鄭堯瑤,曹克美,樊 普
(上海核工程研究設計院有限公司,上海200233)
在三代非能動核電廠的首次啟動中,需要執(zhí)行一次預運行試驗項目,其目的是為了驗證核電廠是按照設計完成建造的,系統(tǒng)運行與核電廠設計相一致,以及包括首次裝料、首次臨界、功率提升至滿負荷在內(nèi)的各項活動都是可控并且安全的[1]。非能動安全系統(tǒng)(PXS)預運行試驗需要驗證已安裝的部件和相關的管道、閥門能正確的執(zhí)行設計要求的安全功能,包括:堆芯補水箱(CMT)自然循環(huán)能力驗證試驗、CMT從再循環(huán)模式切換到排水模式的驗證試驗和自動卸壓系統(tǒng)(ADS)噴放卸壓試驗。
在試驗規(guī)程中,CMT排水試驗(即CMT從再循環(huán)模式切換到排水模式的驗證試驗)與ADS噴放實驗分別進行??紤]到這兩個試驗中都有ADS閥門開啟,本文針對CMT排水試驗和ADS噴放試驗合并的可行性進行研究,探索將這些試驗合并到一個試驗中,以達到簡化試驗流程的目的。
CMT排水試驗步驟為:熱態(tài)時開啟CMT出口隔離閥,5 s后停運主泵,并開啟ADS-1A控制閥;當二次側壓力高于一次側壓力2.068 MPa時,手動開啟SG PORV閥,確保壓差不超過2.758 MPa;當CMT水位下降至低6液位整定值時,關閉CMT出口隔離閥,關閉ADS-1A隔離閥,終止試驗。試驗的主要目的是驗證CMT能夠從再循環(huán)模式切換到排水模式:當ADS第1級閥門對反應堆冷卻劑系統(tǒng)(RCS)卸壓,使得與壓力平衡管線(PBL)相連的冷段出現(xiàn)空泡后,CMT將切換到排水模式[1]。
ADS噴放試驗主要操作步驟為:正常運行壓力溫度平臺(NOP/NOT)主泵100%轉速條件下,手動觸發(fā)CMT信號停轉主泵,觸發(fā)信號30 s后開始開啟ADS閥門;ADS第1~3級閥門在自動控制下按照設定的延遲時間相繼打開;當ADS第3級閥門全開后,立即依次逆序關閉所有ADS閥門;當所有ADS閥門關閉后,關閉SG PORV閥。試驗的主要目的是通過ADS噴放RCS來驗證自動卸壓系統(tǒng)的運行。
根據(jù)以上兩個試驗的試驗步驟,CMT排水和ADS噴放合并試驗步驟考慮如下:
(1)NOP/NOT平臺手動觸發(fā)CMT信號,CMT出口閥門開啟,該信號同時停轉主泵,觸發(fā)信號30 s后開始試驗。
(2)當ADS觸發(fā)信號產(chǎn)生后,打開CMT出口隔離閥,ADS第1~3級閥門在自動控制下按照設定的延遲時間相繼打開。
(3)一旦鼓泡器流量全開試驗時間持續(xù)10 s,依次逆序關閉ADS閥門,關閉程序與ADS噴放試驗相同,但保留一列ADS第1級閥門打開;閥門開啟序列相見表1。
表1 試驗時間序列
(4)試驗過程中當二次側壓力高于一次側壓力2.068 MPa(300 psi)時,手動開啟SG PORV。
(5)當CMT水位達到低6液位整定值時,關閉CMT出口隔離閥,然后關閉ADS第1級控制閥和SG的PORV閥,合并試驗終止。
合并試驗將CMT排水試驗和ADS噴放試驗進行合并,可用于驗證CMT能夠從再循環(huán)模式切換到排水模式,并驗證ADS對RCS的卸壓能力,以及提供用于設備分析的重要參數(shù),從而簡化試驗流程。
本文采用LOCA事故分析程序分別模擬了CMT排水試驗、ADS噴放試驗以及合并試驗,從而論證從熱工水力現(xiàn)象模擬的角度出發(fā),CMT排水試驗和ADS試驗這兩個獨立的試驗可以合并為一個試驗。考慮到試驗可能對設備(主要是壓力容器內(nèi)構件和安注接管)造成沖擊,因此,主要關注冷熱段溫度、DVI流量、CMT進出口溫度等參數(shù)變化。
圖1為CMT出口流量曲線。本試驗中約1 200 s之前,CMT首先以再循環(huán)模式進行流動,即來自冷段的液體經(jīng)過平衡管線(PBL)進入CMT頂部,圖2為CMT平衡管線流量。CMT從底部經(jīng)DVI管線向RPV下降段注射流體,CMT一直處于水實體狀態(tài);開啟ADS-1A閥門后,RCS通過ADS-1A向IRWST排放高溫蒸汽和水,系統(tǒng)壓力下降,同時系統(tǒng)水裝量逐漸減少。
圖1 CMT出口流量Fig.1 CMT outlet mass flow
圖2 CMT平衡管線流量Fig.2 CMT balance line mass flow
當水裝量減少至冷段開始空化,通過PBL流向CMT頂部的流體不再是液體,而變?yōu)檎羝?,CMT逐漸由水實體狀態(tài)向兩相狀態(tài)過渡;隨后,CMT內(nèi)形成液位并且逐漸降低;在CMT液位降低過程中,會觸發(fā)一系列低液位信號(低1~低6液位)。圖3給出了CMT水位。
圖3 CMT水位Fig.3 CMT water level
ADS第1到第3級閥門依次打開后,RCS系統(tǒng)壓力將迅速下降(見圖4)。
圖4 系統(tǒng)壓力Fig.4 RCS pressure
當RCS系統(tǒng)壓力下降到當前溫度對應的飽和壓力時,飽和水閃蒸,一方面,它將會減緩RCS壓力下降的趨勢,另一方面,它將會使大量的水涌入穩(wěn)壓器,使穩(wěn)壓器水裝量增多。此后,由于RCS系統(tǒng)持續(xù)卸壓,流體將會達到飽和狀態(tài),穩(wěn)壓器內(nèi)的液體不斷閃蒸,穩(wěn)壓器水裝量逐漸減小(見圖5)。
圖5 穩(wěn)壓器水位Fig.5 Pressurizer water level
圖6給出了ADS閥門噴放流量。RCS系統(tǒng)壓力繼續(xù)下降至低于SG壓力2.068 MPa時,SG PORV閥將開啟以保護傳熱管(見圖7),它將會使SG二次側卸壓。當全部ADS閥門關閉時,開始關閉SG PORV閥,那時試驗將結束。
圖8至圖10給出了冷熱段溫度和歸一化堆芯入口流量,由于試驗中PXS系統(tǒng)不動作,因此不考慮對DVI管的沖擊。
圖6 ADS流量Fig.6 ADS mass flow
圖7 SG PORV流量Fig.7 SG PORV mass flow
圖8 熱段溫度Fig.8 Hot leg temperature
圖9 冷段溫度Fig.9 Cold leg temperature
圖10 歸一化堆芯入口流量Fig.10 Normalized core inlet mass flow
程序模擬中,ADS觸發(fā)信號產(chǎn)生后打開CMT出口隔離閥,當所有ADS1-3閥門依次全開后,鼓泡器在全流量下試驗時間持續(xù)10 s,然后操縱員按相反的開啟順序逐個關閉ADS隔離閥(即從ADS第3到第1級依次關閉),只保留一列ADS第1級閥門打開,直到CMT水位達到低6液位整定值。當試驗過程中SG二次側壓力高于RCS壓力2.068 MPa時,將打開SG PORV閥,以保護傳熱管。該試驗將通過關閉CMT出口隔離閥、SG的PORV閥和ADS第1級控制閥終止。分析中不模擬試驗結束后的電廠恢復操作。
當ADS第1到第3級閥門依次打開(見圖11),RCS系統(tǒng)壓力迅速下降(見圖12),穩(wěn)壓器水裝量減少。RCS系統(tǒng)壓力下降到一回路溫度對應的飽和壓力,飽和水閃蒸,一方面減緩了RCS壓力下降的趨勢,一方面使得大量的水涌入穩(wěn)壓器,穩(wěn)壓器水裝量增多。而在ADS閥門關閉后,進入波動管流量減少,穩(wěn)壓器水裝量減少。其現(xiàn)象與ADS噴放試驗類似。隨著ADS閥門完全關閉,CMT持續(xù)注射,穩(wěn)壓器水位上升(見圖13)。
圖11 ADS流量Fig.11 ADS mass flow
圖12 系統(tǒng)壓力Fig.12 RCS pressure
圖13 穩(wěn)壓器水位Fig.13 Pressurizer water level
圖14給出了CMT的出口流量,可見CMT在經(jīng)過180 s左右短暫的自然循環(huán)后,進入排水模式。與CMT排水試驗相比,可發(fā)現(xiàn)合并試驗由于ADS1-3級閥門依次開啟,噴放的RCS冷卻劑較多,CMT較早切換至排水模式,此時CMT出口溫度較低,流量較大,相比CMT排水試驗對設備的沖擊更極限。
上述結果表明,合并試驗既驗證了ADS對RCS的卸壓能力,也驗證了CMT從再循環(huán)切換到排水模式的能力。即,從熱工水力現(xiàn)象模擬的角度出發(fā),CMT排水試驗和ADS試驗這兩個獨立的試驗可以合并為一個試驗。
圖14 CMT出口流量Fig.14 CMT outlet mass flow
圖15至圖18給出了合并試驗冷熱段溫度、RCS壓力、DVI管壓力和歸一化堆芯入口流量??紤]到冷段溫度在500~800 s之間溫度變化較大(這可能是CMT中較冷的水注入冷段引起的),可能對設備帶來較大沖擊。若采取合并試驗的方法,可通過提高CMT初始水溫的方法,減少對設備的沖擊。
圖15 冷段溫度Fig.15 Cold leg temperature
圖16 熱段溫度Fig.16 Hot leg temperature
圖17 系統(tǒng)壓力及DVI管壓力Fig.17 RCS pressure and DVI pressure
圖18 歸一化堆芯入口流量Fig.18 Normalized core inlet mass flow
將合并試驗CMT初始水溫提高至CMT再循環(huán)試驗結束時中部元件溫度204.4 ℃,冷段溫度將不再出現(xiàn)較大波動(見圖19)。
圖19 冷段溫度Fig.19 Cold leg temperature
綜上所述,合并試驗既驗證了ADS對RCS的卸壓能力,也驗證了CMT從再循環(huán)切換到排水模式的能力。即,從熱工水力現(xiàn)象模擬的角度出發(fā),CMT排水試驗和ADS試驗這兩個獨立的試驗可以合并為一個試驗。
通過合并計算的模擬分析可以發(fā)現(xiàn)冷段溫度在500~800 s之間溫度變化較大,該溫度波動可能對設備帶來較大沖擊。若采取合并試驗的方法,可通過提高CMT初始水溫的方法,減少對設備的沖擊。計算結果表明,將CMT初始水溫提高至204.4 ℃,RCS冷段與熱段最大溫差將大大降低,且CMT出口溫度較高,該方案將極大地減少合并試驗可能導致的設備沖擊。