倪宇峰 賈榮輝 郭文俊
摘 要:本論文主要介紹了一種小直徑螺紋通孔的焊修方法,針對(duì)轉(zhuǎn)向架生產(chǎn)檢修過程小直徑螺紋通孔焊修的焊接難度較高,焊接缺陷較多的問題,從螺紋孔直徑和通孔結(jié)構(gòu)兩方面分析了問題存在的原因,并提出了擴(kuò)孔和底部增加焊接墊片的改善方法,解決了焊接難度較大,焊接缺陷較多的問題,有效提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:螺紋孔焊修;焊接缺陷;工藝改善
0.引言
轉(zhuǎn)向架構(gòu)架組成作為機(jī)車車輛行走部的骨架,起到關(guān)鍵的承載和連接的作用,其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)較為復(fù)雜,且對(duì)焊接質(zhì)量要求較高,在實(shí)際生產(chǎn)和檢修過程中易出現(xiàn)各類問題,其中螺紋孔與螺栓不匹配,或螺紋孔內(nèi)部出現(xiàn)傷絲等情況,通常需要使用焊修的方式對(duì)螺紋孔填充,然后進(jìn)行攻絲,但螺紋孔一般尺寸較小且多為通孔結(jié)構(gòu),直接焊接的難度較大且產(chǎn)生的焊接缺陷較多,易造成探傷不合格,影響產(chǎn)品質(zhì)量[1,2]。
1.問題現(xiàn)狀
在轉(zhuǎn)向架實(shí)際生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)制動(dòng)缸安裝座螺紋孔與安裝螺栓螺紋的螺距不匹配,從而導(dǎo)致安裝螺栓不能正常安裝,目前具備該螺紋孔的構(gòu)架已生產(chǎn)18個(gè),為節(jié)約成本和降低損耗,決定對(duì)其進(jìn)行焊補(bǔ)后攻絲。使用傳統(tǒng)焊修方法通過工作試件對(duì)焊縫內(nèi)部質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn),發(fā)現(xiàn)圖中所示未融合,夾渣等缺陷,經(jīng)多次嘗試,判定傳統(tǒng)的焊修方式不可行。
2.焊接缺陷原因分析及工藝改善
2.1 缺陷原因分析
該螺紋孔徑僅為30 mm而焊槍直徑最小為22 mm,焊縫空間深且狹小,人員在焊接過程中要求焊槍轉(zhuǎn)換角度較快,且在焊接過程中焊槍噴嘴會(huì)阻擋觀察熔池,對(duì)員工操作水平要求較高,是造成焊接缺陷的一大原因[3]。
此外該螺紋孔為通孔結(jié)構(gòu),焊槍在螺紋壁處起弧容易產(chǎn)生未熔合的焊接缺陷,且在焊接過程中容易出現(xiàn)熔滴滴落的問題,焊接的難度較大。
2.2相應(yīng)工藝改善
為解決螺紋孔較小,焊槍難以深入造成的操作不便,設(shè)計(jì)對(duì)原螺紋孔進(jìn)行擴(kuò)孔處理,擴(kuò)孔后焊槍的擺動(dòng)和旋轉(zhuǎn)更加容易,更便于焊接人員操作。
為解決焊接過程中容易出現(xiàn)熔滴從螺紋孔滴落的問題,設(shè)計(jì)在焊接前將一塊帶坡口的焊接墊板通過支撐工裝放置在螺紋孔底部,并采用單點(diǎn)點(diǎn)固的方式將焊接墊片固定在螺紋孔底部,焊接過程中由墊板中心起弧,可有效避免焊接時(shí)的熔滴滴落并減少焊接缺陷。
3.工藝流程及焊修結(jié)果
3.1工藝流程
本次焊修及加工的主流程為:擴(kuò)孔→焊補(bǔ)→打磨→脫漆→加工→攻絲、溜絲、清理、打磨→探傷,各流程的具體施工要求如下。
擴(kuò)孔:對(duì)原制動(dòng)缸安裝座螺紋孔由M30×3.5-6H擴(kuò)孔至Φ35。
焊補(bǔ):①焊補(bǔ)前需要對(duì)制動(dòng)缸安裝座螺紋孔焊接區(qū)域周邊打磨部位、螺紋孔、加工部位等進(jìn)行防護(hù),防止焊接、打磨飛濺對(duì)其造成損傷;焊接前注意對(duì)焊接位置及周圍進(jìn)行清理,清除焊接區(qū)域內(nèi)影響焊接質(zhì)量的油漆、水、油污、鐵屑等雜質(zhì)。②為保證焊接質(zhì)量,焊接前在Φ35孔底部增加Φ31周邊55°坡口的焊接墊板。③采用MAG焊進(jìn)行補(bǔ)焊,焊絲采用CH2-50C6,焊接電流:1層(170-190)A、二層及以上(200-220)A;焊接電壓:一層(19-21)V,二層及以上(24-26)V;保護(hù)氣體為80% Ar+20%CO2,氣體流量為(18~22)L/min。 ④嚴(yán)格控制層間溫度不大于200℃。焊補(bǔ)過程中每焊完一層都要使用風(fēng)鏟對(duì)焊層進(jìn)行清理,風(fēng)鏟還起到去應(yīng)力的作用,每層清理完成后目視檢查焊縫表面無缺陷。⑤焊接完成后對(duì)母材進(jìn)行清理,目視檢查焊縫及母材表面無缺陷。
打磨:焊接后進(jìn)行打磨,保證焊補(bǔ)部分與周邊母材圓滑過渡,打磨盡量不要傷母材。
脫漆:為保證焊接質(zhì)量,對(duì)于已完成底面漆的轉(zhuǎn)向架要對(duì)焊接部位周圍進(jìn)行脫漆處理后才能焊接。
加工:對(duì)制動(dòng)缸安裝座重新加工出M30×2-6H螺紋孔。
攻絲、溜絲、清理、打磨:為保證螺紋孔質(zhì)量,對(duì)加工好的螺紋孔進(jìn)行手工攻絲、溜絲、清理和打磨。
探傷:對(duì)除螺紋部分之外的加工部位進(jìn)行磁粉探傷檢查,要求探傷部位不得有缺陷痕跡顯示。
3.2焊修結(jié)果
采用上述工藝對(duì)舊螺紋孔進(jìn)行焊修和加工,經(jīng)探傷檢查,18個(gè)構(gòu)架共計(jì)36個(gè)孔,一次探傷合格。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)避免了因螺距不符問題造成的工件報(bào)廢,降低了對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度的影響。
4.結(jié)語
本文針轉(zhuǎn)向架小直徑螺紋通孔焊修難度較高,焊修后存在較多焊接缺陷的問題進(jìn)行了工藝改善,通過擴(kuò)孔和底部增加焊接墊片的方法解決了焊修過程中焊槍擺動(dòng)、旋轉(zhuǎn)困難以及熔滴滴落的問題,降低了焊修過程中的操作難度,提升了焊接質(zhì)量,本文還對(duì)焊修過程中需要注意的項(xiàng)點(diǎn)及焊修后相關(guān)的加工流程進(jìn)行了全面的介紹,對(duì)于實(shí)際生產(chǎn)具有較大的參考意義。
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