張鵬
摘 要:為了解決掘進(jìn)面突出煤層降塵難的問(wèn)題,筆者采用現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和科學(xué)分析相結(jié)合的方法,在某煤礦綜掘工作面進(jìn)行了試驗(yàn)研究。首先測(cè)定突出煤層煤體的濕潤(rùn)半徑,其次在突出煤層中設(shè)計(jì)了若干深20 m、直徑75 mm的注水鉆孔,注水壓力為3.5~4.5 MPa,持續(xù)時(shí)間為2 h,然后取芯進(jìn)行濕潤(rùn)效果檢驗(yàn)。研究結(jié)果表明,在掘進(jìn)進(jìn)尺8.0 m處,注水降塵效果最佳,與注水前相比,注水后呼吸性粉塵有所下降,作業(yè)環(huán)境明顯改善。
關(guān)鍵詞:掘進(jìn)工作面;注水降塵;潤(rùn)濕效果;呼吸性粉塵;粉塵濃度
中圖分類(lèi)號(hào):TD714文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1003-5168(2020)08-0086-02
Application of Water Injection and Dust Prevention Technology in Driving Face
ZHANG Peng
(China Coal Technology and Engineering Group Chongqing Research Institute, Chongqing 400039)
Abstract:? In order to solve the problem of difficulty in dust reduction of the coal seam in the heading face, the author carried out experimental research on a comprehensive mining face in a coal mine by using a combination of field tests and scientific analysis. First, the wetting radius of the coal seam of the outburst coal seam was measured, secondly, several water injection boreholes with a depth of 20 m and a diameter of 75 mm were designed in the outburst coal seam, the injection pressure was 3.5~4.5 MPa and the duration was 2 h, then the coring was tested for wetting effect. The research results show that the effect of water injection and dust reduction is the best at the 8.0 m advancing distance, compared with before water injection, the respirable dust decreases after water injection, and the working environment is significantly improved.
Keywords: driving face;water injection dust reduction;wetting effect;respiratory dust;dust concentration
煤層注水降塵效果影響因素眾多,而注水參數(shù)是主要影響因素之一[2-6]。注水參數(shù)主要包括注水壓力、注水速度、注水量和注水時(shí)間[7]。為了使突出煤層達(dá)到良好的煤層注水降塵效果,本文對(duì)突出煤層的煤層注水工藝進(jìn)行了試驗(yàn)研究。
1 注水工藝
為了分析突出煤層的濕潤(rùn)效果,在巷道右?guī)途嘤^5 m處打直徑75 mm的鉆孔(見(jiàn)圖1),注水時(shí)間為2 h,現(xiàn)場(chǎng)注水壓力為3.5~4.5 MPa,隨后以該鉆孔為圓心,在其內(nèi)側(cè)每隔0.5 m進(jìn)行打鉆,其鉆孔布置如圖1所示,取打鉆2 m后的鉆屑進(jìn)行水分含量測(cè)定,用以判斷注水后的濕潤(rùn)效果。
經(jīng)測(cè)量,得到不同位置處的含水量圖,如圖2和圖3所示。隨著檢驗(yàn)孔距注水孔距離(0.5~3.0 m)的增加,鉆屑的煤粉含水量逐漸降低。隨著檢驗(yàn)孔深度的增加,鉆屑的煤分含水量呈先增加后逐漸降低的趨勢(shì),檢驗(yàn)孔距注水孔8 m時(shí),鉆屑的含水量達(dá)到最大值(3.60%)。因此,在該試驗(yàn)條件下,煤塵注水濕潤(rùn)半徑為2.0~2.5 m。
2 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用與效果分析
2.1 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)過(guò)程中,考慮到靜壓注水的壓力小的影響,采取雙孔注水,煤層注水降塵的鉆孔采用[Φ]75 mm的鉆頭,孔深為20 m,鉆孔與煤層頂?shù)装迤叫校饪组L(zhǎng)度為2 m。按照本文注水工藝和步驟,實(shí)際單孔注水時(shí)間取2 h,注水壓力為3.5~4.2 MPa。
2.2 濕潤(rùn)效果
注水完畢后,待進(jìn)尺2 m后,開(kāi)始在巷道頂、底和兩幫中部刻槽取其煤樣,進(jìn)行煤樣鉆屑水分分析,以檢驗(yàn)注水后煤層的濕潤(rùn)效果。進(jìn)尺不同深度后所得到的煤樣全水分分析結(jié)果如表1所示。采用靜壓注水,煤層注水效果較好,煤層含水量均增加。煤層注水后,含水量隨鉆孔深度呈現(xiàn)先增加后逐漸降低的趨勢(shì)。此外,由于煤層賦存條件差異,不同位置的煤層注水濕潤(rùn)效果并不一樣。
2.3 降塵效果
為了檢驗(yàn)注水防塵效果,在煤巷掘進(jìn)工作面不同深度,對(duì)各個(gè)測(cè)塵點(diǎn)進(jìn)行粉塵濃度測(cè)定,測(cè)量結(jié)果如圖4所示。由此可見(jiàn),煤層注水后掘進(jìn)進(jìn)尺8 m處,各個(gè)測(cè)塵點(diǎn)粉塵濃度最低,說(shuō)明此處注水降塵效果最佳,煤層注水對(duì)綜掘工作面降塵能夠起到明顯的效果。
為了檢測(cè)注水后沿程粉塵濃度的分布,當(dāng)工作面進(jìn)尺8 m時(shí)關(guān)閉水幕,測(cè)定沿程粉塵濃度,得到注水前后沿程粉塵濃度分布比較結(jié)果,如圖5所示。與注水前相比,注水后呼吸性粉塵濃度下降明顯;注水后,在22 m處,呼吸性粉塵濃度達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)(明顯小于注水前的30 m區(qū)間),說(shuō)明注水后呼吸性粉塵濃度比注水前下降更快。
3 結(jié)論
本文通過(guò)煤層注水降塵的作用和影響因素分析,提出了一套適合煤礦現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的煤層注水工藝,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用試驗(yàn)驗(yàn)證了注水工藝的可行性。結(jié)果表明,采用靜壓注水,煤層注水效果較好,相比原煤含水率,最高含水量提高2.2%,最低含水量提高0.1%;突出煤層掘進(jìn)頭前方8 m處,注水降塵效果最佳;相比注水前,注水后呼吸性粉塵下降明顯,且注水后呼吸性粉塵濃度比注水前下降更快。
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