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CFB鍋爐開工過程環(huán)保參數(shù)控制策略

2020-06-04 09:12
河南化工 2020年4期
關(guān)鍵詞:石油焦床層除塵器

(中國石化 洛陽石化公司 熱電部,河南 洛陽 471012)

國家頒布的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)對火電廠污染物排放提出了嚴(yán)格的限制要求。燃煤電廠實(shí)現(xiàn)環(huán)保參數(shù)達(dá)標(biāo)排放,滿足國家排放新標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境評價(jià)要求,是健康持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路[1]。循環(huán)流化床(CFB)鍋爐由于燃料適應(yīng)性廣,爐內(nèi)噴石灰石粉控制SO2成本低,NOx排放低等優(yōu)點(diǎn),近年來發(fā)展迅速,是目前應(yīng)用范圍很廣的清潔燃燒技術(shù)。因CFB鍋爐點(diǎn)爐初期,氧含量高導(dǎo)致折算系數(shù)高,SNCR脫硝及爐內(nèi)脫硫受煙氣溫度影響,脫硫脫硝效率低,CFB鍋爐開工期間,環(huán)保參數(shù)控制極其困難。

1 CFB鍋爐及環(huán)保裝置改造介紹

中國石化洛陽石化分公司(洛陽石化)310 t/h高壓CFB鍋爐于2009年11月建成投用,鍋爐型號為HM310-9.8/540-A。該高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐為單爐膛、單汽包、自然循環(huán)、雙高溫絕熱旋風(fēng)分離器、全鋼架M型露天布置,由煙臺現(xiàn)代冰輪重工公司設(shè)計(jì)并制造。CFB鍋爐設(shè)計(jì)燃料為100%石油焦,校核燃料為50%石油焦+50%無煙煤,采用石灰石粉爐內(nèi)脫硫控制SO2排放,依靠循環(huán)流化床低溫燃燒技術(shù),NOx排放低的特點(diǎn)控制NOx排放,采用布袋除塵器過濾煙氣降低煙塵含量。

鍋爐設(shè)計(jì)燃料采用延遲焦化的副產(chǎn)品石油焦以及原煤系統(tǒng)的無煙煤,5支床上啟動燃燒器燃用低硫輕柴油。在鍋爐爐膛內(nèi)添加粒徑及品質(zhì)符合要求的石灰石粉,在爐內(nèi)燃燒中脫硫,減少SO2排放量。鍋爐原設(shè)置1臺布袋除塵器、1座煙囪,煙囪出口內(nèi)徑4.0 m,高150 m。鍋爐煙氣經(jīng)過低壓脈沖布袋除塵器除塵,凈化后的煙氣經(jīng)引風(fēng)機(jī)送入煙囪排放。設(shè)計(jì)煙塵排放濃度≤50 mg/m3,SO2的排放濃度≤400 mg/m3,無設(shè)計(jì)氮氧化物的控制設(shè)施,煙氣氮氧化物初始排放為250 mg/m3左右。

為更好地保護(hù)大氣環(huán)境,我國環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求越來越高。2015年底,國家明確要求,2020年之前,所有燃煤機(jī)組都必須實(shí)施超低排放改造,煙氣排放中的煙塵≤10 mg/m3、SO2≤35 mg/m3、NOx≤50 mg/m3。隨后,河南省政府要求河南省燃煤發(fā)電機(jī)組在2016年10月底前實(shí)現(xiàn)超低排放。

洛陽石化CFB鍋爐爐后脫硫系統(tǒng)2013年12月破土動工,2014年6月29日投產(chǎn)運(yùn)行。爐后煙氣脫硫?yàn)橐粻t一塔,脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理煙氣量為350 000 m3/h,設(shè)計(jì)入口SO2濃度為2 500 mg/m3,出口SO2≤50 mg/m3,設(shè)計(jì)脫硫效率98%。SNCR脫硝裝置自2014年6月29日建成投用,COA氧化脫硝自2016年11月建成使用,經(jīng)兩次脫硝改造后,洛陽石化CFB鍋爐形成SNCR+COA兩級脫硝工藝。洛陽石化CFB鍋爐原設(shè)置1臺布袋除塵器,經(jīng)鍋爐本體空氣預(yù)熱器后排出的煙氣,經(jīng)低壓脈沖布袋除塵器除塵,之后由引風(fēng)機(jī)送入煙囪排放。2014年新增爐后脫硫裝置,將煙氣從鍋爐引風(fēng)機(jī)后的煙道引出,進(jìn)入脫硫吸收塔,新增布袋除塵器,煙氣經(jīng)脫硫除塵后,通過脫硫引風(fēng)機(jī),由原150 m煙囪排出。CFB鍋爐環(huán)保設(shè)施流程及布置圖見圖1。

圖1 CFB鍋爐環(huán)保設(shè)施流程及布置圖

2 開工過程環(huán)保參數(shù)控制措施

2018年洛陽石化3#CFB鍋爐檢修后開工,為滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求,實(shí)現(xiàn)開工過程中環(huán)保參數(shù)達(dá)標(biāo),洛陽石化采取多種措施,首次實(shí)現(xiàn)開工期間環(huán)保參數(shù)零超標(biāo),對同類型鍋爐有借鑒意義??刂拼胧┤缦?。

2.1 提前準(zhǔn)備低硫燃料

①使用硫含量為0.011 4%的低硫輕柴油,降低點(diǎn)火初期煙氣中初始SO2含量。②由于是緊急停工,石油焦倉內(nèi)存有近7 m的燃料,留存燃料為石油焦和煤,硫含量高??紤]到開工環(huán)保參數(shù)控制,克服清理難度大、工期緊等困難,安排作業(yè)人員將石油焦倉存料全部清空。③點(diǎn)爐采用三種固體燃料分階段梯級使用,在點(diǎn)動給料初期,創(chuàng)造性地使用廢活性炭,活性炭燃點(diǎn)低、易燃燒,且不產(chǎn)生污染物;之后使用低硫無煙煤,將床溫升至正常床溫;最后使用石油焦和煤,調(diào)整鍋爐各工況至正常運(yùn)行工況。

2.2 半干法脫硫提前建床

為控制SO2、煙塵環(huán)保參數(shù),在CFB鍋爐點(diǎn)爐前,爐后半干法脫硫提前建床。在爐后脫硫引風(fēng)機(jī)和鍋爐引風(fēng)機(jī)啟動后,爐后脫硫塔提前進(jìn)床層物料,為脫硫塔床層建立做準(zhǔn)備。物料為粉煤灰和消石灰。在鍋爐點(diǎn)爐前共注入粉煤灰約100 t,Ca(OH)2約100 t,脫硫劑氫氧化鈣比例50%。

改變以往待鍋爐點(diǎn)爐后煙氣量達(dá)到350 000 m3/h以上才開始脫硫塔建床的操作步驟。粉煤灰和消石灰注入完成后,將清潔煙氣再循環(huán)擋板開大,利用脫硫引風(fēng)機(jī)風(fēng)量開始提前建床,控制床層壓降為0.5~0.6 kPa,建立脫硫反應(yīng)床層,半干法脫硫系統(tǒng)流程圖見圖2。

床層建立后,2018年3月19日16:00 CFB鍋爐點(diǎn)火,16:32脫硫出口NOx濃度突然增加至75 mg/m3,小流量投運(yùn)COA脫硝裝置。根據(jù)出口NOx濃度調(diào)整COA亞氯酸鈉溶液的添加量。因脫硫塔床層中氫氧化鈣含量較高,COA脫硝效果突出,3月19日16:30—3月20日6:30期間,脫硫塔進(jìn)出口NOx平均濃度分別為150.87、45.04 mg/m3,脫硝效率70.15%,確保了點(diǎn)爐期間的NOx指標(biāo)達(dá)標(biāo)。點(diǎn)爐升溫升壓期間脫硫塔進(jìn)出口NOx趨勢圖如圖3所示。

圖2 半干法脫硫系統(tǒng)流程圖

圖3 點(diǎn)爐升溫升壓期間脫硫塔進(jìn)出口NOx趨勢圖

此外,在床層建立的情況下,少量噴入亞氯酸鈉溶液,起到輕微的增濕作用,有助于脫硫塔脫硫效果的發(fā)揮。在床溫500 ℃,點(diǎn)動投用給焦機(jī)時,提前開啟爐前石灰石系統(tǒng),低轉(zhuǎn)速添加石灰石粉,進(jìn)行爐內(nèi)脫硫。點(diǎn)爐升溫升壓期間脫硫塔進(jìn)出口SO2趨勢圖見圖4。

圖4 點(diǎn)爐升溫升壓期間脫硫塔進(jìn)出口SO2趨勢圖

2.3 合理控制鍋爐升溫速度

點(diǎn)爐初期出口環(huán)保參數(shù)受氧含量折算影響較大,因環(huán)保法規(guī)規(guī)定,當(dāng)煙氣中氧含量<19%時開始折算,此時折算倍數(shù)高達(dá)7.5,極易引起上傳的環(huán)保參數(shù)超標(biāo)。

開工過程中,由工藝工程師專門負(fù)責(zé)鍋爐升溫進(jìn)度,通過合理控制燃料油量,合理配風(fēng),在升溫初期控制氧含量>19%,緩慢升溫烘爐。隨后通過控制油槍投入和配風(fēng),氧含量下降速度適當(dāng)加快,避開高折算系數(shù)區(qū)域。點(diǎn)爐期間主要參數(shù)溫升率趨勢圖見圖5。

圖5 點(diǎn)爐期間主要參數(shù)溫升率趨勢圖

整個開工過程將出口環(huán)保參數(shù)控制和鍋爐升溫進(jìn)度緊密結(jié)合,合理控制開工進(jìn)度,確保環(huán)保參數(shù)受控。

2.4 統(tǒng)籌協(xié)調(diào),精心調(diào)控

環(huán)保要求日益嚴(yán)格,洛陽石化高度重視CFB鍋爐開工,開工前組織專業(yè)技術(shù)人員討論開工期間環(huán)保參數(shù)控制難點(diǎn)及解決措施,協(xié)調(diào)亞氯酸鈉、氧化鈣、氫氧化鈣進(jìn)廠,提前試運(yùn)爐后脫硫塔設(shè)備。待各方條件具備,爐后脫硫建床正常后,鍋爐點(diǎn)爐。

開工過程中鍋爐崗位和脫硫崗位緊密配合、加強(qiáng)溝通,現(xiàn)場人員協(xié)調(diào)得力,崗位人員精心控制,將環(huán)保參數(shù)控制和鍋爐開工充分結(jié)合,實(shí)現(xiàn)開工過程環(huán)保參數(shù)受控。

3 結(jié)論

①點(diǎn)爐使用低硫輕柴油、活性炭、無煙煤,分階段梯級使用,且點(diǎn)爐初期燃料中硫含量低,是開工過程環(huán)保參數(shù)受控的前提。②爐后半干法脫硫提前注入粉煤灰、氫氧化鈣,提前建床,提前運(yùn)行爐后脫硫脫硝裝置,少量噴入亞氯酸鈉脫硝溶液,起到輕微的增濕作用,有助于提高脫硫脫硝效果,是開工過程環(huán)保參數(shù)受控的關(guān)鍵。③點(diǎn)爐初期控制煙氣氧量在19%以上,根據(jù)溫升率控制要求,避開氧含量高折算系數(shù)區(qū)域,將出口環(huán)保參數(shù)控制和鍋爐升溫進(jìn)度緊密結(jié)合,是開工過程環(huán)保參數(shù)受控的支撐。④高度重視,開工過程中協(xié)調(diào)得力,崗位人員精心控制,是開工過程環(huán)保參數(shù)受控的保障。

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