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燒結(jié)機臺車起拱原因分析及消除臺車起拱的途徑

2020-06-11 00:40王佩
科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2020年6期

王佩

摘 ? 要:在燒結(jié)生產(chǎn)階段,測試回程臺車的不同起拱高度,檢測其運轉(zhuǎn)狀態(tài),并且在停工時獲得尾端彎軌面與齒輪面的核心數(shù)據(jù),從力學(xué)上解析臺車起拱的原由,給出調(diào)換尾端星輪齒板、調(diào)節(jié)彎心與齒板縫隙、同步調(diào)節(jié)水平軌道壓軌等解決方案。

關(guān)鍵詞:燒結(jié) ?機臺車 ?起拱原因

中圖分類號:U445 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-098X(2020)02(c)-0047-02

燒結(jié)機是鋼鐵公司生產(chǎn)的重要設(shè)施。依照統(tǒng)籌,中國75%的爐料由燒結(jié)機提供。2000年以后,持續(xù)若干年的燒結(jié)礦年度產(chǎn)量以20.6%的速率增加,燒結(jié)行業(yè)開始迅速發(fā)展的同時,也讓相關(guān)行業(yè)人員體驗到燒結(jié)機在鋼鐵工業(yè)領(lǐng)域的關(guān)鍵性。燒結(jié)機的關(guān)鍵設(shè)備包括排氣管道、除塵設(shè)備、風(fēng)箱、骨架、點火設(shè)備、喂料設(shè)備、驅(qū)動設(shè)備與機車等。在燒結(jié)機的發(fā)展歷史中,技術(shù)業(yè)已漸趨成熟。工作質(zhì)量開始提升,漏風(fēng)率顯著降低,但故障出現(xiàn)得也更為頻繁。

1 ?三輪雙軌設(shè)備設(shè)計

三輪雙軌臺車起拱的燒結(jié)機,其實際運行模式是:彈力壓軌在彈性的作用下,給臺車壓輪往下的壓力F,從圖1能夠看到,臺車幾欲傾倒,壓力F也會出現(xiàn)攔阻機車傾倒的力矩M3。

M3與臺車自重形成的防止臺車傾倒的力矩M2與星輪齒板施與臺車傾倒的力矩M1能夠阻止臺車起拱,讓臺車的車輪與水平導(dǎo)軌貼緊。因為彈力壓軌與壓輪、車輪與車輪導(dǎo)軌都是滾動摩擦,所以臺車不會由于壓實而出現(xiàn)停滯。這就讓臺車在導(dǎo)軌上無縫平出,解決了臺車起拱的問題,并且讓臺車端面錯誤動作,減少了燒結(jié)機臺車由于輪胎上翹、跌落而出現(xiàn)的臺車端面耗損,大幅度提升了臺車的生命周期。

根據(jù)生產(chǎn)實踐與具體生產(chǎn)的狀況,在Solid Works前提下構(gòu)建的燒結(jié)機樣本模型導(dǎo)進到ANSYS動態(tài)虛擬軟件中,在模型中增加有關(guān)的約束數(shù)據(jù)、預(yù)設(shè)求解條件。通過對構(gòu)建的模型實施仿真解析能夠看到問題所在。

通過對構(gòu)建的模型實施仿真解析,獲得燒結(jié)機在運轉(zhuǎn)階段的動態(tài)咬合運轉(zhuǎn)流程,與下臺車列運轉(zhuǎn)流程,仿真效果圖見圖2,能夠看到臺車起拱問題已經(jīng)解決。

2 ?臺車起拱原由探析

2.1 尾端星輪齒板損耗

臺車被尾端星輪從彎軌移出到水平回程軌道,后臺車輪卡輪與星輪齒板結(jié)合部承受壓力,卡輪與齒板的受力結(jié)合點在齒板齒端的過渡界面,而且傾向于內(nèi)弧端;在長時間的運轉(zhuǎn)下,端面開始損耗并形成卡輪陷落的故障,通過加大力度的碰觸,卡輪受力點開始改變。

2.2 尾端星輪齒板與彎軌距離的改變

臺車卡輪在彎軌中的運轉(zhuǎn)路徑直觀地影響臺車出彎道的視角與時間,齒板與彎軌由于損耗導(dǎo)致距離過大,卡輪活動空間增大,讓臺車卡輪運轉(zhuǎn)軌跡改變;臺車端與回程水平軌道間的角度過大,導(dǎo)致臺車卡輪陷落到齒板表層,并且后端臺車提早與前端臺車接合,無助于臺車回落,加速臺車起拱現(xiàn)象的出現(xiàn)。

3 ?臺車起拱的解決策略

最為關(guān)鍵的是復(fù)原或調(diào)換尾端星輪齒板。

3.1 星輪齒板修復(fù)

星輪齒板損耗導(dǎo)致卡輪陷落,越陷落,往上的垂直分力F2越大,起拱問題越棘手。所以,短期修理階段,對星輪齒板過渡弧段實施對焊打磨,讓卡輪與齒板碰觸點能夠往下移動,調(diào)整視角a,降低垂直分力F2,最后緩解起拱情況。

3.2 星輪齒板調(diào)換

2018年某車間對臺車尾端星輪齒板實施調(diào)換,徹查接觸問題。裝設(shè)星輪齒板階段需要確保頭尾星輪中央線平行,對南端、北端兩端調(diào)整左齒板與右齒板的齒輪并讓其同步作業(yè),臺車平行移出。星輪齒板分成7個二連齒、1個三連齒,需要讓齒板左右兩端平行對齊,步驟:先把齒輪左端與右端分別調(diào)整到軸線正上位置,用劃針勾勒出齒中線;尋找到齒輪的正中央直線后,使用細線用來制作重錘線,把左齒板與右齒板的最高齒中線調(diào)節(jié)到與重垂線重疊;穩(wěn)固齒板的非鉸制螺母,穩(wěn)固已經(jīng)調(diào)解同步的左右齒輪板。

3.3 調(diào)節(jié)尾端星輪齒板與彎軌間距

因為尾端正中央位置內(nèi)軌段與星輪齒中齒根的水平距離過大,通過調(diào)節(jié)星輪齒板與彎軌間的間距,改善視角移出臺車。例如,在某企業(yè)2018年年修工作中,將尾端星輪整體移動10mm(燒結(jié)機臺車東方位,東端是臺車尾部,尾端星輪軸承座整體往東移動10mm)。調(diào)節(jié)后,臺車卡輪在彎軌段依照既定路線運動,回程直線間距變長,臺車間的推擠效應(yīng)減弱,臺車自然陷落的時間能夠被控制。

3.4 調(diào)節(jié)彎道水平軌道軌距

適當?shù)乃杰壍儡壘嗫梢葬槍很壃F(xiàn)象進行調(diào)整。例如,上述企業(yè)2018年年修時,對彎軌的水平軌道下軌軌距實施調(diào)節(jié),根據(jù)安裝指南并結(jié)合現(xiàn)場實踐,把軌距調(diào)節(jié)數(shù)據(jù)保持在362~365mm,對運轉(zhuǎn)的回程臺車輪實施壓制,讓其穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。

4 ?實踐成效淺析

如,某燒結(jié)機回程區(qū)域臺車在使用前全部起拱,延展了水平運轉(zhuǎn)軌跡,當燒結(jié)機尾端擺架臺車自動搖擺的空間不夠時,會致使臺車憋死停工。處理策略使用前、后依次對回程臺車起拱實施現(xiàn)場測試。測試數(shù)據(jù)表明,南端起拱高度,平均值大概是30mm,北端起拱高度平均數(shù)據(jù)是35mm,特殊測試點出現(xiàn)起拱峰值65mm;2018年2月使用上述策略后,起拱高度從當時的35mm降低到5mm,燒結(jié)機電流穩(wěn)定在40A上下,燒結(jié)機運轉(zhuǎn)到現(xiàn)在,成效明顯。

5 ?結(jié)語

針對臺車起拱的主因,使用調(diào)換損耗嚴重的尾端星輪齒板,高效地對中安裝齒板、現(xiàn)場臺車在彎軌的運轉(zhuǎn)情況與入射、切出視角實施測試解析,調(diào)節(jié)齒板與彎軌的距離,在彎道中讓臺車以科學(xué)的視角緩慢推送,讓臺車有效回程,使用壓軌設(shè)備對臺車的水平運轉(zhuǎn)軌跡進行控制,緩解起拱問題。

參考文獻

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