車速,利用LMS Test. Lab對駕駛員右耳布置聲壓傳感器進(jìn)行全油門加速采集噪聲頻率特性。圖1所示為全油門加速車內(nèi)駕駛員右耳噪聲頻率隨轉(zhuǎn)速變化關(guān)系,同時(shí)計(jì)算加速過程OA曲線。
圖1 加速車內(nèi)轟鳴頻率特性
從圖1表明,當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到2 762 r/min時(shí),即車速為50 km/h左右出現(xiàn)明顯轟鳴,且貢獻(xiàn)源主要為36 Hz。
為進(jìn)一步排查勻速50 km/h時(shí)的車內(nèi)轟鳴,對駕駛員右耳及后排外耳采集噪聲頻率,如圖2所示。對比發(fā)現(xiàn),在低頻段車內(nèi)轟鳴有2個(gè)噪聲峰值36 Hz及47 Hz,前排主貢獻(xiàn)為36 Hz,后排主貢獻(xiàn)為47 Hz,且后排綜合噪聲值要大于前排3 dB。該特性與主觀評價(jià)結(jié)果相一致。
純電動(dòng)轎車整車轟鳴產(chǎn)生原因?yàn)檐囋谛旭傔^程中,電機(jī)或輪胎作為激勵(lì)源,引起整車結(jié)構(gòu)件局部共振或受迫振動(dòng)、激發(fā)整車空腔模態(tài)及動(dòng)力總成懸置隔振率不足。為此從3條路徑上對轟鳴貢獻(xiàn)源進(jìn)行排查分析。
圖2 勻速50 km/h車內(nèi)噪聲頻率特性
利用HyperMesh對該車TB模型搭建封閉的聲腔有限元模型,即模型中不含座椅及內(nèi)飾結(jié)構(gòu),如圖3所示。通過OptiStruct求解器對聲腔進(jìn)行自由模態(tài)計(jì)算,得到前5階模態(tài)如表1所示。
圖3 聲腔有限元模型
表1 1~5階聲腔模態(tài)
通過表1可知,聲腔模態(tài)前五階固有頻率均遠(yuǎn)大于引起轟鳴對應(yīng)的頻率,因此可排除聲腔對本車轟鳴產(chǎn)生作用。
本車為前動(dòng)力總成前驅(qū),TRA式3點(diǎn)懸置系統(tǒng)。左右懸置對稱連接框梁與縱梁,后懸置連接變速箱與副車架。測試工況為全油門加速工況(0~4 000 r/min),對3點(diǎn)懸置采集其主被動(dòng)端X、Y、Z方向振動(dòng)加速度信號及車內(nèi)駕駛員右耳噪聲信號。如圖4所示,全油門加速過程中0.8階次噪聲在2 700 r/min時(shí)通過共振帶36 Hz,在3 500 r/min時(shí)通過共振帶47 Hz,表明該激勵(lì)對轟鳴具有貢獻(xiàn),為此對3點(diǎn)懸置進(jìn)行隔振率排查。
圖4 全油門加速車內(nèi)噪聲
表2為3點(diǎn)懸置主被動(dòng)段三方向隔振率測試數(shù)據(jù)。通過計(jì)算0.8階次下主被動(dòng)36 Hz及47 Hz隔振率,以及被動(dòng)端0.8階次振動(dòng)幅值判別懸置隔振效果。
表2 全油門加速懸置隔振參數(shù)
通過對表2分析可知,3點(diǎn)懸置對0.8階次隔振均未達(dá)到15 dB,然而被動(dòng)端振幅大部分小于等于0.05 g。表明懸置對該階次隔振基本滿足,但該激勵(lì)的能量由部分通過懸置傳遞至車身結(jié)構(gòu)。
從本車轟鳴反應(yīng)的頻率特征可知,需要對可能激起模態(tài)的結(jié)構(gòu)件進(jìn)行排查分析,為此主要對車身、前艙模塊、頂蓋、機(jī)艙蓋及尾門進(jìn)行排查,通過LMS Test. Lab對其進(jìn)行模態(tài)測試得到前2階模態(tài)如表3所示。
表3 結(jié)構(gòu)件模態(tài)
從表3可知,頂蓋橫彎引起轟鳴的頻率接近,為此初步懷疑為頂蓋為轟鳴貢獻(xiàn)源。為進(jìn)一步確定頂蓋是否為轟鳴貢獻(xiàn)源,對頂蓋附加質(zhì)量塊,通過對比方案前后車內(nèi)噪聲與振動(dòng)幅值是否降低的判斷方式,判斷該結(jié)構(gòu)是否對轟鳴有貢獻(xiàn)。方案前后車速為50 km/h噪聲測試結(jié)果如圖5、圖6所示。
圖5 車內(nèi)駕駛員噪聲方案前后對比
圖6 車內(nèi)后排噪聲方案前后對比
研究發(fā)現(xiàn),在頂蓋附加質(zhì)量后,車內(nèi)駕駛員噪聲整體下降0.5 dB,在20~100 Hz轟鳴敏感頻段噪聲由40.3 dB降至31.6 dB,下降8.7 dB。車內(nèi)后排噪聲整體下降1.5 dB,在20~100 Hz轟鳴敏感頻段噪聲由42.4 dB下降至35.2 dB,下降7.2 dB。綜上表明,頂蓋為轟鳴貢獻(xiàn)源,通過改善頂蓋能有效優(yōu)化本車轟鳴。同時(shí)對比發(fā)現(xiàn),優(yōu)化頂蓋駕駛員比后排轟鳴感降低更加有效。
通過上述分析可知,對車內(nèi)轟鳴優(yōu)化可以從多個(gè)方向優(yōu)化,對引起0.8階次本體優(yōu)化、對懸置進(jìn)行優(yōu)化與對頂蓋進(jìn)行優(yōu)化。本文主要從頂蓋方向?qū)噧?nèi)轟鳴進(jìn)行優(yōu)化。
從前文所做頂蓋模態(tài)可知,頂蓋局部模態(tài)37 Hz和48.3 Hz 與車內(nèi)轟鳴頻率相耦合,且后頂蓋局部模態(tài)振幅大于前頂蓋局部模態(tài)。針對頂蓋引起轟鳴現(xiàn)象,根據(jù)機(jī)械振動(dòng)原理可知,可以通過增加頂蓋剛度形式,提升頂蓋模態(tài)頻率從而避開轟鳴頻率,通常采用增加頂蓋橫梁與粘貼熱熔增強(qiáng)貼片。同時(shí),也可通過增加阻尼降低振動(dòng)幅值??紤]到工程實(shí)踐可行性及成本,本文主要通過粘貼熱熔增強(qiáng)貼片進(jìn)行改進(jìn)研究。
傳統(tǒng)方法敷設(shè)增強(qiáng)貼片為通過局部剛度薄弱點(diǎn)確定敷設(shè)位置,且對厚度、面積未有明確的概念。本文借助有限元軟件基于模態(tài)應(yīng)變能法綜合考慮增強(qiáng)貼片敷設(shè)位置、形狀及重量因素,對頂蓋轟鳴進(jìn)行優(yōu)化。
為縮短計(jì)算時(shí)間,不失準(zhǔn)確性地采用頂蓋局部為研究對象,通過CATIA建立頂蓋局部三維模型導(dǎo)入HyperWorks中,然后通過對頂蓋附加增強(qiáng)片屬性建立含增強(qiáng)片有限元模型,以此為基礎(chǔ)計(jì)算模態(tài)。計(jì)算使用基本參數(shù)如表4所示。
表4 模型計(jì)算基本參數(shù)
為了得到精確的計(jì)算結(jié)果,鈑金件采用殼單元?jiǎng)澐郑W(wǎng)格平均尺寸6 mm×6 mm,焊點(diǎn)采用acm焊點(diǎn)單元模擬,焊縫采用penta焊縫單元模擬,粘膠采用adhesives單元模擬。計(jì)算得到前5階頂蓋約束模態(tài),如圖7為頂蓋二階約束模態(tài),振型為橫彎,頻率為46.1 Hz與測試模態(tài)相吻合,表明本模型滿足計(jì)算要求能有效反應(yīng)實(shí)際情況。
為獲知增強(qiáng)貼片的敷設(shè)位置,通過計(jì)算得到頂蓋模態(tài)應(yīng)變能,并對應(yīng)變能大的位置進(jìn)行附加多種增強(qiáng)片進(jìn)行驗(yàn)證。如圖8所示,除橫梁外應(yīng)變能大的位置為前頂蓋起筋中間位置與后頂蓋起筋中間位置,該位置為增強(qiáng)片重要敷設(shè)位置。
圖7 頂蓋2階約束模態(tài)圖
圖8 頂蓋2階模態(tài)應(yīng)變能云圖
根據(jù)粘貼附著能力和有效性,對增強(qiáng)片厚度選用3 mm進(jìn)行分析。同時(shí)基于模態(tài)應(yīng)變能法,在保證前后頂蓋應(yīng)變能最大處敷設(shè)條件下,本文對后頂蓋不同形狀增強(qiáng)貼片方案開展研究。圖9給出了在前頂蓋敷設(shè)相同增強(qiáng)片狀態(tài)下,后頂蓋敷設(shè)僅中心區(qū)域增強(qiáng)片(增強(qiáng)貼片方案a),后頂蓋敷設(shè)雙十字增強(qiáng)片(增強(qiáng)貼片方案b),后頂蓋敷設(shè)中心加強(qiáng)雙十字增強(qiáng)片(增強(qiáng)貼片方案c)和后頂蓋敷設(shè)全區(qū)域增強(qiáng)片(增強(qiáng)貼片方案d)4種方案模型。
(a)增強(qiáng)貼片方案a (b)增強(qiáng)貼片方案b
(c)增強(qiáng)貼片方案c (d)增強(qiáng)貼片方案d
表5研究了不同方案用料面積及形狀對頂蓋頻率的變化。
表5 方案用料面積與頂蓋頻率變化
結(jié)果表明,不同的敷設(shè)形狀對頂蓋模態(tài)頻率影響相差較大,方案a用料面積最小,頻率較基礎(chǔ)有下降,原因?yàn)楦郊拥馁|(zhì)量比增加的剛度對頻率影響更大,增強(qiáng)片單位提升率為-1.36 Hz/m2。方案b頻率提升9.1 Hz,增強(qiáng)片單位提升率為36.4 Hz/m2。方案c頻率提升10.4 Hz,增強(qiáng)片單位提升率為34.6 Hz/m2。方案d頻率提升3.9 Hz,增強(qiáng)片單位提升率為9.3 Hz/m2。從上述反映出不同的敷設(shè)形狀相對敷設(shè)面積對模態(tài)頻率影響更大,從模態(tài)提升與工程化考慮,選用方案b進(jìn)行實(shí)車驗(yàn)證。
對上文提出的方案b進(jìn)行實(shí)車敷設(shè),通過對比敷設(shè)前后車內(nèi)駕駛座內(nèi)耳及后排內(nèi)耳位置噪聲值驗(yàn)證方案有效性。
從圖10可知,頂蓋敷設(shè)增強(qiáng)貼片方案后,在勻速50 km/h工況下,引起車內(nèi)轟鳴的頻段有明顯改善。其中,在駕駛員位置較原狀態(tài)37 Hz下降12.4 dB(A),48 Hz下降13.6 dB(A)。后排位置37 Hz下降4.4 dB(A),48 Hz下降4.3 dB(A)。表明本文通過對頂蓋敷設(shè)增強(qiáng)貼片方法對勻速車內(nèi)轟鳴有明顯改善。
(a) 勻速50 km/h駕駛員車內(nèi)噪聲頻率特性
(b) 勻速50 km/h后排車內(nèi)噪聲頻率特性
從圖11可知,頂蓋敷設(shè)增強(qiáng)貼片方案后,在全油門加速工況下,轟鳴頻段有明顯改善。
(a) 全油門加速車內(nèi)駕駛員位置噪聲對比
(b) 全油門加速車內(nèi)后排位置噪聲對比
1)針對本純電動(dòng)轎車車內(nèi)轟鳴問題,結(jié)合轟鳴噪聲特性,提出從激勵(lì)源動(dòng)力總成,響應(yīng)源結(jié)構(gòu)件進(jìn)行查找轟鳴頻率排查方法。
2)通過對頂蓋進(jìn)行增強(qiáng)貼片,對引起車內(nèi)轟鳴的頻段進(jìn)行了有效優(yōu)化。同時(shí)經(jīng)過實(shí)車驗(yàn)證,車內(nèi)轟鳴有了明顯改善。
3)本文提出基于模態(tài)應(yīng)變能的敷設(shè)方法基礎(chǔ)下,對敷設(shè)位置和形狀目標(biāo)進(jìn)行了討論,通過設(shè)計(jì)最佳的敷設(shè)方式,本方法能有效地滿足性能要求及開發(fā)成本,具有良好的工程運(yùn)用及指導(dǎo)價(jià)值。