楊海冰 孫莎莎
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氣柜是冶金焦化、煉鐵等工段進(jìn)行生產(chǎn)重要的一環(huán),儲(chǔ)存焦?fàn)t煤氣、高爐煤氣等有毒易爆性氣體,平衡氣體壓力,保障氣體供應(yīng),但由于儲(chǔ)存氣體的特殊性,易引發(fā)安全事故,因此,干式氣柜的密封和安全更加成為冶金企業(yè)生產(chǎn)的重要一環(huán)。本文針對(duì)焦?fàn)t煤氣柜由于氣源不穩(wěn)定在使用過(guò)程中氣柜密封油性能下降的原因進(jìn)行分析,采取了有效的油品性能改善應(yīng)對(duì)措施,取得了良好效果。
氣柜的作用主要是儲(chǔ)存煤氣和其他混合氣,調(diào)節(jié)煤氣高低不均勻的供氣負(fù)荷。冶金行業(yè)的儲(chǔ)氣柜按照密封方式分為濕式柜和干式柜兩種。干式柜中大部分采用潤(rùn)滑油密封,是冶金行業(yè)應(yīng)用廣泛的一種儲(chǔ)存和輸送焦?fàn)t煤氣的設(shè)備。焦?fàn)t煤氣為有毒且易爆性氣體,空氣中的爆炸極限為6%~30%,一旦泄漏極易引起安全事故,因此焦?fàn)t煤氣柜的密封更應(yīng)該受到重視。
焦?fàn)t煤氣是冶金企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的副產(chǎn)品,同時(shí)作為可燃性氣體可以為煉鐵、煉鋼提供原料。焦?fàn)t煤氣是由混合煤制成煉焦用煤后經(jīng)過(guò)高溫干餾,產(chǎn)出焦炭和焦油的同時(shí)產(chǎn)生的氣體,其組成氣體的成分因原料煤的不同有所差別,但基本成分為氫氣、甲烷、一氧化碳、C2以上不飽和烴、二氧化碳、氧氣、氮?dú)獾冉M成,除此之外還包含H2S、氰化氫、氨、焦油及萘等雜質(zhì)。氫氣、甲烷、一氧化碳、C2以上不飽和烴為可燃成分,二氧化碳、氧氣、氮?dú)鉃椴豢扇冀M分。焦?fàn)t煤氣組成成分見表1。
由于焦?fàn)t煤氣中摻雜輕餾分進(jìn)入氣柜后,溶入密封油中會(huì)導(dǎo)致黏度和閃點(diǎn)等技術(shù)指標(biāo)的下降,降低氣柜的安全性,氣柜密封油對(duì)氣柜的密封作用是至關(guān)重要的。油品的運(yùn)動(dòng)黏度直接影響氣柜的密封效果,氣柜密封油的閃點(diǎn)從側(cè)面可以反映出氣柜密封油中輕組分的含量。下面將對(duì)輕組分對(duì)氣柜密封油性能的影響進(jìn)行介紹:
表1 焦?fàn)t煤氣組成成分
煤氣采用橫管間冷工藝?yán)淠鋮s過(guò)程,除萘效果明顯,如果煤氣溫度冷卻至20~22 ℃時(shí),煤氣出口含萘量可降低至0.5 g/m3。如果使用先間冷后直冷的工藝進(jìn)行冷卻,除萘效果較差,會(huì)殘留較多萘,萘通過(guò)煤氣進(jìn)入氣柜后與密封油充分混合并溶于密封油后,可以直接導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)黏度降低。
焦?fàn)t煤氣中的苯通常用洗油進(jìn)行脫除,洗苯工序前需將煤氣溫度降低至所需溫度。冷卻工藝分為間冷和直冷。間冷工藝的費(fèi)用較低,一般采取這種方式,但是凈化效果較差,一般可以將苯降低至2~4 g/m3。如果進(jìn)入氣柜的煤氣中苯含量較大,對(duì)密封油的影響與萘相似,導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)黏度短時(shí)間大幅度持續(xù)下降,同時(shí)閃點(diǎn)降低。
大型冶金企業(yè)一般設(shè)有脫硫脫氰裝置,保證產(chǎn)出的煤氣中H2S、氰化氫滿足國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。常見的脫硫方法有AS法、真空碳酸鹽法、乙醇胺法等吸收式脫硫方式,或采用HPF、FRC、ADA等氧化法脫硫工藝。如果方法選取得當(dāng),可以將H2S 氣體降低至 200~500 mg/m3。但如果方法選取不當(dāng),使焦?fàn)t煤氣中的H2S、氰化氫氣體含量較高,經(jīng)過(guò)煤氣到氣柜中與密封油接觸,會(huì)造成密封油酸值的提升,從而腐蝕鋼結(jié)構(gòu),影響液相銹蝕的檢測(cè)結(jié)果。
焦?fàn)t煤氣柜在冶金企業(yè)能源動(dòng)力、煉鋼、煉鐵、冬季供暖等環(huán)節(jié)使用中異常重要。2017年10月,對(duì)北方某大型冶金企業(yè)動(dòng)力廠5萬(wàn)m3焦?fàn)t煤氣柜進(jìn)行80余噸的裝機(jī)換油,氣柜設(shè)計(jì)方要求采用長(zhǎng)城1號(hào)低凝氣柜密封油進(jìn)行氣柜的密封(遵照標(biāo)準(zhǔn)為Q/SH 3031 0364),經(jīng)過(guò)半年多的運(yùn)行后,季度油品檢測(cè)中發(fā)現(xiàn):油品運(yùn)動(dòng)黏度及破乳化性產(chǎn)生變化,運(yùn)動(dòng)黏度降低14%,破乳化性超出技術(shù)指標(biāo)要求,閃點(diǎn)大幅度下降,液相銹蝕從無(wú)銹變化為重銹。新油和運(yùn)行3個(gè)月后柜內(nèi)取樣在用油品檢測(cè)結(jié)果見表2。
從表2可以看出,運(yùn)行油運(yùn)動(dòng)黏度大幅下降,破乳化性能、液相銹蝕等超出技術(shù)要求,閃點(diǎn)急劇下降。通過(guò)閃點(diǎn)從215 ℃下降到178 ℃可知,氣柜密封油中混入了輕組分。在水分沒(méi)有明顯變化的條件下,液相銹蝕從無(wú)銹轉(zhuǎn)變?yōu)橹劁P,推斷其氣源中含有大量H2S成分。綜合各項(xiàng)指標(biāo)的變化,可以推斷是由于氣源中輕組分含量較多造成密封油黏度、閃點(diǎn)等性能急劇變化,從用戶得知由于近期工藝改造導(dǎo)致焦?fàn)t煤氣供應(yīng)不穩(wěn)定,導(dǎo)致氣柜密封油短時(shí)間內(nèi)性能下降。與用戶針對(duì)氣源進(jìn)行進(jìn)一步溝通后,決定添加一套煤氣凈化及脫硫脫硝裝置,對(duì)生產(chǎn)出的焦?fàn)t煤氣進(jìn)行凈化,去除輕組分及含硫氣體,減少氣體對(duì)氣柜密封油的污染,同時(shí)要求對(duì)氣柜中潤(rùn)滑油提供改善方案。
在針對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行交流后,由于焦?fàn)t煤氣柜中氣體不同于高爐煤氣,焦?fàn)t氣柜密封油使用過(guò)程中運(yùn)動(dòng)黏度的隨使用時(shí)間而降低,因此,主要針對(duì)破乳化性、閃點(diǎn)、液相銹蝕這幾項(xiàng)劣化嚴(yán)重的指標(biāo)進(jìn)行改善,并定制了改善方案,于2018年10月在油泵站對(duì)油品進(jìn)行補(bǔ)加,通過(guò)30天的循環(huán),對(duì)油品進(jìn)行了改善后的檢測(cè)。改善前后油品取樣檢測(cè)結(jié)果見表3。
表2 運(yùn)行油檢測(cè)結(jié)果
表3 改善前后取樣檢測(cè)結(jié)果對(duì)比
油中水變化
水分表示的是氣柜密封油中含水量的質(zhì)量分?jǐn)?shù),水分含量過(guò)高會(huì)加大冬季使用過(guò)程中氣柜內(nèi)壁出現(xiàn)結(jié)冰現(xiàn)象的風(fēng)險(xiǎn),結(jié)冰后將導(dǎo)致活塞出現(xiàn)卡頓,難以正常移動(dòng),從而柜體向一個(gè)方向傾斜,焦?fàn)t煤氣泄漏,導(dǎo)致安全事故。
由于氣柜密封油是一個(gè)循環(huán)過(guò)程,在使用中有泵站進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間、不間斷的油水分離過(guò)程,試驗(yàn)室條件的30 min 破乳化性指標(biāo)需要結(jié)合油中含水量共同進(jìn)行衡量。雖然在加入改善劑后,抗乳化性檢測(cè)結(jié)果均為>30 min,但密封油中水分在改善前檢測(cè)的分析結(jié)果為0.35 mg/kg,改善后密封油中的水含量降低至0.09 mg/kg。油中水的含量在加入改善劑后大幅降低,減小了由于密封油中水分含量過(guò)高造成冬季氣柜內(nèi)壁出現(xiàn)結(jié)冰現(xiàn)象而導(dǎo)致安全事故的風(fēng)險(xiǎn)。水油分離是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程,靜置時(shí)間越長(zhǎng),油水分離效果越明顯,氣柜內(nèi)溫度的提升也利于水油的分離。
液相銹蝕變化
加入改善劑后,液相銹蝕分析結(jié)果從重銹提升至無(wú)銹,氣柜密封油防銹性能得到明顯改善,能夠?qū)夤窠饘俨考鸬胶芎玫姆栏g作用。造成銹蝕的主要原因是水分和硫元素,水分在加入改善劑后得到大大降低,減小了水分對(duì)銹蝕的不利影響;硫元素是外來(lái)元素,通過(guò)硫化物等其他形式隨煤氣進(jìn)入氣柜并溶入潤(rùn)滑油中,易造成液相銹蝕指標(biāo)變差,造成對(duì)金屬的腐蝕。
閃點(diǎn)變化
在用密封油改善前閃點(diǎn)降低至180 ℃以下,影響到氣柜的使用安全,加入改善劑后,閃點(diǎn)檢測(cè)結(jié)果從172 ℃提升至200 ℃。通過(guò)提高氣柜入口溫度和對(duì)氣柜密封油加熱的方式對(duì)整體進(jìn)行升溫,將輕組分進(jìn)一步排除。
通過(guò)對(duì)氣柜密封油的性能監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析,可以找出導(dǎo)致密封油短期劣化的原因。主要變化因素來(lái)自氣源的惡化,尤其是輕組分和含S、N氧化物的混入,將導(dǎo)致氣柜密封油運(yùn)動(dòng)黏度、閃點(diǎn)的迅速惡化及液相銹蝕的惡化。針對(duì)氣源變化,采取了增加焦?fàn)t煤氣凈化設(shè)施及改善油品性能指標(biāo)等應(yīng)對(duì)措施,保障密封油的技術(shù)指標(biāo),從而增強(qiáng)氣柜密封性能,可以提升生產(chǎn)過(guò)程中的安全性,延長(zhǎng)氣柜密封油的使用時(shí)間,得到客戶的認(rèn)可。