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計(jì)量分離器氣液平衡管堵塞如何疏通的研究

2020-05-22 12:51宋成立安文霞李英
石油研究 2020年1期
關(guān)鍵詞:分離器堵塞

宋成立 安文霞 李英

摘要:油田用油井計(jì)量間計(jì)量分離器是石油開采用來計(jì)量油井產(chǎn)量的裝置,目前在扶余油田262個(gè)計(jì)量間中,有油氣計(jì)量分離器239臺(tái),擔(dān)負(fù)著全廠4000多口井的油氣分離計(jì)量任務(wù),計(jì)量分離器屬于壓力容器,在日常管理中嚴(yán)格按照壓力容器管理,由于油井產(chǎn)出物成分復(fù)雜,在油井開發(fā)過程中各種措施的實(shí)施,需要對(duì)油井注入各種化學(xué)藥劑用以驅(qū)油,這些化學(xué)藥劑隨著產(chǎn)出液產(chǎn)出地面,通過管線進(jìn)入到計(jì)量分離器,經(jīng)常造成淹斗等故障,在罐頂和玻璃管聯(lián)通的平衡管經(jīng)常發(fā)生堵塞,使計(jì)量分離器無法進(jìn)行動(dòng)標(biāo)等操作,嚴(yán)重制約了油井生產(chǎn)動(dòng)態(tài)分析等工作,為此急需對(duì)油井計(jì)量分離器氣液平衡管堵塞進(jìn)行解決處理。

關(guān)鍵詞:分離器;計(jì)量間;平衡管;堵塞

1 油井計(jì)量分離器應(yīng)用現(xiàn)狀

油氣分離器的作用是將油氣混合物中的油氣分開,以便分別計(jì)量油井的產(chǎn)油量和產(chǎn)氣量。經(jīng)過計(jì)量后的原油通過集油管線輸至集油站,天然氣大部分外輸,只有少部分供加熱爐做燃料,其次是控制井口出油管線的回壓和沉降油井產(chǎn)物中的水、砂等雜質(zhì)。另外,在油井測(cè)靜壓或因故需要短期關(guān)井時(shí),還可以利用分離器積氣憋壓后,沖掃井場(chǎng)附近的油、氣管線等。

計(jì)量分離器是計(jì)量間最主要的油氣計(jì)量設(shè)備,是一種低壓容器設(shè)備;在各種類形的計(jì)量間計(jì)量分離器中常用的主要有兩種類形的計(jì)量分離器—立式計(jì)量分離器和臥式計(jì)量分離器,扶余油田采用的是φ800立式計(jì)量分離器,目前在262個(gè)計(jì)量間中應(yīng)用239臺(tái)計(jì)量分離器,其中由于氣液平衡管堵塞造成不能正常計(jì)量的分離器42臺(tái),占總數(shù)的17.5%,嚴(yán)重制約了現(xiàn)場(chǎng)精細(xì)管理及動(dòng)態(tài)分析的要求。

2 計(jì)量分離器氣液平衡管堵塞帶來的危害

2.1氣液平衡管堵塞影響油井正常生產(chǎn)

2.1.1影響油井的正常計(jì)量

2016年至今,因計(jì)量分離器氣液平衡管堵塞造成的計(jì)量分離器無法正常工作的計(jì)量罐有68臺(tái),因計(jì)量分離器屬于低壓壓力容器,在管理上嚴(yán)格按照壓力容器規(guī)范管理,造成氣液平衡管堵塞采油隊(duì)無法有效處理,氣液平衡管不通造成玻璃管上的液面反應(yīng)不出罐內(nèi)的真實(shí)液位,無法進(jìn)行正常計(jì)量,油井產(chǎn)量無法準(zhǔn)確計(jì)量的結(jié)果是不能確定油井是否存在漏失等故障,另外由于無法計(jì)量油井產(chǎn)出液不能定性定量分析,導(dǎo)致技術(shù)人員不能進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,對(duì)井下油氣水運(yùn)移的規(guī)律無法掌握,給油水井分析造成一定的困難。

2.2影響計(jì)量分離器動(dòng)標(biāo)

計(jì)量分離器動(dòng)標(biāo)是標(biāo)定分離器斗重的最有效手段,通過動(dòng)標(biāo)可以準(zhǔn)確校驗(yàn)實(shí)際情況下氣液混合物的斗重,為油井準(zhǔn)確計(jì)量提供幫助,但由于氣液平衡管堵塞造成玻璃管液下部分和上部氣管線部分不通,造成玻璃管內(nèi)液位不能反映罐內(nèi)的真實(shí)液位,從而無法計(jì)算液位上升和斗重的關(guān)系。

現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量分離器出現(xiàn)故障維修后,需要倒流程用單井產(chǎn)氣量較大的井進(jìn)行壓液面處理,在倒液初期,地層出砂以及施工中臟物進(jìn)入管線,量油時(shí)又進(jìn)入分離器,地層砂沉積在底部,堵塞分離器量油玻璃管下流造成量油液面上升緩慢,量油不準(zhǔn),輕質(zhì)雜質(zhì)通過上面通氣孔將氣液平衡管堵塞,不能真實(shí)的反映油井產(chǎn)量。

現(xiàn)場(chǎng)由于無有效手段進(jìn)行處理,只能通過更換計(jì)量罐來解決,單個(gè)計(jì)量罐成本在6萬元更換42個(gè)計(jì)量罐需要252萬元。

3 計(jì)量分離器氣液平衡管堵塞的原因分析

計(jì)量分離器在進(jìn)行油井計(jì)量時(shí),時(shí)而出現(xiàn)管內(nèi)液位波動(dòng)較大、不顯示液位、液位過高等情況,導(dǎo)致油井計(jì)量不準(zhǔn),同時(shí)也存在冒罐的安全風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)人員排查發(fā)現(xiàn)計(jì)量分離器氣液平衡管(見圖1)線堵塞,該管線堵塞是導(dǎo)致上述情況出現(xiàn)的主要原因。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)拆解堵塞端主要位于1.2米長(zhǎng)豎管段上。

計(jì)量分離器經(jīng)過長(zhǎng)期使用后,高壓氣體的氣相雜質(zhì)進(jìn)入氣液平衡管線,長(zhǎng)期在管內(nèi)淤積導(dǎo)致氣液平衡管線堵塞,堵塞導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)上下壓力不平衡,無法正確顯示分離器內(nèi)液位。

現(xiàn)場(chǎng)將拆卸下來的計(jì)量分離器氣液平衡管割開后發(fā)現(xiàn)在平衡管內(nèi)部是黑白相間的石質(zhì)雜物,質(zhì)地堅(jiān)硬,用扁起子對(duì)硬質(zhì)雜質(zhì)處理后導(dǎo)通,由于在計(jì)量罐制作過程中氣液平衡管上部和下部焊接在立管和橫管上導(dǎo)致無法拆卸,而且計(jì)量罐屬于壓力容器,屬于油氣密閉罐,嚴(yán)禁動(dòng)火作業(yè),在日常處理過程中無法通過工具清理,現(xiàn)場(chǎng)處理起來困難較大。

4 計(jì)量分離器現(xiàn)場(chǎng)處理技術(shù)

計(jì)量分離器氣液平衡管管線焊接在罐體和液位計(jì)三通上,無法進(jìn)行拆卸疏通,又不能采取動(dòng)火作業(yè),所以采用管線割刀冷切割更換豎管堵塞段,兩頭加隔離閥,剩余短管段手工疏通的方式解決該問題。

管線在上部及下步斷開,斷口處攻絲安裝截止閥和卡套變頭,中間使用6分卡套鋼管進(jìn)行更換。便于后期再次堵塞維修更換,具體采取的流程按下面的實(shí)施。

(1)將計(jì)量分離器通過隔離閥隔離斷開流程,排空管內(nèi)液體,在進(jìn)口、出口安裝盲板處,安裝盲板。

(2)對(duì)計(jì)量分離器內(nèi)使用氮?dú)馀懦隹諝?,并惰?小時(shí),打開上部排空口,后沖入淡水,保持罐內(nèi)常壓。

(3)使用夾具固定將割開管段,使用割刀緩慢割開預(yù)計(jì)管段,割開時(shí),使用覆蓋物覆蓋,防止圈閉壓力瀉出。

(4)使用攻絲工具對(duì)斷開點(diǎn)管段進(jìn)行攻絲。

(5)安裝卡套變頭及隔離閥,保持隔離閥處于關(guān)閉狀態(tài)。

(6)使用手動(dòng)疏通工具疏通剩余管段,確保暢通后,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)空間預(yù)制其余管線并連接。

(7)使用手壓泵對(duì)連接好的管段進(jìn)行壓力實(shí)驗(yàn)2.3MPa,穩(wěn)壓30分鐘,壓力不降拆除手壓泵。

(8)計(jì)量分離器罐內(nèi)水排空,恢復(fù)流程,拆除相關(guān)盲板。

(9)緩慢打開流程閥門 ,觀察現(xiàn)場(chǎng)情況,并使用便攜式氣體探測(cè)儀測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)氣體情況。

實(shí)驗(yàn)效果:在采油一隊(duì)23-95井組計(jì)量分離器進(jìn)行施工,按照施工工序嚴(yán)格進(jìn)行,利用軟鋼絲對(duì)罐體上切割留下短管段進(jìn)行疏通,確認(rèn)疏通后進(jìn)行套絲處理,利用卡套彎頭及專用鋼管進(jìn)行連接,施工后進(jìn)行耐壓試驗(yàn)壓力達(dá)到2.3MPa,穩(wěn)壓45分鐘,壓力不降,完成了計(jì)量分離器氣液平衡管的疏通,以后發(fā)生平衡管堵塞的故障無需動(dòng)火和切割,可以通過解開卡套彎頭進(jìn)行快速處理,從此根治了計(jì)量分離器氣液平衡管故障。

通過一個(gè)月的維修處理,對(duì)42個(gè)堵塞計(jì)量罐進(jìn)行了處理,取得了預(yù)期的效果,節(jié)約資金200萬元。

結(jié)論及認(rèn)識(shí)

(1)形成了計(jì)量分離器氣液平衡管堵塞處理技術(shù)。

(2)形成了計(jì)量分離器氣液平衡管疏通處理技術(shù)。

(3)形成了油氣集輸壓力管道堵塞疏通處理技術(shù)。

參考文獻(xiàn):

[1]劉麗等.采油工[M],北京 石油工業(yè)出版社 2018.

[2]宋成立 鄭本祥.采油工實(shí)用讀本[M],北京 石油工業(yè)出版社2001.

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