文_韓加友 上海梅山鋼鐵股份有限公司
寶鋼梅鋼在新建2×450m2燒結(jié)機(jī)的同時(shí),配套建設(shè)煙氣脫硫除塵裝置。經(jīng)過(guò)多年多次對(duì)國(guó)內(nèi)外已投運(yùn)的燒結(jié)煙氣脫硫工藝技術(shù)進(jìn)行充分考察,以及石灰石/石膏濕法、氨法、活性炭以及各流派的干法或半干法等多種煙氣脫硫工藝的對(duì)比與論證,決定采用福建龍凈DSC 燒結(jié)煙氣干式超凈技術(shù),梅鋼4#、5#燒結(jié)機(jī)的燒結(jié)煙氣干式超凈裝置分別于2009年和2011年一次順利投運(yùn)成功,3#燒結(jié)煙氣干式超凈裝置在2016年成功投運(yùn),系統(tǒng)運(yùn)行脫硫效率在95%以上最高脫硫效率可達(dá)到99%,原煙氣經(jīng)過(guò)脫硫后出口凈煙氣SO2濃度低于35mg/Nm3,同時(shí)粉塵排放低于5mg/Nm3,并且高效協(xié)同脫除其他多污染物。
梅鋼經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間對(duì)多種脫硝技術(shù)的對(duì)比論證(活性焦、SCR、COA 脫硝等),最終確定在現(xiàn)有循環(huán)流化床干法脫硫裝置的基礎(chǔ)上采用“COA 協(xié)同脫硝工藝”,3#、4#、5#燒結(jié)機(jī)COA 協(xié)同脫硝裝置分別在2017年11 月、2018年12 月和2019年3月份成功投運(yùn)。各項(xiàng)性能指標(biāo)均優(yōu)于設(shè)計(jì)要求,超過(guò)現(xiàn)有最新燒結(jié)排放新標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到超凈排放。
梅鋼4#、5# 2×450m2及3#180m2燒結(jié)機(jī)配套DSC干式超凈裝置,與燒結(jié)機(jī)主系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立,均采用全煙氣脫硫凈化方式,燒結(jié)煙氣從主抽風(fēng)機(jī)出口煙道引出匯合進(jìn)入吸收塔,脫硫后煙氣經(jīng)脫硫布袋除塵器除塵凈化,凈煙氣經(jīng)脫硫引風(fēng)機(jī)返回原煙囪排放。本項(xiàng)目的煙氣工藝流程:燒結(jié)機(jī)→機(jī)頭電除塵器→主抽風(fēng)機(jī)→流化床吸收塔(COA 協(xié)同脫硝)→脫硫布袋除塵器→脫硫引風(fēng)機(jī)→煙囪。工藝流程圖見(jiàn)圖1。
圖1 燒結(jié)煙氣DSC 干式超凈(COA 協(xié)同脫硝)工藝流程圖
表1 寶鋼股份梅鋼脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)
4#450m2燒結(jié)機(jī)配套的循環(huán)流化床脫硫除塵裝置,從2009年投運(yùn)至今,期間只有定期的維護(hù),沒(méi)有進(jìn)行大改。脫硫除塵的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)一直在提高,SO2排放濃度從設(shè)計(jì)100mg/m3,到現(xiàn)在可以運(yùn)行在20mg/m3。粉塵排放濃度當(dāng)時(shí)的設(shè)計(jì)指標(biāo)是20mg/m3,現(xiàn)在可以運(yùn)行在5mg/m3。2008年設(shè)計(jì)時(shí),吸收塔和布袋除塵器的設(shè)計(jì)已經(jīng)考慮的足夠的余量,沒(méi)有進(jìn)行改造,通過(guò)調(diào)整運(yùn)行參數(shù)及更換超凈濾袋,SO2、粉塵可以滿足超凈排放指標(biāo)。
梅鋼3#180m2燒結(jié)機(jī)原先使用濕法脫硫工藝,在SO2高效脫除的同時(shí),也帶來(lái)了廢水難以處理、煙囪雨腐蝕周邊設(shè)備設(shè)施等工藝問(wèn)題,中后期項(xiàng)目維護(hù)工作量大。2016年,隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高和文明生產(chǎn)的需要,梅鋼公司決定拆除原有濕法裝置,重建一套與應(yīng)用在4、5#450m3燒結(jié)機(jī)相同的DSC 干式脫硫除塵裝置,并同步配套氣相COA 脫硝技術(shù)裝置,前瞻性地滿足燒結(jié)NOx 保證小于100mg/Nm3,力爭(zhēng)小于50mg/Nm3的高標(biāo)準(zhǔn)要求。DSC 干式超凈工藝裝置脫硫除塵部分投運(yùn)后,出口排放穩(wěn)定SO2小于35mg/Nm3、粉塵小于5mg/Nm3。2017年11月建成投運(yùn)的氣相COA 協(xié)同脫硝裝置,NOx 濃度從270mg/Nm3左右脫除至100mg/Nm3脫以內(nèi),并可調(diào)節(jié)控制在50mg/Nm3以下,脫硝效率達(dá)到80%以上,COA 脫硝成本約在4 ~6 元/t 礦,為鋼鐵燒結(jié)球團(tuán)探索出一條經(jīng)濟(jì)有效的脫硝之路。
梅鋼4#燒結(jié)機(jī)的燒結(jié)煙氣脫硫除塵裝置于2009年一次順利投運(yùn)成功,與燒結(jié)主機(jī)100%同步運(yùn)行,脫硫效率平均在95%以上,最高可達(dá)到99%,原煙氣經(jīng)過(guò)脫硫后出口凈煙氣SO2濃度低于35mg/Nm3,同時(shí)粉塵排放低于5mg/Nm3,并且高效協(xié)同脫除其他多污染物,達(dá)到超凈排放水平。
由于COA 協(xié)同脫硝在3#燒結(jié)的成功應(yīng)用,2018年初梅鋼決定在4#、5#燒結(jié)機(jī)上增加氣相COA 脫硝技術(shù)裝置,滿足燒結(jié)NOx 小于50mg/Nm3的排放要求。并在分別在2018年12 月及2019年3 月份開(kāi)始試運(yùn)行,具備N(xiāo)Ox 實(shí)現(xiàn)小于50mg/Nm3超低排放的能力。
為了驗(yàn)證DSC 裝置的長(zhǎng)周期使用后的性能,國(guó)家環(huán)境分析測(cè)試中心在寶鋼梅鋼4#、450m2燒結(jié)機(jī)煙氣DSC 裝置主體使用7年后再次做了跟蹤測(cè)試,證明“五脫一超凈”設(shè)計(jì)指標(biāo)的完全實(shí)現(xiàn)。
從圖4 測(cè)試報(bào)告表可以看出,梅鋼4#燒結(jié)機(jī)脫硫島入口SO2濃度為643mg/Nm3,出口SO2濃度低于檢出限(3mg/m3),脫硫效率為99.8%。
我國(guó)SO2是總量控制的約束性指標(biāo),對(duì)于一些新建項(xiàng)目,由于受當(dāng)?shù)乜偭恐笜?biāo)的限制,往往核定的出口SO2排放指標(biāo)嚴(yán)于國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。因此,DSC 工藝有利于滿足總量減排的指標(biāo)要求。
從圖2 測(cè)試報(bào)告表可以看出,DSC 裝置出口的煙塵濃度為0.55mg/Nm3,優(yōu)于燃?xì)馀欧艠?biāo)準(zhǔn)的5mg/Nm3,這一點(diǎn)還可以通過(guò)煙囪出口的林格曼黑度儀用肉眼進(jìn)一步印證。
DSC 工藝通過(guò)循環(huán)流化床塔內(nèi)噴霧化水增濕、激烈湍動(dòng)的高密度顆粒床層的凝并作用,煙氣中PM1等亞微米級(jí)的細(xì)顆粒幾乎都絮凝為數(shù)十毫米云團(tuán)狀的顆粒群,再結(jié)合脫硫后的超凈布袋除塵器的深度過(guò)濾,因此實(shí)現(xiàn)優(yōu)于燃?xì)鈽?biāo)準(zhǔn)的煙塵排放。
燒結(jié)機(jī)機(jī)頭的煙塵細(xì)、比電阻高、煙氣濕度大。因此,機(jī)頭電除塵器效率低是長(zhǎng)期困擾鋼鐵行業(yè)環(huán)境保護(hù)的一大難題。這也是雖然燒結(jié)機(jī)頭煙氣的煙塵濃度只有幾個(gè)mg/Nm3,但在國(guó)家鋼鐵污染物特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)中,僅要求燒結(jié)機(jī)頭煙氣的煙塵特別排放限值小于40mg/Nm3,低于燒結(jié)機(jī)尾污染物特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)20mg/Nm3,更遠(yuǎn)低于目前電力行業(yè)執(zhí)行的煙塵小于5mg/Nm3的燃?xì)馀欧艠?biāo)準(zhǔn)。
由于DSC 的高密度煙氣循環(huán)流化床反應(yīng)器的塔內(nèi)局部顆粒密度高達(dá)數(shù)萬(wàn)g/Nm3,加上最后把關(guān)煙塵的是超凈布袋除塵器。因此,即使機(jī)頭電除塵器的電場(chǎng)全部失效,對(duì)DSC-M 的排放指標(biāo)也沒(méi)有任何影響。
循環(huán)氧化吸收(COA)協(xié)同脫硝工藝,是龍凈自主研發(fā)的一種新型脫硫脫硝一體化專利技術(shù),以煙氣循環(huán)流化床為反應(yīng)核心,利用流化床中激烈湍動(dòng)的、巨大表面積的顆粒床層作為載體,通過(guò)工藝水的注入創(chuàng)造高濕度、高堿性的環(huán)境,氧化劑將難溶于水的NO 氧化為易溶于水的NO2等高價(jià)態(tài)氮氧化物,并與堿性鈣基吸收劑發(fā)生中和反應(yīng)而完成脫硝過(guò)程??梢愿咝蘸凸袒趸瑹o(wú)廢水、無(wú)逃逸。
該技術(shù)已被列入環(huán)保部2017年頒布的《火電廠污染防治最佳可行技術(shù)指南》(HJ2301-2017)推薦最佳實(shí)用新技術(shù),成為SCR/SNCR 脫硝工藝之外的另一種獨(dú)特?zé)煔饷撓豕に?,脫硝效率高、系統(tǒng)簡(jiǎn)單、投資運(yùn)行低,可低溫脫硝等優(yōu)點(diǎn)”,非常適合鋼鐵燒結(jié)煙氣的特點(diǎn),梅鋼180m2項(xiàng)目獲國(guó)家工信部認(rèn)定的全球首套燒結(jié)煙氣干式超凈技術(shù)裝置。
梅鋼4#燒結(jié)機(jī)的DSC 裝置出口的氟化物的脫除效率高達(dá)90.7%,出口濃度低于檢出限(0.5mg/m3)。在不添加任何吸附劑的前提下,二噁英濃度為0.5ng-TEQ/m3,均優(yōu)于《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB28662-2012》中對(duì)特別排放限值的要求。
硫酸霧(SO3)的脫除效率達(dá)83.9%,出口濃度為0.348mg/m3;總Hg 脫除率高達(dá)98.4%,出口濃度為0.12μg/m3(我國(guó)電力行業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)為30μg/m3,美國(guó)最新標(biāo)準(zhǔn)為1μg/m3);鉛(Pb)的脫除效率為99%;砷(Sn)的脫除效率為96.1%;鎘的脫除效率為99%等,表明DSC 具有非常優(yōu)異的多組分污染物協(xié)同脫除能力。
DSC 工藝的新型流化床反應(yīng)器具有濃度高達(dá)數(shù)十萬(wàn)g/m3以上激烈湍動(dòng)的高密度顆粒床層,可實(shí)現(xiàn)高效吸收和吸附的雙重凈化作用,在高效脫除SO2的同時(shí),同步高效脫除了SO3、HCl、HF 等酸性氣體(脫除率在98%以上);高效吸附脫除了Pb、砷、汞等重金屬污染物(綜合脫除率在95%以上)及二噁英??蓪?shí)現(xiàn)低成本一次性滿足國(guó)家越來(lái)越嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)及脫除多種污染物要求,實(shí)現(xiàn)燒結(jié)煙氣優(yōu)于燃?xì)馀欧诺囊蟆?/p>
DSC 工藝全過(guò)程無(wú)廢水產(chǎn)生。副產(chǎn)物為干粉態(tài),可用于制磚、路基、礦井回填、土壤修復(fù)等綜合利用。梅鋼公司的脫硫副產(chǎn)物全部得到綜合利用。
整個(gè)系統(tǒng)為干態(tài),由于幾乎脫除全部酸性氣體,且運(yùn)行溫度高于煙氣露點(diǎn)溫度,因此DSC 整個(gè)系統(tǒng)設(shè)備、煙道、煙囪等均無(wú)需防腐。原有的燒結(jié)煙囪可以直接利用。
煙囪排放透明,無(wú)視覺(jué)污染,感官效果佳。
DSC 的燒結(jié)脫硫、脫硝、脫氟、脫汞、脫二噁英五脫及煙塵超凈一體化的技術(shù)性能,以及脫硫后煙囪排氣透明、沒(méi)有廢水、不受前級(jí)機(jī)頭除塵器效率影響、不需煙囪防腐、無(wú)廢水產(chǎn)生、運(yùn)行成本低等優(yōu)點(diǎn),對(duì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)適應(yīng)國(guó)家“十三五”環(huán)保監(jiān)管模式,從以往的強(qiáng)化總量控制向強(qiáng)化環(huán)境質(zhì)量管理轉(zhuǎn)變提供了有力的技術(shù)支撐,有助于促進(jìn)我國(guó)“都市型鋼鐵公司”實(shí)現(xiàn)更優(yōu)質(zhì)的可持續(xù)綠色發(fā)展。