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90t/h 循環(huán)流化床鍋爐節(jié)能改造優(yōu)化方案

2020-05-13 02:42:50官偉
中國設(shè)備工程 2020年8期
關(guān)鍵詞:風室風帽床溫

官偉

(內(nèi)江市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所,四川 內(nèi)江 641100)

我市某酒精企業(yè)自備電廠2#爐為90t/h 次高溫次高壓循環(huán)流化床鍋爐。鍋爐型號**G-90/5.29-M2,額定蒸發(fā)量90t/h,額定蒸汽壓力5.29MPa,額定蒸汽溫度485℃,制造日期2009.7,投用日期2010.3,燃燒方式為循環(huán)流化床,主要特點是采用循環(huán)流化床燃燒技術(shù),膜式水冷壁組成水冷布風板和爐膛,護板爐墻組成尾部豎井煙道,高、低溫過熱器、省煤器、空氣預(yù)熱器全部布置在尾部豎井煙道中,過熱器采用管吊管結(jié)構(gòu),省煤器、空氣預(yù)熱器及旋風分離器等采用支撐結(jié)構(gòu)。

1 改造背景

2010 年3 月鍋爐投入運行,因生產(chǎn)酒精工藝需要,要求鍋爐滿負荷運行,使鍋爐長期處于高負荷、大風量的運行狀況,從而出現(xiàn)平均床溫高達986℃,單點測定溫度達到了1045℃;長期處于高床溫的運行狀態(tài),導(dǎo)致鍋爐NOx 排放高;床溫高、風機出力增大,導(dǎo)致廠用電增大;床溫分布不均勻,導(dǎo)致風帽磨損嚴重;一、二次風比例匹配不當,影響鍋爐燃燒;減溫器噴水量偏大;排煙溫度高等狀況,影響鍋爐安全、穩(wěn)定運行。

2 改造方案

為解決鍋爐運行中出現(xiàn)的問題,并滿足節(jié)能環(huán)保要求,經(jīng)多方研討,決定對鍋爐低氮燃燒改造,蒸汽參數(shù)不變,爐膛增加2 片掛屏水冷屏,增加爐內(nèi)受熱面;改造返料裝置,提高返料可靠性,均衡料床溫度;改造鍋爐的一、二次風系統(tǒng),提高爐膛下部還原反應(yīng)區(qū)高度,降低床溫和氧量,降低NOx 原始排放量。

2.1 改造計算

鍋爐熱力計算(見表1)。

表1 鍋爐熱力計算匯總表

2.2 爐膛改造

為了降低床溫和氧量,在左墻爐膛內(nèi)布置二片“水冷屏”(Ф60×5、20G、GB5310 且管子材料與原鍋爐水冷壁管一致),寬度13×80=1040mm,高度約16.5m。從原下降管上引出Φ133×6 管子接到水冷屏下集箱。由于原鍋爐側(cè)水冷壁汽水連接管為4 根Φ108×4.5,與側(cè)墻水冷壁管截面比余量較大,因此,改造設(shè)計時,每側(cè)取消其中一根Φ108×4.5管子,集箱管接頭用悶蓋封焊。取消的這二根管子在汽包上的管接頭,作為與水冷屏上汽水連接管的管接頭。每片水冷屏上集箱引出一根Φ159×8 的汽水連接管引到汽包上。經(jīng)計算,集中下降管、分散下降管與水冷壁、水冷屏的截面比滿足設(shè)計規(guī)范。汽水連接管與水冷壁、水冷屏的截面比滿足設(shè)計規(guī)范。水冷屏過渡區(qū)域采用讓管技術(shù)(見圖1),本次鍋爐改造時,對原高、低溫過熱器、減溫器、省煤器和空氣預(yù)熱器不進行改造。

圖1 水冷屏穿墻處結(jié)構(gòu)(讓管)示意圖

2.3 一、二次風系統(tǒng)改造

鍋爐改造后為減小煙風阻力,加大二次風箱截面。本次改造考慮降低NOx 原始排放量,為此采取如下措施:

(1)改變一、二次風比例,由原來的比例6:4 改為5:5,從而加大二次風量、減少一次風量,以強化循環(huán)床鍋爐分級燃燒的強度。

(2)保留原鍋爐二層二次風噴口,下層二次風噴口改接一次風。

(3)在距布風板高度約2.5m 處增加一層二次風噴口。

(4)在原上層二次風管的基礎(chǔ)上新增加二次風風管,管徑為Φ219,以減少風管阻力。

2.4 返料裝置改造

返料箱改為三室獨立送風,安裝2 種風帽,松動風、流化風、輸送風互不干攏,高壓頭、小風量返料,大幅提高返料可靠性。返料口下降,并向爐膛中線偏移,提高返料均勻性,均衡料床溫度,降低NOx 生成量。為保證返料穩(wěn)定將原有離心增壓風機更換成二臺羅茨風機,羅茨風機風量按每臺1200Nm3/h,風壓按30000Pa,二臺羅茨風機一運一備,將原來返料裝置更換為多風室返料箱,配用返料柱型風帽,使返料更加通暢,同時,將返料進口立管尺寸縮小,增加料封阻力。在每個返料腿的立管上部開孔后接出一段Φ325 的鋼管帶法蘭及端板作為噴鈣的預(yù)留口,返料風機應(yīng)采用羅茨風機(一運一備)。

3 改造后效果分析

2018 年2 月鍋爐完成改造且已連續(xù)穩(wěn)定運行2 年,通過對鍋爐改造前后主要參數(shù)監(jiān)測(見表2),床溫由原來的972℃降到940℃,降低32℃;減溫器減溫水量由原來的6t/h 降到4t/h,調(diào)溫幅度在30℃,而改造前調(diào)溫范圍達150℃;排煙溫度從原來的136℃降到130℃;NOx 排放值由原來的415mg/m3降到220mg/m3。

4 改造后鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整建議

4.1 燃燒溫度控制

燃燒溫度越高,燃料在床層中就越能燒透,飛灰可燃物、爐渣可燃物就可降低;但是,床溫變高NOx 原始生成量會升高,因此,在運行中找到合適的燃燒溫度非常重要;建議燃燒煙煤時,燃燒溫度控制在880 ~910℃范圍內(nèi)。

表2 鍋爐改造前后主要參數(shù)對比

4.2 氧量控制

循環(huán)流化床鍋爐運行當中,一次風控制最小臨界流化風量和床溫,二次風控制總氧量;降低NOx 原始生成量,降低一次風量效果最明顯。因此,一次風、二次風比例控制在5:5。本次鍋爐改造設(shè)計中,保留有下層二次風噴口,正常情況下,下層二次風噴口關(guān)閉(僅少開些以冷卻噴口)。當爐渣可燃物或CO 升高時,可適當開啟下層二次風,向床層補充氧量。

4.3 風室壓力控制

循環(huán)流化床鍋爐料層的厚薄,決定著風室壓力的大??;料層燒的厚一些可增加內(nèi)循環(huán),有利于降低NOx 原始生成量,也有利于降低爐渣可燃物,但是,料層燒厚了,一次風機廠用電會增加,也會增加水冷壁下部管子的磨損。因此,建議風室壓力控制在6.5 ~8.5kPa。燃燒灰份高的煤種,風室壓力取低值,燃燒灰份低的煤種,風室壓力取高值。

4.4 給煤、布風、返料均勻性控制

循環(huán)流化床鍋爐運行當中,要求三臺給煤機給煤量大小做到相同。當給煤量均勻從而保證床溫均勻,減小床層中局部NOx 原始生成量。在保證不堵煤的前提下,播煤風風門、送煤風門盡量開小。循環(huán)流化床鍋爐每次停爐后,檢查每只風帽的損壞情況;凡是風帽小孔有磨損現(xiàn)象的,必須要求更換,防止布風板局部流化不均勻而造成局部NOx 原始生成量升高。循環(huán)流化床鍋爐運行當中,二只返料風箱的返料風量、風門開度要保持一致,返料的流化風量、松動風量要求相同;每次停爐后要檢查每只返料風帽,有損壞的必須更換,以保證返料的正??煽俊?/p>

5 結(jié)語

在爐膛增加水冷屏,實現(xiàn)了降低床溫的目的,鍋爐帶負荷能力增強,鍋爐效率有所提升;鍋爐爐內(nèi)脫硫效率得到了一個較大的提高,對鍋爐NOx 的原始產(chǎn)生量有明顯降低;一、二次風系統(tǒng)改造,強化循環(huán)床鍋爐分級燃燒的強度,從而降低NOx 原始排放量;返料裝置改造提高返料可靠性、均勻性,均衡料床溫度,降低NOx 生成量。通過上述舉措鍋爐改造達到預(yù)期效果,從根本上解決鍋爐運行中存在的問題,使鍋爐排放指標達到節(jié)能環(huán)保要求并提高經(jīng)濟效益。

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