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陶瓷過(guò)濾機(jī)在球團(tuán)精礦水分含量控制中的應(yīng)用實(shí)踐

2020-06-08 10:54連曉鋼楊頌
關(guān)鍵詞:過(guò)濾機(jī)處理量盤(pán)式

連曉鋼,楊頌

(1.太鋼礦業(yè)分公司峨口鐵礦,山西代縣 034207;2.太原理工大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,山西太原 030024)

引言

太鋼礦業(yè)分公司峨口鐵礦200萬(wàn)噸球團(tuán)生產(chǎn)線采用“鏈—回—環(huán)”球團(tuán)工藝[1],于2004年正式投產(chǎn)并順利運(yùn)行至今。目前,生產(chǎn)線中的精礦粉脫水工藝采用由安徽天源科技股份有限公司生產(chǎn)的ZGP-72真空盤(pán)式過(guò)濾機(jī),現(xiàn)裝機(jī)共7臺(tái)(正常工作時(shí)運(yùn)行4~5臺(tái)),每年需完成220萬(wàn)噸精礦粉的脫水工作。目前精礦粉脫水后水分含量保持在9.6%~12%。

隨著峨口鐵礦采場(chǎng)開(kāi)采深度的增加,原礦嵌布粒度變細(xì),使得磁選后鐵精礦粉粒度隨之變細(xì),即直徑在0.045 mm以下的顆粒占比高達(dá)78%~82%,導(dǎo)致了精礦粉脫水困難現(xiàn)象的產(chǎn)生(過(guò)濾后水分含量在10.5%~12%)。為滿足工藝對(duì)球團(tuán)精礦水分含量在9.4%~9.8%的要求,需增加后續(xù)烘干設(shè)備運(yùn)行能力,以降低精礦水分含量。然而,現(xiàn)有烘干系統(tǒng)也僅能脫除0.2%~0.3%的水分,當(dāng)精礦水分含量超過(guò)11%時(shí),根本無(wú)法滿足混合料的水分控制要求。此外,現(xiàn)有盤(pán)式過(guò)濾機(jī)每臺(tái)裝機(jī)功率為178 kW,每小時(shí)耗電150度;烘干窯每小時(shí)耗電646度,耗煤500~1 200 kg,極大地增加了現(xiàn)有工藝系統(tǒng)能耗。因此,尋找高效、經(jīng)濟(jì)的超細(xì)精礦粉脫水技術(shù)是目前亟需解決的問(wèn)題。

陶瓷過(guò)濾機(jī)作為一種高效、便捷的脫水設(shè)備,在鉻鐵生產(chǎn)、特鋼球團(tuán)生產(chǎn)等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用[2-4]。為了降低精礦粉生產(chǎn)成本、優(yōu)化精礦粉脫水工藝,本文將現(xiàn)有部分盤(pán)式過(guò)濾機(jī)與烘干系統(tǒng)替代為陶瓷過(guò)濾機(jī),通過(guò)方案研究與比選,重新設(shè)計(jì)生產(chǎn)工藝,以實(shí)現(xiàn)球團(tuán)精礦水分含量的控制,并通過(guò)效果與效益分析,對(duì)提質(zhì)降本情況進(jìn)行評(píng)估。該技術(shù)改造思想方法也能為陶瓷過(guò)濾機(jī)替代濾布過(guò)濾機(jī)提供建設(shè)性指導(dǎo)意義。

1 改造方案研究與比選

1.1 能力校核

峨口鐵礦目前有ZGP-72真空盤(pán)式過(guò)濾機(jī)7臺(tái),正常生產(chǎn)時(shí)運(yùn)行4~5臺(tái),小時(shí)處理量如表1所示。

陶瓷過(guò)濾機(jī)利用系數(shù)以0.8 t/(m2·h)計(jì)算(設(shè)計(jì)值為0.65~1.0 t/(m2·h)),所需過(guò)濾面積約為453 m2(363/0.8)。受到現(xiàn)場(chǎng)布置困難、改造投入大、耗費(fèi)時(shí)間長(zhǎng)等因素的限制,大規(guī)格的陶瓷過(guò)濾機(jī)安裝在現(xiàn)場(chǎng)廠房空間中受到限制。通過(guò)對(duì)陶瓷過(guò)濾機(jī)的了解,80 m2陶瓷過(guò)濾機(jī)技術(shù)成熟、運(yùn)行穩(wěn)定,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)初步布置,能夠?qū)崿F(xiàn)充分利用,且改動(dòng)幅度小、耗費(fèi)成本低,故選用之。

所需80 m2陶瓷過(guò)濾機(jī)的臺(tái)數(shù)為453/80≈5.66臺(tái),按6臺(tái)計(jì)算。由于陶瓷過(guò)濾機(jī)每7 h要進(jìn)行一次酸洗,一次需要2 h,因此正常單臺(tái)作業(yè)率為80%,進(jìn)而所需臺(tái)數(shù)修正為5.66/0.8≈7.1臺(tái),按8臺(tái)計(jì)算,其中7臺(tái)工作、1臺(tái)備用。

表1 過(guò)濾系統(tǒng)處理量構(gòu)成

1.2 質(zhì)量指標(biāo)

球團(tuán)造球工藝要求精礦水分含量為(9.6±0.2)%,即9.4%~9.8%[5]。經(jīng)過(guò)廠家對(duì)現(xiàn)場(chǎng)精礦粉進(jìn)行的取樣試驗(yàn)可知,陶瓷過(guò)濾機(jī)過(guò)濾后精礦水分含量在7%~9%,能夠滿足球團(tuán)造球工藝要求。

1.3 改造方案設(shè)計(jì)與比選

按照363 t/h的處理量,得到表2的基礎(chǔ)計(jì)算數(shù)據(jù),并設(shè)計(jì)出以下三種待選改造方案。

方案1:全部采用陶瓷過(guò)濾機(jī),正常生產(chǎn)時(shí)運(yùn)行7臺(tái),過(guò)濾后綜合水分含量為8.5%,滿足上下工序的要求。

方案2:拆除3臺(tái)盤(pán)式過(guò)濾機(jī),更新5臺(tái)陶瓷過(guò)濾機(jī),正常生產(chǎn)時(shí)運(yùn)行4臺(tái)陶瓷過(guò)濾機(jī)、3臺(tái)盤(pán)式過(guò)濾機(jī),過(guò)濾后綜合水分含量為9.5%,滿足上下工序的要求。

方案3:拆除3臺(tái)盤(pán)式過(guò)濾機(jī),更新3臺(tái)陶瓷過(guò)濾機(jī),正常生產(chǎn)時(shí)運(yùn)行2臺(tái)陶瓷過(guò)濾機(jī)、3臺(tái)盤(pán)式過(guò)濾機(jī),過(guò)濾后綜合水分含量為10%,不能滿足球團(tuán)造球工藝要求。

我們從配置方式、過(guò)濾后水分、處理量、投資、運(yùn)行費(fèi)用等幾個(gè)方面對(duì)上述三個(gè)方案進(jìn)行比選,詳細(xì)如表3所示。

從表3的對(duì)比可以看出:

(1)方案1處理量能滿足要求,過(guò)濾后水分含量能控制到8.5%,也能滿足球團(tuán)造球工藝要求,但投資總費(fèi)用比方案2高出約400萬(wàn)元,且需要拆除全部現(xiàn)有過(guò)濾機(jī),改造周期長(zhǎng)。所以,此方案不可行。

表2 基礎(chǔ)計(jì)算數(shù)據(jù)

表3 方案比選

(2)方案3處理量能滿足要求,但過(guò)濾后水分含量只能控制到10%,不能滿足球團(tuán)造球工藝要求,所以不宜采用。

(3)方案2處理量能滿足要求,過(guò)濾后水分含量能控制到9.5%,能滿足球團(tuán)造球工藝要求。該方案投資少、運(yùn)行費(fèi)用低,改造拆除的舊過(guò)濾機(jī)可以當(dāng)備件使用,優(yōu)于方案1和方案3。

綜上,選取方案2,即更新5臺(tái)陶瓷過(guò)濾機(jī),最終形成正常生產(chǎn)時(shí)采用3臺(tái)盤(pán)式過(guò)濾機(jī)、4臺(tái)陶瓷過(guò)濾機(jī)的工藝配置。

2 效果與效益分析

2.1 方案實(shí)施效果分析

新陶瓷過(guò)濾機(jī)于2019年11月安裝完畢,在試驗(yàn)期間精礦粉粒度在0.045 mm以下的顆粒占比為78%~82%,安裝后6個(gè)月的水分含量對(duì)比情況如圖1所示。由圖1可知,技術(shù)改造后,精礦水分含量為9.60%~9.76%,完全可以滿足工藝對(duì)球團(tuán)精礦水分含量9.4%~9.8%的要求。

2.2 經(jīng)濟(jì)效益分析

2.2.1 耗電量

陶瓷過(guò)濾機(jī)裝機(jī)總功率為64.5 kW,其中超聲波功率16 kW,只在清洗時(shí)工作2 h。按照每7 h清洗一次測(cè)算,陶瓷過(guò)濾機(jī)實(shí)際參與工作功率為62.2 kW。而原有盤(pán)式過(guò)濾機(jī)裝機(jī)總功率為180.5 kW。

兩種過(guò)濾機(jī)噸精礦耗電量對(duì)比如下:

陶瓷過(guò)濾機(jī):62.2 kWh/86.8噸精礦≈0.72 kWh/噸精礦,單位成本0.72 kWh/噸精礦×0.46元/kWh≈0.33元/噸精礦。

盤(pán)式過(guò)濾機(jī):180.5 kWh/75.6噸精礦=2.38 kWh/噸精礦,單位成本2.38 kWh/噸精礦×0.46元/kWh≈1.09元/噸精礦。

2.2.2 日常消耗

原有盤(pán)式過(guò)濾機(jī)備件費(fèi)為4萬(wàn)元/(臺(tái)·年),材料費(fèi)為2萬(wàn)元/(臺(tái)·年)。因陶瓷過(guò)濾機(jī)剛進(jìn)入試車階段,備件費(fèi)材料費(fèi)暫參照原有盤(pán)式過(guò)濾機(jī)計(jì)算。對(duì)比如表4所示??梢钥闯?,陶瓷過(guò)濾機(jī)單臺(tái)運(yùn)行單位成本比原有盤(pán)式過(guò)濾機(jī)低0.12元/噸精礦。

2.2.3 費(fèi)用節(jié)省

過(guò)濾后精礦水分能夠滿足球團(tuán)造球要求,從系統(tǒng)運(yùn)行角度可以省掉烘干工藝環(huán)節(jié)。

烘干系統(tǒng)費(fèi)用測(cè)算如下:

(1)耗電量:烘干裝機(jī)容量760 kW,年節(jié)約電費(fèi)760 kW×0.75×300 d×0.46元/kWh×24 h≈188.78萬(wàn)元,其中0.75為功率因數(shù)。

(2)煤耗:烘干系統(tǒng)運(yùn)行每天耗煤10噸,每噸單價(jià)440元,年節(jié)約煤費(fèi)用為10 t/d×300 d×440元/t=132萬(wàn)元。

(3)維修費(fèi):皮帶、油脂、材料、備件年可節(jié)約60萬(wàn)元。

以上三項(xiàng)合計(jì):188.78+132+60=380.78萬(wàn)元。

柴油消耗:烘干每噸精礦需要0.0 0 5 k g 柴油,每噸柴油按4元計(jì)算,每噸精礦需要消耗柴油0.02元。

圖1 水分含量對(duì)比

表4 日常消耗費(fèi)用對(duì)比

雖然取消了烘干工藝環(huán)節(jié),但要在保證球團(tuán)造球水分含量要求的前提下達(dá)到降低生產(chǎn)成本的目的。按照正常生產(chǎn)運(yùn)行4臺(tái)陶瓷過(guò)濾機(jī)、3臺(tái)盤(pán)式過(guò)濾機(jī),綜合水分含量為9.5%的模式運(yùn)行,年可以節(jié)約成本380.78萬(wàn)元+0.02×220萬(wàn)噸(年精礦量按220萬(wàn)噸測(cè)算)=385.18萬(wàn)元。

2.3 優(yōu)劣勢(shì)分析

使用陶瓷過(guò)濾機(jī)優(yōu)勢(shì)在于:

陶瓷過(guò)濾機(jī)裝機(jī)功率是同型號(hào)真空盤(pán)式過(guò)濾機(jī)裝機(jī)功率的30%~40%,脫水能力強(qiáng)、水分控制穩(wěn)定,綜合運(yùn)行成本低。

然而,在生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中也發(fā)現(xiàn)了陶瓷過(guò)濾機(jī)的不足之處:

陶瓷過(guò)濾機(jī)濾餅厚度從生產(chǎn)周期開(kāi)始運(yùn)行時(shí)的12 mm可衰減到停機(jī)清洗時(shí)的4 mm左右,運(yùn)行周期約6 h,有時(shí)只有5 h左右,處理量衰減明顯。需要在今后生產(chǎn)過(guò)程中加以改善。

3 結(jié)論

(1)通過(guò)方案研究與比選,選用了更新5臺(tái)陶瓷過(guò)濾機(jī)的方案,形成了正常生產(chǎn)時(shí)采用3臺(tái)盤(pán)式過(guò)濾機(jī)、4臺(tái)陶瓷過(guò)濾機(jī)的工藝配置;

(2)當(dāng)精礦粉粒度在0.045 mm以下的顆粒占比為78%~82%時(shí),采用比選出的方案進(jìn)行過(guò)濾后,精礦水分含量為9.60%~9.76%,能夠直接滿足9.4%~9.8%的球團(tuán)精礦水分含量要求;

(3)陶瓷過(guò)濾機(jī)比原有盤(pán)式過(guò)濾機(jī)單位成本低0.12元/噸精礦,且可節(jié)省后續(xù)烘干系統(tǒng)費(fèi)用,比選后的方案年節(jié)約成本385.18萬(wàn)元;

(4)陶瓷過(guò)濾機(jī)在操作、工藝設(shè)計(jì)等方面比原有盤(pán)式過(guò)濾機(jī)穩(wěn)定,因此采用陶瓷過(guò)濾機(jī)對(duì)超細(xì)粒度精礦粉進(jìn)行水分含量控制有明顯優(yōu)勢(shì)。

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