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回油擴(kuò)大槽氣阻造成發(fā)電機(jī)進(jìn)油的原因及對(duì)策

2020-06-03 04:44李陶桂林高金陽(yáng)徐亞盧彩峰
科技資訊 2020年12期

李陶 桂林 高金陽(yáng) 徐亞 盧彩峰

摘? 要:華潤(rùn)電力(宜昌)有限公司350MW汽輪發(fā)電機(jī)組為東方汽輪機(jī)有限公司和東方電機(jī)有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品,發(fā)電機(jī)采用水氫氫冷卻,單流環(huán)密封油系統(tǒng),但是在商業(yè)運(yùn)行初期,發(fā)生了發(fā)電機(jī)進(jìn)油事件,給機(jī)組運(yùn)行帶來(lái)了較大隱患。因此,該文結(jié)合氫冷發(fā)電機(jī)單流環(huán)密封油系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),針對(duì)初期發(fā)生的罕見(jiàn)發(fā)電機(jī)進(jìn)油事件,分析了該起事件中發(fā)電機(jī)進(jìn)油情況及產(chǎn)生原因,并從運(yùn)行、檢修兩個(gè)方面提出了相應(yīng)的預(yù)防和處理措施。

關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)進(jìn)油? 單流環(huán)? 密封油? 回油擴(kuò)大槽? 氣阻

中圖分類號(hào):TM31 ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2020)04(c)-0042-02

單流環(huán)式密封瓦為8塊組合結(jié)構(gòu),分為氫側(cè)瓦和空側(cè)瓦,每側(cè)在圓周上分為4塊,每塊瓦之間沒(méi)有連接,靠氫側(cè)和空側(cè)瓦間外圓上的一圈彈簧柔性箍緊在轉(zhuǎn)軸上,在受到氫側(cè)壓力作用或油中有雜質(zhì)的情況下不易發(fā)生卡澀,具有良好的隨動(dòng)性,密封油沿氫側(cè)瓦和空側(cè)瓦之間的環(huán)形油溝進(jìn)入轉(zhuǎn)軸與密封瓦之間的間隙,再分別向兩側(cè)流動(dòng)。

(1)單流環(huán)密封油系統(tǒng)的進(jìn)油。油源取自汽輪機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng),經(jīng)浮球閥補(bǔ)油至密封油真空油箱,再經(jīng)過(guò)2臺(tái)交流密封油泵、密封油濾網(wǎng)、差壓閥將密封油送至密封瓦中;當(dāng)交流密封油泵故障或者真空油箱檢修時(shí),汽輪機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)來(lái)油直接至一臺(tái)直流油泵,經(jīng)濾網(wǎng)和差壓閥送至密封瓦;而當(dāng)交、直流密封油泵均無(wú)法運(yùn)行時(shí),汽輪機(jī)潤(rùn)滑油可直接通過(guò)直流密封油泵的旁路向密封瓦供油;汽輪機(jī)密封油系統(tǒng)中,僅設(shè)置了一只差壓閥[1],交、直流密封油泵運(yùn)行后均使用該差壓調(diào)節(jié)閥,將氫油差壓穩(wěn)定在(56±20)kPa,一旦差壓調(diào)節(jié)閥故障而導(dǎo)致密封瓦供油壓力不正常時(shí),只能臨時(shí)利用差壓調(diào)節(jié)閥的旁路向密封瓦供油。

(2)單流環(huán)密封油系統(tǒng)的回油。氫側(cè)密封油回油流經(jīng)兩套回油裝置,首先汽端、勵(lì)端氫側(cè)密封油回油各經(jīng)1根排油管與回油擴(kuò)大槽兩側(cè)相連,回油在擴(kuò)大槽中擴(kuò)容(回油擴(kuò)大槽內(nèi)部有一個(gè)隔板將擴(kuò)大槽分為兩個(gè)間隙,隔間氣側(cè)不通、油側(cè)通過(guò)底部(油側(cè))外側(cè)的U形管連接,以防發(fā)電機(jī)兩端風(fēng)扇差壓導(dǎo)致氣體在密封油排油管中進(jìn)行循環(huán)),經(jīng)初步分離氫氣后再回至浮子油箱,再次分離氫氣后回至空氣抽出槽,而空側(cè)密封油和發(fā)電機(jī)兩端的軸承潤(rùn)滑油混合后排至空氣抽出槽(回油擴(kuò)大槽略高于空氣抽出槽,以保證氫側(cè)密封油回油暢通),空氣抽出槽中,油中分離出來(lái)的氣體經(jīng)防爆風(fēng)機(jī)排至大氣,油最后經(jīng)汽輪機(jī)潤(rùn)滑油回油母管回至汽輪機(jī)潤(rùn)滑油主油箱(空氣抽出槽略高于汽輪機(jī)潤(rùn)滑油回油母管30mm)。

(3)單流環(huán)密封油系統(tǒng)的正常運(yùn)行。密封油濾網(wǎng)進(jìn)口壓力維持在0.65~0.7MPa之間較為合適,油氫差壓控制在(56±20)kPa;發(fā)電機(jī)軸系轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí):密封油壓高于機(jī)內(nèi)氫壓50~70kPa,發(fā)電機(jī)軸系靜止時(shí):密封油壓高于機(jī)內(nèi)氫壓36~56kPa;密封瓦進(jìn)油溫度35℃~45℃;密封瓦出油溫度≤70℃;密封瓦需油量:汽端92.5L/min,勵(lì)端92.5L/min。

1? 發(fā)電機(jī)進(jìn)油過(guò)程及分析

2014年7月6日09時(shí)許,#2機(jī)密封油回油擴(kuò)大槽頂部法蘭漏氫處理工作結(jié)束,發(fā)電機(jī)氣體置換后于07日并網(wǎng)帶負(fù)荷,08日,運(yùn)行人員執(zhí)行“發(fā)電機(jī)油水探測(cè)器放出積油、水”定期工作時(shí),發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)#1、#2油水探測(cè)器放出積油(#1油水探測(cè)器位于發(fā)電機(jī)汽端底部,#2、#3油水探測(cè)器分別在發(fā)電機(jī)底部CO2母管上,#4油水探測(cè)器位于發(fā)電機(jī)勵(lì)端及出線盒處,#5油水探測(cè)器位于回油擴(kuò)大槽上)[2]。每班派專人就地持續(xù)放油,放油量較大,主機(jī)油箱油位連續(xù)緩慢下降(最終由1209mm下降至1142mm,進(jìn)油總量約2200L)。各部組織排查及發(fā)現(xiàn)異常情況過(guò)程如下。

(1)對(duì)密封油系統(tǒng)及氫氣系統(tǒng)各閥門(mén)狀態(tài)的正確性進(jìn)行檢查,對(duì)系統(tǒng)管道的連接正確性進(jìn)行檢查,均未發(fā)現(xiàn)異常。

(2)發(fā)電機(jī)#5油水探測(cè)器(位于回油擴(kuò)大槽上)沒(méi)有積油,說(shuō)明回油擴(kuò)大槽沒(méi)有滿油;浮子油箱油位正常,浮子油箱可判斷為運(yùn)行正常。

(3)在發(fā)電機(jī)進(jìn)油期間,密封油的油氫差壓穩(wěn)定,為了判斷氫油差壓對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)油的影響,對(duì)差壓進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整,在50~56kPa范圍進(jìn)行緩慢調(diào)整并觀察;發(fā)電機(jī)進(jìn)油現(xiàn)象并未改善。

(4)在發(fā)電機(jī)正常補(bǔ)氫時(shí),發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)進(jìn)油現(xiàn)象明顯減小,但氫壓穩(wěn)定后,進(jìn)油量又增加至補(bǔ)氫前狀態(tài)。

(5)對(duì)發(fā)電機(jī)汽、勵(lì)端進(jìn)行測(cè)氫,未發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)汽、勵(lì)端有氫氣溢出。

(6)對(duì)發(fā)電機(jī)振動(dòng)、進(jìn)油溫度、軸承溫度進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)視,均未發(fā)現(xiàn)異常。

(7)電氣專業(yè)組織對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)油危害進(jìn)行評(píng)估,結(jié)合近期兄弟電廠發(fā)電機(jī)進(jìn)油后引起出線過(guò)熱事件,研究認(rèn)為目前只要及時(shí)排出積油暫不會(huì)對(duì)發(fā)電機(jī)產(chǎn)生危害,在運(yùn)行中需密切監(jiān)視發(fā)電機(jī)各構(gòu)件溫度。

(8)在每次發(fā)電機(jī)油水探測(cè)器放油量增大之前,均伴隨有發(fā)電機(jī)汽、勵(lì)端氫側(cè)密封油回油溫度大幅上漲(最大波幅14℃)的現(xiàn)象。例:7月9日02:28發(fā)電機(jī)勵(lì)端氫側(cè)密封油回油溫度由49℃逐漸升至57℃;02:40 DCS上發(fā)現(xiàn)主機(jī)潤(rùn)滑油箱油位下降幅度明顯增大,由1207mm降至1195mm;04:12發(fā)電機(jī)勵(lì)端氫側(cè)密封油回油溫度才由58℃逐漸降回49℃,DCS上發(fā)現(xiàn)主機(jī)潤(rùn)滑油箱油位下降幅度減緩。

(9)#2機(jī)組上一個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)發(fā)電機(jī)沒(méi)有進(jìn)油現(xiàn)象。此次機(jī)組停機(jī)期間臨時(shí)檢修了回油擴(kuò)大槽人孔漏氫缺陷。

分析認(rèn)為:在7月4~6日,因發(fā)電機(jī)氫系統(tǒng)查漏發(fā)現(xiàn)回油擴(kuò)大槽檢修孔法蘭有大量漏氫,對(duì)回油擴(kuò)大槽檢修孔法蘭進(jìn)行檢修,更換了回油擴(kuò)大槽檢修孔法蘭密封墊,由此結(jié)合發(fā)電機(jī)每次進(jìn)油時(shí)其氫側(cè)密封油回油溫度都有升高的現(xiàn)象推斷:發(fā)電機(jī)氫側(cè)密封油回油存在一定的氣阻。因?yàn)椋诿芊庥突赜蛿U(kuò)大槽檢修孔法蘭漏氫的情況下,回油擴(kuò)大槽氣側(cè)壓力不至于積聚使其壓力升高導(dǎo)致密封瓦氫側(cè)回油不暢通,故前期回油擴(kuò)大槽檢修孔法蘭漏氫未處理前,發(fā)電機(jī)未出現(xiàn)進(jìn)油的情況;而在回油擴(kuò)大槽檢修孔法蘭漏氣檢修后,由于發(fā)電機(jī)氫側(cè)密封油回油存在一定的氣阻,回油擴(kuò)大槽氣側(cè)大量積聚氫氣而使其氣側(cè)壓力升高,導(dǎo)致了發(fā)電機(jī)氫側(cè)密封油回油受阻,使發(fā)電機(jī)氫側(cè)密封油回油在回油管及氫側(cè)回油槽(相當(dāng)于雙流環(huán)中的消泡箱)中積聚,不能通暢地排至回油擴(kuò)大槽,不流動(dòng)的密封油回油溫度就會(huì)逐漸升高,當(dāng)密封油由氫側(cè)密封油回油槽擋油板漫至發(fā)電機(jī)后,油路流動(dòng),又使氫側(cè)密封油溫度降低。

分析結(jié)論:密封油回油擴(kuò)大槽入口管道處存在氣阻,密封油氣、勵(lì)端氫側(cè)回油不暢,密封油滿至氫側(cè)回油槽(相當(dāng)于雙流環(huán)中的消泡箱),從而溢入了發(fā)電機(jī)。

根據(jù)以上推斷,經(jīng)研究分析,決定采取以下試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證:開(kāi)啟密封油回油擴(kuò)大槽(靠發(fā)電機(jī)汽端)氣側(cè)排污門(mén)和浮子油箱回氣管排污門(mén),以降低回油擴(kuò)大槽氣側(cè)壓力,目標(biāo)降kPa,同時(shí)控制發(fā)電機(jī)氫壓下降速度≯1kPa/min。操作中發(fā)現(xiàn):發(fā)電機(jī)勵(lì)端/汽端氫側(cè)回油溫度迅速由62℃/58℃下降至50℃/55℃,并最終穩(wěn)定在49℃/51℃,油水探測(cè)器排油量逐漸減少,且由16:30接班時(shí)的連續(xù)放油,至交班01:30油水探測(cè)器均已3h未放出油,且主機(jī)潤(rùn)滑油箱油位不再連續(xù)下降,并最終穩(wěn)定在1141mm。

通過(guò)開(kāi)啟密封油回油擴(kuò)大槽氣側(cè)排污門(mén)和浮子油箱回氣管排污門(mén),以降低回油擴(kuò)大槽氣側(cè)壓力的試驗(yàn),驗(yàn)證了回油擴(kuò)大槽入口回油管道存在氣阻[3]。

2? 對(duì)策及實(shí)施

運(yùn)行定期工作:運(yùn)行人員每4h開(kāi)啟回油擴(kuò)大槽的2個(gè)排氣門(mén)(12.6m層A排墻處),要求兩個(gè)門(mén)同時(shí)開(kāi)啟至大致相同的開(kāi)度排放1次,排放掉發(fā)電機(jī)內(nèi)壓力0.5~1kPa后結(jié)束,恢復(fù)這2個(gè)排氣門(mén)。

制定改造方案:在密封油回油擴(kuò)大槽上(兩側(cè))均加裝通氣管(如圖1)至發(fā)電機(jī)氣室低壓端,使回油擴(kuò)大槽氣側(cè)壓力始終低于氫側(cè)密封油回油槽上部氣體壓力,以避免回油擴(kuò)大槽形成氣阻使密封油回油不暢導(dǎo)致發(fā)電機(jī)進(jìn)油。

改造后:#2發(fā)電機(jī)進(jìn)油現(xiàn)象徹底消失;發(fā)電機(jī)汽、勵(lì)端氫側(cè)密封油回油溫差由改造前的2℃增加到10℃,但均在合格范圍內(nèi)。

3? 結(jié)語(yǔ)

氫冷發(fā)電機(jī)進(jìn)油在發(fā)電廠發(fā)生度高,危害大,但回油擴(kuò)大槽氣阻造成的發(fā)電機(jī)進(jìn)油并不多見(jiàn),在這種工況下,可以通過(guò)定期開(kāi)啟“排氣門(mén)”即可解決運(yùn)行中發(fā)電機(jī)進(jìn)油,通過(guò)簡(jiǎn)單設(shè)備異動(dòng)可徹底解決發(fā)電機(jī)進(jìn)油。

參考文獻(xiàn)

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