(華北科技學(xué)院電子信息工程學(xué)院 北京 101601)
根據(jù)目前我國的基本國情,在未來相當(dāng)長的一段時(shí)間里煤炭企業(yè)仍然是推動整個(gè)國家經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要力量和支撐,煤炭的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)地位不會發(fā)生太大改變。礦井火災(zāi)會直接生成大量有毒有害的氣體,造成井下工作人員的嚴(yán)重傷亡;火災(zāi)使大量可采煤被凍結(jié),導(dǎo)致礦井局部甚至全部停產(chǎn);火災(zāi)使煤炭資源和生產(chǎn)設(shè)備被徹底燒毀,造成的經(jīng)濟(jì)損失每年估計(jì)可高達(dá)50億。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),全國大型國有煤礦中大約50%的礦井存在自然發(fā)火的危險(xiǎn)。為了最大的程度上有效減少礦井火災(zāi)的發(fā)生,煤炭企業(yè)需要高度重視并進(jìn)一步提高我國煤礦安全生產(chǎn)和防火滅火的技術(shù)水平,目前移動式膜分離制氮裝置是應(yīng)用最為廣泛的防滅火制氮裝置[1-2]。
井下膜分離制氮裝置是以空氣為原料,在一定壓力、溫度等條件下,利用氧氣和氮?dú)獾炔煌再|(zhì)的氣體在膜中具有不同的滲透速率從而進(jìn)行氮氧分離。該裝置由于設(shè)備的體積小、快速可生產(chǎn)出高純氮?dú)獾戎T多優(yōu)點(diǎn),因此非常適合做可移動式的制氮設(shè)備[3-5]。
制氮機(jī)的工藝流程。制氮機(jī)的實(shí)質(zhì)是通過膜分離技術(shù)將空氣中的氮?dú)馓崛〕鰜恚べ|(zhì)量直接關(guān)系到氮?dú)獾募兌?。為保證膜不受污染,空氣源需要經(jīng)過嚴(yán)格處理,通過PLC監(jiān)測和控制達(dá)到一定的壓力、溫度和潔凈度后才能進(jìn)入膜組件,并輸出合格的氮?dú)鈁6]。
舊裝置KXJ660(A)可編程控制箱是由變壓器、PLC和電源等部件組成。PLC采用的是歐姆龍CJ2M,主要用于監(jiān)控設(shè)備信號的采集以及控制。該裝置存在內(nèi)部接線繁雜,PLC體積大,自動化控制程序邏輯簡單,維修困難,可靠性差等缺點(diǎn),需要更換PLC型號、調(diào)整輸入輸出量、改善軟件控制流程、優(yōu)化觸摸屏程序。
本系統(tǒng)選用4~20mA傳感器將采集到的環(huán)境參數(shù)轉(zhuǎn)換成4~20mA電流信號輸出,傳感器型號如下表1所示。
表1 傳感器型號
考慮到制氮裝置內(nèi)部對環(huán)境參數(shù)的精確監(jiān)控性能要求和用戶程序需要存儲的容量和數(shù)據(jù)處理時(shí)間,選用了德國西門子公司生產(chǎn)的CPU1212C DC/DC/RLY型PLC,其結(jié)構(gòu)緊湊,性能良好,能在惡劣的環(huán)境里長期保持可靠的運(yùn)行工作。
繼電器采用IDEC RJ2S-CL;24V非安開關(guān)電源主要負(fù)責(zé)給安全柵、PLC、顯示屏、繼電器供電;18V本安電源主要負(fù)責(zé)給氧氣濃度傳感器和聲光報(bào)警器供電。
根據(jù)制氮機(jī)內(nèi)部環(huán)境參數(shù)需要進(jìn)行監(jiān)控的實(shí)際情況和需要,對PLC進(jìn)行I/O端口分配,再根據(jù)I/O口的分配情況對監(jiān)控的相關(guān)設(shè)備和PLC進(jìn)行了接線。
控制箱各部分功能如下:
①4~20mA模擬量輸入。8路傳感器分別為入口溫度傳感器、加熱器溫度傳感器、管道溫度傳感器、空氣壓力傳感器、氮?dú)鈮毫鞲衅?、補(bǔ)償壓力傳感器、氮?dú)馑矔r(shí)流量傳感器和氧氣含量傳感器。
②開關(guān)量輸入。在控制箱箱體外部有4個(gè)系統(tǒng)控制按鈕,作用分別為:啟動、停止、急停和顯示屏界面切換。
③繼電器輸出??刂拼帕悠鳌⒙暪鈭?bào)警器和4個(gè)24V電磁閥門(開關(guān)系統(tǒng)閥、超溫超壓排空閥、定時(shí)自動排污閥、氧氣超標(biāo)切換閥)的開停。
④通訊功能。PLC通過RS485通訊接口模塊和空壓機(jī)進(jìn)行通信,通過以太網(wǎng)通訊接口和觸摸屏、上位機(jī)進(jìn)行通信[7]。
將控制柜與外部空壓機(jī)、磁力啟動器、電加熱器、防爆電磁閥等進(jìn)行接線。建立完善的束管監(jiān)測系統(tǒng),連續(xù)監(jiān)測CO、CO2、CH4、O2等氣體濃度。
圖4 制氮軟件自動控制流程圖
該制氮系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)共6個(gè)主要的功能,其中包括了模擬量采集功能、開關(guān)量采集功能、自動控制功能、通信協(xié)議功能、故障檢測報(bào)警功能和實(shí)時(shí)顯示功能,可以使系統(tǒng)更好的實(shí)時(shí)監(jiān)視和操作整個(gè)制氮的過程。系統(tǒng)還具有強(qiáng)大的開機(jī)自檢功能,通過自檢功能可以檢查傳感器、聲光報(bào)警、信號輸出等是否正常。其中,制氮軟件自動控制流程圖如圖4所示。
根據(jù)現(xiàn)場使用情況和用戶反饋,完善了故障檢測和故障診斷的處理程序,更加詳細(xì)且合理化的定義了報(bào)警事件,并具有分級報(bào)警功能[8]。當(dāng)報(bào)警事件條件觸發(fā)后,系統(tǒng)會自動響應(yīng)并采取措施,同時(shí)在顯示屏的彈窗內(nèi)顯示故障狀態(tài)及原因,提高了系統(tǒng)的智能化水平。故障報(bào)警事件具體內(nèi)容如表2所示。
表2 報(bào)警事件
威綸通觸摸屏MT8071ip可以將傳感器采集數(shù)據(jù)、防爆電磁閥的開關(guān)狀態(tài)、量程參數(shù)設(shè)置、控制參數(shù)設(shè)置等信息直觀顯示出來,方便工作人員現(xiàn)場查看及手動更改參數(shù)設(shè)置。傳感器采集到的數(shù)據(jù)存放到PLC的M寄存器中生成變量表,導(dǎo)出到EasyBuilder Pro軟件中,將變量通過觸摸屏進(jìn)行顯示、簡單的邏輯運(yùn)算和控制。
(1)HMI主界面如圖5所示。主界面主要包含傳感器數(shù)據(jù)顯示、切換窗口、報(bào)警彈窗顯示及時(shí)間顯示。在界面下方有彈窗,顯示故障狀態(tài)以及提示采取措施。
圖5 HMI主界面
(2)HMI開機(jī)說明界面的主要內(nèi)容包括開機(jī)步驟、關(guān)機(jī)步驟、注意事項(xiàng)。
開機(jī)步驟:①打開冷卻水閥門,給空壓機(jī)及制氮設(shè)備送冷卻水、送電;②點(diǎn)擊空壓機(jī)啟動按鈕,啟動空壓機(jī);③點(diǎn)擊制氮機(jī)設(shè)備啟動按鈕,設(shè)備開始正常運(yùn)行。
關(guān)機(jī)步驟:①點(diǎn)擊空壓機(jī)停止按鈕,空壓機(jī)停止運(yùn)行;②點(diǎn)擊制氮機(jī)設(shè)備停止按鈕,設(shè)備停止運(yùn)行;③關(guān)冷卻水、斷電。
注意事項(xiàng):①當(dāng)顯示屏出現(xiàn)故障、彈窗報(bào)警及聲光報(bào)警器報(bào)警時(shí),應(yīng)先檢查排除故障;②各排污閥閥門每小時(shí)應(yīng)手動排污一次。
(3)HMI用戶登錄界面。用戶的類別主要包括現(xiàn)場操作員和工程師,分別輸入各自賬號對應(yīng)的用戶名和密碼后,可輕松的獲得不同安全等級的操作使用權(quán)限。操作員即現(xiàn)場的工作人員,可對量程參數(shù)和控制參數(shù)進(jìn)行查看,不能進(jìn)行更改;工程師可對量程參數(shù)和控制參數(shù)分別進(jìn)行查看和更改,提高了制氮系統(tǒng)的安全等級和可操作性。
(4)HMI量程參數(shù)設(shè)置界面包括:氮?dú)饬髁?、氧氣濃度、空氣壓力、管道溫度等各傳感器量程上下限的設(shè)置。
(5)HMI控制參數(shù)設(shè)置界面包括溫度、壓力和時(shí)間等控制參數(shù)的設(shè)置。該界面顯示的各種運(yùn)行控制參數(shù)及其對應(yīng)的最佳值(設(shè)定值),是通過實(shí)測比較計(jì)算得出的一種經(jīng)濟(jì)合理的系統(tǒng)運(yùn)行控制技術(shù)參數(shù)。現(xiàn)場工程師可以根據(jù)運(yùn)行情況的實(shí)際需要對這些控制參數(shù)的最佳設(shè)定值參數(shù)進(jìn)行調(diào)整和修改,大大的降低了系統(tǒng)運(yùn)行的成本。
系統(tǒng)安裝完成后進(jìn)行了性能檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果表明現(xiàn)場儀表信號與顯示屏顯示數(shù)據(jù)一致,其采集、控制輸出、故障報(bào)警、顯示、通訊等功能均符合《安全標(biāo)志現(xiàn)場評審規(guī)范》及相關(guān)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn),完成了出廠檢驗(yàn)。
針對舊制氮系統(tǒng)在安裝和使用過程中存在的一些問題進(jìn)行針對性的設(shè)計(jì)和改造,可編程控制箱經(jīng)過改造后,箱體仍然保留著過去的模式和大小,但是箱體的內(nèi)部更加整潔美觀,元件和連接線的數(shù)量也減少了很多,可以為系統(tǒng)提供更多的技術(shù)改進(jìn)設(shè)計(jì)空間,降低了系統(tǒng)的生產(chǎn)成本。該控制箱憑借其簡單、直觀、方便、控制靈活、可靠等諸多優(yōu)點(diǎn),使得監(jiān)控更加的精準(zhǔn)化,節(jié)約了大量勞動力,提高了系統(tǒng)的效率、可靠性和安全性,建立了更加合理的智能制氮監(jiān)控系統(tǒng)。