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二氧化碲造液澄清速度的研究

2020-06-08 06:46房孟釗黃向祥
銅業(yè)工程 2020年2期
關(guān)鍵詞:絮凝劑雜質(zhì)淀粉

房孟釗,余 珊,黃向祥,彭 明

(1.大冶有色金屬有限責任公司,湖北 黃石 435002;2.有色金屬冶金與循環(huán)利用湖北省重點實驗室,湖北 黃石 435002)

1 引言

煅燒TeO2造液工序質(zhì)量決定電積工序產(chǎn)品優(yōu)劣。煅燒TeO2造液工序存在澄清速度慢、甚至不能澄清的現(xiàn)象,嚴重影響日常生產(chǎn)[1-8]。分析其原因:溶液中有較多的微細顆粒,應(yīng)當是由二氧化碲物料中的不溶性雜質(zhì)所導(dǎo)致的,其成分可能是重金屬氧化物、硅的氧化物、煅燒時生成的TeO3等[9-12];在堿浸過程中,NaOH 滲透到顆粒內(nèi)部,可溶物進入溶液,不溶物即形成了更細小的懸浮顆粒;在高堿濃度的溶液中,兩性氧化物(如硅的氧化物)增大了溶液粘度,甚至形成膠體,更加惡化了溶液的沉降性能[13-15]。因此試驗采用不同的二氧化碲,進行造液試驗,比較溶液的澄清沉降速度,研究影響沉降性能的主要影響因素,探索提高造液沉降速度的方法。

2 試驗

2.1 試驗準備

準備工業(yè)級片堿、分析純絮凝劑聚丙烯酰胺、天然有機絮凝劑淀粉,再取足量的未煅燒的二氧化碲、分析純氯化鈣放入烘箱中,恒溫110℃,干燥備用。

2.2 試驗原料

未煅燒的二氧化碲中雜質(zhì)的含量,如表1 所示。

表1 未煅燒的二氧化碲中成分

2.3 試驗方法

通過改變二氧化碲的煅燒溫度、造液中添加氯化鈣、降低造液中的堿濃度,改變顆粒與溶液的表面性質(zhì),降低溶液的粘度,考察造液溶液的澄清速度。

2.4 試驗原理

煅燒之后的二氧化碲進行造液的主要反應(yīng)方程式為:

3 結(jié)果與討論

3.1 TeO2 煅燒溫度的影響

試驗通過改變煅燒溫度,然后將煅燒后的TeO2進行造液,研究煅燒溫度對造液沉降速度的影響。由圖1 可知,450℃煅燒TeO2顏色很黃,結(jié)塊,質(zhì)地堅硬;350℃煅燒TeO2淡黃色,顆粒均勻,質(zhì)脆。

圖1 煅燒TeO2(左圖-450℃煅燒;右圖-350℃煅燒)

圖2 不同物料造液的澄清速度對比

分別采用450℃與350℃煅燒TeO2作為原料,造液試驗條件為:液固比為4∶1,NaOH 200g/L,恒溫80℃,反應(yīng)2h。溶液放入500ml 量筒中,靜置,比較它們的澄清速度;最后完成過濾,濾渣送檢分析。圖2 顯示,350℃煅燒TeO2的造液溶液0.5h后明顯分層,1 ~1.5h 后,溶液基本澄清;450℃煅燒TeO2的造液溶液1.5h 后分層不明顯。說明煅燒溫度是影響TeO2造液澄清速度的重要因素。

不同物料的造液渣成分見表2 所示。造液渣①的Cu、Bi、As 含量明顯高于造液渣②,說明450℃煅燒TeO2在造液過程中,其中的雜質(zhì)更多的進入至溶液中,而350℃煅燒TeO2的雜質(zhì)大部分保留在渣中。由此可知,煅燒溫度改變了TeO2中雜質(zhì)的浸出性能。因此,煅燒過程可以改變原料的結(jié)構(gòu)形態(tài),改變雜質(zhì)的浸出性能,最終顯著影響溶液的澄清速度。再次驗證了煅燒溫度是決定造液澄清速度的主要因素。

表2 造液渣成分分析

3.2 添加氯化鈣對沉降性能的影響

試驗條件為:向350℃煅燒的TeO2造液溶液中添加CaCl2、恒溫80℃、反應(yīng)1h,然后在沉降管中澄清3h。溶液的澄清效果見圖3。如圖3 顯示,添加CaCl2澄清效果較好,顏色較淺,固體懸浮物明顯降低。

圖3 溶液澄清效果對比(左-添加CaCl2,右-原液)

分別取2 支試管中的溶液進行化驗,溶液中碲含量分析結(jié)果見表3。由表3 可知,添加CaCl2,溶液中的Te 不損失。

表4 溶液中碲含量

3.3 降低堿濃度對沉降性能的影響

試驗采用低堿濃度造液,觀察溶液的沉降速度。試驗條件為:350℃煅燒的TeO2、總堿濃度130g/L、恒溫80℃、反應(yīng)2h,然后將溶液放入沉降管中澄清,并與正常造液做對比。圖4 顯示,與正常造液一樣,低堿造液溶液靜置3h 后,不能澄清。說明低堿造液改善溶液澄清性能的效果不明顯。

圖4 低堿造液澄清效果(左-低堿造液;右-正常造液)

3.4 添加絮凝劑對沉降性能的影響

試驗采用了高分子聚合絮凝劑聚丙烯酰胺(簡稱PAM),與天然有機絮凝劑淀粉。首先配置絮凝劑溶液, PAM 以1∶10000 配制,淀粉以1∶1000 配制。然后將配制好的絮凝劑溶液加入到造液溶液中,充分攪拌后,靜置,觀察溶液的澄清效果。進行了4 組試驗:①添加PAM 配制液10mL;②添加PAM配制液60mL,即溶液中的PAM 含量為12ppm;③添加淀粉配制液10mL;④添加淀粉配制液60mL,即溶液中的淀粉含量為120ppm。以上溶液靜置3h后,不能澄清,說明絮凝劑改善溶液澄清性能的效果不明顯。

4 結(jié)論

(1) 煅燒溫度是決定造液澄清速度的主要因素,相比450℃煅燒TeO2,350℃煅燒TeO2造液后,溶液的澄清速度顯著提高,Cu、Bi、As 雜質(zhì)更多的進入到造液渣中;

(2)添加CaCl2可以提高造液溶液的澄清速度,溶液中的Te 不損失;

(3)采用低堿造液,添加絮凝劑PAM,添加淀粉,提高造液澄清速度的效果不明顯。

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