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和諧型機(jī)車走行部安全監(jiān)測裝置復(fù)合傳感器故障原因分析及改進(jìn)措施

2020-06-03 02:21楊浩正
關(guān)鍵詞:故障率轉(zhuǎn)向架南昌

龐 慶 彭 俊 楊浩正

(廣州電力機(jī)車有限公司,廣東 廣州510850)

本研究基于機(jī)車走行部故障監(jiān)測子系統(tǒng)式[1]。機(jī)車走行部故障監(jiān)測子系統(tǒng)用于對軸箱軸承、齒輪箱軸承、電機(jī)軸承進(jìn)行在線故障診斷、檢測和預(yù)警功能,充分保證機(jī)車的運(yùn)行安全可靠。該系統(tǒng)硬件部分主要由數(shù)據(jù)前置處理器、復(fù)合傳感器和轉(zhuǎn)接線組成,安裝在機(jī)車轉(zhuǎn)向架上。因此,鑒于對機(jī)車行車安全有著重要的作用,分析其發(fā)生故障原因,并提出改進(jìn)措施是必要的。

1 和諧型機(jī)車走行部復(fù)合傳感器運(yùn)營質(zhì)量情況

1.1 故障信息統(tǒng)計分析

2019 年1 月1 日至7 月24 日,經(jīng)各段售后質(zhì)量信息匯總,和諧型機(jī)車“走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器”質(zhì)量問題共發(fā)生135 件(占6A 系統(tǒng)故障總比例58.95%),總停時為7 天,機(jī)破占2 件、臨修占32 件、碎修占101 件,主要分布機(jī)務(wù)段為南昌、烏魯木齊段,其中南昌段該故障率尤其突出;車型主要分布HXD1D、HXD3D 型機(jī)車,其中HXD1D 型機(jī)車該故障率尤其突出。和諧型機(jī)車“走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器”質(zhì)量問題共發(fā)生135 件(占6A系統(tǒng)故障總比例58.95%),故障帶來了系列的問題,其中機(jī)破占2 件、臨修占32 件、碎修占101 件,主要分布機(jī)務(wù)段為南昌、烏魯木齊段;車型主要分布HXD1D、HXD3D 型機(jī)車,其中HXD1D型機(jī)車該故障率尤其突出。

根據(jù)統(tǒng)計,HXD1D 車型及南昌段質(zhì)量問題明顯偏高,分別占故障總比例97.04%、95.56%,其次為烏魯木齊段,并且集中在2018 年度C5 檢修回段機(jī)車(111 件),故障體現(xiàn)在各位溫度傳感器Ⅰ級報警、溫度傳感器Ⅱ級報警、溫升超溫報警等質(zhì)量問題。

1.2 和諧型機(jī)車走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器故障位置統(tǒng)計與分析

若按故障位置劃分:43 位(4 軸3 位)走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器故障率明顯偏高,占故障總比例22.96%;其次,34 位(3 軸4位)、44 位(4 軸4 位)走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器故障分別占總比例16.30%、15.56%;同時,33 位(3 軸3 位)、41 位(4 軸1 位)走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器故障分別占總比例11.85%、7.41%。若按驅(qū)動同軸故障率劃分:D4 位、D3 位走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器故障率明顯偏高于其它驅(qū)動,尤其南昌段配屬HXD1D0290(15 件)、0294(11 件)、0021(11 件)、0192(8 件)、0186(6 件)、0194(6 件)、0202(6 件)、0291(6 件)、0293(6 件)等機(jī)車,頻繁性發(fā)生同位置走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器故障,故障主要集中在33 位(3 軸3 位)、34位(3 軸4 位)、43 位(4 軸3 位)、44 位(4 軸4 位)走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器,引起客戶高度關(guān)注(各監(jiān)測點(diǎn)位置說明詳附表1)。

表1

2 故障鑒定

2.1. 現(xiàn)場故障鑒定與確認(rèn)

接到反饋信息后,立即與技術(shù)科專業(yè)工程師、車間技術(shù)人員及唐智科技售后人員聯(lián)系,共同對機(jī)車故障進(jìn)行檢查與確認(rèn)。通過現(xiàn)場檢查及故障確認(rèn),6A 終端顯示屏顯示“溫度傳感器Ⅰ級報警、溫度傳感器Ⅱ級報警、溫升超溫報警”等故障記錄,各軸各位走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器連接狀態(tài)良好、無松動及防護(hù)不到位等現(xiàn)象,通過JK1142 維護(hù)器對走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器進(jìn)行故障診斷,傳感器顯示異常,更換走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器后故障消除,頂輪檢測數(shù)據(jù)正常。

2.2 故障集中位置

針對故障主要在33 位(3 軸3 位)、34 位(3 軸4 位)、43 位(4 軸3 位)、44 位(4 軸4 位)走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器,并且故障點(diǎn)集中在轉(zhuǎn)向架的3 軸和4 軸,進(jìn)行現(xiàn)場查看轉(zhuǎn)向架3、4 軸復(fù)合傳感器的安裝情況,發(fā)現(xiàn)這兩個位置位于冷卻塔下方,航空插頭處密封性能下降進(jìn)水導(dǎo)致故障的發(fā)生。

3 質(zhì)量分析

走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器屬于6A 系統(tǒng)附屬部件,不僅對軸溫狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測,還對軸承、齒輪等關(guān)鍵部件的滾動或嚙合工作面和輪對踏面進(jìn)行全面性監(jiān)測診斷,為運(yùn)用數(shù)據(jù)庫的建立、分析,提供了有效的支撐,從而降低、消除及預(yù)防因軸承、齒輪、輪對踏面等質(zhì)量問題導(dǎo)致重大質(zhì)量事件。通過現(xiàn)場檢查及分析,得出初步結(jié)論:

a. 因6A 系統(tǒng)未列入C5 修規(guī)程進(jìn)行檢修,只保證出廠前狀態(tài)良好,南昌段HXD1D、HXD3D 型機(jī)車走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器屬于故障檢修,故障率均集中在未檢修或未更換的產(chǎn)品上。

b. 機(jī)車運(yùn)用中,受線路、環(huán)境、電磁(電流)干擾等因素影響,導(dǎo)致走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器內(nèi)部芯片失效或插頭內(nèi)滲入雜物(灰塵、水等),致使6A 終端顯示屏報故障報警。

c. 南昌段和諧機(jī)車庫內(nèi)整備,均使用高壓水槍對構(gòu)架、驅(qū)動、車身等表面進(jìn)行沖洗,由于連接器長期受高壓水槍沖洗,再加上機(jī)車走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器運(yùn)用工況比較惡劣,經(jīng)過一個C5 修的運(yùn)用后航空插頭處密封性能下降的作用下,致使水滲入連接器(前置處理器與走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器連接處),引起內(nèi)部短路,造成走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器失效。

4 改進(jìn)措施

4.1 檢修工藝改進(jìn)

4.1.1 制定出完善的工藝措施,明確拆解時對部件的防護(hù)要求,要求在拆解時必須使用工藝防護(hù)堵頭進(jìn)行防護(hù),避免傳感器受到損傷。

4.1.2 清潔時明確對部件的清潔要求,明確只能使用中性清洗劑(嚴(yán)禁使用水洗),避免清洗劑對部件造成腐蝕。

4.1.3 同時須制作出合適的工裝避免部件在轉(zhuǎn)運(yùn)的過程中受到磕碰。

4.1.4 增加上車前的檢測工序,運(yùn)用通過JK1157 網(wǎng)絡(luò)檢測儀對復(fù)合傳感器進(jìn)行提前監(jiān)測,提前檢驗(yàn)車傳感器的溫度及振動是否正常。

4.2 組裝工藝的改進(jìn)

在檢修工藝進(jìn)行改進(jìn)的基礎(chǔ)上,考慮到轉(zhuǎn)向架3.4 軸連接器因?yàn)檫M(jìn)水的問題,在安裝時連接處采用絕緣膠布進(jìn)行防護(hù),避免水進(jìn)行連接器。

4.3 機(jī)車試驗(yàn)試運(yùn)改進(jìn)

機(jī)車在廠低壓試驗(yàn)時,對傳感器進(jìn)行敲擊試驗(yàn),以檢查傳感器測點(diǎn)位置是否正確。同時對系統(tǒng)進(jìn)行綜合試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問題及時更換配件,確保系統(tǒng)性能正常。試運(yùn)時對系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn),系統(tǒng)各部件功能正常方可出廠。

4.4 運(yùn)用改進(jìn)

對走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器連接及防護(hù)狀態(tài)的工作普查,做好普查記錄,對狀態(tài)不良的復(fù)合,并與客戶溝通關(guān)于高壓水槍對關(guān)鍵部件沖洗事宜,避免高壓水槍直接沖洗。

4.5 改進(jìn)后的反饋

通過工藝改進(jìn)后,6A 故障問題得到了有效的整治。截至目前為止,走行部監(jiān)測復(fù)合傳感器“質(zhì)量問題發(fā)生8 件,改進(jìn)效果有效。

5 結(jié)論

通過對走行部復(fù)合傳感器故障原因進(jìn)行分析,找出問題的原因,在這個基礎(chǔ)上制定出改進(jìn)措施,可以減少走行部安全監(jiān)測裝置的故障率,確保機(jī)車的正常運(yùn)行。

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