田宇鳴(中國電子系統(tǒng)工程第二建設有限公司,天津214000)
銀以及銀的相關產品廣泛應用于電子、電鍍、感光材料、化工工業(yè)和科研領域,生產過程中會產生各種各樣的含銀廢水。與其它工業(yè)廢水相比雖然含銀廢水產生量較少,但水質復雜,對環(huán)境的污染影響非常嚴重。Ag+是一種強殺菌劑,會嚴重影響污水處理廠生物處理階段的效果。此外,廢水中的Ag+在環(huán)境中的遷移、擴散將污染自然水體,對生態(tài)環(huán)境造成極大的破壞,嚴重危害人體健康[1]。
面板行業(yè)含銀廢水中的主要污染物是Ag+、TP、COD、TN。含銀廢水的主要處理方法包括化學混凝法、電解法、離子交換法,三種方法各有優(yōu)缺點。面對日益嚴格的廢水排放標準,尋求一種高效、低廉、可工程化的含銀廢水組合處理工藝是當下的研究熱點之一。
該工程處理的廢水為某面板企業(yè)生產工序中產生的高濃度含銀廢水,水量18m3/d。設計進出水水質見表1。
表1 設計進出水水質
根據(jù)含銀廢水水質水量特點、處理要求及經濟適用性,高濃度含銀廢水處理工藝流程說明如下:
1.2.1 工藝流程說明
該工程采用“三級化學混凝+離子交換”組合工藝處理含銀廢水。含銀廢水首先進入一級化學混凝系統(tǒng),將廢水pH 調節(jié)至11,通過投加CaCl2同步去除Ag+、TP。在二級化學混凝系統(tǒng)中再次將廢水pH 調節(jié)至11,通過投加CaCl2進一步去除Ag+、TP,同時投加重金屬捕捉劑強化對Ag+的去除效果。在三級化學混凝系統(tǒng)中將廢水pH調節(jié)至9~10,通過投加Na2CO3去除殘余的溶解態(tài)Ca2+。三級化學混凝系統(tǒng)出水過濾后進入離子交換系統(tǒng)進行深度除銀,使出水中Ag+穩(wěn)定<0.1mg/L,從而實現(xiàn)銀、磷的同步深度去除。
1.2.2 主要構筑物設計參數(shù)
(1)含銀廢水收集槽
設置含銀廢水收集槽1 座,有效容積20m3,水力停留時間12h。
(2)含銀廢水調整槽
設置含銀廢水調整槽1 座,有效容積20m3,水力停留時間12h。
(3)反應槽1
含銀廢水由提升泵輸送進入反應槽1。首先向廢水中投加CaCl2,再投加NaOH、H2SO4將廢水pH調節(jié)至11。反應槽1的有效容積1m3,水力停留時間0.5h。
(4)反應槽2
反應槽1 出水進入反應槽2。首先投加NaOH、H2SO4將廢水pH調節(jié)至8~8.5,再向廢水中投加PAC。反應槽2的有效容積1m3,水力停留時間0.5h。
(5)絮凝槽1
反應槽2出水進入絮凝槽1。向廢水中投加PAM。絮凝槽1的有效容積0.5m3,水力停留時間0.25h。
(6)沉淀槽1
絮凝槽1出水進入沉淀槽1。沉淀槽1表面負荷0.4m3/(m2·h),直徑2.4m,總高度3m,有效容積10.8m3,水力停留時間6h。沉淀槽1的污泥進入污泥槽。
(7)反應槽3
沉淀槽1出水通過溢流堰進入反應槽3。首先投加NaOH、H2SO4將廢水pH 調節(jié)至8.5~9.5,再向廢水中投加重金屬捕捉劑。反應槽3的有效容積1m3,水力停留時間0.5h。
(8)反應槽4
反應槽3 出水進入反應槽4。首先向廢水中投加CaCl2,再投加NaOH、H2SO4將廢水pH調節(jié)至11,最后投加Na2CO3。反應槽4的有效容積1m3,水力停留時間0.5h。
(9)絮凝槽2
反應槽4出水進入絮凝槽2。向廢水中投加PAM。絮凝槽2的有效容積0.5m3,水力停留時間0.25h。
(10)沉淀槽2
絮凝槽2出水進入沉淀槽2。沉淀槽2表面負荷0.4m3/(m2·h),直徑2.4m,總高度3m,有效容積10.8m3,水力停留時間6h。沉淀槽2的污泥進入污泥槽。
(11)反應槽5
沉淀槽2出水通過溢流堰進入反應槽5。首先投加NaOH、H2SO4將廢水pH 調節(jié)至9~10,而后投加Na2CO3。反應槽5 的有效容積1m3,水力停留時間0.5h。
(12)絮凝槽3
反應槽5出水進入絮凝槽3。向廢水中投加PAM。絮凝槽3的有效容積0.5m3,水力停留時間0.25h。
(13)沉淀槽3
絮凝槽3出水進入沉淀槽3。沉淀槽3表面負荷0.3m3/(m2·h),直徑2.4m,總高度3m,有效容積10.8m3,水力停留時間8h。沉淀槽3的污泥進入污泥槽。
(14)多介質過濾器
沉淀槽3 出水通過溢流堰進入中繼槽,而后由提升泵輸送進入多介質過濾器,其罐體尺寸為φ800mm×3000mm。過濾器設計流量1m3/h,反洗流量1.1m3/d。
(15)活性炭過濾器
多介質過濾器出水進入活性炭過濾器,其罐體尺寸為φ 600mm×2000mm。過濾器設計流量1m3/h,反洗流量1.1m3/d。
(16)樹脂吸附器
活性炭過濾器出水進入樹脂吸附器,其尺寸為φ600mm×2000mm。過濾器設計流量1m3/h。
(1)針對單一處理工藝對銀、磷去除效果不佳及廢水排放標準日益嚴格的問題,采用“三級化學混凝+離子交換”組合工藝處理含銀廢水,同步實現(xiàn)高濃度含銀廢水中銀、磷的深度去除。
(2)針對傳統(tǒng)化學混凝法一次加藥耗藥量較大的問題,分兩次加鈣可減少鈣的投加量,節(jié)約大量藥劑費,減輕三級化學混凝系統(tǒng)除鈣的壓力。
(3)針對溶解性鈣的過量殘留導致陽離子交換樹脂更換頻率加快的問題,在三級化學混凝系統(tǒng)中投加Na2CO3以去除廢水中溶解態(tài)的Ca2+,在深度除磷的同時降低化學混凝系統(tǒng)出水硬度。
(1)該工程2016年10月建設完成。經過5周的調試,含銀廢水處理系統(tǒng)運行效果良好,出水Ag+穩(wěn)定<0.1mg/L,出水TP穩(wěn)定<0.5mg/L。含銀廢水處理系統(tǒng)穩(wěn)定運行后進出水水質見表2。
表2 穩(wěn)定運行后進出水水質
(2)含銀廢水處理運行費用由電費、藥劑費兩部分組成,具體費用明細如下(水量以18m3/d計)。
①電費:電費單價以0.60 元/kW 計,含銀廢水處理系統(tǒng)每日耗電272kW·h,每日電費163.2元;
②藥劑費:含銀廢水處理系統(tǒng)消耗的藥劑包括NaOH、H2SO4、CaCl2、Na2CO3、PAC、PAM 及重金屬捕捉劑。經實際測算,含銀廢水處理系統(tǒng)運行穩(wěn)定后每日藥劑費116元。
綜上所述,含銀廢水處理系統(tǒng)運行費用為15.5元/噸水(不計折舊費、維護費、危廢處置費)。
(1)采用“三級化學混凝+離子交換”物化法組合工藝處理含銀廢水,同步實現(xiàn)高濃度含銀廢水中銀、磷的深度去除。出水Ag+、TP 均滿足《電子工業(yè)污染物排放標準》(二次征求意見稿)中的表2標準。
(2)該工程在三級化學混凝系統(tǒng)中去除廢水中溶解態(tài)的Ca2+,在深度除磷的同時降低化學混凝系統(tǒng)出水硬度。硬度的降低既保證了陽離子交換樹脂的處理效果,延長了樹脂更換周期,又降低了后段生物處理工藝中污泥鈣化的風險。
(3)高濃度含銀廢水處理運行費用由電費、藥劑費兩部分組成,每日電費163.2元、每日藥劑費116元。高濃度含銀廢水處理系統(tǒng)運行費用為15.5 元/噸(不計折舊費、維護費、危廢處置費)。