陳 巖
(山西長平煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 晉城 048400)
傳統(tǒng)刮板輸送機多為機頭+機尾雙動力驅(qū)動、電機+減速器直接驅(qū)動的驅(qū)動模式,利用鏈輪、鏈條等部件完成傳動,實現(xiàn)運輸機的正常運行。隨著變頻技術(shù)的不斷成熟,變頻刮板輸送機在煤礦生產(chǎn)中的應(yīng)用逐步廣泛。
長平礦綜采工作面年產(chǎn)量約為500 萬t 左右,主要利用刮板輸送機運輸承擔(dān)井下運輸任務(wù),目前采用的SGZ1000/2000 型刮板輸送機。SGZ1000/2000 型變頻刮板輸送機由機頭、伸縮機尾、動力部、過渡槽、刮板鏈、頭尾推移部、頭尾擋板等組成。SGZ1000/2000型變頻式刮板輸送的型號組成如圖1 所示。
SGZ1000/2000 型變頻式刮板輸送機具有減少啟動沖擊、減少電氣沖擊、預(yù)防斷鏈、斷鏈后及時停機保護等優(yōu)點,并且配有自動化控制系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)工作面自動化。
圖1 SGZ1000/2000 型變頻式刮板輸送的型號組成
傳統(tǒng)刮板輸送機驅(qū)動方式通過增大電機功率、增加液力偶合器方式來實現(xiàn)重載起動。該方式造成電量的浪費還影響到礦井電源容量[1-2]。而變頻式刮板輸送機采用雙電機啟動,變頻驅(qū)動技術(shù)的應(yīng)用實現(xiàn)了啟動延長、平穩(wěn)啟動。
傳統(tǒng)刮板輸送機功率協(xié)調(diào)不平衡,易造成設(shè)備傳動部及關(guān)鍵部件的受力不均而損傷。而變頻驅(qū)動方式實現(xiàn)頭部和尾部的電機間隨負載變化進行合理的功率分配,避免了輸送機部件的過載性損傷,據(jù)統(tǒng)計變頻式刮板輸送機的關(guān)鍵部件使用壽命會延長1倍以上。
1)提高傳動效率:傳動效率可以達到96%以上。
2)通過變頻調(diào)速運行:變頻驅(qū)動依據(jù)負載自行調(diào)整電機輸出轉(zhuǎn)矩,能夠節(jié)能降耗。
3)減少了設(shè)備磨損,延長部件使用壽命,間接地起到了節(jié)能降耗作用。
1)設(shè)備自動化:刮板機自動化運行依據(jù)刮板機的負載、啟動,自動調(diào)整運行工況。
2)設(shè)備智能化:通過監(jiān)測、監(jiān)控措施,對刮板機運行工況進行實時監(jiān)測、判斷、預(yù)測,對出現(xiàn)的問題及時預(yù)見和顯示,提高維修效率、減少故障。
故障:電機啟動緩慢或者運行后停止。原因:設(shè)備過載運行,需檢查線路是否由于過載導(dǎo)致電壓降低或損壞。處理措施:低負載啟動,去除溜槽煤礦運用低速開機或點動開機模式。
故障:電動機發(fā)熱嚴(yán)重,一般出現(xiàn)在端部或者軸承部位。原因:設(shè)備超負荷運行,潤滑模塊缺油或損壞。處理措施:避免超負荷運行或者減少超負荷連續(xù)運行時間;檢查潤滑模塊進行注油潤滑,核實發(fā)熱軸承是否磨損。
原因:軸承磨損導(dǎo)致游隙過大甚至齒輪損壞,齒輪嚙合不良,潤滑不到位,減速器有雜物卡阻。處理措施:調(diào)整軸承嚙合間隙,優(yōu)化齒輪嚙合狀態(tài),更換磨損軸承或損壞齒輪,清除卡阻雜物,檢查軸承潤滑狀況[3-4]。
原因:潤滑油冷卻不良或散熱不均,冷卻水管供水異常。處理措施:更換新潤滑油,檢查冷卻水管是否正常。
原因:減速器合面磨損不平導(dǎo)致密封圈損壞、軸承螺栓松動。處理措施:修整箱體合口面,更換密封圈,擰緊軸承蓋螺栓。
原因:舌板組件螺栓松動或丟失。處理措施:緊固螺栓、更換舌板組件。
原因:鏈度超出允許公差,鏈輪磨損嚴(yán)重導(dǎo)致刮板鏈松馳,刮板變形彎曲,鏈條卡進異物。處理措施:接順鏈條、鏈環(huán),給單體柱供液時,人員應(yīng)離單體柱3 m 以外;更換刮板鏈段、鏈輪,重新緊鏈;去掉卡進的異物。
SGZ1000/2000 型變頻式刮板輸送機在長平礦應(yīng)用以來,有效解決了傳統(tǒng)的輸送機的啟動沖擊大、重載啟動損傷鏈環(huán)、費電增耗等技術(shù)短板,降低了設(shè)備維修率,提高了設(shè)備利用率。該輸送機的應(yīng)用實現(xiàn)了原煤運輸?shù)淖詣踊⒅悄芑降妮^大提高,有效提升了安全生產(chǎn)效率。