李書明,楊 曄,萬 元,曹鳳香
(1.國電南京自動化股份有限公司,江蘇南京 210061;2.五凌電力有限公司,湖南長沙 410004;3.國網(wǎng)江西省電力公司電力科學(xué)研究院,江西南昌 330096)
轉(zhuǎn)輪室振動異常是大型臥式水電機組普遍存在的問題,目前國內(nèi)大型臥式水電機組轉(zhuǎn)輪室出現(xiàn)疲勞裂紋缺陷的案例分析中,轉(zhuǎn)輪室振動異常為其中的主要因素[1,2]。湖南某水電站大型臥式機組自從2000年投產(chǎn)以來,一直都存在轉(zhuǎn)輪室振動異常的問題,在高負(fù)荷區(qū),機組轉(zhuǎn)輪室的振動通頻峰峰值甚至超過500 μm[3],嚴(yán)重影響該電站的安全穩(wěn)定運行,因而有必要對其進(jìn)行分析計算,為采用合適的減振手段提供重要依據(jù)。
從目前研究成果上看[4,5],引起大型臥式水電機組轉(zhuǎn)輪室振動的原因主要有三個方面:一是機組運行過程中轉(zhuǎn)輪葉片產(chǎn)生的壓力脈動、導(dǎo)葉槳葉協(xié)聯(lián)關(guān)系不正確、卡門旋渦、無葉區(qū)壓力脈動、導(dǎo)葉開口不均,轉(zhuǎn)輪葉片翼型不一致等水力因素,這是引起機組轉(zhuǎn)輪室振動的外力因素;二是轉(zhuǎn)輪室大多采用薄壁結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)剛度較弱,由于內(nèi)應(yīng)力的作用,使轉(zhuǎn)輪室產(chǎn)生變形,從而引起振動。三是轉(zhuǎn)輪室一端通過高強度螺栓與燈泡體連接,另一端一般為懸臂結(jié)構(gòu),容易隨燈泡體一起擺動而引起振動。
為了辨識該電站大型臥式水電機組轉(zhuǎn)輪室振動異常原因,在分析機組結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,采用真機測試包括穩(wěn)定性試驗、應(yīng)力試驗、變形測試等,并結(jié)合有限元建模仿真手段,最終得出剛強度不足是該機組轉(zhuǎn)輪室振動異常的原因,為后續(xù)轉(zhuǎn)輪室減振措施的研究提供重要支撐,亦為其他電站類似問題的處理提供重要參考。
某電站共安裝9臺大型臥式水電機組,機組具體參數(shù)見表1所示,其總剖面圖見圖1所示[3]。
表1 機組主要技術(shù)參數(shù)
該電站機組轉(zhuǎn)輪室采用薄壁結(jié)構(gòu),其通過高強度螺栓與燈泡體剛性連接,長度為4.235 m,重48.4 t,上游側(cè)法蘭、上游側(cè)喇叭口、球面段、過渡段厚度均為60 mm,擴(kuò)散段40 mm,分為上下兩瓣以螺栓把合。包括法蘭、擴(kuò)散段、合縫面法蘭材料全部為0Cr13Ni5Mo不銹鋼板,在轉(zhuǎn)輪室球面段、過渡段、擴(kuò)散段布置3道材質(zhì)為Q235的環(huán)筋,最大綜合應(yīng)力為28.9 MPa。
通過現(xiàn)場安置的在線監(jiān)測裝置,該電站機組自投產(chǎn)以來一直存在轉(zhuǎn)輪室振動較大的問題,水平振動通頻幅值最大超過500 μm、垂直振動通頻幅值超過566 μm,雖然目前為頒布國標(biāo)界定大型臥式水電機組轉(zhuǎn)輪室振動異常故障,但從現(xiàn)場運行情況上看,該電站部分轉(zhuǎn)輪室已出現(xiàn)焊縫裂紋現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了機組安全穩(wěn)定運行。
圖1 機組總剖面圖
對機組開展真機穩(wěn)定性測試,在轉(zhuǎn)輪室垂直、水平方向布置三個振動傳感器,測量機組不同負(fù)荷下振動值的大小,測試結(jié)果見表2所示,其振動隨負(fù)荷變化趨勢見圖2所示。
表2 轉(zhuǎn)輪室振動測試結(jié)果
圖2 轉(zhuǎn)輪室振動隨負(fù)荷變化趨勢
機組真機穩(wěn)定性試驗過程中,同步測量機組槳葉前壓力脈沖,其壓力脈沖值隨負(fù)荷變化趨勢見圖3所示。
圖3 槳葉前壓力脈沖隨負(fù)荷變化趨勢
由表2、圖2、圖3可知,機組轉(zhuǎn)輪室振動隨機組負(fù)荷增加逐漸增大,壓力脈沖亦隨負(fù)荷增大而增大,振動的主要頻率以4倍頻為主。該機組額定轉(zhuǎn)速為78.95r/min,轉(zhuǎn)輪葉片為4個,4倍頻對應(yīng)頻率為5.26 Hz,即為葉片頻率,即每片葉片都引起轉(zhuǎn)輪室的受迫振動。因此從真機穩(wěn)定性測試數(shù)據(jù)可以看出,引起振動的主要原因是來源于水力激振力,是由槳葉前的壓力脈沖引起的。
轉(zhuǎn)輪室的振動可分為兩種形式,一是轉(zhuǎn)輪室剛度比較好,由于其燈泡體通過螺栓剛性連接,轉(zhuǎn)輪室隨燈泡體做整體受迫振動。二是轉(zhuǎn)輪室剛度不夠,在水壓脈沖下產(chǎn)生變形而引起振動。為了辨識轉(zhuǎn)輪室振動的具體形式,并對轉(zhuǎn)輪室安全性進(jìn)行評價,設(shè)計了應(yīng)力測試試驗,試驗測點布置見圖4所示。
圖4 轉(zhuǎn)輪室應(yīng)力測試測點布置
在機組轉(zhuǎn)輪室應(yīng)力集中的位置和經(jīng)常出現(xiàn)裂紋的分瓣面附近的環(huán)向筋板上粘貼應(yīng)變片,共分三圈布置應(yīng)力傳感器,主要測量轉(zhuǎn)輪室環(huán)向、水平應(yīng)力,獲取在不同工況下轉(zhuǎn)輪室的變形量及應(yīng)力數(shù)據(jù)。圖5為轉(zhuǎn)輪室合縫面處各應(yīng)力值隨負(fù)荷變化關(guān)系。
圖5 轉(zhuǎn)輪室合縫面處各應(yīng)力值隨負(fù)荷變化關(guān)系
過渡段應(yīng)力值、直錐段應(yīng)力值隨機組負(fù)荷關(guān)系與轉(zhuǎn)輪室合縫面一致,由此可見:
a)應(yīng)力變化趨勢為隨負(fù)荷增大各個測點的動態(tài)應(yīng)力峰峰值逐漸增大,與壓力脈動趨勢一致。
b)按GB/T15468-2006《水輪機基本技術(shù)條件》中對工作部件需用應(yīng)力的要求,轉(zhuǎn)輪室本體材料為0Cr13Ni5Mo的屈服極限為550 MPa,國標(biāo)中要求其許用應(yīng)力不大于屈服極限的1/3,該轉(zhuǎn)輪室總應(yīng)力值在允許范圍內(nèi)。轉(zhuǎn)輪室的裂紋是由于金屬件疲勞引起的。
c)機組動應(yīng)力主要是由于轉(zhuǎn)輪與轉(zhuǎn)輪室之間的間隙引起的壓力脈動產(chǎn)生,隨著負(fù)荷增大,壓力脈動逐漸增大,動應(yīng)力也隨之減大。
為了準(zhǔn)確獲取機組轉(zhuǎn)輪室振動原因,開展轉(zhuǎn)輪室變形測試。采用高靈敏度加速度傳感器測量轉(zhuǎn)輪室變形情況,其測點布置見圖6所示。
圖6 變形測試測點布置圖
由圖6知,在球面段、擴(kuò)散段兩圈合計布置16個加速度傳感器,每圈等間距布置8個傳感器,試驗過程中,采用帶通濾波方式,獲取傳感器的4倍機組轉(zhuǎn)頻分量,并采用二次積分獲取測點的位移量,獲得的兩圈變形見圖7所示。
圖7 4倍轉(zhuǎn)頻下轉(zhuǎn)輪室的工作變形情況
由圖7可知以下兩點:
1)轉(zhuǎn)輪室在機組葉片臨界頻率(4倍轉(zhuǎn)頻)下的工作變形為四瓣型膨脹變形。
2)對比轉(zhuǎn)輪室球面段和擴(kuò)散段的數(shù)據(jù)結(jié)果發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)輪室球面段的振動加速度較擴(kuò)散段的振動加速度較大,兩者位移幅度相當(dāng)。
由此可知,轉(zhuǎn)輪室與燈泡體通過高強度螺栓剛性連接,若轉(zhuǎn)輪室以剛體形式整體振動,則以螺栓為支點,越遠(yuǎn)離支點,振動位移越大,鑒于球面段與擴(kuò)散段振動位移幅度相當(dāng),可基本排除轉(zhuǎn)輪室的振動形式為整體振動,同時,球面段較擴(kuò)散段加速度大,即受力大,由于球面段更靠近壓力脈動區(qū),更容易由壓力脈動引起的變形,因此可基本推斷轉(zhuǎn)輪室振動異常是由壓力脈沖引起薄壁結(jié)構(gòu)的變形引起的。
構(gòu)建轉(zhuǎn)輪室的有限元仿真模型如圖8所示,將所測得的振動應(yīng)力作為動態(tài)載荷疊加至轉(zhuǎn)輪室(葉片前端)上[4],模型約束為端部剛性約束,局部細(xì)節(jié)考慮螺栓的變形,獲得的轉(zhuǎn)輪室位移見圖9所示。
圖8 轉(zhuǎn)輪室三維有限元模型
圖9 壓力脈沖作用下轉(zhuǎn)輪室位移
通過有限元仿真可知,轉(zhuǎn)輪室在壓力脈動作用下呈四瓣變形模式,與實測的轉(zhuǎn)輪室變形狀況基本一致,且最大變形量與轉(zhuǎn)輪室實際振動幅度相當(dāng)。
通過采用真機測試包括穩(wěn)定性試驗、應(yīng)力試驗、變形測試等,并結(jié)合有限元建模仿真手段,對轉(zhuǎn)輪室振動異常原因進(jìn)行分析,可得出以下結(jié)論:
1)轉(zhuǎn)輪室X/Y向振動激振頻率為4倍轉(zhuǎn)頻(占絕對優(yōu)勢),幾乎無其它頻率成分,且振動數(shù)值、壓力脈沖隨負(fù)荷升高而增大,4倍頻的激振力應(yīng)來自于4葉片的轉(zhuǎn)輪在水中旋轉(zhuǎn)而產(chǎn)生。
2)機組動應(yīng)力主要是由于轉(zhuǎn)輪與轉(zhuǎn)輪室之間的間隙引起的壓力脈動產(chǎn)生,隨著負(fù)荷增大,壓力脈動逐漸增大,動應(yīng)力也隨之增大,但其與轉(zhuǎn)輪室組成材料的屈服強度相差很大,轉(zhuǎn)輪室剛強度的裕度較大。
3)轉(zhuǎn)輪室在機組葉片臨界頻率(4倍轉(zhuǎn)頻)下的工作變形為四瓣型膨脹變形,仿真與實測結(jié)論基本一致。
4)轉(zhuǎn)輪室變形試驗可知,鑒于球面段與擴(kuò)散段振動位移幅度相當(dāng),可基本排除轉(zhuǎn)輪室的振動形式為以連接螺栓為支點的整體振動。
由此,可推斷機組轉(zhuǎn)輪室振動異常的原因為:整體剛強度不足,在機組運行不可避免的壓力脈沖外載荷下,產(chǎn)生周期性的變形,從而引起周期性的大幅度振動??赏ㄟ^對轉(zhuǎn)輪室加強的方式來降低其振動幅值。
本文綜合采用真機測試、有限元數(shù)值仿真的方法,對湖南某電站大型臥式水電機組轉(zhuǎn)輪室振動異常原因進(jìn)行診斷與分析,獲得了轉(zhuǎn)輪室振動異常是其本身剛強度不足,在周期性壓力脈沖載荷下產(chǎn)生變形引起的,為該電站投產(chǎn)以來存在的技術(shù)難題提供了技術(shù)支撐,亦可為同類型電站類似問題的分析與處理提供一種可資參考的手段。