文_鄭堅 上海景瑄環(huán)??萍加邢薰?/p>
傳統(tǒng)的聚氨酯(PU)合成革生產(chǎn)中,基本上都是采用溶劑型樹脂生產(chǎn)。浙江某化學有限公司有7條(4濕3干)先進的流水生產(chǎn)線和全套合成革深加工設備,以及從日本引進的樹脂生產(chǎn)設備?,F(xiàn)有的污水處理設施不能保證園區(qū)納管的排污指標,因此采用“厭氧氨氧化”技術對其污水系統(tǒng)進行改造,厭氧氨氧化細菌主要屬于浮霉狀菌目,具有厭氧氨氧化能力,可以亞硝酸鹽作為電子受體將氨氮氧化為氮氣,從而達到自養(yǎng)脫氮的目的,取得了良好的效果。
PU合成革生產(chǎn)過程中,水質和水量的波動都比較大,根據(jù)業(yè)主提供資料,生產(chǎn)過程中排放的廢水情況如表1所示。
根據(jù)現(xiàn)場勘查,對企業(yè)生產(chǎn)情況的調研,設計的水量和水質如表2所示。排放指標執(zhí)行《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)的三級納管標準如表3所示。
表1 各工藝排放廢水水質和水量
表2 設計進水的水量、水質
表3 排出水水質標準
由于本項目為改造工程,考慮到已有污水處理措施和占地影響,制定工藝流程如圖1所示。
將塔頂廢水單獨收集,儲存入塔頂水儲罐中,用泵均勻輸送到綜合調節(jié)池中。洗塔廢水和其他高濃度廢水(樹脂廢水、釜殘、設備清洗水等)儲存入高濃水儲罐中,用泵均勻輸送到綜合調節(jié)池中。綜合調節(jié)池收納生活廢水、其他生產(chǎn)廢水、塔頂水及高濃水,混合均勻后用泵提升進入pH調節(jié)槽、絮凝反應池、初沉池、中間水池1,廢水經(jīng)過溫度調節(jié)后進入?yún)捬鮁GSB反應池、中間水池2、NAS反應池、MBR膜池,廢水達標后通過排放計量堰排放。系統(tǒng)物化污泥和生化污泥,用泵輸送到污泥濃縮池,進入污泥儲存池,經(jīng)過板框脫水機脫水后泥餅外運。濾液和濃縮池上清液回流進入綜合調節(jié)池。
圖1 廢水處理工藝流程
本項目采用高效水解酸化工藝,能在較短的反應時間內,將廢水中難以降解的苯類有機物、DMF等轉化為容易被厭氧系統(tǒng)利用的小分子有機物。高效水解酸化器結合了固定化酶技術和高效流化床技術,具有以下優(yōu)點:①高效流化狀態(tài),廢水和生物菌體傳質效果好,設備單位容積有機物負荷高。②根據(jù)不同水質篩選的固定化酶,具有耐沖擊負荷、耐有毒物質,有機物轉化率高的特點。③設備一體化生產(chǎn),可實現(xiàn)模塊化施工,簡單方便。
調試啟動采用水閣園區(qū)污水處理站脫水污泥約30t,分2次投加,污泥濃度在13g/L,100%的污泥回流比,TS=6d,經(jīng)過1個月后少量進水,污泥成絮狀,顏色較深,固體物質基本降解為溶解性物質。
本項目采用EGSB反應器目的是利用厭氧菌將廢水中的有機物轉化為CH4,通過厭氧工藝可將有機氮轉化為氨氮,以利于下一步NAS脫氮系統(tǒng)運行。調試啟動期接種約60t污水站脫水污泥,控制溫度在35℃,控制進水量,容積負荷維持在0.5kgCOD/(m3·d)左右,5天后逐步調整進水量,容積負荷上升到2kgCOD/(m3·d),污泥量增大,出現(xiàn)顆粒污泥。經(jīng)過20天馴化后容積負荷提升到8kgCOD/(m3·d),pH控制在6.8,出水及產(chǎn)氣量趨于穩(wěn)定。
對于生化性較差的或高濃度含氮廢水,傳統(tǒng)生物脫氮工藝處理成本較高。目前,國內外對低碳氮比(C/N)廢水處理技術的發(fā)展趨勢是采用厭氧氨氧化技術?;趨捬醢毖趸^程的微生物是自養(yǎng)型微生物,無需添加有機碳源、無需氧氣參與、產(chǎn)堿量為0,同時還能減輕二次污染,成為目前最經(jīng)濟的新型生物脫氮工藝之一。
本項目NAS系統(tǒng)分成NAS1、NAS2、NAS3共3座處理池。初期從國外接種100t厭氧氨氧化污泥,分別加入3座處理池中。
①NAS1池中主要發(fā)生亞硝化反應,同時去除部分有機物,污泥濃度在1.43g/L,溫度控制在30℃左右,鼓風量為9.0m3/min,維持低濃度運行即可。
②NAS2池中主要發(fā)生厭氧氨氧化反應,將氨和(亞)硝酸鹽反應生成N2,污泥濃度在8.48g/L,污泥回流比控制50%,此時TN除去率達到75%以上,NH3-N去除率達到90%。
③NAS3池中主要將殘余的有機物和氨氮去除,污泥濃度在12g/L,污泥回流比控制50%,此時TN去除率達到40%以上,NH3-N去除率達到80%。
整個NAS系統(tǒng)對TN的除去率達90%以上,對NH3-N去除率達到97%,遠超預期。
①塔頂水儲罐,3座,2座儲罐+1個高濃水調節(jié)池(利舊),有效容積:2350m3;主要設備:水泵2臺(1用1備),氣動閥2個,流量計1臺,液位計1臺。
②高濃水儲罐,2座,1座儲罐+1個高濃水調節(jié)池(利舊),有效容積:450m3。主要設備:水泵1臺,氣動閥1個,液位計1臺。
③綜合調節(jié)池,1座(利舊),有效容積:540m3。主要設備:水泵2臺(1用1備),流量計1臺,液位計1臺。
①pH調節(jié)槽,1座,有效容積8m3;主要設備:攪拌機1臺,pH計1臺,加藥泵1臺,進料泵1臺。
②絮凝反應池,2座,有效容積8m3;主要設備:攪拌機2臺,加藥攪拌機2臺,加藥泵2臺。③初沉池,1座,有效容積396m3;主要設備:氣動閥3個,出水堰1座。
①中間水池,1座,有效容積150m3;主要設備:輸送泵2臺(1用1備),液位計1臺,流量計1臺,溫度在線儀1臺,蒸汽閥1臺,蒸汽加熱管1套。
②高效水解酸化池,1座,有效容積317m3;主要設備:循環(huán)泵2臺(1用1備),pH計1臺,溫度在線儀1臺。
③EGSB反應器,1座,有效容積559m3;主要設備:三相分離器1套,布水系統(tǒng)3套,脈沖發(fā)生器3套,pH計1臺,溫度在線儀1臺,循環(huán)泵2臺(1用1備),污泥回流泵2臺(1用1備)。
①NAS1反應池,1座,有效容積703m3;主要設備:傘型曝氣器280套,風機2臺(1用1備),pH計2臺,DO計2臺,Na2CO3加藥系統(tǒng)1套。
②NAS2反應池,1座,有效容積706m3;主要設備:潛水攪拌機2臺,pH計2臺。
③NAS3反應池,1座,有效容積706m3;主要設備:傘型曝氣器140套,pH計2臺,DO計2臺。
④MBR膜池,1座,有效容積210m3;主要設備:膜組件280片,鼓風機2臺,出水泵2臺(1用1備),污泥回流泵2臺(1用1備),反洗泵2臺(1用1備),真空泵1臺,液位計1臺,流量計1臺,NaClO加藥系統(tǒng)1套,氣動閥4個。
①污泥濃縮池,1座,有效容積9m3;主要設備:氣動閥1個。
②污泥儲池,1座,有效容積50m3;主要設備:攪拌設備1套,污泥泵2臺(1用1備),板框壓濾機1臺,液位計1臺。
①風機房,1座,25m2。
②電控室,1座,15m2。
該工程建設完成后經(jīng)調試運行半年后,出水水質基本穩(wěn)定,各工藝段水質情況如表4所示。
由表4可知,最終處理出水水質優(yōu)于《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)中的三級排放標準。
表4 各工藝段水質
本項目總投資424.7萬元,人工費667元/d,藥劑費1712元/d,電費1803元/d,化驗費930元/d,合計5112元/d,折算噸水處理費用為6.39元/m3。
采用高效水解酸化+UASB+NAS(厭氧氨氧化)+MBR處理工藝處理合成革廢水,可使出水水質優(yōu)于《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)的三級排放標準。
厭氧氨氧化技術對低碳氮比(C/N)廢水,尤其是TN過高的廢水處理效率達到90%以上。
厭氧氨氧化運行過程中無需增加碳源,溫度控制低(30℃左右),污泥產(chǎn)生量少,電耗低,大大節(jié)約了運行成本。
系統(tǒng)運行過程中最大的難點在于厭氧氨氧化菌種的培育,該菌種對環(huán)境溫度、堿度、回流比控制要求較高,且國內尚未有成熟的厭氧氨氧化菌種接種,因此菌種接種、馴化的成本及難度較大。