甘小江 ,廖華健 (中鐵隧道局集團(tuán)建設(shè)有限公司,廣西 南寧 530003)
當(dāng)前,大多數(shù)隧道采用簡易棧橋作為輔助工具進(jìn)行仰拱施工,仰拱兩側(cè)弧形段模板就位采用挖機(jī)或裝載機(jī)配合,模板定位精度差、易跑模,混凝土澆筑時,無法有效振搗,難以成型,質(zhì)量無法控制。填充內(nèi)雙中心溝模板在棧橋正下方,模板安拆困難,效率低。為解決仰拱兩側(cè)弧形段的混凝土質(zhì)量和成型,提高雙中心溝模板安裝、脫模的效率,在機(jī)械無法配合的情況下,利用棧橋跨度大、自行行走的特點(diǎn),將中心溝、弧形模優(yōu)化組合成整體,模板與棧橋有效聯(lián)接,使在棧橋行走時同時將排水溝模板、仰拱一起前移,達(dá)到了整體自行快速前移、就位的目的,且不需要挖掘機(jī)等設(shè)備配合起吊、轉(zhuǎn)移模板。本文依托蕪黃高速公路特長隧道展開此項(xiàng)工藝工裝優(yōu)化。
S11蕪湖至黃山高速公路WHLJ-5標(biāo)霧嶺頭隧道右線長5706m,左線長5682m,左右線間距為 23.0m~25.4m,洞身主要穿越中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖,Ⅳ、Ⅴ級圍巖占比99%,線路縱向單面坡-1.05%。隧道仰拱填充內(nèi)設(shè)計雙中心排水溝,左右排距隧道中心線均為1.5m,排水溝為底寬0.8m,頂寬1.1m的梯形斷面[1](見圖1)。
圖1 填充雙中心溝結(jié)構(gòu)圖(cm)
隧道仰拱自行式移動棧橋有效跨度24m,采用5t手動葫蘆將填充內(nèi)雙中心溝的鋼模板懸掛于棧橋縱梁下方,中心溝兩側(cè)模通過絲桿聯(lián)結(jié);在棧橋兩外側(cè)采用I14型鋼焊接成懸臂支撐桁架,并用3t手動葫蘆把仰拱弧形模懸掛于支撐桁架端部對應(yīng)的弧形段位置處,由此兩種模板與棧橋聯(lián)成整體。棧橋前移時將中心溝模、仰拱弧形模同步前移,到位后通過手動葫蘆快速下放模板安裝、加固,形成前12m仰拱混凝土和后12m填充混凝土同時澆筑,提高了效率,并實(shí)現(xiàn)仰拱和填充分開澆筑工藝。
①整體快速前移、安裝就位:將中心溝模板、弧形模與移動棧橋優(yōu)化組合形成有效連接,使棧橋在行走時同時將排水溝模板、仰拱一起前移,達(dá)到了整體自行前移、快速就位的目的。
②降低勞動強(qiáng)度、降低工費(fèi):移動棧橋行走到位后,中心水溝模、弧形模也依次到位,無需人工將模板分開拆除、轉(zhuǎn)移,降低勞動強(qiáng)度,減少勞動力。
③不需機(jī)械配合,節(jié)約設(shè)備成本:優(yōu)化后利用自行式移動棧橋的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),將模板整體同時前移,不再需要挖機(jī)或裝載機(jī)配合吊裝中心溝、仰拱模板,減少機(jī)械投入,節(jié)約設(shè)備成本。
④平行作業(yè):優(yōu)化后的整體式移動棧橋,利用自身有效長度,形成前一組澆筑仰拱混凝土,后一組同時澆筑填充混凝土,到達(dá)仰拱、填充平行作業(yè),且滿足仰拱與填充分開澆筑工藝要求,提高施工效率。
圖2 仰拱填充施工流程圖
施工工藝流程:施工準(zhǔn)備→測量放樣→移動棧橋行走→雙水溝模板、端頭模就位安裝→仰拱弧形模、端頭模就位安裝→模板校核→前組仰拱、后組填充混凝土澆筑→拆模→養(yǎng)護(hù)。
圖3 自帶仰拱弧形模移動棧橋
①在仰拱兩側(cè)弧形段增設(shè)弧形模板,根據(jù)施工圖圓弧尺寸加工鋼模,弧長1.15m,每側(cè)弧形模分兩節(jié),每節(jié)長6m,共12m,兩節(jié)間通過螺栓連接;在棧橋兩側(cè)采用I14型鋼制作成懸臂桁架,上橫梁型鋼一端焊接在棧橋上,另一端延伸至與仰拱弧形模相對應(yīng)位置,橫梁下方設(shè)I14型鋼的斜撐,以增強(qiáng)橫梁的水平和剛度。在橫梁上懸掛3t的手動葫蘆起吊弧形模,每側(cè)6個葫蘆。
②根據(jù)填充內(nèi)雙中心水溝的結(jié)構(gòu)尺寸制作鋼模,每排中心溝分兩節(jié),每節(jié)6m,共12m,中心溝兩側(cè)模板采用絲桿進(jìn)行連接,通過絲桿調(diào)節(jié)寬度。在棧橋下縱梁上按前后兩處焊接掛設(shè)手動葫蘆的“耳雜”吊環(huán)件,每排中心排水溝采用4個5t葫蘆懸掛鋼模板。
圖4 自帶填充中心溝鋼模移動棧橋
圖5 填充關(guān)模整體效果圖
圖6 仰拱弧形模安裝圖
圖7 仰拱及填充同時澆筑示意圖
效益對比表 表1
③移動棧橋行走時,攜帶雙中心溝模板、兩側(cè)弧形模同時前移至就位處。測量組放出填充端頭里程線和模板定位線,利用移動棧橋自行液壓系統(tǒng)和縱梁下的手動葫蘆鏈進(jìn)行調(diào)節(jié),使雙中心溝模板就位,并調(diào)節(jié)橫向連接絲桿,使水溝上下口距離符合設(shè)計要求的梯形斷面。雙水溝模板調(diào)整加固完成后,安裝填充端頭的鋼模及側(cè)溝邊模。隨后安裝前一模的仰拱弧形模,首先根據(jù)放樣結(jié)果安裝底部的支撐定位22mm鋼筋,再通過手動葫蘆將弧形模放到支撐鋼筋[2],并加固,以防弧形模跑模、上浮,報驗(yàn)合格后澆筑混凝土,形成前方澆筑仰拱混凝土,后方同時澆筑填充混凝土,提高整體施工效率。
④脫模:拆模時松動水溝橫向絲桿將中心溝模內(nèi)收即可完成脫模;弧形模通過懸臂桁架上的手動葫蘆吊起脫模,達(dá)到快速脫模目的。
霧嶺頭隧道仰拱及填充模板與移動棧橋經(jīng)優(yōu)化為一體化施工后,與傳統(tǒng)施工工藝相比,經(jīng)濟(jì)性體現(xiàn)如下。
①減少挖掘機(jī)配合調(diào)運(yùn)雙排水:溝和仰拱邊模關(guān)模人員從6人減少至2人,每模仰拱和填充關(guān)模時間節(jié)約12h。按照工費(fèi)、油耗、維修費(fèi)用計算:6500元(人/月)×24月(工期)×6人+13L/h(挖機(jī)每h耗油量)×2h(工時)×6.4元/L(油費(fèi)單價)×2臺×228次+6.6萬元(木材)=107.8萬元。優(yōu)化改造成本投入:2萬元/座(改造投入設(shè)備、材料、人工)×2座=4萬元,本隧道預(yù)計節(jié)約工費(fèi)成本73萬元。
②每循環(huán)12m的仰拱填充用時由4天縮短至2天(不含混凝土養(yǎng)生時間)。
圖8 填充梯形排水溝成型
圖9 仰拱成型效果圖
優(yōu)化成果投入使用后,大大提升了施工效率,降低勞動強(qiáng)度,提高了施工工藝標(biāo)準(zhǔn)化水平和混凝土質(zhì)量,受到了業(yè)主、質(zhì)監(jiān)局、監(jiān)理、設(shè)計等相關(guān)方的一致好評,并作為樣板在蕪黃項(xiàng)目全線范圍內(nèi)加以推廣。
將仰拱弧形模、雙中心溝模板與移動棧橋優(yōu)化組合形成整體后,不需要挖機(jī)、裝載機(jī)等設(shè)備配合,減少了挖掘機(jī)或裝載機(jī)使用排放尾氣造成的洞內(nèi)空氣污染,改善了洞內(nèi)施工環(huán)境。
S11蕪黃高速公路霧嶺頭隧道針對特長隧道在仰拱填充內(nèi)設(shè)計雙中心排水溝的特點(diǎn),將移動棧橋、中心溝模、弧形模進(jìn)行了工藝工裝優(yōu)化組合,在投入使用后,仰拱填充左線已施工1130m,右線已施工660m,在施工效率、工藝標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量控制、機(jī)械化配套使用等方面均取得了良好的效果和效益,具有很好的借鑒和推廣作用。