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SIMATIC TDC在平整機(jī)自動(dòng)化系統(tǒng)的應(yīng)用

2020-06-08 15:42祝得治劉朔
科技資訊 2020年11期

祝得治 劉朔

摘? 要:平整分卷機(jī)組用于改善薄規(guī)格帶鋼的板形和平直度,提高帶鋼力學(xué)性能有著重要作用。本文對(duì)邯鄲鋼鐵集團(tuán)公司連鑄連軋廠的平整分卷機(jī)組使用的SIMATIC TDC的特點(diǎn)及自動(dòng)化系統(tǒng)配置進(jìn)行了介紹,對(duì)于SMATIC TDC對(duì)帶鋼速度控制及AGC控制應(yīng)用進(jìn)行了闡述,實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定同時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量良好。

關(guān)鍵詞:平整分卷? SMATIC TDC? 帶鋼速度控制? AGC控制

1? SIMATIC TDC的主要特點(diǎn)

SIMATIC TDC系統(tǒng)由硬件模塊和軟件組成,能夠用圖形軟件工具CFC來(lái)編程,為要求高速且高智能化的交傳動(dòng)提供了理想的解決辦法。

基于SIMATIC TDC的自動(dòng)化系統(tǒng)的硬件組成如下:

1.Subrack:UR5213 21個(gè)插槽,帶背板通訊總線,電源組件。

2.CPU 551控制板:64位的RISC 浮點(diǎn)CPU模塊帶有266MHZ的內(nèi)部時(shí)鐘。這個(gè)模塊有一個(gè)程序存儲(chǔ)卡MC500,卡里包含有開環(huán)和閉環(huán)結(jié)構(gòu)的軟件。CPU551的典型采樣時(shí)間是 0.01ms。

3.SM500模塊:快速I/O模板??山訑?shù)字量.模似量.增量型及絕對(duì)型編碼器。

4.CP50M0 Profibusc通訊板:具有兩個(gè)Profibus DP接口。

5.CP51M0 Ethernet通訊板有一個(gè)同軸電纜接口.一個(gè)光纖接口.一個(gè)RJ45接口。

6.SU13:接口模塊

SIMATIC TDC用SIMATIC? PCS7工程師工具的CFC和D7-SYS(函數(shù)庫(kù))構(gòu)成。

CFC軟件在這個(gè)程序中允許用一個(gè)圖形軟件來(lái)完成技術(shù)功能的構(gòu)成。

D7-SYS包含了一個(gè)有250個(gè)功能區(qū)的目錄(算術(shù)、三角函數(shù)、I/O轉(zhuǎn)換、斜坡功能、PID控制器、通訊、追蹤等)。

編程器可通過(guò)CP50M0上的MPI接口直接和SIMATIC TDC連接。

2? Simatic TDC的控制功能

本條生產(chǎn)線的TDC主站共配置三塊CPU模塊,三塊CPU模塊分別命名為“D01”、“D02”、“D03”,分別位于TDC主站的1#~3#插槽。每個(gè)CPU分別實(shí)現(xiàn)不同的控制功能,D01實(shí)現(xiàn)帶鋼速度的主令控制,D02實(shí)現(xiàn)AGC、彎輥控制及延伸率控制,D03實(shí)現(xiàn)邏輯順控功能,以下分CPU分別介紹相應(yīng)的控制功能。

2.1 帶鋼速度的主令控制功能

帶鋼速度控制功能主要包括主速度爬坡,速度預(yù)設(shè),卷徑計(jì)算,張力控制,鋼卷慣量和損耗計(jì)算,自動(dòng)減速和數(shù)據(jù)通訊等功能,這些控制功能分別在“D01”中實(shí)現(xiàn)。

①主速度爬坡

以預(yù)設(shè)的速度基準(zhǔn)為基礎(chǔ),主速度斜坡發(fā)生器以下列的模式完成速度的設(shè)定控制。其工作模式如下:

a.當(dāng)全線在慢速穿帶時(shí)采用速度一致控制;

b.卷取機(jī)在張力控制時(shí)采用速度非一致控制;

②速度給定計(jì)算

這個(gè)控制的功能是在考慮以下要求的情況下,計(jì)算出平整線所有軋線電機(jī)的基準(zhǔn)速度。

a.來(lái)自PLC系統(tǒng)的目標(biāo)速度給定;

b.分檔位加速率控制速度的變化;

c.靠工藝微調(diào)速度的修正值;

d.由給定電流限定值來(lái)減小斜坡斜率;

e.在鋼卷直徑變化時(shí),最大線速度保持不變;

③鋼卷直徑測(cè)量

開卷機(jī)鋼卷直徑計(jì)算的信號(hào)來(lái)自安裝在矯直輥前的前張力加送輥上的雙輸出編碼器回饋PLC;卷取機(jī)鋼卷直徑計(jì)算的信號(hào)來(lái)自于安裝在卷曲前后張力加送輥的雙輸出編碼器回饋PLC。

④帶鋼張力控制

卷取機(jī)張力控制保證不隨卷徑變化,卷曲帶鋼張力恒定。這是通過(guò)數(shù)學(xué)公式測(cè)算完成的,張力控制系統(tǒng)通過(guò)測(cè)量實(shí)時(shí)卷徑值來(lái)計(jì)算轉(zhuǎn)矩基準(zhǔn)值從而保證張力恒定(給定張力轉(zhuǎn)矩控制)。變頻傳動(dòng)系統(tǒng)采用最大力矩控制方法控制電機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩,從而達(dá)到控制張力的目的。

卷取機(jī)轉(zhuǎn)矩基準(zhǔn)值通過(guò)累加以下值來(lái)計(jì)算:

a.卷曲給定張力的轉(zhuǎn)矩;

b.慣量補(bǔ)償轉(zhuǎn)矩;

c.電機(jī)和齒輪箱的補(bǔ)償轉(zhuǎn)矩;

⑤機(jī)械慣量和損耗補(bǔ)償

卷取機(jī)電機(jī)、鋼卷、芯軸和減速機(jī)齒輪的慣量和損耗根據(jù)以下參數(shù)來(lái)計(jì)算:

a.軋制線給定速度;

b.軋制時(shí)分檔加減速;

c.帶鋼寬度;

d.帶鋼厚度;

e.原料直徑。

⑥自動(dòng)減速控制

在以下情況下實(shí)行自動(dòng)減速功能:

a.為了避免工作輥損壞,入口帶尾在軋機(jī)前全線停車,在開卷機(jī)還剩800MM卷徑時(shí)開卷提前自動(dòng)減速至30M/min;

b.當(dāng)分卷時(shí),卷取機(jī)上的帶鋼已達(dá)到所需重量前,需自動(dòng)減速;

為了完成這個(gè)功能,CPU不斷計(jì)算在開卷機(jī)上的剩余長(zhǎng)度和卷曲上帶鋼的重量,當(dāng)這兩個(gè)值達(dá)到預(yù)定值時(shí),要求有一個(gè)根據(jù)實(shí)際全線降速至30/min,剩余鋼卷的速度也將重新穿帶生產(chǎn)。

⑦數(shù)據(jù)通訊

通過(guò)Modbus DP對(duì)傳動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊。

2.2 AGC控制功能

AGC控制功能主要包括壓下閉環(huán)控制,軋線零位標(biāo)定,輥縫預(yù)設(shè),動(dòng)態(tài)補(bǔ)償,正彎輥閉環(huán)控制,負(fù)彎輥閉環(huán)控制,自動(dòng)延伸率控制等功能,這些控制功能分別在“D02”中實(shí)現(xiàn)。

①壓下閉環(huán)控制

恒壓力控制是平整機(jī)的常見生產(chǎn)模式。軋制壓力設(shè)定值為MMI的輸入加延伸率(千分之零點(diǎn)三)修正值。考慮到彎輥控制補(bǔ)償,支撐輥壓力補(bǔ)償,工作輥平衡補(bǔ)償和工作輥輥?zhàn)灾?,通過(guò)來(lái)自AGC缸的壓力、位置傳感器的信號(hào),用專用功能塊計(jì)算出軋制壓力的實(shí)際值。軋制壓力控制器通過(guò)執(zhí)行機(jī)構(gòu)調(diào)整,通過(guò)實(shí)際操作工對(duì)兩側(cè)軋制力的微調(diào)達(dá)到最佳鋼板表面質(zhì)量。

②零位標(biāo)定

這個(gè)功能靠操作工手動(dòng)開始,通過(guò)一個(gè)自動(dòng)程序來(lái)為通過(guò)壓力、位置傳感器確定工作輥及軋線的零位,以便計(jì)算工作輥之間的距離。這個(gè)程序必須在換輥完成以后執(zhí)行。它能確保工作輥之間的軸向平行,并不受軋制材料的影響。主要影響的參數(shù)有工作輥的平直度,圓滑度及兩側(cè)最大軋制力強(qiáng)度測(cè)試。

③輥縫預(yù)設(shè)

當(dāng)帶鋼厚度發(fā)生變化時(shí),此功能根據(jù)PLC的設(shè)定值進(jìn)行自動(dòng)輥縫事前設(shè)定(也稱預(yù)設(shè)值),位置控制器通過(guò)來(lái)自AGC壓下缸的位置傳感器的實(shí)際位置信號(hào)控制工作輥達(dá)到軋輥間隙設(shè)定。這個(gè)PLC系統(tǒng)的設(shè)定值要考慮原料和工作輥的鋼度補(bǔ)償。

④動(dòng)態(tài)補(bǔ)償

在加、減速階段引起的厚度缺陷可通過(guò)MMI里的數(shù)學(xué)模型根據(jù)輸入的原料密度、硬度等相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)償。

⑤正彎輥閉環(huán)控制

正彎設(shè)定是MMI設(shè)定的一部分。正彎實(shí)際值根據(jù)AGC中的壓力傳感器信號(hào)計(jì)算和實(shí)際的工作輥使用情況。正彎控制器的控制補(bǔ)償了從AGC軋制力控制引起的干擾。

⑥負(fù)彎輥閉環(huán)控制

負(fù)彎設(shè)定是MMI設(shè)定的一部分。負(fù)彎實(shí)際值A(chǔ)GC的壓力傳感器信號(hào)計(jì)算和實(shí)際的工作輥使用情況。現(xiàn)場(chǎng)由于輥的情況比較糟糕,基本用不到負(fù)彎工作輥就需要下機(jī)磨削,所以此功能基本不用

3? 結(jié)語(yǔ)

AGC壓下是現(xiàn)在主流的板帶鋼產(chǎn)品軋制方式具有極其重要的地位。所以,TDC具有便于控制、固定式、成本低、耐污染、自調(diào)節(jié)、事故率低等優(yōu)點(diǎn)。在邯鋼CSP平整線的應(yīng)用證明,TDC系統(tǒng)具有極高的及時(shí)跟隨能力,但由于精度過(guò)高經(jīng)常在使用中如若AGC倆側(cè)壓下缸動(dòng)作不同步或者原料缺陷過(guò)大時(shí),造成緊急停車直至飛車;應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況調(diào)整參數(shù)在滿足生產(chǎn)要求的同時(shí)減少報(bào)警的產(chǎn)生,提高其魯棒性,進(jìn)一步滿足各種生產(chǎn)的需求。

參考文獻(xiàn)

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