吳 濤,孫 菁
(安徽建筑大學(xué) 環(huán)境與能源工程學(xué)院,安徽 合肥 230022)
好氧顆粒污泥是特定環(huán)境中由微生物自發(fā)聚集和增殖而構(gòu)成的生物顆粒。相比較一般活性污泥來說,其具備承受沖擊能力強,不易發(fā)生污泥膨脹,可承受高有機負荷,集好氧、兼氧和厭氧微生物于一體等特點。好氧顆粒污泥一般具有十分清晰的形態(tài),大部分近似圓形或橢圓形[1],具有結(jié)構(gòu)緊湊、密度高、沉降速度快等特點[2],大大提高了反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度,減少了反應(yīng)器內(nèi)剩余污泥的排放[3-6]。在好氧顆粒污泥系統(tǒng)中,大量的曝氣是好氧顆粒污泥的培育條件之一,曝氣量的高低主要影響污水中DO(溶氧量)濃度和曝氣導(dǎo)致的水力剪切力兩個方面。大部分研究結(jié)果表明高溶氧情況下形成的顆粒粒徑較大,且結(jié)構(gòu)穩(wěn)定[7],好氧顆粒污泥技術(shù)應(yīng)用運行能耗較高,影響了工業(yè)化放大技術(shù)的應(yīng)用[8]。所以,研究如何降低好氧顆粒污泥穩(wěn)定運行的能耗,對好氧顆粒污泥技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展具有一定意義。
本文研究降低曝氣量對好氧顆粒污泥形狀、脫氮除磷效果、有機質(zhì)降解效果的影響規(guī)律,為低曝氣條件下好氧顆粒系統(tǒng)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)提供根據(jù)。
本實驗采用總高120 cm,內(nèi)徑為7 cm,有效容積4 L 的有機玻璃柱狀SBR 反應(yīng)器(見圖1)。曝氣階段控制和調(diào)節(jié)使用玻璃轉(zhuǎn)子流量計,供氣使用微孔曝氣器和空氣壓縮機,整個SBR 系統(tǒng)的運行過程中,進水、曝氣、沉淀、出水各階段時間均由微電腦控制。
圖1 小型序批式反應(yīng)器工藝流程
在整個試驗期間,需要對反應(yīng)器出水污染物的去除效果進行定時取樣檢測,常規(guī)分析項目的測定方法均采用國家標準方法,如表1 所示。
表1 常規(guī)分析項目與測定方法
成熟的好氧污泥顆粒接種后完成污泥顆?;瘍H需15 d[9]。本試驗在兩個相同的SBR 反應(yīng)器(N1、N2)內(nèi)接種前期自己培養(yǎng)成熟的好氧污泥顆粒,從第16 d 降低N2 的曝氣量,保持好氧顆粒污泥在反應(yīng)器底部均勻分布的上限,底部無顆粒污泥沉積。N1 的曝氣量不做調(diào)整,其曝氣量大小如表2 所示。反應(yīng)器的運轉(zhuǎn)形式為:每周期為4.8 h,其中進水2 min,曝氣280 min,沉淀2 min,排水2 min,閑置2 min。
表2 反應(yīng)器內(nèi)曝氣量大小
接種的成熟好氧顆粒為實驗室自行培養(yǎng),混合液懸浮固體(MLSS)的質(zhì)量濃度約為5 590 mg?L-1,污泥體積指數(shù)(SVI)的值為39 mL?g-1,合肥市內(nèi)某大學(xué)生活污水作為實驗用水,水質(zhì)見表3。
表3 合肥市某大學(xué)生活污水水質(zhì)
3.1.1 形態(tài)與粒徑分布
圖2 第20 d 時不同曝氣量下兩反應(yīng)器內(nèi)好氧顆粒污泥粒徑分布
N1 和N2 反應(yīng)器在前15 d 顆?;^程相同,從第16 d 開始出現(xiàn)差別,第20 d 發(fā)現(xiàn)兩組之間在形狀上有顯著差別,N2 反應(yīng)器的顆粒尺寸在低曝氣條件下大于N1 反應(yīng)器,N1 中的好氧顆粒污泥構(gòu)造更加規(guī)則,如圖2 所示。由此可知,反應(yīng)器中顆粒污泥的平均粒徑隨著曝氣量的減小而增大。
3.1.2 好氧顆粒污泥的污泥濃度和沉降性能
如圖3 所示,N2 中的污泥濃度MLSS、MLVSS相對于 N1 均變小了,運行 15 d 后,F(xiàn) 比值(MLVSS/MLSS)均保持較高程度,N2 中的F 比值略高于N1。高曝氣量時,好氧顆粒污泥的整體活性因為其內(nèi)部微生物營養(yǎng)基質(zhì)的缺乏而降低,然而,低曝氣速率導(dǎo)致MLSS 緩慢增加,最終穩(wěn)定下來,低曝氣量對穩(wěn)態(tài)顆粒污泥系統(tǒng)的活性更有利。
圖3 不同曝氣量條件下兩反應(yīng)器內(nèi) MLSS、MLVSS 及 f值變化情況
SVI 值作為衡量污泥沉降性能的指標之一也具有一定的差異,結(jié)果見圖4。
圖4 不同曝氣量條件下兩反應(yīng)器內(nèi) SVI 值變化情況
由圖4 可見,N1 中的SVI 值保持在32 mL?g-1,然而N2 中的SVI 值隨著曝氣量的減小而增大,略高于N1 顆粒污泥,SVI 值接近于35 mL?g-1。盡管從SVI 值來看,減小N2 反應(yīng)器的曝氣量導(dǎo)致其顆粒污泥的沉降性能變差,然而其差距并不足以抵消好氧顆粒污泥工藝的優(yōu)勢,與傳統(tǒng)的活性污泥工藝相比,N2 低曝氣系統(tǒng)還可以減小二沉池的體積[10]。
圖5 不同曝氣量下兩反應(yīng)器內(nèi) EPS 及其組分 PN、PS變化情況
研究表明,EPS(好氧顆粒污泥的胞外聚合物)對好氧顆粒污泥的構(gòu)成具有顯著的作用[11],圖5為不同曝氣量下兩反應(yīng)器內(nèi)EPS 及其組分PN、PS變化情況。
由圖5 可見,減小曝氣量使得顆粒污泥中PN和PS 含量降低,更大的曝氣量會分泌更多的EPS促進細胞間的吸附和聚集,形成穩(wěn)定的固體微生物群落,提高顆粒結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。然而好氧顆粒污泥具有粘性的特點,可能增大堵塞顆粒結(jié)構(gòu)的孔隙通道的概率,阻礙溶解氧和營養(yǎng)鹽的生成,導(dǎo)致顆粒內(nèi)部厭氧無機化[12,13]。因而,按照EPS分析,減小曝氣量并不會影響顆粒污泥系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
3.2.1 對降解COD 效能影響
圖6 為不同曝氣量條件下兩反應(yīng)器內(nèi)COD 去除情況。反應(yīng)器N1、N2 顆?;?5 d 后,使N2的曝氣量發(fā)生變化,由圖6 可以看出,COD 去除率在前15 d 基本保持不變,二者顆?;潭扔l(fā)完整,其去除率的變化幾乎一致,N2 稍高于N1,COD 出水濃度始終保持較低水平。可以看出,其他操作條件一致,增加曝氣量對去除COD 的效果影響不顯著。
圖6 不同曝氣量條件下兩反應(yīng)器內(nèi)COD 去除情況
3.2.2 對脫氮除磷效能影響
圖7 為不同曝氣量下兩反應(yīng)器內(nèi)NH4+-N 去除情況。
圖7 不同曝氣量下兩反應(yīng)器內(nèi) NH4+-N 去除情況
從圖7 可以看出,N1、N2 運行15 d 后氨氮去除率分別達到92%和89%。曝氣量與氨氮的去除率成正比。影響好氧顆粒污泥硝化的主要因素之一是DO,高曝氣加快了水中氧的擴散速率,顆粒內(nèi)被微生物的利用的氧氣有所減少,導(dǎo)致DO 濃度高,有利于硝化細菌的富集、硝化作用的增強,提高了底物中NH4+-N 轉(zhuǎn)化率,更有利于氨氮的去除。但N1、N2 出水氨氮濃度均在3 mg?L-1之下,去除率也沒有大的差別。因此,氨氮的長期穩(wěn)定降解并不受減少曝氣量的影響。
反硝化除磷脫氮菌(DPB)的生理過程也受到DO 的影響。曝氣量會影響DO 濃度從而影響DPB生存,進而對脫氮除磷效能產(chǎn)生影響,但這種影響并不是決定性的。只有硝酸鹽時,系統(tǒng)反硝化吸收磷;只有溶解氧存在時,系統(tǒng)需氧吸收磷;既沒有氧也沒有硝酸鹽時,系統(tǒng)中磷的濃度基本保持不變。
圖8 是兩個反應(yīng)器對TN 和TP 的去除率。
由圖8 可得,N1 和N2 的TN 去除率并不理想。在除磷過程中,高曝氣量使得DPB 的反硝化除磷進程受到抑制,降低曝氣量對除磷效果略有改善。對成熟好氧顆粒系統(tǒng)運行時,減少曝氣量不會顯著降低去污效率。
圖8 不同曝氣量條件下兩反應(yīng)器內(nèi) TN、TP 去除情況
好氧顆粒污泥在高曝氣條件下具備較好的物理性能、較好的沉降性能、較高的污泥濃度以及較多的EPS 的分泌,保持穩(wěn)定的顆粒結(jié)構(gòu),顆粒尺寸相對低曝氣條件下來說更小。在去污性能方面高曝氣量的N1 對TP 的去除不利。COD 和氨氮去除與曝氣量大小無關(guān),且濃度已經(jīng)達到GB18918-2002“城市污水處理廠排放標準”二級標準。好氧顆粒污泥系統(tǒng)處于穩(wěn)態(tài)時,曝氣量適當(dāng)?shù)臏p小不會危害到系統(tǒng)的生物降解能力和穩(wěn)定性,但減少了不必要的能耗,降低了運行成本。