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高含硫氣田集氣總站工藝優(yōu)化改造及效果分析

2020-05-20 07:29紀(jì)妍妍王增剛張功臣伍向洲何茂華
油氣田地面工程 2020年5期
關(guān)鍵詞:普光集氣總站

紀(jì)妍妍 王增剛 張功臣 伍向洲 何茂華

中國(guó)石化中原油田普光分公司

普光氣田是我國(guó)迄今為止已投入開(kāi)發(fā)的規(guī)模最大、豐度最高的特大型整裝海相氣田,普光主體探明儲(chǔ)量2 782.95×108m3,H2S 含量為12.31%~17.05%(體積分?jǐn)?shù),下同),CO2含量為7.89%~10.53%[1]。集輸系統(tǒng)采用全濕氣加熱保溫混輸工藝,集氣站場(chǎng)具有加熱、節(jié)流、計(jì)量與外輸功能[2]。集氣總站為集輸系統(tǒng)的終點(diǎn)站與普光天然氣凈化廠合建,是連接集氣站和凈化廠的紐帶和橋梁,是普光氣田的關(guān)鍵裝置、甲級(jí)要害部位。集氣總站建于2008年7月,站場(chǎng)設(shè)計(jì)最大氣液分離能力5 600×104m3/d。集氣總站站場(chǎng)具有接收、分離、計(jì)量和輸送上游24 座集氣站產(chǎn)出的高含硫化氫氣體,以及反向輸送24 座集氣站需要的凈化燃料氣和接收清管器等功能。自2009 年10 月投產(chǎn)至今,已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行了10 年,實(shí)際生產(chǎn)中暴露出諸多問(wèn)題,存在很大的安全隱患,處理工藝流程亟需優(yōu)化改造。通過(guò)集輸流程改造使集輸工藝更加切合普光氣田目前的生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)際,進(jìn)一步降低管線腐蝕穿孔風(fēng)險(xiǎn)和日常生產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)成本,實(shí)現(xiàn)普光氣田“安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)”的運(yùn)行目標(biāo)。

1 工藝現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題

1.1 工藝流程

普光氣田集氣站井口產(chǎn)出高含硫化氫天然氣,經(jīng)加熱、節(jié)流、計(jì)量后外輸,經(jīng)集氣支線進(jìn)入4條集氣干線,然后輸送至集氣總站。進(jìn)入集氣總站后的天然氣,進(jìn)入4臺(tái)生產(chǎn)分離器氣液分離后,高含硫化氫天然氣經(jīng)孔板流量計(jì)計(jì)量后輸送至凈化廠進(jìn)行脫硫處理。氣液分離器后的高含硫污水通過(guò)排污系統(tǒng)進(jìn)入污水氣提塔進(jìn)行氮?dú)鈿馓幔摮鬯写蟛糠至蚧瘹錃怏w,氣提后的污水輸送至氣田1#水處理站做進(jìn)一步處理。氣提分離出的混合氣先進(jìn)入火炬分液罐,再進(jìn)入尾氣回收裝置進(jìn)行處理。工藝流程如圖1所示。

1.2 存在的問(wèn)題

(1)生產(chǎn)分離器分液能力不足,存在向凈化廠攜液風(fēng)險(xiǎn)。在正常生產(chǎn)期間,原料氣中攜帶的部分液體,在集氣總站進(jìn)行分離后進(jìn)入凈化裝置。隨著氣田開(kāi)發(fā)氣井產(chǎn)液量增加,由于普光氣田地處山區(qū),在起伏的集輸管道低點(diǎn)產(chǎn)生積液,當(dāng)定期開(kāi)展清管涂膜批處理作業(yè)時(shí),集氣總站生產(chǎn)分離器出現(xiàn)分液能力不足、分離效率下降等問(wèn)題,導(dǎo)致原料氣攜帶一定量成分復(fù)雜的含氯液體進(jìn)入凈化裝置,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出裝置內(nèi)原料氣過(guò)濾器過(guò)濾聚結(jié)能力,污染了胺液系統(tǒng)。其中,位于原料氣管網(wǎng)末端的聯(lián)合裝置,尤其是第四聯(lián)合裝置帶液?jiǎn)栴}尤其突出,甚至出現(xiàn)胺液快速發(fā)泡、沖塔停機(jī)等異常工況。

(2)排污、放空管線腐蝕。普光氣田累計(jì)發(fā)現(xiàn)腐蝕穿孔75 個(gè),分酸分離器排污管線腐蝕穿孔40個(gè),計(jì)量分離器排污管線腐蝕穿孔16 個(gè),放空管線腐蝕穿孔4個(gè),排污管線、放空管線腐蝕穿孔占80%,排污、放空管線材質(zhì)為A333[3]。通過(guò)集氣站檢維修發(fā)現(xiàn)腐蝕點(diǎn)數(shù)量呈逐年上升趨勢(shì),主要發(fā)生在排污、放空管線底部、彎頭處。解剖發(fā)現(xiàn)放空管線頂部腐蝕很小,而底部出現(xiàn)明顯的腐蝕坑,EDS測(cè)試發(fā)現(xiàn)底部垢物中的礦化度顯著高于頂部,主要是由于凝析水積液造成放空管線腐蝕。排污管線檢修發(fā)現(xiàn)腐蝕主要發(fā)生在2013 年以后,排污分支管底部、彎頭、排污匯管等容易產(chǎn)生積液的部位。排污系統(tǒng)垢樣分布在管線、設(shè)備底部,主要成分為S單質(zhì),含有部分腐蝕產(chǎn)物Fe 和有機(jī)物,排污系統(tǒng)積液加速了排污管線底部腐蝕。綜合考慮安全及投資,管線材質(zhì)由A333提升至INCOLOY 825。

圖1 集氣總站改造前工藝流程Fig.1 Process flow before transformation of the main gas gathering station

(3)高級(jí)孔板流量計(jì)維護(hù)成本高。集氣總站4條集氣干線輸送的高含硫天然氣經(jīng)氣液分離后采用高級(jí)孔板流量計(jì)進(jìn)行計(jì)量,為確保計(jì)量準(zhǔn)確,高級(jí)孔板流量計(jì)需要定期進(jìn)行清洗、校驗(yàn)、更換孔板等維護(hù)作業(yè)。作業(yè)施工過(guò)程中需要對(duì)高級(jí)孔板流量計(jì)上、下游截?cái)喾趴?,這樣不但影響計(jì)量而且安全風(fēng)險(xiǎn)高,孔板和密封圈等材料價(jià)格昂貴,維護(hù)成本高。

(4)氣井產(chǎn)出地層水,氯離子含量超出設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。隨著氣田開(kāi)發(fā)的進(jìn)行邊水逐步推進(jìn),氣井產(chǎn)水量逐年增加,而且部分氣井產(chǎn)出水型發(fā)生變化。在凈化廠投產(chǎn)前,氣田試采的天然氣樣本中不含有氯離子,因此設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中原料氣氣體組成不考慮氯離子,凈化廠裝置原料氣管線選材為316L。但實(shí)際運(yùn)行后,根據(jù)集氣總站生產(chǎn)分離器液樣化驗(yàn)分析,生產(chǎn)分離器出口液滴中氯離子質(zhì)量濃度在7 000~10 000 mg/L,平 均 為8 500 mg/L。根 據(jù)NACE 標(biāo)準(zhǔn),316L 奧氏體不銹鋼材料對(duì)氯離子濃度要求如下:溫度<60 ℃、H2S 分壓<350 kPa時(shí),氯離子質(zhì)量濃度不得超過(guò)50 mg/L,所以凈化廠原料氣攜帶氯離子濃度已遠(yuǎn)超出設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)要求,存在氯離子誘導(dǎo)的硫化氫應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂的風(fēng)險(xiǎn)。原料氣管線輸送介質(zhì)壓力高(8.4 MPa)、硫化氫含量高(15%~18%),一旦發(fā)生氯離子誘導(dǎo)的硫化氫應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂,原料氣泄漏量大、速度快,波及范圍廣,存在人員中毒、火災(zāi)爆炸、環(huán)境污染等風(fēng)險(xiǎn)。

(5)東西區(qū)無(wú)法隔離,不能實(shí)現(xiàn)分區(qū)停產(chǎn)檢修。集氣總站上游4條管線來(lái)氣氣液分離后,匯合成兩路,分別進(jìn)入凈化廠的東區(qū)和西區(qū)酸氣處理單元。站內(nèi)流程統(tǒng)籌考慮,共用一套控制系統(tǒng)。目前凈化廠分東西區(qū)系列,可分區(qū)獨(dú)立停產(chǎn)檢修。集氣總站僅一套控制系統(tǒng),無(wú)法實(shí)現(xiàn)分區(qū)停產(chǎn)檢維修,集輸流程也無(wú)法實(shí)現(xiàn)徹底機(jī)械隔離。

2 工藝流程優(yōu)化改造

2.1 增設(shè)段塞流捕集裝置

集氣總站增加段塞流捕集裝置與生產(chǎn)分離器串聯(lián),形成氣液二次分離系統(tǒng)。管線中氣液混合物先經(jīng)過(guò)段塞流捕集裝置進(jìn)行一次氣液分離再進(jìn)入生產(chǎn)分離器進(jìn)行二次氣液分離。段塞流捕集器由4臺(tái)氣液旋流分離器、1臺(tái)臥式儲(chǔ)液罐組成,每套設(shè)備單獨(dú)成橇[4]。段塞流捕集裝置的氣液旋流分離器和臥式儲(chǔ)液罐分開(kāi),4 條干線(1#、2#、3#、4#)分別串聯(lián)1套氣液旋流分離器,與新增的捕集器裝置串聯(lián)使用。單個(gè)段塞流氣液旋流分離器處理能力為1 400×104m3/d。單個(gè)段塞流臥式儲(chǔ)液罐的尺寸為DN 2600 mm×9 200 mm,其作用主要是防止段塞流量過(guò)大導(dǎo)致氣液旋流分離器出現(xiàn)“淹塔”現(xiàn)象。

段塞流捕集裝置運(yùn)用OLGA 2000多相流瞬態(tài)模擬軟件進(jìn)行設(shè)計(jì),分別對(duì)正常工況和清管批處理工況進(jìn)行段塞流跟蹤模擬,獲取管道運(yùn)行的工況、最大的液塞量和持續(xù)時(shí)間。以1#管道普光102集氣站至集氣總站為例,管道長(zhǎng)6.8 km,規(guī)格為508 mm×22.2 mm。經(jīng)OLGA 2000 軟件模擬,當(dāng)1#管道進(jìn)行批處理作業(yè)時(shí),清管產(chǎn)生的最大股段塞流量為95.4 m3。段塞流捕集裝置的選型綜合考慮傳統(tǒng)容器式、指式和容積式三者的特點(diǎn)[5-6],指式段塞流捕集裝置太長(zhǎng),不適應(yīng)普光集氣總站目前總體布局要求,容積式段塞流捕集裝置與傳統(tǒng)容器式段塞流捕集裝置相比,容積率大,最低液位低,同樣的處理能力,容積式尺寸小,滿足普光集氣總站總體布局要求[7]。選型對(duì)比情況分別見(jiàn)表1和表2。

表2 傳統(tǒng)容器式與容積式段塞流捕集裝置對(duì)比Tab.2 Comparison of traditional container type slug flow trap with volumetric slug flow trap

2.2 排污、放空管線材質(zhì)升級(jí)改造

集氣總站是連接集氣站和凈化廠的紐帶和橋梁,是普光氣田的要害部位。綜合考慮安全及投資,排污和放空管線由316L 升級(jí)至INCOLOY 825,鎳基合金管材具有很強(qiáng)的抗硫化氫腐蝕能力,升級(jí)后可有效降低管線腐蝕穿孔風(fēng)險(xiǎn)。

2.3 安裝超聲波流量計(jì)代替孔板流量計(jì)

外夾式超聲波流量計(jì)具有準(zhǔn)確、穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)便、安裝無(wú)需破管等特點(diǎn),多用于大管道流量的測(cè)量,它采用了先進(jìn)的數(shù)字相關(guān)技術(shù)和智能自適應(yīng)聲波技術(shù),測(cè)量穩(wěn)定性好[8-9]。但對(duì)安裝人員要求高,安裝水平直接影響測(cè)量精度(圖2),長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,耦合劑失效或傳感器位置改變都會(huì)影響測(cè)量,需定期維護(hù)。

圖2 超聲波流量計(jì)安裝Fig.2 Installation of ultrasonic flowmeter

2.4 增設(shè)水洗脫氯裝置

圖3 改造后工藝流程Fig.3 Process flow after transformation

集氣總站水洗脫氯裝置借鑒煤化工合成氣氣體脫氯技術(shù),主要是對(duì)原料氣進(jìn)行水洗,降低天然氣中氯離子含量,消除下游管道、設(shè)備氯離子腐蝕風(fēng)險(xiǎn)[10]。在集氣總站內(nèi)增設(shè)兩列天然氣水洗除氯裝置、兩列酸水汽提裝置及相應(yīng)的公用工程設(shè)施。其中一列天然氣水洗除氯+酸水汽提用于處理東區(qū)天然氣,另一套用于處理西區(qū)天然氣,每列裝置規(guī)模為50×108m3/a,年運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)8 000 h。

2.5 增加1套控制系統(tǒng),便于分區(qū)獨(dú)立檢維修

為實(shí)現(xiàn)集氣總站分區(qū)獨(dú)立停產(chǎn)檢修,在原有控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上增加1套控制系統(tǒng),同時(shí)在東西區(qū)聯(lián)通閥門(mén)后增加8字盲板,實(shí)現(xiàn)機(jī)械隔離。改造后的工藝流程和現(xiàn)場(chǎng)布置如圖3和圖4所示。

圖4 改造后現(xiàn)場(chǎng)布置Fig.4 Site layout after transformation

3 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果分析

(1)減小生產(chǎn)分離器氣液分離量,降低向凈化廠攜液污染胺液系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)生產(chǎn)考核安排,在氣量產(chǎn)量達(dá)到2 700×104m3/d 和3 000×104m3/d 時(shí)分別對(duì)段塞流捕集裝置整體性能進(jìn)行了考核,在定期進(jìn)行大管道批處理清管作業(yè)時(shí),段塞流捕集裝置也能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求,運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

表3 大管道批處理時(shí)段塞流捕集裝置氣液處理能力數(shù)據(jù)Tab.3 Gas-liquid processing capacity data of slug flow capture device in large pipeline batch processing

(2)超聲波流量計(jì)計(jì)量能夠達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)工況要求。通過(guò)對(duì)改造后的超聲波流量計(jì)計(jì)量數(shù)據(jù)與地質(zhì)配產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,并對(duì)氣井調(diào)產(chǎn)后再次進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比,結(jié)果表明超聲波流量計(jì)計(jì)量滿足現(xiàn)場(chǎng)工況要求,計(jì)量最大誤差小于±4%,其對(duì)比情況見(jiàn)表4。

表4 超聲波流量計(jì)計(jì)量結(jié)果對(duì)比Tab.4 Measurement result comparison of ultrasonic flowmeter

(3)水洗脫氯效果良好,能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求。水洗脫氯裝置建成投運(yùn)后,向凈化廠輸送的原料氣中氯離子濃度達(dá)到設(shè)計(jì)要求,降低了氯離子誘導(dǎo)輸氣管線發(fā)生硫化氫應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂的風(fēng)險(xiǎn)。水洗脫氯裝置投運(yùn)前后取樣化驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)表5。

優(yōu)化后的工藝流程解決了集氣總站因生產(chǎn)分離器分液能力不足而導(dǎo)致的氯離子含量超標(biāo)、管線腐蝕穿孔和硫化氫應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂等風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,避免了向凈化廠攜液導(dǎo)致凈化裝置胺液污染,具有重要的安全效益和社會(huì)效益。同時(shí)引進(jìn)低維護(hù)成本的超聲波流量計(jì)代替高級(jí)孔板流量計(jì),降低了日常運(yùn)行維護(hù)成本,確保了普光氣田甲級(jí)要害部位集氣站總站的安全、經(jīng)濟(jì)、高效運(yùn)行。

表5 水洗脫氯裝置投運(yùn)前后取樣化驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比Tab.5 Comparison of sampling test data of water eluting chlorine device before and after commissioning

4 結(jié)論

通過(guò)對(duì)集氣總站進(jìn)行工藝流程優(yōu)化改造,成功解決了集氣總站目前存在的問(wèn)題,普光氣田集輸系統(tǒng)的安全性、適應(yīng)性和流程切換的靈活性明顯提升,并取得以下認(rèn)識(shí):

(1)安裝段塞流捕集裝置與生產(chǎn)分離器串聯(lián)構(gòu)成氣液二次分離系統(tǒng),可以解決集氣總站生產(chǎn)分離器分液能力不足、分離效率下降的問(wèn)題。

(2)放空、排污管線(A333 材質(zhì))積液是導(dǎo)致管線腐蝕加快的主要原因,鎳基合金管材抗腐蝕能力很強(qiáng)、價(jià)格高,集氣站設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)綜合考慮安全和投資成本。

(3)超聲波流量計(jì)在大管道、原料氣氣質(zhì)較穩(wěn)定的場(chǎng)所計(jì)量精度能夠達(dá)到計(jì)量要求。

(4)高含硫天然氣經(jīng)水洗脫氯后,原料氣液滴中氯離子質(zhì)量濃度可以控制在50 mg/L以下。

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