張海飛 牛穎(蘭州石化公司煉油廠,甘肅 蘭州730060)
碼垛機的電控系統(tǒng)由可編程控制器PLC、檢測元件(光電開關(guān)、接近開關(guān))、操作面板(包括觸摸屏、按鈕開關(guān)和指示燈)、控制元件(變頻器、交流接觸器和電磁閥)以及執(zhí)行元件(電動機和氣缸)等部件構(gòu)成。
碼垛機各部光電有近36個,當(dāng)有光電出現(xiàn)故障時,操作提示屏雖然會顯示故障信息,但提示信息內(nèi)容不全面,而且只能監(jiān)控各I/O 信號是否正常,無法從根本找到異常運行或停機的根本原因,再者PLC 程序在終止運行后,需要重新復(fù)位才可以繼續(xù)運行,這樣給操作帶來很大的不便,嚴重影響正常生產(chǎn)。
碼垛機小車框架前后減速、到位控制光電,使用的是NAMUR FM18-R3P-C20P2 型電感式接近開關(guān),其探測距離為0~2cm,這種開關(guān)的工作原理是:接近開關(guān)內(nèi)的振蕩器會產(chǎn)生一個交變磁場,當(dāng)金屬遮擋物接近這一磁場,并達到感應(yīng)距離時,在金屬遮擋物內(nèi)產(chǎn)生渦流,從而導(dǎo)致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉(zhuǎn)換成開關(guān)信號,觸發(fā)驅(qū)動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的。
這種設(shè)計對于被探測物體的間距固定時,有較好的作用,但在碼垛機框架與龍門架之間的間距不穩(wěn)定時,當(dāng)兩者間距大于接近開關(guān)的探測距離(>2cm)時,接近開關(guān)探測不到金屬遮擋物,從而引起接近開關(guān)不輸出信號,導(dǎo)致PLC程序中止,碼垛機無法繼續(xù)進行工作,而當(dāng)兩者間距小于接近開關(guān)的探測距離(<0cm)時,金屬遮擋物會碰到接近開關(guān)上致使其損壞。
經(jīng)過深入的原因分析,決定對原有小車框架上的4組接近開關(guān)進行更新,選用Omron E3JK-R4MS型反光板式光電開關(guān),這種開關(guān)在石蠟包裝線上被廣泛使用,其性能具有動作可靠,性能穩(wěn)定,頻率響應(yīng)快,應(yīng)用壽命長,抗干擾能力強等特點。而改造過程也非常簡單,只需在原有的4個接近開關(guān)位置上更換新的光電開關(guān),而金屬擋板前只需加裝光電開關(guān)反光板即可完成。
經(jīng)過長期的觀察發(fā)現(xiàn),由于設(shè)計不合理,導(dǎo)致光電的控制對設(shè)備的保護不夠,光電的自身保護也不足,而光電的信號輸出時常出現(xiàn)錯誤,經(jīng)常會導(dǎo)致碼垛機無法正常工作甚至發(fā)生設(shè)備損壞。
經(jīng)過長期的設(shè)備運行發(fā)現(xiàn),由于蠟包的縫線接頭或蠟包袋角經(jīng)常誤觸動、閃動光電信號,導(dǎo)致光電的信號輸出錯誤,進而影響PLC程序中斷,致使碼垛機異常停機,影響正常的生產(chǎn)。
經(jīng)過和儀表維護單位共同研究,決定對原程序進行修改:
a.將原轉(zhuǎn)位計數(shù)光電的時間繼電器增加1 秒的延時(圖-1),這樣可以有效降低由于光電的信號錯誤導(dǎo)致的輸出錯誤,防止蠟包排序混亂。
圖-1 轉(zhuǎn)位計數(shù)流程PLC程序
b.將原托盤輸送機的時間繼電器增加1 秒的延時(圖-2),這樣可以降低龍門架下降時誤觸碰蠟垛的概率,有效保護龍門架設(shè)備的升降安全。
圖-2 托盤輸送流程PLC程序
c.將原推包氣缸磁電開關(guān)的時間繼電器增加1 秒的延時(圖-3),這樣可以使小車皮帶多轉(zhuǎn)動1秒,這樣可有效降低落蠟或蠟包未上滿小車的概率,同時也降低了操作人員的操作難度。
圖-3 蠟袋推包流程PLC程序
一級檢查:要求管理人員每天三次檢查碼垛機運行情況。
二級檢查:要求維保人員早上下午兩次檢查碼垛機運行情況,并每月定期安排對碼垛機的預(yù)知維修(包括螺栓緊固,光電輸出情況確認等),及時消除小隱患,避免大問題的發(fā)生。
三級檢查:要求班組員工每班至少2 次檢查碼垛機的整體運行情況,包括皮帶跑偏量確認、光電位置確認等。
加強班組人員對設(shè)備檢查情況的確認,對發(fā)現(xiàn)的小問題、小故障自行排除及修理,可有效降低了碼垛機的故障率。
在對石蠟碼垛機經(jīng)過三方面的改造后進行調(diào)試,設(shè)備運行平穩(wěn),有效的降低了裝置因該設(shè)備故障原因非正常停工的概率。石蠟裝置現(xiàn)在每月都能超額完成生產(chǎn)任務(wù),不僅給碼垛機的預(yù)知維修提供了時間保證,還有效的降低了員工的操作壓力。
經(jīng)過對2018 年11 月至2019 年7 月碼垛機運行情況的統(tǒng)計,做出如下統(tǒng)計表(表-1):
表-1 石蠟碼垛機故障頻次統(tǒng)計與停機時間統(tǒng)計表
平均每月減少碼垛機故障停機時間:120-29=91小時
按照平均測算,石蠟裝置1小時生產(chǎn)成品石蠟6噸
平均每月增加石蠟產(chǎn)量:6噸/時×91小時=546噸
每噸石蠟的平均效益價格約為1700 元,維保單位對碼垛機的改造投入費用約為1萬元
措施實施后,因減少成型機故障停機時間,所增產(chǎn)石蠟的效益為:
此次對石蠟裝置低位碼垛機的改造,是在石蠟成品銷售整體劃歸中國石油西北化工銷售的背景下進行的,這樣的改造,既提高了設(shè)備的長周期運行能力,也有效的增加了石蠟的產(chǎn)量,為車間及煉廠總體效益的提升提供了強有力的保障。