廖海歐
馬鋼2座4000m3大型高爐熱風(fēng)爐結(jié)構(gòu),采用4座新日鐵式外燃式熱風(fēng)爐,成單列式布置。為確保高風(fēng)溫和節(jié)能降耗的要求,系統(tǒng)設(shè)置了煤氣和助燃空氣的預(yù)熱設(shè)施;設(shè)計要求為1250℃風(fēng)溫生產(chǎn)操作的熱風(fēng)爐及二代爐齡30年的長壽目標(biāo)。
該高爐的煤氣凈化系統(tǒng)為重力除塵器+煤氣洗滌塔的基本形式,煤氣洗滌系統(tǒng)引進了當(dāng)時國際先進的英國奧鋼聯(lián)單錐環(huán)縫煤氣洗滌塔及控制技術(shù),煤氣調(diào)壓系統(tǒng)率先配備國產(chǎn)2兆瓦TRT發(fā)電機組,以滿足爐頂壓力±5KPa的調(diào)節(jié)功能。2007年,在投產(chǎn)5年以后,馬鋼4座單列式布置熱風(fēng)爐及熱風(fēng)管系的熱風(fēng),交替送入高爐生產(chǎn),其溫度穩(wěn)定在1230℃-1250℃,壓力450Kpa。但由于熱風(fēng)管系鋼殼結(jié)構(gòu)的位移量達15mm-20mm,以致出現(xiàn)了熱風(fēng)補償器失效、耐材脫落、總管發(fā)紅、熱風(fēng)爐出口大墻磚松動、破損等系列問題。由于煤氣洗滌塔內(nèi)壁積淤嚴(yán)重且不定期脫落,堵塞了清洗管道,造成運行波動,降低了煤氣清洗效率,直接影響到爐頂壓力的調(diào)節(jié)功能,甚至出現(xiàn)了環(huán)縫錐突然關(guān)閉、爐頂放散閥全部打開等故障。
為避免國內(nèi)其他企業(yè)也出現(xiàn)熱風(fēng)爐總管、熱風(fēng)爐出口燒穿的惡性事故,解決單錐環(huán)縫煤氣洗滌系統(tǒng)與國產(chǎn)TRT機組精準(zhǔn)穩(wěn)定的調(diào)節(jié)爐頂壓力,保障高爐的安全、穩(wěn)定、綠色生產(chǎn),馬鋼團隊結(jié)合近70年中小高爐在線維護修復(fù)的實踐,總結(jié)了高爐生產(chǎn)高作業(yè)率的設(shè)備維護及維修的經(jīng)驗,在不斷升級自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)攻關(guān)基礎(chǔ)上,保持了特大型高爐現(xiàn)代化裝備的生產(chǎn)作業(yè)率始終在99%的水平,團隊共取得了8項專利,其中發(fā)明專利4件,為特大型高爐設(shè)備維護的持續(xù)創(chuàng)新進步,開辟了新路徑,值得業(yè)內(nèi)同行借鑒。
大型高爐的熱風(fēng)管系的受力非常復(fù)雜,國內(nèi)一直沒有完整的力學(xué)計算模型,其設(shè)計都是通過經(jīng)驗和比較法得出。由于對施工、烘爐、生產(chǎn)等各個階段的應(yīng)力變化認(rèn)知不夠,無法提出預(yù)應(yīng)力的設(shè)置及調(diào)節(jié)需求,因此,熱風(fēng)管系構(gòu)件在生產(chǎn)過程中的失效處理,只能以出現(xiàn)的事故故障為目標(biāo),被動采取局部臨時措施維持生產(chǎn)。
通常大型高爐的熱風(fēng)管系設(shè)計有較多的補償器,每個熱風(fēng)出口有補償器,每座熱風(fēng)爐之間補償器,熱風(fēng)總管與熱風(fēng)圍管連接補償器等,目的都是圍繞4座熱風(fēng)爐交替送風(fēng)產(chǎn)生的壓力、溫度變化,引發(fā)的管系結(jié)構(gòu)應(yīng)力波動,對造成的鋼結(jié)構(gòu)位移進行補償調(diào)節(jié)。然而,補償器的位移調(diào)節(jié)量是有限的,一旦超出其設(shè)計位移量,補償器就會失效,造成耐材松動脫落、結(jié)構(gòu)件破損,進而直接造成高爐事故休風(fēng)而停止生產(chǎn)。
熱風(fēng)爐出口補償器布置有兩種方式:(1)熱風(fēng)爐→熱風(fēng)閥→補償器→熱風(fēng)總管;(2)熱風(fēng)爐→補償器→熱風(fēng)閥→熱風(fēng)總管。
第一種布置方式的優(yōu)點是:熱風(fēng)閥與補償器連接法蘭及補償器與熱風(fēng)總管連接法蘭,密封處理簡單,不易泄漏。但該布置無論熱風(fēng)爐出口、熱風(fēng)閥、補償器等任何部位在需要檢修時,高爐都要休風(fēng),嚴(yán)重影響高爐生產(chǎn)作業(yè)率(不推薦使用)。
第二種布置方式的優(yōu)點是:只要關(guān)閉熱風(fēng)閥,就可以有充分的時間檢修處理熱風(fēng)爐及出口、補償器等設(shè)備缺陷?,F(xiàn)場經(jīng)驗表明,只需要在高爐復(fù)風(fēng)生產(chǎn)后72小時內(nèi),按照高爐恢復(fù)生產(chǎn)進程,分3-4個階段連續(xù)復(fù)緊法蘭螺栓,就能保證熱風(fēng)閥與熱風(fēng)總管的法蘭密封效果。這樣處理的結(jié)果,可以最大限度降低更換熱風(fēng)閥高爐的休風(fēng)時間,完善檢修工藝網(wǎng)絡(luò),確保12小時內(nèi)高爐復(fù)風(fēng)。馬鋼也是靠這個方法,實現(xiàn)了10余年2座4000m3高爐生產(chǎn)作業(yè)率達到99%,且熱風(fēng)煤氣系統(tǒng)無故障休風(fēng)。
為了保持高爐生產(chǎn)工藝1200℃以上的熱風(fēng)溫度,馬鋼4座熱風(fēng)爐交替將450KPa壓力,6500 m3/min以上的風(fēng)量穩(wěn)定送入高爐中。熱風(fēng)管系工作時巨大的“盲板力、熱應(yīng)力”波動,會造成熱風(fēng)管系及熱風(fēng)爐爐體鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的位移,引發(fā)熱風(fēng)爐出口耐火磚松動脫落。若得不到及時修復(fù)維護,將會進一步惡化,出現(xiàn)大面積損壞,會發(fā)生熱風(fēng)爐出口“發(fā)紅”、“燒穿”的惡性事故。
由于該部位為熱風(fēng)爐高溫區(qū)域,溫度高達1200℃以上,降溫處理需要較長時間,且對耐材的損傷較大。從引進的陶瓷焊補新技術(shù)對設(shè)備進行在線維護的實效情況分析,只要拆除熱風(fēng)閥后的補償器,就能有足夠的作業(yè)空間,再通過3-4人6-8小時的操作,即可完成對松動耐火磚在線焊接固定修復(fù)。
為解決熱風(fēng)爐出口鋼結(jié)構(gòu)位移量嚴(yán)重超標(biāo),避免該部位的結(jié)構(gòu)、耐材、補償器故障頻發(fā),馬鋼團隊研發(fā)了箱型結(jié)構(gòu)熱風(fēng)管系穩(wěn)定及調(diào)整系統(tǒng),將位移量目標(biāo)從15mm-20mm穩(wěn)定在5mm以內(nèi)。大大增加了單列式熱風(fēng)爐出口及熱風(fēng)總管系統(tǒng)鋼結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,實現(xiàn)了對管系鋼殼管系位移量控制在3mm左右的目標(biāo),保證了補償器不再失效、耐材不再受損。
箱型結(jié)構(gòu)固定位置在熱風(fēng)爐、熱風(fēng)出口中心線,箱型結(jié)構(gòu)水平安裝,分段設(shè)計制造,在線調(diào)整。
為進一步掌握熱風(fēng)爐不同狀態(tài)下的應(yīng)力狀況,建立了自主熱風(fēng)管系力學(xué)模型。結(jié)合穩(wěn)定調(diào)整箱型結(jié)構(gòu)中的法蘭連接方式,用應(yīng)力檢測元件檢測各種工作狀態(tài)下的應(yīng)力數(shù)據(jù),同時利用法蘭兩側(cè)的頂開裝置,調(diào)整法蘭之間墊片,以實現(xiàn)箱型結(jié)構(gòu)受力相當(dāng)。還要保證4座熱風(fēng)爐在不同工作狀態(tài)下的應(yīng)力波動基本一致,保證管系鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件各部位位移相等,以保障各波紋補償器都在范圍內(nèi)工作。見圖1。
圖1 熱風(fēng)爐熱風(fēng)出口在線應(yīng)力檢測裝置結(jié)構(gòu)圖
英國奧鋼聯(lián)單錐煤氣洗滌塔系統(tǒng)屬于國際先進的設(shè)備,結(jié)構(gòu)簡單,調(diào)節(jié)迅速。但隨著我國提升節(jié)能減排、綠色生產(chǎn)的要求,經(jīng)濟料入爐以及固廢循環(huán)利用的原料發(fā)生變化,煤氣中的鋅、鉀、鈉等有害元素大量增加,帶來煤氣瓦斯泥成份的變化,引發(fā)煤氣洗滌塔內(nèi)壁塵泥粘結(jié),積淤嚴(yán)重并隨機掉落,堵塞清洗水管系統(tǒng),造成運行波動,直接影響高爐爐頂煤氣壓力的穩(wěn)定性。初期,維修工作是利用每次高爐定修,對環(huán)縫上塔內(nèi)壁積淤進行人工清理。由于內(nèi)壁上淤積的松軟污泥有隨時脫落的可能,在有限的空間作業(yè),極易造成安全事故。
為此,馬鋼團隊研發(fā)了煤氣環(huán)縫洗滌塔內(nèi)壁在線沖洗裝置,并取得成功(ZL201410647717.5)。即在洗滌塔頂部增設(shè)返沖噴槍,使噴出的水束能夠返回噴至環(huán)縫內(nèi)壁,用來沖洗φ5500mm的上塔內(nèi)壁;返沖噴槍所在環(huán)縫塔內(nèi)平面圓周直徑φ5100mm,垂直在環(huán)縫塔上部安裝8個等距布置的返沖噴槍,借助煤氣洗滌水系統(tǒng),增加內(nèi)壁清洗及邊緣煤氣清洗子系統(tǒng),應(yīng)用效果良好。
先進的單錐煤氣洗滌塔,其環(huán)縫單錐的調(diào)節(jié),依靠液壓伺服閥進行控制驅(qū)動,結(jié)構(gòu)簡單靈敏度高,但容易在意外的干擾信號下,使環(huán)縫錐突然緊急關(guān)閉,致使?fàn)t頂放散閥全部打開,造成無組織排放的環(huán)保事件,引發(fā)TRT跳停、高爐緊急控風(fēng)、減氧、停煤操作。馬鋼團隊在緊急處置中,采用在環(huán)縫錐調(diào)節(jié)驅(qū)動導(dǎo)槽頂部位置安裝了硬限位,確保環(huán)縫錐在任何情況下都不會關(guān)閉到零,從而杜絕該類事件再次發(fā)生。
高爐熱風(fēng)煤氣系統(tǒng)設(shè)備繁多,各種原因都會造成漏風(fēng)伴隨煤氣泄漏的狀況,嚴(yán)重威脅到安全生產(chǎn),需要緊急休風(fēng)進行設(shè)備檢修,或采取監(jiān)控措施應(yīng)對隱患,維持生產(chǎn)。因此,研發(fā)大型高爐設(shè)備在線修復(fù)工程技術(shù)及實施方法,也成為保障大型高爐安全、長壽、綠色、高效生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),成為重要的研究方向。
馬鋼2座4000m3高爐十余年來安全生產(chǎn)運行的實踐,取得了零故障運行、創(chuàng)國內(nèi)作業(yè)率最高的實績,證明了馬鋼在大型高爐熱風(fēng)煤氣設(shè)備在線維護、工程應(yīng)用技術(shù)的創(chuàng)新和實踐,卓有成效。
十字測溫系統(tǒng)是高爐爐頂煤氣流變化監(jiān)控的關(guān)鍵設(shè)備,由一對十字測溫桿及其內(nèi)部的24根熱電偶組成,以提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確,判斷高爐冶煉生產(chǎn)過程煤氣的氣流分布,是研判布料均勻狀態(tài)的工藝監(jiān)測設(shè)備。
高爐投產(chǎn)以來,十字測溫桿各測溫點熱電偶受爐頂煤氣流波動的影響,經(jīng)常損壞缺失需要更換。常規(guī)是在高爐休風(fēng)時更換,但電偶卻因冷卻后會與桿體粘接而常常拔斷,需被迫進行十字測溫桿整體更換。這通常需要休風(fēng)十余小時以上,必須在長時間的高爐定修時才能進行。馬鋼團隊開發(fā)了一種大型高爐在線快速更換十字測溫桿電偶裝置(ZL201520892736.4),有效解決了以上問題,實現(xiàn)了在線快速更換單支測溫電偶元件,解決了損壞電偶與桿體粘結(jié)的難題。不僅為高爐生產(chǎn)操作提供準(zhǔn)確完整的實時數(shù)據(jù),同時也大大節(jié)約了整體更換時間及設(shè)備檢修的費用。
高爐熱風(fēng)煤氣系統(tǒng)設(shè)備繁多,由于各種原因,經(jīng)常會出現(xiàn)漏風(fēng)伴隨煤氣泄漏的狀況,嚴(yán)重影響安全生產(chǎn),需要緊急休風(fēng)進行設(shè)備檢修,采取監(jiān)控措施應(yīng)對存在的隱患,以維持生產(chǎn)。在日常生產(chǎn)的在線維護中,需要一種耐高溫、柔韌性好的密封填料,對漏風(fēng)部位及時進行堵漏處理,以確保高爐生產(chǎn)安全、順利、穩(wěn)定進行。(專利號ZL201610719659.1)
為保證堵漏的快捷、方便和可靠,對爐前現(xiàn)有的資源要充分利用,砲泥可以滿足生產(chǎn)過程中的應(yīng)急需要。目前的高耐熱填料中都含有SIC,AL2O3,C等顆粒物,可現(xiàn)場快速制作柔韌性好的耐高溫填料,配合銅絲、石墨盤根,堵漏效果會更好。見圖2。
圖2 高耐熱密封填料條制作裝置結(jié)構(gòu)圖
目前正是我國由鋼鐵大國向鋼鐵強國發(fā)展的新時期,高爐煉鐵裝備也需按高質(zhì)量發(fā)展的要求裝備大型高爐。熱風(fēng)煤氣系統(tǒng)裝備的穩(wěn)定運行,更是高爐安全、長壽、節(jié)能、綠色、高效的重要保障。由于熱風(fēng)煤氣系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)還沒有完整的力學(xué)模型,耐材的結(jié)構(gòu)及砌筑還停留在“小爐窯時代”,需要我們用新時代思想為引領(lǐng),親歷跨越發(fā)展的經(jīng)歷去創(chuàng)新,以自身獨特理解的視角去突破,從現(xiàn)有問題為切入點,在更高的起點上不斷開發(fā)在線維護工程實施應(yīng)用技術(shù),進而拓展研發(fā)完整基礎(chǔ)系統(tǒng)的高爐裝備新技術(shù)。
馬鋼有著悠久的高爐煉鐵生產(chǎn)歷史,從100m3高爐發(fā)展到歷經(jīng)1000m3高爐、2500m3高爐直到4000m3特大型高爐,從肩挑人扛到引進國際先進的技術(shù)裝備,近七十年來,一直用自力更生、艱苦奮斗的精神,進行了探索、實踐、引進、消化、吸收、再創(chuàng)新,走出了一條具有中國特色的高爐生產(chǎn)裝備的發(fā)展之路。近年來,圍繞綠色生產(chǎn)、節(jié)能減排,鐵前高爐生產(chǎn)研發(fā)了較多的在線再造、在線維護維修等工程實施新技術(shù),都取得了良好的實績。