(四川省水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院,成都,610072)
上通壩電站為閘壩引水式開發(fā),額定引用流量106.29m3/s,額定水頭250m,裝機(jī)3臺(tái),總裝機(jī)容量240MW。電站壓力管道采用埋藏式,由上平段、上豎井(由原上斜段設(shè)計(jì)更改)、中平段、下豎井(由原下斜段設(shè)計(jì)更改)、下平段組成,設(shè)計(jì)更改后主管總長955m,內(nèi)徑5.2m,支管內(nèi)徑2.8m,其中下豎井深125.66m(含上下彎段高度)。
管道圍巖為三疊系上統(tǒng)圖姆溝組中段(T3t2)薄層狀泥質(zhì)板巖,巖層產(chǎn)狀N32°W/NE∠80°~85°,局部直立。巖石質(zhì)軟,遇水易軟化,為Ⅴ類圍巖,有地下水活動(dòng),以浸潤狀滲水為主,局部滴水。
原壓力管道主管由上平段、中平段、下平段及兩個(gè)斜段組成。中平段中心線高程2967.5m,直段長137.0m;下斜段以管0+441.398為起點(diǎn),與下平段采用60°斜井相連接,至管0+605.536處與下平段相接,長164.14m,轉(zhuǎn)彎半徑為20m;下平段中心線高程2841.54m,主管長309.9m。由中平段起,總長611.038m。壓力管道全線采用外包60cm厚的C20混凝土,全線采用固結(jié)灌漿,孔深3m,間排距3m。
原方案斜井布置主要考慮三個(gè)因素,一是從工程量和投資因素考慮以求軸線最短、費(fèi)用最低;二是在原圍巖組成以硬質(zhì)灰?guī)r為主的條件下,從施工安全上考慮同巖層走向盡量增大角度相交以利于施工成洞;三是從施工作業(yè)角度看,斜井方案改善了施工人員作業(yè)環(huán)境,有利于施工作業(yè)。
2015年5月14日下斜段上彎管開始反井鉆機(jī)就位準(zhǔn)備工作,25日正式開始先導(dǎo)孔鉆孔,26日總進(jìn)尺17m時(shí),開始出現(xiàn)塌孔、卡鉆現(xiàn)象。承包商采取灌注砂漿處理,待凝后于5月31日恢復(fù)鉆孔僅進(jìn)尺3m。6月1日再次塌孔、卡鉆并難以鉆進(jìn)。塌孔采用摻入速凝劑和水玻璃的漿液分段灌漿加固,反復(fù)循環(huán)鉆進(jìn)-灌漿-待凝-掃鉆過程。6月2日孔內(nèi)灌漿待凝,6月3日掃孔至20m時(shí)再次塌孔,繼續(xù)灌漿處理并待凝后于6月5日總進(jìn)尺至24m,塌孔后再次灌漿處理,6月8日施工進(jìn)尺仍為24m,塌孔、卡鉆現(xiàn)象十分突出,工作難以推進(jìn)。
分析認(rèn)為,鉆孔困難的主要原因是在不良地質(zhì)條件下鉆孔工藝控制難以到位導(dǎo)致導(dǎo)孔發(fā)生偏斜,進(jìn)而塌孔、卡鉆。下斜段圍巖為薄層狀泥質(zhì)板巖,有地下水活動(dòng),巖石質(zhì)軟破碎,在鉆孔作業(yè)影響下極易泥塑化,巖石強(qiáng)度不足以提供豎向支持力以抵消鉆桿自重。鉆進(jìn)時(shí),鉆桿推進(jìn)的軸壓太高,由于鉆桿有一定的柔性,在自重荷載和軸壓的雙重作用下,容易發(fā)生彈性彎曲,造成孔向下偏斜。同時(shí)鉆桿靠在井壁的下側(cè)旋轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)生嚴(yán)重摩擦,造成了井壁坍塌和卡鉆事故,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)广@桿發(fā)生磨損和折斷。
在不良地質(zhì)條件下,斜向鉆進(jìn)對(duì)施工工藝要求高,容易產(chǎn)生塌孔、卡鉆現(xiàn)象,各方提出調(diào)整下斜段布置方案,由斜井調(diào)整為豎井方案。
壓力管道主管由上平段、中平段、下平段及兩個(gè)豎井段組成。中平段中心線高程2967.5m,直段長131.0m;下豎井段以管0+435.398為起點(diǎn),與下平段采用90°豎井相連接,至管新0+583.786處與新下平段相接,長148.38m,至管新0+645.601(原管0+605.536)處與原下平段相接,長210.2m,轉(zhuǎn)彎半徑為20m;下平段中心線高程2841.54m,主管長309.9m。由中平段起,總長651.10m,對(duì)比斜段方案,豎井方案長度增加約40.07m。具體布置詳見圖1。
圖1 豎井、斜段方案縱剖面
4.2.1 地質(zhì)條件
斜(豎)井均為薄層泥質(zhì)板巖,屬Ⅴ類圍巖。巖體破碎,質(zhì)軟,有地下水活動(dòng),圍巖自穩(wěn)條件差,圍巖地質(zhì)特性沒有本質(zhì)區(qū)別。
4.2.2 鉆孔工藝
原斜井方案:從上斜段鉆孔經(jīng)驗(yàn)看,盡管采取了孔外預(yù)固結(jié)灌漿加固、孔內(nèi)灌漿護(hù)壁等措施,可能仍然存在鉆桿下沉,造成孔向下偏斜,進(jìn)而塌孔、卡鉆等問題。
豎井方案:鉆機(jī)鉆進(jìn)方向豎直向下,自重荷載產(chǎn)生的彎矩為零,將有效降低軸壓造成的鉆桿彎曲,反井鉆機(jī)的適用性更好,對(duì)施工單位的施工工藝,孔斜控制等要求可進(jìn)一步降低,豎井方案是有利于反井鉆機(jī)成孔的。
4.2.3 結(jié)構(gòu)布置
豎井方案線路增長約40m,壓力管道高水頭受力部分增長,因此相應(yīng)板材重量及開挖支護(hù)工程量均比斜井方案有所增加,從結(jié)構(gòu)布置角度看,原斜井方案略優(yōu)。
4.2.4 水頭損失
豎井方案較斜井方案沿程水頭損失增加0.1m,局部水頭損失增加0.06m,共計(jì)0.16m,水頭損失極小。
4.2.5 施工影響
斜井方案為60°斜坡相對(duì)利于施工作業(yè)。洞軸線與巖層傾向交角略大,利于成洞,但也存在頂拱塌方風(fēng)險(xiǎn);豎井存在開挖切角導(dǎo)致井周失穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn);豎井方案工期略長,但相對(duì)可控。
4.2.6 費(fèi)用分析
斜井方案為1162萬元,豎井方案為1558萬元,豎井方案高出396萬元。
豎井方案盡管工程量增加、投資高,但鉆機(jī)作業(yè)條件好、鉆孔工藝控制相對(duì)容易、工期可控,推薦采用豎井方案。
開挖采用“導(dǎo)井溜渣、自上而下、逐層開挖”的方式,由反井鉆機(jī)先進(jìn)行D216mm先導(dǎo)孔施工,完成后更換D1.4m鉆頭進(jìn)行反拉形成溜渣井,之后進(jìn)行全斷面擴(kuò)挖。
(1)超前預(yù)固結(jié)灌漿:中軸線布置1孔,在1.4m導(dǎo)井開挖線向外偏移0.5m線上均勻布置4個(gè)灌漿孔,在豎井全斷面開挖線內(nèi)側(cè)均勻布置10個(gè)灌漿孔,間距1.5m。
(2)井口鎖口:在豎井井口2964.3m~2962.3m高程段設(shè)置60cm厚C25混凝土鎖口,單層配筋。鎖口澆筑部位支護(hù)參數(shù)為掛鋼筋網(wǎng)φ6.5@20cm×20cm及系統(tǒng)錨桿φ25,L=3m,間排距1m×1m。
(3)溜渣井加固:在1.4m溜渣井底部增加I18鋼支撐作為臨時(shí)支護(hù),間距0.8m。溜渣井底部段井壁設(shè)置φ25@1m,L=3m錨桿,噴10cm厚C20混凝土。溜渣井周圍的豎井底部掛鋼筋網(wǎng)φ22@20cm×20cm。
(4)全斷面下挖施工期系統(tǒng)安全支護(hù)方案:采用噴錨支護(hù)+鋼支撐的聯(lián)合支護(hù)型式,噴15cm厚C20混凝土,掛φ6.5mm@10cm×10cm鋼筋網(wǎng),設(shè)置φ25mm砂漿錨桿,L=3m,I16環(huán)形鋼支撐@0.8m~1.0m。
(5)圈梁加固:為防止圍巖因局部塌落導(dǎo)致邊墻整體失穩(wěn),每隔15m~20m設(shè)置一道環(huán)形C25鋼筋混凝土圈梁,圈梁井筒向高1m,厚度60cm,雙層配筋。
(6)開挖中特殊情況的處理:豎井2964.30~2949.80高程段圍巖破碎、滲水、穩(wěn)定性差,屬特殊Ⅴ類圍巖,成井條件差,采用φ42超前注漿小導(dǎo)管加固,環(huán)向間距視具體情況采用,長度為4.5m,排距2m。
φ216mm導(dǎo)孔二次施工于2015年12月1日再次開始,12月17日貫通,φ1.4m導(dǎo)井反提12月17日開始,1月5日完成;豎井全斷面開挖及支護(hù),2016年1月23日開始,2016年11月9日完成。變更后從鉆孔的效果看,先導(dǎo)孔平均鉆速5m/d,溜渣井?dāng)U挖平均達(dá)到8m/d,塌孔及卡鉆現(xiàn)象不突出,成孔順利。井筒全斷面開挖支護(hù)措施到位,遇到險(xiǎn)情及時(shí)處理,沒有發(fā)生大的塌井事故,井挖工作順利完成。
上通壩壓力管道下斜井調(diào)整為豎井后,溜渣井反井鉆機(jī)法順利成孔,同時(shí)在有效的安全支護(hù)措施保護(hù)下井身開挖也順利完成。實(shí)踐證明,設(shè)計(jì)和施工緊密結(jié)合、互相兼顧是有利于工程推進(jìn)的。同時(shí)在不良地質(zhì)條件下,采取合理有效的支護(hù)措施后,深長豎井是可以實(shí)現(xiàn)安全施工的。