国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

選煤廠末煤動(dòng)態(tài)摻配系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

2020-06-10 13:38趙晉紅徐曉天王世隆
機(jī)械管理開發(fā) 2020年4期
關(guān)鍵詞:給煤機(jī)煤倉煤灰

趙晉紅, 徐曉天, 王世隆

(1.山西晉煤集團(tuán)晟泰能源投資有限公司技術(shù)服務(wù)分公司, 山西 晉城 048000; 2.太原理工大學(xué)電氣與動(dòng)力工程學(xué)院, 山西 太原 030024)

引言

灰分為煤充分燃燒后的殘留渣質(zhì),其存在會降低煤炭熱力輸出,增加燃煤設(shè)備運(yùn)行負(fù)擔(dān)。受限于地質(zhì)條件和開采環(huán)境,出采的原煤灰分參差不齊,將原煤入洗可產(chǎn)出低灰分末煤。按比例摻配不同末煤調(diào)制成品煤灰分以滿足客戶需求是煤炭裝車出廠前的重要步驟。成莊礦現(xiàn)有配煤模式如圖1 所示。

圖1 成莊礦現(xiàn)有配煤模式

依據(jù)儲煤品質(zhì)計(jì)算配方,手動(dòng)控制開倉放煤并專人核驗(yàn)灰分達(dá)標(biāo)與否。此模式配方粗放,隨機(jī)性高、勞作強(qiáng)度大、經(jīng)濟(jì)效益低,不利于長期生產(chǎn)。更換部分配煤設(shè)備,把全過程狀態(tài)量接入控制系統(tǒng),設(shè)計(jì)自動(dòng)化算法替代原先配煤操作將有效壓縮成品煤灰分區(qū)間,降低人工干預(yù),提升摻配效率[1-2]。

1 摻配硬件設(shè)備的改造

在煤倉中布置倉位監(jiān)測儀實(shí)時(shí)檢測倉位煤量信息。出洗后末煤依據(jù)灰分梯度入儲四個(gè)煤倉,其中1號、4 號為高灰分粗煤,2 號、3 號為低灰分精煤。煤倉四腳原先分列四臺給煤機(jī),以固定速率出煤。改進(jìn)后每倉以一臺稱重給煤機(jī)替換一臺普通給煤機(jī),通過變頻器調(diào)節(jié)稱重給煤機(jī)上電機(jī)轉(zhuǎn)速控制落煤量??紤]到精煤不會混配,在傳送帶上部署2 臺皮帶秤,檢測1 號、2 號和3 號、4 號倉中部下方對應(yīng)傳送帶上的煤料質(zhì)量。傳送帶末端安裝帶稱重功能的灰分儀檢測成品煤灰分和總重量。成品煤由翻板控制流往貨運(yùn)通道或列運(yùn)通道。摻配全過程狀態(tài)量與控制參數(shù)通過AI/AO 或DI/DO 模塊傳入下位機(jī)S7-300,下位機(jī)通過CP343 模塊與上位機(jī)的相連。整體結(jié)構(gòu)如圖2 所示。

圖2 摻配設(shè)備改造

2 摻配軟件算法的實(shí)現(xiàn)

系統(tǒng)依托PLC 和WinCC 上位機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)摻配算法程序,其主要構(gòu)成為保護(hù)檢測程序、灰分錨定程序和步進(jìn)PID 程序三部分。

2.1 保護(hù)檢測程序的設(shè)計(jì)

心跳保護(hù):為保證PLC 和WinCC 連接正常,設(shè)定PLC 時(shí)鐘寄存器,傳輸固定頻率方波信號給WinCC,WinCC 接收后對應(yīng)回復(fù),以此判識連接是否正常。若PLC 在10 s 內(nèi)未接收到回應(yīng),即判斷連接有誤,動(dòng)態(tài)摻配系統(tǒng)下線,切換為預(yù)設(shè)的固定摻配比并示警人工干預(yù)[3]。

啟停檢測:為保證龐大的摻配系統(tǒng)可靠運(yùn)行,啟動(dòng)前系統(tǒng)須運(yùn)行自檢程序校準(zhǔn)子系統(tǒng)。即校驗(yàn)煤倉煤位信號是否高于最低裕度,給煤機(jī)和翻板開停是否靈敏,灰分儀和皮帶秤顯示是否正常。自檢通過后方可加載摻配算法[4]。此前系統(tǒng)將視情況運(yùn)行固定摻配比或停機(jī)待檢。

2.2 灰分錨定程序的設(shè)計(jì)

場地限制迫使灰分儀置于傳送帶末端,不可避免地會出現(xiàn)控制滯環(huán)。配煤開始時(shí)系統(tǒng)按照煤倉煤品的入倉灰分和多年人工摻配經(jīng)驗(yàn)估算大致配比并鎖定稱重給煤機(jī)頻率執(zhí)行固定摻配比配煤,持續(xù)1 min 后灰分儀開始顯示數(shù)據(jù)并反饋至S7-300,此時(shí)啟用動(dòng)態(tài)摻配算法。

灰分儀實(shí)時(shí)灰分?jǐn)?shù)據(jù)波動(dòng)較大,無法作為有效反饋使用,故在WinCC 中編寫腳本程序錨定灰分?jǐn)?shù)值變化,具體步驟如下:建立實(shí)時(shí)灰分?jǐn)?shù)組[a]并按序?qū)⑵淙∑骄⑵骄曳謹(jǐn)?shù)組[b];比較數(shù)組[b]中當(dāng)前灰分均值和后一灰分均值建立灰分符號數(shù)組[c]。用“1”“-1”或“0”分別表示當(dāng)前灰分均值大于、小于或等于后一灰分均值;在數(shù)組[c]中按序每n個(gè)數(shù)一組求和得到符號和數(shù)組[d];數(shù)組[d]中最接近于“0”的數(shù)據(jù)就是均灰分信號曲線的拐點(diǎn),也可等效為實(shí)時(shí)灰分信號的峰值拐點(diǎn)[5]。

識別峰值拐點(diǎn)前后數(shù)組[d]中數(shù)據(jù)的增減情況即可得知該點(diǎn)是最高點(diǎn)還是最低點(diǎn)。取平均及求和步長可由監(jiān)控端設(shè)定以適應(yīng)現(xiàn)場實(shí)際。

2.3 PID 步進(jìn)整定程序的設(shè)計(jì)

程序的核心采用WinCC 腳本控制下的步進(jìn)PID 算法調(diào)配出煤量。獲取灰分曲線數(shù)據(jù)后,參考設(shè)置好的成品煤灰分閾值上下限,等時(shí)間間隔采集實(shí)時(shí)灰分值用于確認(rèn)當(dāng)前灰分?jǐn)?shù)據(jù)是否落在允許的灰分區(qū)間閾值內(nèi)。若不在該區(qū)間內(nèi)則算法程序依據(jù)預(yù)設(shè)步長逐步增大比例控制參數(shù)P的大小,使曲線盡快到達(dá)合理灰分區(qū)間之中。隨后采集P-P、X中、n、Δt四個(gè)參數(shù)量用于后續(xù)控制,其含義如表1 所示。

表1 灰分曲線中采集的參量

當(dāng)比例控制參數(shù)P粗調(diào)配置完成后,將依據(jù)上述四個(gè)參量細(xì)調(diào)PID 三參數(shù),詳細(xì)的PID 步進(jìn)整定算法流程如圖3 所示。

PID 步進(jìn)整定開始后,若距離閾值區(qū)間較遠(yuǎn),則每次步進(jìn)長度比上一次多增5%,以此來快速逼近設(shè)定區(qū)間上下限。每次摻配完成后,系統(tǒng)自動(dòng)存儲該次摻配參數(shù)到數(shù)據(jù)庫,以便下次同模式配煤使用,提高靈活性[6]。

3 摻配性能的驗(yàn)證

依據(jù)摻配算法經(jīng)行配煤實(shí)驗(yàn)。設(shè)定成品煤目標(biāo)灰分為26%,選定煤品入倉灰分8%~12%的3 號倉和入倉灰分24%~28%的4 號倉。開啟動(dòng)態(tài)摻配系統(tǒng),動(dòng)態(tài)配煤灰分曲線如圖4 所示。

圖3 PID 步進(jìn)整定算法流程

圖4 動(dòng)態(tài)配煤灰分曲線

由圖可知,配煤系統(tǒng)穩(wěn)定后灰分上限閾值為25.6%,下線閾值為24.75%。全過程平均灰分為25.39%。與目標(biāo)灰分相差0.61%,系統(tǒng)運(yùn)行良好,可靠性較高。

4 結(jié)論

在原有的手動(dòng)摻配系統(tǒng)下簡單改造而成的成莊礦末煤動(dòng)態(tài)摻配系統(tǒng),全系統(tǒng)動(dòng)態(tài)運(yùn)行,精準(zhǔn)摻配,降低了人工干預(yù)成本,提高了資源配置效率,為同類工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)提供了新思路。

猜你喜歡
給煤機(jī)煤倉煤灰
硅鈣摩爾比對準(zhǔn)東煤燃燒過程中礦物演變及灰熔融特性的影響
大直徑煤倉硐室施工擾動(dòng)效應(yīng)數(shù)值模擬分析
1 000 MW機(jī)組給煤機(jī)運(yùn)行中的異常分析及處理
儲煤倉預(yù)防自燃的實(shí)踐
給煤機(jī)低電壓穿越改造后控制電源可靠性分析與優(yōu)化
煤灰分及CaCO3對鶴崗煤灰熔融性和黏溫特性影響研究
火電廠給煤機(jī)控制回路優(yōu)化與應(yīng)用
選煤廠煤倉瓦斯積聚規(guī)律探討及治理
660 MW超臨界機(jī)組給煤機(jī)控制回路優(yōu)化
軟巖中的近距離煤倉反井鉆機(jī)施工技術(shù)