李曉琰,石朝華
(中國(guó)石化洛陽(yáng)分公司,河南 洛陽(yáng) 471012)
氮氧化物(NOx) 是催化裂化裝置再生煙氣中的主要的大氣污染物之一,它能形成酸雨,破壞臭氧層,危害人體健康,同時(shí)再生煙氣中的NOx能使煙氣的露點(diǎn)升高,導(dǎo)致可利用的能量減少,造成能源浪費(fèi),因此控制FCC裝置煙氣中NOx排放已成為煉油企業(yè)必須面對(duì)的挑戰(zhàn)。催化煙氣中大部分的NOx來(lái)源于原料油中的氮,原料中約50%的氮從催化反應(yīng)器排出,進(jìn)入產(chǎn)品,剩下的50%的氮作為焦炭附著在失活的催化劑上進(jìn)入再生器,當(dāng)?shù)谠偕髦腥紵龝r(shí),約10%的氮以NOx的形式釋放,而且主要是NO的形式,這便是再生煙氣中NOx的來(lái)源。
脫硝劑與臭氧的脫氮原理不同,脫硝劑是還原作用,臭氧是氧化作用。脫硝劑作用原理如下:在650~850℃,再生器中的NO在CO、C或者其他還原劑存在的條件下,在脫硝劑上的貴金屬的催化作用下,被還原形成N2,從而在煙氣進(jìn)入雙脫之前就脫除了一部分NOx,而且通過無(wú)氧和有氧實(shí)驗(yàn)表明氧氣降低了反應(yīng)的起始溫度,促進(jìn)了NOx的還原。另外,鉑基CO助燃劑有利于焦炭中含氮化合物氧化成NOx,而非鉑基助燃劑可以進(jìn)一步減少NOx。臭氧脫氮即低溫氧化技術(shù),它是利用臭氧發(fā)生器產(chǎn)生臭氧,臭氧注入煙道后將NOx氧化成高價(jià)態(tài)且易溶于水的N2O5和N2O3,然后通過洗滌形成HNO3。
經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的摸索,發(fā)現(xiàn)有以下幾種情況易造成雙脫煙氣NOx含量突升:
1)再生器發(fā)生“尾燃”。加入CO助燃劑時(shí),雙脫煙氣NOx含量會(huì)突然升高。見圖1。
圖1 再生器稀相溫度與雙脫煙氣NOx含量關(guān)系圖FLG.1 relationship between dilute phase temperature of regenerator andNOxcontent of desulfurization and denitration gas
圖1圓圈所示均為再生器加入大量助燃劑后,稀相溫度大幅下降,煙氣中NOx含量上升,兩者呈現(xiàn)一種負(fù)相關(guān)關(guān)系?!拔踩肌笔怯捎诖罅康腃O穿透密相床層來(lái)到稀相空間,在富氧稀相甚至三旋、煙機(jī)入口等處劇烈燃燒,CO燃燒放出巨大的熱量,這一熱量高于碳與氧氣反應(yīng)生成CO的燃燒熱,所以導(dǎo)致稀相、煙機(jī)入口超溫,燒壞設(shè)備。因此,在發(fā)生“尾燃”時(shí)要及時(shí)加入CO助燃劑,在催化劑的貴金屬催化作用下,大量的CO在密相床層燒掉,這就避免了“尾燃”。但是在加入助燃劑后,大量的CO在密相燒掉,NOx失去了CO還原劑,再加上稀相溫度降低,使得NOx失去了還原反應(yīng)的有利環(huán)境,這時(shí),大量的NOx排放到雙脫來(lái)不及與完全臭氧反應(yīng)便排入大氣,造成環(huán)境污染。
2)主風(fēng)量過大導(dǎo)致過剩氧含量較大,雙脫煙氣NOx含量高。從儀表處得知,雙脫煙氣排放NOx含量計(jì)算公式中用到了過剩氧含量這一個(gè)數(shù)據(jù),過剩氧含量高會(huì)直接導(dǎo)致計(jì)算出來(lái)的NOx含量高,因此,控制低的NOx必然要求控制低的過剩氧含量,也是控制進(jìn)入再生器的主風(fēng)量,但主風(fēng)量過低影響再生器燒焦效果,而且雙動(dòng)滑閥的開度太小容易鎖位,所以主風(fēng)量也不能控制太低,二者之間必須找到一個(gè)平衡點(diǎn)。
3) 低高硫原油切換時(shí)會(huì)導(dǎo)致雙脫煙氣NOx含量升高。我廠目前的加工模式?jīng)Q定了催化進(jìn)料加氫精制蠟油中硫、氮含量會(huì)隨高低硫原油的切換而變化,在常減壓切換高低硫進(jìn)料開始到催化反應(yīng)系統(tǒng)呈現(xiàn)明顯變化例如反應(yīng)壓力、密相溫度、雙脫pH、NOx、SOx含量等變化,大約要8h左右,在這一時(shí)間段內(nèi),要求操作員精心操作,及時(shí)調(diào)節(jié),避免工藝指標(biāo)和環(huán)保指標(biāo)超標(biāo)。
4) 大量加入脫硝劑時(shí)會(huì)使雙脫煙氣NOx含量暫時(shí)升高。在以往的操作中,每當(dāng)NOx含量突升時(shí),采取的措施是立即加入大量的脫硝助劑,但是效果往往與之背道而馳。脫硝劑的大量加入使得短時(shí)間內(nèi)催化劑上附著的焦炭中的氮化合物大量反應(yīng)生成NOx,因此,此時(shí)再生器內(nèi)的NOx在短時(shí)內(nèi)大量生成,來(lái)不及被還原成N2的NOx便進(jìn)入雙脫煙氣中,造成雙脫煙氣NOx含量進(jìn)一步升高。這是脫硝劑的作用機(jī)理決定,脫硝劑的使用會(huì)使NOx含量在短時(shí)內(nèi)升高。再生煙氣各成分之間達(dá)到脫硝劑所需求的平衡,需要較長(zhǎng)的時(shí)間,所以,煙氣NOx含量的下降速度不會(huì)太快。隨著分子篩催化劑表面的殘氮的降低,脫硝劑在再生器中的分布逐漸均勻,脫硝的效果也會(huì)越來(lái)越理想。脫硝劑的脫硝作用需要建立煙氣組分的平衡。用量提高,建立平衡的速度會(huì)加快。但這種有利作用不是線性的,它與原料油品質(zhì)、反再系統(tǒng)操作及催化劑的性能也有關(guān)系。因此,脫硝劑的效果是在長(zhǎng)期的生產(chǎn)中才能體現(xiàn)出來(lái)。
5) 卸劑過后,雙脫煙氣NOx含量升高。操作中發(fā)現(xiàn),每次再生器大量卸劑后,雙脫煙氣NOx含量會(huì)升高。這是由于卸劑前,經(jīng)過長(zhǎng)期的加劑,再生器內(nèi)的CO助燃劑和脫硝劑達(dá)到了一定的藏量比例,這些有效活性組分在卸劑時(shí)隨催化劑一起卸出,使再生器內(nèi)脫硝劑比例大幅減少,因而造成雙脫煙氣NOx含量會(huì)升高。催化劑負(fù)載到載體上,能提高催化劑的分散性,也就是提高了催化劑的活性,但同時(shí)也增加了反應(yīng)物絡(luò)合吸附的難度和生成物脫附擴(kuò)散的時(shí)間,因此,催化劑的用量就需要相應(yīng)提高。根據(jù)廠家提供資料,脫硝劑的用量占催化劑總藏量的1%~3%為宜。
針對(duì)以上幾種情況,提出以下應(yīng)對(duì)措施:
1)禁止短時(shí)間大量加注助燃劑,而是采取少量多次的辦法往再生器內(nèi)加助燃劑。例如每三個(gè)小時(shí),或者由每次巡檢的操作工加注10kg助燃劑。這樣就相當(dāng)于保持了一定的速度,使得加劑非常的平穩(wěn),在抑制稀相超溫的同時(shí)避免了再生器工況大幅波動(dòng)。另外為了降低操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,啟用了自動(dòng)加料系統(tǒng),在手動(dòng)模式下只需要2min左右就能完成加劑,非常的便利。
2)實(shí)踐中,發(fā)現(xiàn)將過剩氧含量控制在4.5%~5.0%時(shí),雙脫煙氣NOx含量較低,同時(shí)再生器主風(fēng)量也較為充足,雙動(dòng)滑閥開度在2%~3%。
3)脫硝劑的加注量比較大,為了避免大量加入造成短時(shí)間內(nèi)NOx大量釋放造成超標(biāo),采取分時(shí)段加入:每個(gè)白班加入兩桶約80kg,上午、下午各加一桶,每個(gè)夜班加一桶40kg。
4)針對(duì)原油切換造成的波動(dòng),采取及時(shí)聯(lián)系常減壓裝置,及時(shí)獲取切換高低硫原油信息,占據(jù)主動(dòng)的策略。要求操作人員精心調(diào)節(jié),把高低硫原油切換造成的波動(dòng)降到最低。
5)每次再生器卸劑后,加強(qiáng)對(duì)環(huán)保指標(biāo)的監(jiān)控,如果有必要,則請(qǐng)示技術(shù)組,是否需要多加一些脫硝劑,或者及時(shí)提高臭氧功率,控制平穩(wěn)雙脫煙氣中NOx含量。
針對(duì)該催化裝置雙脫煙氣NOx含量控制難題,分析了可能的原因,并提出相應(yīng)的解決辦法。經(jīng)實(shí)施過后,效果比較好。在以前的操作中,經(jīng)常需要大幅降低減渣甚至降量來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)NOx的控制,現(xiàn)在這種情況出現(xiàn)次數(shù)較以前大為減少。另外,助燃劑的平穩(wěn)加入使得稀相、煙機(jī)入口超溫情況得到一定的改善,且避免NOx突升和再生器溫度大幅變化,取得較好的效果。