王艷利 神華準(zhǔn)能哈爾烏素設(shè)備維修中心
結(jié)合930E卡車廂斗舉升缸底座使用的特點(diǎn),重新設(shè)計(jì)舉升缸底座與底板的接觸面積,有效提高舉升缸底座的承重力,從根本上解決了廂斗舉升過程角度轉(zhuǎn)變而發(fā)生的舉升力作用在舉升缸底座外,而且改造后的舉升缸底座會(huì)更好的提高橫向U型梁處的支撐能力,從而降低了930E卡車運(yùn)行及維修成本,提高了設(shè)備出動(dòng)率。
930E卡車是準(zhǔn)能公司黑岱溝露天煤礦和哈爾烏素露天煤礦的主要運(yùn)輸設(shè)備。該車已在礦內(nèi)運(yùn)行多年,隨著生產(chǎn)任務(wù)逐年增長(zhǎng),運(yùn)行時(shí)間的增加,設(shè)備開始老化,尤其卡車廂斗最為嚴(yán)重,因廂斗是直接與物料接觸的總成件,承擔(dān)著承載運(yùn)輸和舉升卸載的任務(wù)。在工作期間,將受到物料砸落的沖擊(對(duì)廂斗底板耐磨板沖擊變形),舉升卸貨時(shí)舉升缸對(duì)廂斗處的底座的舉升力(舉升缸底座處開裂),卸貨時(shí)貨物對(duì)廂斗的摩擦力(對(duì)廂斗內(nèi)磨損)。在對(duì)930E卡車廂斗大修中發(fā)現(xiàn),廂斗舉升缸底座開裂問題,在多次改進(jìn)維修得不到有效的解決,導(dǎo)致因?yàn)閹放e升缸底座開裂問題促使卡車停機(jī)待修,嚴(yán)重影響卡車出動(dòng)率。根據(jù)舉升缸的問題,通過與特雷克斯公司的MT5500卡車廂斗對(duì)比研究,發(fā)現(xiàn)其設(shè)計(jì)存在缺陷,舉升缸座達(dá)不到舉升廂斗舉升力的要求,從而導(dǎo)致舉升缸座經(jīng)常開裂。根據(jù)這種情況,制定了對(duì)930E卡車廂斗舉升缸座整體設(shè)計(jì)改造。
930E卡車廂斗舉升缸底座安裝在廂斗背部?jī)筛鶛M向U型梁的中間,前后與兩根橫向U型梁側(cè)面貼附焊接,底部與廂斗底板焊接,在廂斗卸貨舉升時(shí),因?yàn)閹放e升缸的舉升力是垂直向上的,在廂斗舉升翻轉(zhuǎn)過程中,舉升缸作用在舉升缸底座的舉升力將隨著廂斗向后翻轉(zhuǎn)而發(fā)生改變,從最初的舉升力垂直作用在舉升缸底座,隨著廂斗向后翻轉(zhuǎn)的角度變化,舉升缸的舉升力將受力于舉升缸底座與前橫向U型梁處,廂斗底部橫向U型梁是為8mm厚鋼板,無法達(dá)到舉升力的要求,在對(duì)橫向U型梁進(jìn)行改進(jìn)后,將原有的橫向U型梁厚度增加到20mm厚,在使用中發(fā)現(xiàn)還是無法避免開裂。故將舉升缸座整體設(shè)計(jì)改造,使舉升力避免作用在橫向U型梁上,解決了舉升缸底座開裂的問題。
為了徹底解決930E卡車廂斗舉升缸底座開裂的問題,我們對(duì)舉升缸底座進(jìn)行設(shè)計(jì)改進(jìn),將原舉升缸底座加到U型梁上,使之前貼附在橫向U型梁的形式變成穿過橫向U型梁,避免橫向U型梁受力,舉升缸底座穿過橫向U型梁的部位要大于橫向U型梁的外邊20mm,以便后期與橫向U型梁的焊接能達(dá)到力學(xué)性能,并且加大了舉升缸底座與底板的接觸面積,有效提高舉升缸底座的承重力,從根本上解決了廂斗舉升過程角度轉(zhuǎn)變而發(fā)生的舉升力作用在舉升缸底座外,而且改造后的舉升缸底座會(huì)更好的提高橫向U型梁處的支撐能力,從而達(dá)到了一舉雙得的效果。
改進(jìn)后的標(biāo)準(zhǔn)配件
更換新舉升缸底座,需要對(duì)原有舉升缸底座進(jìn)行定位,在利用氧乙炔切割將原舉升缸座和兩側(cè)貼附的橫向U型梁切割掉,為了保證廂斗底板不被氣割傷到,氣割時(shí)留有余量,剩余的余量用碳弧氣刨進(jìn)行清除,以保證廂斗底板的平整度,安裝新舉升缸底座并調(diào)整尺寸,調(diào)整好后進(jìn)行定位焊接,并有序進(jìn)行底座焊接,以避免焊接變形,焊接完成后將橫向U型梁缺少部分完善并焊接。
1.對(duì)原舉升缸底座測(cè)量,確定舉升缸與廂斗大梁的距離并做好記錄,舉升缸底座銷孔中心點(diǎn)使用直角尺做廂斗底板平面的垂直點(diǎn),并用樣沖打點(diǎn),并測(cè)量銷孔距底板的距離。
2.使用氧乙炔切割將舉升缸底座和橫向U型梁進(jìn)行切割去除,切割要在原有焊縫上側(cè),不能過于切割過低,留有余量,避免將廂斗底板切割損傷,橫向U型梁切割取至距大梁一米處,方便后續(xù)焊接舉升缸底座。
3.切割完成后,使用碳弧氣刨對(duì)氣割剩余余量部分進(jìn)行氣刨削平處理,保證廂斗底板的平整性,方便新舉升缸底座安裝。
4.安裝新舉升缸底座,將底座放置于削平處理的廂斗底板上,利用舊舉升缸底座銷孔中心垂直在廂斗底板的樣沖點(diǎn),將新舉升缸底座銷孔中心垂直底板的垂直線對(duì)正樣沖點(diǎn),在將舉升缸底座距大梁的距離校正,最后測(cè)量校正底板至銷孔中心的距離,新舉升缸座與舊舉升缸座尺寸無偏差將進(jìn)行固定焊,固定焊是在舉升缸底座兩側(cè)四點(diǎn)進(jìn)行焊接固定,固定點(diǎn)為100mm兩層三道,避免發(fā)生開裂變形。
5.焊接作業(yè)為兩側(cè)對(duì)稱焊接,以免發(fā)生單側(cè)焊接應(yīng)力大出現(xiàn)的舉升缸底座變形現(xiàn)象,焊接過程中需要將舉升缸銷子穿入孔內(nèi),在焊接過程中要通過轉(zhuǎn)動(dòng)銷子確定焊接是否出現(xiàn)變形,造成銷子卡死等現(xiàn)象。焊接前使用丙烷加熱裝置對(duì)舉升缸底座及廂斗底板進(jìn)行加熱,加熱溫度為100攝氏度以上,焊接為多層多道焊接,焊接為三層六道,每層焊接完后,要用針束式風(fēng)鏟對(duì)焊道進(jìn)行消應(yīng)力處理,焊接完成用丙烷加熱裝置加熱,并對(duì)其進(jìn)行保溫緩冷處理。
6.最后將橫向U型梁進(jìn)行安裝并焊接,橫向U型梁對(duì)接處要用20mm厚高強(qiáng)度板做加強(qiáng)筋板,以保證橫向U型梁對(duì)接強(qiáng)度。
焊接舉升缸底座需要從兩側(cè)同時(shí)焊接,以確保焊接應(yīng)力抵消,避免發(fā)生變形,導(dǎo)致銷孔不同心銷子安裝不上。舉升缸底座為高強(qiáng)度鋼板,焊前需要預(yù)熱,預(yù)熱溫度100攝氏度以上,層間溫度控制在260度以內(nèi),焊縫為角焊縫,要嚴(yán)格把握焊接質(zhì)量,角焊縫要達(dá)到焊接標(biāo)準(zhǔn),焊后用焊縫檢驗(yàn)尺進(jìn)行檢驗(yàn)。
焊接方法:CO2氣體保護(hù)焊焊接,角焊縫,采用多層多道焊接方法。
焊材:LW-81Ni1
焊接設(shè)備及焊接參數(shù):使用Miller Dimension.TM.812焊機(jī)及配套移動(dòng)送絲機(jī),用純度高于99.95%的CO2氣體為焊接保護(hù),相關(guān)技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 焊接參數(shù)
本次在930E卡車廂斗舉升缸底座設(shè)計(jì)改造中,廂斗上車至今,已運(yùn)行將近5000小時(shí),在卡車?yán)斜pB(yǎng)時(shí),針對(duì)廂斗進(jìn)行查看,未發(fā)現(xiàn)有開裂現(xiàn)象,運(yùn)行狀況良好,說明舉升缸底座改造圓滿成功,為今后930E卡車廂斗大修提供了真實(shí)有力的經(jīng)驗(yàn)及解決問題的原因,降低了卡車維修成本、提高了設(shè)備的出動(dòng)率。