趙志強(qiáng)
摘 要:巴拉普庫利亞煤礦是孟加拉國第一座全機(jī)械化井工礦井(簡稱孟巴礦),目前正在開采第Ⅵ煤層,該煤層為單一煤層,厚度約為36至40m。孟巴礦水文地質(zhì)類型為中等偏復(fù)雜,屬于大水礦井礦井煤層含水量大,礦井為半斷-地塹型的獨(dú)立含煤盆地,地下水補(bǔ)給豐富,水文地質(zhì)條件復(fù)雜。當(dāng)前礦井總涌水量為2347m3/h,其中,-260水平153m3/h,-430水平2194m3/h。在工作面回采期間,最大涌水量達(dá)到1000m3/h,大量涌水從工作面和老塘側(cè)流出,若直接進(jìn)入運(yùn)輸順槽轉(zhuǎn)載機(jī),將造成皮帶跑偏撒炭、儲煤倉竄樓等隱患,給礦井安全生產(chǎn)帶來很大難度,通過多年的摸索和總結(jié),礦井工程技術(shù)人員經(jīng)過對轉(zhuǎn)載機(jī)進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑?,很好控制了涌水進(jìn)入轉(zhuǎn)載機(jī),緩解了礦井水炭治理難的問題,保證了安全順利回采。
關(guān)鍵詞:水文地質(zhì);涌水量;轉(zhuǎn)載機(jī);改造;水炭治理
中圖分類號:TD421 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2020)01-0140-02
1 項(xiàng)目概況
孟巴礦位于孟加拉國西北部的迪納吉普省,距離首都達(dá)卡約320km。該礦由徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司和中國機(jī)械進(jìn)出口有限公司組成聯(lián)合體生產(chǎn)承包的大型礦井,是孟加拉國第一個開發(fā)興建的大型現(xiàn)代化礦井。礦井地質(zhì)條件異常復(fù)雜,屬“三高兩危”型礦井?!叭摺奔锤邷?、高濕、高水量,“兩?!奔疵簩幼匀?、沖擊地壓危害。根據(jù)資料顯示,井下水的涌出量最高達(dá)到2300m3/h、井下現(xiàn)場工作場所溫度時常在30度以上、濕度在百分之百、分層開采極易自然發(fā)火、沖擊地壓長期伴隨,在國內(nèi)都難見如此困難的生產(chǎn)環(huán)境。
礦井采用全機(jī)械化長壁式無煤柱回采系統(tǒng),采用分層開采技術(shù),目前中部采區(qū)已經(jīng)連續(xù)生產(chǎn)近十二年,二分層大部分開采完畢,進(jìn)入三期后,主要以三分層工作面開采為主,為保證水能自動流出,巷道掘進(jìn)都是上山,幫部施工水溝,角度控制在10°左右,隨著一、二分層開采完畢,三分層工作面掘進(jìn)期間巷道角度逐漸縮小,外圍巷道幾近水平,必須控制好水炭量,稍有不慎就將造成水炭阻塞水溝,工作面涌水無法外流,淹沒巷道導(dǎo)致軌道系統(tǒng)癱瘓,處理難度大,耗費(fèi)時間長,占用人力物力多,制約工作面產(chǎn)量發(fā)揮;同時由于上山運(yùn)行工作面一旦水量控制不好,水炭從皮帶下滑堵塞巷道,直接導(dǎo)致系統(tǒng)癱瘓,限制了工作面產(chǎn)能發(fā)揮,給生產(chǎn)組織帶來較大難度。
2 問題提出
在孟巴項(xiàng)目部井下綜采工作面使用的Szz764/160型轉(zhuǎn)載機(jī)通過幾年的使用情況看,發(fā)現(xiàn)許多存在問題,影響轉(zhuǎn)煤效果,并且存在不安全隱患。同時加速了設(shè)備的磨損,加大了設(shè)備的維修工作量。經(jīng)過有關(guān)技術(shù)部門分析論證主要有以下幾個方面:
(1)在轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)尾原設(shè)計沒有抬高裝置,然而孟巴項(xiàng)目部工作面涌水量較大,導(dǎo)致水進(jìn)入轉(zhuǎn)載機(jī)內(nèi),造成轉(zhuǎn)載機(jī)拉不出煤。
(2)在轉(zhuǎn)載機(jī)推移槽后原設(shè)計為電纜掛鉤,在使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)電纜脫落,受到擠壓,容易造成事故,非常不安全。
(3)轉(zhuǎn)載機(jī)過橋裝置又大又笨重,不利于井下安裝,在安裝過程中常遇到空間不夠現(xiàn)象。
(4)轉(zhuǎn)載機(jī)原擋板高度為530mm,隨著大型設(shè)備不斷引進(jìn),原煤產(chǎn)量的不斷增加,出現(xiàn)轉(zhuǎn)煤不徹底,原煤外灑,蓋板受沖擊變形、損壞等情況。
3 改造方案
(1)在前后卸煤槽中間的中部槽增加兩個千斤頂型同時在轉(zhuǎn)載機(jī)尾也增加一個千斤頂,如圖1所示,通過液壓支架閥組控制機(jī)尾部分上升和下落。當(dāng)工作面涌水量大時,操作閥組千斤頂伸出抬高,水從轉(zhuǎn)載機(jī)下面通過,徹底解決了拉水碳的情況,提高了原煤的質(zhì)量。
(2)在轉(zhuǎn)載機(jī)中部槽的兩側(cè)加焊電纜槽。如圖2所示,把250#槽鋼分成一分為二,長度為1500mm焊接在中部槽兩側(cè)的筋板上,在槽鋼的側(cè)面焊接100*330的擋板。電纜放在加工的電纜槽中,在使用過程中電纜既不會脫落,也不會被擠到。改造后使用過程中從未發(fā)生擠電纜事故,大大提高了安全生產(chǎn)的可靠性。
(3)用5*5角鐵和直徑20的圓鋼自制簡易人行過橋,既方便安裝,又便于人員通行,物料運(yùn)輸,如圖2所示。
(4)在轉(zhuǎn)載機(jī)推移槽向機(jī)尾方向所有槽幫上加工高度為250mm擋板,固定在槽幫上,如圖3所示。即防止從刮板運(yùn)輸機(jī)拉過來的煤撒到轉(zhuǎn)載機(jī)的外面,也提高轉(zhuǎn)載機(jī)的運(yùn)煤量,即使有較大煤塊,也不會對蓋板造成損壞。提高了產(chǎn)量,增加安全系數(shù)。
4 經(jīng)濟(jì)效益和安全效益
(1)Szz764/160型轉(zhuǎn)載機(jī)通過改造從根本上解決了轉(zhuǎn)載機(jī)拉水炭的問題,提高了原煤質(zhì)量;通過加工高檔板提高了原煤產(chǎn)量;還增加了電纜槽和過橋等一系列裝置,既方便了施工同時增加了一條行人通道。
(2)轉(zhuǎn)載機(jī)改進(jìn)后,工作面涌水全部從轉(zhuǎn)載機(jī)底槽流出,減少了出水中的炭量,緩解了外圍軌道系統(tǒng)和皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)的壓力,確保了物料和煤炭的運(yùn)輸,減少了人力物力投入。
(3)該項(xiàng)技術(shù)的改進(jìn),杜絕了因工作面出水炭造成煤倉竄樓的現(xiàn)象,為礦井安全生產(chǎn)提供了有力保障。
5 結(jié)論
Szz764/160型轉(zhuǎn)載機(jī)的改造從根本上解決了轉(zhuǎn)載機(jī)拉水碳的問題,提高了原煤質(zhì)量;減少了出水中的炭量,在工作面最大涌水量達(dá)到1000m3/h的情況下,做到了水不進(jìn)煤流,緩解了外圍軌道系統(tǒng)和皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)的壓力,確保了物料和煤炭的運(yùn)輸,減少了人力物力投入。該項(xiàng)技術(shù)的改進(jìn),杜絕了因工作面出水炭造成煤倉竄樓的現(xiàn)象,為礦井安全生產(chǎn)提供了有力保障,受到業(yè)主方和孟加拉國政府有關(guān)部門的好評和認(rèn)可。