陳 猛,解代軍,史黎明
(河鋼唐鋼不銹鋼公司設(shè)備科,河北 唐山 063600)
熱軋生產(chǎn)線軋機(jī)AGC 液壓缸是控制產(chǎn)品厚度的重要部件,它的性能和工作狀態(tài)決定了產(chǎn)品的質(zhì)量。因此,對AGC 缸及附屬設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),保證其能夠良好的工作顯得十分主要。對于不銹鋼1580 熱軋生產(chǎn)線的換輥過程,AGC 缸的動作是比不可少的步驟,然而,卻經(jīng)常出現(xiàn)問題。本文就解決問題進(jìn)行設(shè)備改造進(jìn)行詳解。
根據(jù)客戶需求和市場情況,產(chǎn)線生產(chǎn)節(jié)奏加快,要求生產(chǎn)效率進(jìn)一步提高。因此公司成立熱軋線換輥攻關(guān)焦點(diǎn)課題,查找可優(yōu)化部分,提高生產(chǎn)線的作業(yè)率,增加產(chǎn)量。因此,對影響作業(yè)率最大的換輥時間進(jìn)行步驟拆解分析,提出問題解決問題,做到換輥時間更短。
圖1 AGC 缸移動過程示意圖
換輥具體步驟是:主平衡裝置下落,AGC 液壓缸和上支撐輥隨之下降,更換階梯墊打到換輥位,主平衡上提,這樣上支撐輥和上工作輥隔開一定的距離,上下工作輥順利更換。然而就是在主平衡液壓缸下降過程中,AGC 液壓缸隨之下降時會與鎖緊板脫開,由于軋制過程中震動或軋制力作用使AGC 液壓缸在水平方向上產(chǎn)生力,當(dāng)AGC 缸與鎖緊板脫離時,沒有水平方向限制的AGC 缸就會產(chǎn)生微小偏移,換完工作輥提升主平衡液壓缸,上支撐輥和AGC 缸一起隨之上升,AGC 缸會與鎖緊板互相頂死,造成AGC 缸無法正常抬升到軋制位,此時需要檢修人員處置恢復(fù)AGC 到正常位置,造成換輥時間的延長。如圖1 所示。
據(jù)設(shè)備構(gòu)造及設(shè)備動作的軌跡設(shè)計一種防止AGC 缸產(chǎn)生偏移量的裝置,使ACG 缸在上升和下降過程中水平方向上自由度是保持被限制的,這樣就不會產(chǎn)生水平位移,造成脫離和定死現(xiàn)象出現(xiàn)。困難點(diǎn)是空間狹小,難以安裝和檢修作業(yè)。
通過對設(shè)備結(jié)構(gòu)的充分分析設(shè)計該裝置。其特征是:在原鎖緊板的基礎(chǔ)上(如圖2 所示),增加厚度15mm 墊板如圖4,采用螺栓和定位銷(如圖5 所示)固定安裝,增加鎖緊板(如圖3 所示)與AGC 缸的接觸長度。避免在換輥時AGC 缸會與鎖緊板脫開,起到鎖緊導(dǎo)向的作用。能夠避免因AGC 缸脫離造成的換輥故障,實(shí)現(xiàn)快速換輥。具體裝置結(jié)構(gòu)包括:鎖緊板、墊板、定位銷、連接緊固件。鎖緊板:材質(zhì)為16Mn, 加工有定位銷孔和螺栓孔。墊板:材質(zhì)為16Mn,加工和鎖緊板配合安裝的定位銷和螺栓孔。銷:材質(zhì)為35#鋼[1]。
墊板和鎖緊板定位銷孔配鉆加工,加工完成后拆分,將所有尖角打磨光滑,以保證現(xiàn)場安裝操作。
圖2 鎖緊板主要結(jié)構(gòu)
圖3 墊板和鎖緊板定位結(jié)構(gòu)
圖4 零件合同后加工過程示意圖
圖5 定位銷孔配鉆加工結(jié)構(gòu)
圖6 墊板厚度分析結(jié)構(gòu)
將墊板安裝到鎖緊板下方,使用2 個Φ40 定位銷將墊板和鎖緊板相對位置固定,連接緊固件將墊板和鎖緊板連接。然后將鎖緊板與墊板的組裝件一起安裝到上階梯墊裝置,墊板的厚度保證在垂直方向上AGC 缸上下移動不會脫離鎖緊板裝置,限制其自由度。鎖緊板和墊板選用16Mn 材料提高了零件的耐磨性,延長使用壽命。兩個定位銷的設(shè)計提高墊板相對鎖緊板的位置精度,使其接縫部位在一個平面內(nèi),AGC 缸上下滑動更為順暢。
本裝置于2019 年4 月改造上線使用,至今未發(fā)生過AGC 缸位置偏移造成換輥延時問題,很好的解決了此類問題,提高生產(chǎn)線效率[2]。此裝置的后期維護(hù)時由于換輥動作造成的摩擦?xí)箟|板磨損,造成設(shè)備精度下降,因此需要定期測量更換墊板。