田剛 王成 王獻(xiàn)剛 丁志強(qiáng)
【摘 要】普光氣田具有高溫、高壓、高含硫等特點(diǎn)。在普光氣田主體開采后期,經(jīng)常出現(xiàn)油壓、油溫降低現(xiàn)象,致使氣田無法正常生產(chǎn)。采用連續(xù)油管沖洗解讀、壓井后連續(xù)油管酸化解堵、熱洗循環(huán)連續(xù)油管解堵等工藝進(jìn)行組合解堵,使普光氣田日增產(chǎn)160×104m3/d,滿足了各階段的施工要求,保證了安全快速施工。
【關(guān)鍵詞】P2011-3井;連續(xù)油管;解堵
1前言
P2011-3井位于四川省宣漢縣普光鎮(zhèn)千河村,構(gòu)造上位于四川盆地川東斷褶帶黃金口構(gòu)造帶普光構(gòu)造。本井于2008年8月19日完鉆,完鉆層位二疊系長興組,完鉆井深5760.00m(垂深5498.70m),完鉆層位:飛仙關(guān)組、長興組。2010年3月6日正式生產(chǎn),初期油壓34.6MPa,日產(chǎn)氣72×104m3/d,截至2019年12月31日,油壓11.3MPa,產(chǎn)氣量36.5×104m3/d。2018年1月至今生產(chǎn)動(dòng)態(tài)顯示氣井產(chǎn)量、油壓、油溫下降異常,分析認(rèn)為井筒存在堵塞點(diǎn)。通過連續(xù)油管壓井、沖洗、酸化解堵。使P2011-3井恢復(fù)了正常生產(chǎn),滿足了各階段的施工。
2連續(xù)油管施工概況
2.1壓井
700型水泥車打背壓15MPa,自多功能流程、井口側(cè)翼清水10.5m?擠注壓井,排量0.3m?/min,井口壓力11.4MPa↘0。
2.2沖洗解堵
①下解堵管柱至90m,泵入清水4.5m?在90-110m對(duì)井下安全閥(102.59m)沖洗,排量0.30m?/min,循環(huán)壓力26.1MPa。
②下酸沖解堵工具串至4690m;自4690m泵入濃度8%解堵酸沖洗至5667.1m,排量0.3m?/min,循環(huán)壓力25.1MPa,井口壓力0↗2.6MPa,懸重198KN↘171KN,加壓20KN,連探三次,無變化。邊泵入濃度8%解堵酸邊上提對(duì)5667.1m-5347m酸沖,排量0.3m?/min,循環(huán)壓力24.5MPa,井口壓力2.6↗3.3MPa。
③起出酸沖解堵工具串,完好;拆卸入井工具串檢查更換防噴盒膠芯。
2.3酸化解堵
①下解堵管柱至90m,在90-110m對(duì)井下安全閥(102.59m)沖洗,排量0.25m?/min,循環(huán)壓力22.1MPa。
②繼續(xù)下酸沖解堵工具串至4770m;自4770m濃度8%解堵酸沖洗至5667m,排量0.25m?/min,循環(huán)壓力5.9MPa,井口壓力0↗1.3MPa,懸重198KN↘171KN,加壓10KN,連探三次,無變化;泵入濃度12%解堵酸上提至5547m,排量0.30m?/min,循環(huán)壓力8.4MPa,井口壓力1.3↗1.7MPa;泵入濃度12%解堵酸上提,對(duì)5547.9m-5071.2m進(jìn)行酸化解堵,排量0.30-0.35m?/min,循環(huán)壓力8.5-10.8MPa,井口壓力1.8MPa。
③起至井口,關(guān)閉4號(hào)地面安全閥頂替清水8 m?,吊拆注入頭、防噴管帶出酸化解堵工具串。
2.4檢查、割除連續(xù)油管
酸化解堵施工后上起至530m處發(fā)現(xiàn)連續(xù)油管大面積腐蝕,檢查割除油管538m,腐蝕段長530m,油管表面腐蝕嚴(yán)重,呈坑狀腐蝕,腐蝕達(dá)3mm。
2.5過油管壓力測(cè)試試驗(yàn)
進(jìn)行過油管壓力測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),出過油管壓力測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告。
3連續(xù)油管施工技術(shù)難點(diǎn)
①套變情況:P2011-3井于2009年3月24日進(jìn)行了四十臂井徑的測(cè)量,本次測(cè)量井段為3300.0~4800.0m,其中3805.76-4136.37m套管內(nèi)徑155.58mm,套管外徑193.68mm,壁厚19.05mm;其他井段套管內(nèi)徑152.5mm,套管外徑177.8mm,壁厚12.65mm。
②使用解堵酸對(duì)連續(xù)油管腐蝕嚴(yán)重,油管腐蝕嚴(yán)重
4連續(xù)油管施工關(guān)鍵技術(shù)
利用現(xiàn)有采用工程院研發(fā)的K341-62型過油管測(cè)試封隔器及配套工具,在P2011-3井現(xiàn)場(chǎng),地面進(jìn)行“K341-62型過油管測(cè)試封隔器”座封鋼球在連續(xù)油管內(nèi)、雙活瓣單流閥、重型液壓丟手的通過性現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試;井下進(jìn)行高含硫井過油管壓力測(cè)試。
①評(píng)價(jià)了K341-62型過油管測(cè)試封隔器的適應(yīng)性。
②明確了K341-62型過油管測(cè)試封隔器座封方式。
③完成了P2011-3井過油管壓力測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。
④獲取P2011-3井測(cè)試層壓力、溫度數(shù)據(jù)。
4.1成果一:高含硫井過油管壓力測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
①實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo):現(xiàn)場(chǎng)工況下過3?"油管下井、在7"套管內(nèi)坐封、解封、取出等性能可靠性。
②實(shí)驗(yàn)指標(biāo):明確過油管測(cè)試封管串組合。
③現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試試驗(yàn)
4.2 成果二:獲得了測(cè)試層壓力、溫度數(shù)據(jù)
起出的壓力計(jì)拖筒、壓力計(jì)完好,現(xiàn)場(chǎng)回放數(shù)據(jù)完整,獲得了測(cè)試層壓力、溫度數(shù)據(jù)。
5應(yīng)用效果分析
①校深
②在P2011-3井驗(yàn)證過油管測(cè)試封隔器在現(xiàn)場(chǎng)工況下過3?"油管下井、在7"套管內(nèi)坐封、解封、取出等性能可靠性。
③在P2011-3井驗(yàn)證分層測(cè)壓工藝可靠性。
④獲取P2011-3井測(cè)試層壓力、溫度數(shù)據(jù)。
6結(jié)論與建議
①采用連續(xù)油管分別進(jìn)行連續(xù)油管噴射酸化、校深、分層測(cè)試等施工,施工周期11天。主要完成的工作:設(shè)備安裝、備液、沖洗解堵、解堵、撤場(chǎng)解除該采氣井井筒堵塞,恢復(fù)氣井產(chǎn)量。
②此次施工分別采用Φ45mm五孔噴頭(5*3mm)、Φ60mm高抗硫旋轉(zhuǎn)噴槍進(jìn)行井筒解堵施工、酸化解堵,達(dá)到施工目的。
③嚴(yán)格按照連續(xù)油管 “三高”施工安全要求,每起下一趟作業(yè)及時(shí)更換防噴盒自封膠芯,確保施工安全。
④P2011-3井使用的TS-90Φ44.45mm變徑連續(xù)油管入井4趟,在噴射酸化完后,上起油管至530米處發(fā)現(xiàn)連續(xù)油管表面出現(xiàn)大量點(diǎn)狀、坑狀腐蝕,后檢查割除連續(xù)油管538m,腐蝕段長350m,坑狀腐蝕達(dá)3-4mm,此次使用解堵酸對(duì)連續(xù)油管腐蝕嚴(yán)重,不適于在連續(xù)油管施工中使用建議今后施工井中使用解堵酸調(diào)整配方,做好配伍試驗(yàn)。
參考文獻(xiàn):
[1]吳國州;劉海明;吳峻安;連續(xù)油管沖洗解堵技術(shù)在江蘇油田的應(yīng)用[J];復(fù)雜油氣藏;2015年02期
(作者單位:中原石油工程公司井下特種作業(yè)公司)