李德兵
(福建晉江天然氣發(fā)電有限公司,晉江 362251)
S109FA聯(lián)合循環(huán)機組在標準工況(ISO)下可輸出功率395.48 MW,其中燃氣輪機功率為255.6 MW,壓氣機壓比為15.4,配有18個干式低NOx分管燃燒室。在滿負荷工況下燃氣輪機排氣溫度可達605.5 ℃,而透平入口燃氣初溫可達1 327 ℃,控制系統(tǒng)MARK Ⅵ通過測量透平排氣溫度的間接監(jiān)測方法來判斷高溫部件的工作是否有異常?;诖?,引入了排氣分散度作為判斷燃燒是否異常的依據(jù)。燃燒部件出現(xiàn)異?;蛉紵徽?,將導致排氣溫度流場嚴重不均勻,排氣分散度大。因此運行中時刻需要對排氣分散度進行監(jiān)視[1]。
以往出現(xiàn)燃氣輪機燃燒室分散度大故障時,無法準確地判斷故障點,往往在分散度大導致跳閘后被迫進行處理,處理時間長且低效,未能在故障初期提前預判。某電廠在運行中發(fā)生一起分散度大故障,本文通過對分散度數(shù)據(jù)進行收集、分析,結(jié)合燃燒室結(jié)構(gòu),建立三級預警機制,對燃氣輪機的燃燒室故障進行精準判斷。從本文實例可以看出,加強對燃氣輪機分散度的監(jiān)視及分析,對燃氣輪機的安全運行具有重要的意義。
燃氣輪機燃燒室是一種用高溫合金材料制作的燃燒設備,在整臺燃氣輪機中位于壓氣機與燃氣透平之間,主要作用是進行有效的燃燒、控制燃燒初溫及控制NOx的生成[2]。
GE公司配套的F級燃氣輪機燃燒室型號為干式低氮DLN 2.0+,燃燒室為分管逆流式結(jié)構(gòu)??傆嬘?8個燃燒室,每個燃燒室主要包括燃料噴嘴、聯(lián)焰管、火焰筒、過渡段等。DLN 2.0+燃燒室結(jié)構(gòu)見圖1。
2018年8月至2018年9月,3號機組負荷從280 MW升至滿負荷345 MW后,呈現(xiàn)幾個特點:
圖1 DLN 2.0+燃燒室結(jié)構(gòu)示意圖
1)第一分散度由25 ℃升高至43 ℃,最低溫度點由TTXD1_13轉(zhuǎn)變?yōu)門TXD1_12;
2)TTXD1_11、TTXD1_12、TTXD1_13存在一個溫度比TTXM低約10 ℃左右的低溫區(qū);
3)低溫區(qū)存在一定的偏轉(zhuǎn)規(guī)律[3],符合升負荷時低溫區(qū)逆時針移動的規(guī)律,分散度數(shù)據(jù)見表1。
表1 機組變負荷期間分散度采樣數(shù)據(jù)
機組分散度異常主要有幾點原因:(1)熱電偶故障;(2)燃燒噴嘴堵塞;(3)火焰筒空氣短路;(4)過渡段空氣短路;(5)火焰筒鼓包燒穿。根據(jù)3號機組分散度現(xiàn)狀進行逐步排查及分析,過程如下:
1)排氣熱電偶低溫點隨負荷的增減有一定的偏轉(zhuǎn)規(guī)律,因此,熱電偶測點故障的可能性較小,可以排除。
2)機組燃燒切換前分散度良好,燃燒切換升負荷后,隨著D5的退出,PM4燃料加大,分散度逐漸加大。 PM4剛投入時分散度之所以未有明顯變化,可能原因是此時以D5擴散燃燒為主。因此, 3號、4號、5號燃燒室的PM4燃料噴嘴存在異物或堵塞的可能性較大。
3)機組啟、停過程中在PM模式切換前分散度良好,切換后分散度快速上升,負荷穩(wěn)定后分散度緩慢下降至一穩(wěn)定值,因此,3號、4號、5號燃燒室的火焰筒空氣短路的可能性較大。
4)3號機組啟動至280 MW負荷時分散度突升,因啟動時加載較快,當負荷趨于穩(wěn)定時,分散度也下降,高負荷時分散度逐漸增大。
5)根據(jù)偏轉(zhuǎn)角的偏轉(zhuǎn)規(guī)律[3],3號、4號燃燒室故障的概率大,但其脈動正常。
6)從3號機組滿負荷的玫瑰圖(見圖2)可以發(fā)現(xiàn)一處存在明顯的低溫點。
圖2 3號機組滿負荷玫瑰圖
針對3號機組分散度大的問題,其處理方案主要結(jié)合機組運行方式,見縫插針地進行針對性的檢查,主要檢查及處理工作如下:
1)9月份對3號機組燃氣輪機進行壓排缸及燃燒室檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,機組開機后分散度與檢查前一致,未改善。
2)11月份利用機組停機機會再次對3號機組燃氣輪機進行孔探檢查,重點檢查2號、3號、4號、5號燃燒器PM1、PM4內(nèi)外通道,發(fā)現(xiàn)5號燃燒器中有少許石墨碎片,遂將碎片吸出。機組開機后分散度與檢查前一致,未改善。
3)12月份結(jié)合機組D級檢修,第三次對3號機組燃氣輪機進行孔探檢查,并擴大排查范圍,檢查發(fā)現(xiàn)4號燃燒器火焰筒密封圈缺失(見圖3),加裝密封圈后,機組開機后分散度最大為25 ℃,分散度正常。
圖3 缺失密封圈的火焰筒
通過檢查、分析認為,引起3號機組分散度異常的主要原因為火焰筒密封圈缺失。
燃燒部件故障產(chǎn)生原因復雜,但其共同的特征是產(chǎn)生低溫區(qū)或高溫區(qū),同時低溫區(qū)或高溫區(qū)的分布會隨著負荷的變化而呈現(xiàn)規(guī)律性的變化。不同的燃燒故障表現(xiàn)出來的特征略有區(qū)別,可能同時呈現(xiàn)不同的故障特征,只有通過大量、細致的數(shù)據(jù)觀察和分析,才能作出合理的判斷。根據(jù)近年來的DLN 2.0+燃燒故障,不同燃燒故障引起的分散度異??焖倥袛嗉疤卣骺偨Y(jié)見表 2。
表2 分散度異??焖倥袛嗉疤卣?/p>
為避免分散度大影響機組正常啟停,建議采取以下防范措施:
1)建立合理的壓排缸檢查及燃燒室孔探周期,提前發(fā)現(xiàn)燃燒部件異常。
2)機組日常運行時加強對分散度的監(jiān)視、分析,根據(jù)實踐經(jīng)驗,建立DLN 2.0+燃燒室穩(wěn)定工況時的分散度三級預警、跟蹤、處理機制,以機組C級及以上檢修后首次啟動后正常的第一分散度為基準:(1)設立第一分散度增加10 ℃的報警機制,此時為故障的初期階段,常規(guī)檢查一般很難發(fā)現(xiàn)故障點,運行人員應加強監(jiān)視;(2)設立第一分散度增加15 ℃的分析、跟蹤機制,此時為故障的發(fā)展階段,各級專業(yè)人員應加強分析、跟蹤、對比,為機組停機后檢查做好檢查方向的判斷;(3)第一分散度增加25 ℃的處理機制,此時為故障的快速惡化階段,應結(jié)合機組運行方式盡快停機檢查。
3)機組檢修期間應加強對天然氣管道及燃燒室燃料環(huán)管的清潔度監(jiān)督,防止異物進入管道引起分散度異常。
本文針對燃燒室部件故障引起的分散度大的問題,對其處理過程進行了分析、提煉,為同類型電廠的燃燒室部件故障分析提供了快速判斷的簡便方法。本文針對分散度大的問題提出經(jīng)驗總結(jié)和措施,研究成果可為F級燃氣輪機燃燒室的安全運行提供一定的借鑒。