石振宇
[五極紡織科技(上海)有限公司,上海201114]
隨著生活品質的提升,功能性的紡織產(chǎn)品深受大眾的喜愛,尤其以具有舒適性和保健功能的大豆蛋白纖維倍受青睞。利用大豆蛋白纖維和長絨棉的特性,研究生產(chǎn)大豆纖維和長絨棉的混紡紗成為紗線技術開發(fā)人員關注的重點。在綜合考慮所制面料服用性能的基礎上,采用賽絡緊密紡技術紡制11.8 tex紗線,以確保后序生產(chǎn)面料的舒適性。然而,在紡紗的生產(chǎn)研制過程中常會出現(xiàn)紗線粗節(jié)過多、絡筒切疵數(shù)量顯著增加的現(xiàn)象,不但影響了絡筒的生產(chǎn)效率,而且對織物的外觀造成了較大的影響。為了解決紗線粗節(jié)過多的問題,本文從清花工序給棉羅拉與打手隔距、梳棉工序錫刺比、并條工序的牽伸倍數(shù)、粗紗工序后區(qū)牽伸倍數(shù)、細紗羅拉隔距、絡筒電清工藝等6個方面進行分析探討,選擇合適的試驗方案,從而達到降低紗線粗節(jié)、改善織物外觀的目的[1]。
在牽伸過程中,通過牽伸系統(tǒng)對纖維進行有效控制,盡可能減少纖維局部集束。成紗中出現(xiàn)的粗節(jié)與纖維開松梳理過度、半成品中浮游纖維過多,以及紡紗工藝參數(shù)設置不當?shù)纫蛩孛芮邢嚓P。
大豆蛋白纖維和進口長絨棉。
1.2.1 大豆蛋白纖維
試驗所用大豆纖維預先經(jīng)過漂白,其性能指標見表1。在試驗前,需對大豆纖維原料進行前處理。經(jīng)反復試驗,確定用0.7%的抗靜電劑與6%的水(o.w.f,均為對大豆纖維的質量比)先均勻噴灑原料,再用塑料袋包好存放24 h后進行測試,并控制大豆蛋白纖維原料的質量比電阻為1.5×108Ω·g/cm2,使其能滿足紡紗要求[2]。
表1 大豆蛋白纖維的性能指標
1.2.2 長絨棉
本次選用100%進口長絨棉,實驗室采用逐包檢驗的方法進行分類排列,其綜合性能指標詳見表2。
表2 長絨棉綜合性能指標
ME100條干儀、AFIS單纖維檢測儀和HVI棉花大容量測試儀(瑞士USTER公司),單纖維電子強力儀YG001E和快速八籃烘箱YG747(常州第二紡織儀器廠有限公司),金相顯微鏡(濟南峰志試驗儀器有限公司)。
1.4.1 工藝路線選擇
本次生產(chǎn)采用兩種原料圓盤混合,可以一次性有效控制混紡比,無需擔心預并條質量波動,同時還可以節(jié)約車間設備機臺的使用,便于生產(chǎn)管理和質量控制。
1.4.2 工藝流程
大豆蛋白纖維和長絨棉精梳條(機器撕條,長度小于10 cm)按50/50的配比稱重排盤→FA002抓棉機→FA035混棉開棉機→FA022多倉混棉機→立式液壓打包機(制成棉包)→FA002A抓棉機→FA028多倉混棉機→FA106A開棉機→FA046給棉機→FA141成卷機→FA224D梳棉機→FA311高速并條機(頭并)→RSB D401(末并)→FA497粗紗機→LR60/AX印度朗維細紗機→Savio(polar E)絡筒機(配Loepfe電清)[3-4]。
烏斯特條干值(CV)、細節(jié)、粗節(jié)、棉結及毛羽值(H)參照GB/T 3292.1—2008《紡織品紗線條干不勻試驗方法 第1部分:電容法》執(zhí)行。
纖維的斷裂強力和斷裂伸長的測定參照GB/T 14337—2008《化學纖維短纖維拉伸性能試驗方法》執(zhí)行。
進口棉花的短絨率及棉結參照SN/T 4491—2016《進出口棉花短絨率測定光電儀測試法》執(zhí)行。
在清花工序,為了研究清花工藝對成紗粗節(jié)的影響,當大豆蛋白纖維和長絨棉混合纖維經(jīng)過FA106A開棉機時,將給棉羅拉和打手之間的隔距分別設計為6 mm、7 mm和8 mm進行試驗,并對所制得的大豆蛋白纖維/長絨棉緊賽紡成紗的性能指標進行測試,測試結果詳見表3。
表3 隔距對大豆蛋白纖維/長絨棉緊賽紡成紗質量的影響
由表3可知:當給棉羅拉與打手間隔距由6 mm增加到7 mm時,成紗+35%粗節(jié)由352個/km降低到321個/km(降低了8.8%),+50%的粗節(jié)由49個/km降低到44個/km(降低了10.2%);當給棉羅拉與打手間隔距再從7mm增加到8mm時,成紗+35%粗節(jié)由321個/km增加到371個/km(增加了+15.5%),+50%粗節(jié)由44個/km增加到66個/km(增加了50%)。上述數(shù)據(jù)說明,適當增加給棉羅拉與打手間隔距,可以減少打手對纖維的損傷,有效保護纖維,降低成紗的粗節(jié);但當給棉羅拉與打手間隔距過大時,會使成團的纖維束開松不足,更易形成粗節(jié)。因此,在紡大豆蛋白纖維/長絨棉50/50 11.8 tex緊賽紡時,給棉羅拉與打手間隔距選擇7 mm。
在梳棉工序,錫林和刺輥的表面線速度比對纖維的轉移與梳理效果均會產(chǎn)生一定的影響。在本次生產(chǎn)所用鄭州宏大新型紡機有限責任公司的FA224梳棉機上,采用不同梳棉錫刺比分別進行梳棉,比較梳棉錫刺比對成紗質量的影響。其中:方案1設計為皮帶盤直徑為135mm、錫林轉速為354轉/s、刺輥皮帶盤直徑為260 mm、刺輥轉速為748轉/s、錫刺比為2.44;方案2設計為皮帶盤直徑為155mm、錫林轉速為406轉/s、刺輥皮帶盤直徑為240 mm、刺輥轉速為930轉/s、錫刺比為2.25。對制得的大豆蛋白纖維/長絨棉50/50 11.8 tex緊賽紡成紗的性能指標進行測試,測試結果詳見表4。
表4 梳棉錫刺比對大豆蛋白纖維/長絨棉緊賽紡成紗質量的影響
由表4可知:當梳棉機的錫刺比由2.44調整為2.25時,成紗中的+35%粗節(jié)由323個/km增加到325個/km(增加了0.6%),+50%粗節(jié)由46個/km增加到48個/km(增加了4.3%);+140%棉結和+200%棉結雖有減少,但粗節(jié)卻有所增加。綜合考慮,為了降低大豆蛋白纖維/長絨棉緊賽紡成紗的粗節(jié),優(yōu)先選擇梳棉錫林速度354轉/s、刺輥轉速748轉/s和梳棉錫刺比2.44的工藝參數(shù)。
由于大豆蛋白纖維和長絨棉棉條在開清棉工序時需經(jīng)過兩道混合,且混合比較充分,同時末并采用瑞士立達的帶有自調勻整功能的進口并條機,因而并條時采用兩道并條。為了降低成紗的粗節(jié),設計兩個并條工序試驗方案,具體設計為:增加頭并的并和數(shù),改善條子的質量不勻率;減少頭并并和數(shù),減小頭并總牽伸倍數(shù)。對設計的兩種方案(見表5)下所制得的大豆蛋白纖維/長絨棉50/50 11.8 tex緊賽紡成紗的性能指標進行測試,測試結果詳見表6。
表5 并條牽伸倍數(shù)分配方案對比
表6 并條牽伸倍數(shù)對大豆蛋白纖維/長絨棉緊賽紡成紗質量的影響
由表5和表6可知:當頭并的并和數(shù)由8根變成5根、實際總牽伸倍數(shù)由7.4倍變成4.6倍,末并的并和數(shù)由6根變成7根、實際總牽伸倍數(shù)由7.5倍變成8.8倍,大豆蛋白纖維/長絨棉緊賽紡的成紗質量指標有較大的改善,+35%粗節(jié)由380個/km減少到260個/km(降低了31.5%),+50%粗節(jié)由50個/km減少到31個/km(降低了38%),產(chǎn)品質量改善效果比較明顯,因而選擇方案2進行生產(chǎn)。
粗紗工序的后區(qū)牽伸倍數(shù)對成紗的粗節(jié)有較大的影響。為了觀察粗紗后區(qū)牽伸對成紗質量的影響程度,在經(jīng)過粗紗工序生產(chǎn)時,對FA497粗紗機的后區(qū)牽伸倍數(shù)分別用1.19倍和1.26倍進行對比試驗,并對所制得的大豆蛋白纖維/長絨棉50/50 11.8 tex緊賽紡成紗性能指標進行測試,測試結果詳見表7。
表7 粗紗后區(qū)牽伸倍數(shù)對大豆/長絨棉緊賽紡成紗質量的影響
由表7可知:當粗紗后區(qū)牽伸倍數(shù)由1.26降為1.19時,+35%粗節(jié)由347個/km降低到319個/km(降低了8%),+50%粗節(jié)由49個/km降低到41個/km(降低了16.3%),說明當粗紗后區(qū)牽伸倍數(shù)降低時,大豆蛋白纖維/長絨棉緊賽紡成紗的粗節(jié)有較好的改善。
細紗的羅拉隔距對成紗粗節(jié)也有一定影響,特別是細紗后區(qū)大隔距可以適當解捻,保證順利牽伸,改善粗節(jié)。在朗維LR60/AX細紗機上,把中羅拉往前拉3mm,使細紗機羅拉隔距由19mm×43mm改成16 mm×46 mm進行對比試驗,并對所制得的大豆蛋白纖維/長絨棉50/50 11.8 tex緊賽紡成紗性能指標進行測試,測試結果詳見表8。
表8 細紗羅拉隔距對大豆/長絨棉緊賽紡成紗質量的影響
由表8可知:當細紗羅拉隔距由19 mm×43 mm改為16mm×46mm時,成紗的+35%粗節(jié)由375個/km降低到321個/km(降低了14.4%),+50%粗節(jié)由52個/km降低到42個/km(降低了19.2%),且+140%棉結和+200%棉結均稍有改善。可見,改變細紗機的羅拉隔距,可以有效改善大豆蛋白纖維/長絨棉緊賽紡成紗的粗節(jié),提高成紗的品質。
合理優(yōu)化絡筒電清工藝,可以改進成紗的質量指標。為了降低紗線的粗節(jié),分別設計兩種工藝方案(見表9)進行試驗。試驗所用機型為Savio(polar E),清紗器型號為Loepfe電清,對所制得的大豆蛋白纖維/長絨棉50/50 11.8 tex緊賽紡成紗的性能指標進行測試,測試結果詳見表10。
表10 不同絡筒電清工藝對大豆蛋白纖維/長絨棉緊賽紡質量的影響
由表10可知:當絡筒電清工藝參數(shù)由方案1調整為方案2時,成紗的+35%粗節(jié)由330個/km降低到321個/km(降低了2.7%),+50%粗節(jié)由40個/km降低到35個/km(降低了12.5%),且其余常發(fā)性紗疵也有所改善??梢?,使用合適的絡筒電清工藝,也可以改善大豆蛋白纖維/長絨棉緊賽紡成紗的粗節(jié)。
(1)并條工序牽伸倍數(shù)分配的優(yōu)化調整,可明顯降低大豆蛋白纖維/長絨棉50/50 11.8 tex混紡紗緊賽紡成紗的粗節(jié)。
(2)細紗羅拉隔距的調整可以有效降低緊賽紡成紗的粗節(jié)。
(3)改變梳棉錫刺比或調整絡筒工藝參數(shù),均不能有效改善大豆蛋白纖維/長絨棉緊賽紡成紗的粗節(jié)效果。
(4)合理選擇試驗方案,可有效控制大豆蛋白纖維/長絨棉緊賽紡成紗的粗節(jié),提高紗線產(chǎn)品的品質。