劉 威
(華北油氣分公司石油工程技術(shù)研究院,河南鄭州 450006)
大牛地氣田累計探明資源探明率55.2 %,已進入勘探開發(fā)成熟期,天然氣動用程度78 %,累計產(chǎn)氣將近400×108m3,采出程度僅10 %左右,遠低于國際、國內(nèi)平均水平,對現(xiàn)有井進行重復(fù)壓裂很有必要。前期優(yōu)選了7 口井開展重復(fù)壓裂先導(dǎo)試驗,2 口井產(chǎn)氣量增加,5 口井產(chǎn)氣量下降,整體實施效果不理想。設(shè)計采用常規(guī)加砂壓裂工藝,但并未取得預(yù)期效果。為了進一步增加重復(fù)壓裂井儲層改造體積,提高單井產(chǎn)量,引入混合水縫網(wǎng)體積壓裂工藝。
縫網(wǎng)體積壓裂技術(shù)為致密砂巖氣藏的主要增產(chǎn)技術(shù),已在鄂爾多斯盆地致密砂巖氣藏得到廣泛應(yīng)用[1-3]??p網(wǎng)體積壓裂是通過注入不同黏度液體實現(xiàn)縱橫向裂縫展布最優(yōu)化,同時拌注暫堵劑,形成復(fù)雜縫網(wǎng),增大改造體積。前期在油井重復(fù)改造中進行體積壓裂的試驗[4-6],并取得一定效果。目前縫網(wǎng)體積壓裂在氣井老層中很少應(yīng)用,因此如何在氣井老層中優(yōu)化縫網(wǎng)體積關(guān)鍵施工參數(shù)及配套工藝,實現(xiàn)增大改造體積的目的,是本文的一個難點。通過模擬支撐劑鋪置剖面,對關(guān)鍵參數(shù)進行優(yōu)化,最終形成適合大牛地氣田重復(fù)井縫網(wǎng)體積壓裂工藝技術(shù),提高大牛地氣田資源的挖潛程度,進一步提高單井產(chǎn)能和采收率。
常規(guī)壓裂以形成雙翼對稱裂縫為目的,在致密儲層中垂直于裂縫面方向的基質(zhì)滲流能力并未得到改善??p網(wǎng)體積壓裂的裂縫是在三維方向上形成相互交錯的網(wǎng)狀裂縫或者樹狀裂縫,在縫網(wǎng)區(qū)域形成一定的改造體積,增大了滲流體積(見圖1)。實現(xiàn)了對儲層的立體改造,有效提高了儲層平面及剖面上儲量動用程度。同時能夠改善滲流狀況,建立有效驅(qū)替壓力系統(tǒng),促使油氣井見效??p網(wǎng)體積壓裂后,滲流狀況變好,滲透率、壓力恢復(fù)速度提高2~3 倍。滲透率提高、啟動壓力梯度降低、近井地帶壓力損失減小,有利于有效驅(qū)替壓力系統(tǒng)的建立。
圖1 常規(guī)裂縫(左)、縫網(wǎng)體積壓裂裂縫(右)
縫網(wǎng)體積壓裂的泵注工藝主要有:正向縫網(wǎng)體積壓裂、反向縫網(wǎng)體積壓裂、段塞式正向縫網(wǎng)體積壓裂和段塞式反向縫網(wǎng)體積壓裂等四種方式。結(jié)合盒3 儲層特點,建立典型的壓裂模擬模型,模擬時儲層基礎(chǔ)參數(shù)按表1 選取,模擬這四類泵注工藝條件下支撐劑在裂縫中的鋪置剖面情況(見表1)。
2.1.1 常規(guī)壓裂 交聯(lián)液造縫(160 m3),交聯(lián)攜砂液進行連續(xù)攜砂(340 m3),高黏液體攜砂,支撐劑鋪置較為均勻。
2.1.2 正向縫網(wǎng)體積壓裂 低黏壓裂液造縫(200 m3)、高黏壓裂液攜砂(200 m3),連續(xù)加砂,恒定排量。模擬結(jié)果發(fā)現(xiàn),正向壓裂支撐劑鋪置較為均勻。
2.1.3 反向縫網(wǎng)體積壓裂 高黏壓裂液造縫(200 m3)、低黏壓裂液攜砂(200 m3),連續(xù)加砂,恒定排量。模擬結(jié)果發(fā)現(xiàn),反向壓裂支撐劑下沉嚴重、鋪置極不均勻。
2.1.4 段塞式正向縫網(wǎng)體積壓裂 低黏壓裂液造縫(200 m3)、高黏壓裂液攜砂(200 m3),段塞式加砂(液體總量保持與連續(xù)加砂方式相同、砂量減半),恒定排量。段塞式正向壓裂出現(xiàn)明顯的“支撐劑團”,支撐劑也越均勻。
2.1.5 段塞式反向混合水壓裂 高黏壓裂液造縫(200 m3)、低黏壓裂液攜砂(200 m3),段塞式加砂(液體總量保持與連續(xù)加砂方式相同、砂量減半),恒定排量。段塞式反向壓裂支撐劑團不太明顯,支撐劑的下沉嚴重。
表1 盒3 儲層壓裂模型基礎(chǔ)參數(shù)
表2 不同泵注工藝模擬結(jié)果統(tǒng)計
從表2 可以看出:對比不同泵注工藝裂縫形態(tài),正向縫網(wǎng)體積改造的體積最大,且支撐劑鋪置均勻。
通過壓裂軟件對影響改造效果的排量、液量、砂量以及前置液比例等關(guān)鍵參數(shù)進行優(yōu)化[7-13],實現(xiàn)體積改造最優(yōu)化。
2.2.1 排量 模擬恒定排量為4 m3/min、5 m3/min、6 m3/min、7 m3/min、8 m3/min、9 m3/min、10 m3/min 等情況下縫網(wǎng)延伸情況。隨著排量的增加,縫高和SRV 不斷增加,5 m3/min~6 m3/min 增加幅度變緩。
2.2.2 液量 模擬總液量為400 m3、500 m3、600 m3、700 m3、800 m3、900 m3、1 000 m3情況下縫網(wǎng)延伸情況。設(shè)定前置液比例和砂比恒定,前置液和攜砂液同比例增減。模擬結(jié)果發(fā)現(xiàn):隨液量增加,縫長、縫高和SRV不斷增加,液量600 m3~700 m3增加幅度變緩。
2.2.3 砂量和砂比 砂量和砂比的變化主要調(diào)整砂比實現(xiàn),前置液和攜砂液量均不變。模擬砂比為16 %、18 %、20 %、22 %、24 %、26 %時縫網(wǎng)延伸形態(tài)和導(dǎo)流能力變化。模擬結(jié)果發(fā)現(xiàn):砂量和砂比對縫網(wǎng)尺寸的影響極小,砂比和砂量越大、SRV 越大。為保證足夠?qū)Я髂芰?,又可降低砂堵風(fēng)險,建議砂比為18 %。
2.2.4 前置液比例 保持總液量和砂比不變,調(diào)整前置液量以模擬前置液比例為40 %、50 %、60 %、70 %下縫網(wǎng)延伸情況。模擬結(jié)果發(fā)現(xiàn):隨著前置液(低黏度液體)比例的增加,縫長和SRV 均不斷增加,縫高則大幅減小。前置液比例為50 %時,縫高處于較低水平,縫長較長并具有較大SRV。因此,優(yōu)化前置液比例為50 %(見圖2)。
圖2 不同施工參數(shù)對縫網(wǎng)參數(shù)的影響趨勢圖
通過判斷脆性礦物成分和計算脆性指數(shù)是目前國內(nèi)外評價是否形成復(fù)雜縫網(wǎng)的重要手段[14-17]。巖石脆性指數(shù)的計算有兩種方法,一種方法是根據(jù)巖石礦物組成判斷,即取巖石中石英含量與巖石中石英、碳酸鹽及黏土總含量的比值作為該巖石脆性指數(shù)。一般石英含量超過30 %便可認為巖石具有較高脆性指數(shù)。大牛地氣田盒3 段儲層巖性主要為中、粗粒巖屑砂巖,少量巖屑石英砂巖和長石巖屑砂巖。碎屑顆粒中石英含量平均為74.8 %,長石含量平均為8.6 %,巖屑含量平均為16.6 %,具有較高脆性指數(shù)。
另一種方法則是測井曲線法來評價巖石脆性,對巖石脆性指數(shù)計算更貼近實際值。通過巖石力學(xué)參數(shù)計算軟件對100 口井盒3 儲層的測井?dāng)?shù)據(jù)進行計算,得到盒3 儲層巖石脆性指數(shù)為0.45~0.62,一般認為當(dāng)脆性指數(shù)大于0.4 時,巖石脆性較強,當(dāng)脆性指數(shù)大于0.6 時,巖石脆性非常強。盒3 儲層脆性指數(shù)在0.45~0.62,說明儲層巖石大部分是脆性的,少部分顯示為強脆性特征,在壓裂時易于形成縫網(wǎng)。
雖然大牛地氣田砂巖儲層裂縫不發(fā)育,由于是在老層中進行重復(fù)改造,因此采用加入暫堵劑的方式,使裂縫發(fā)生轉(zhuǎn)向,以達到實現(xiàn)形成復(fù)雜縫的目的。
2019 年大牛地氣田共開展4 口井的重復(fù)壓裂井縫網(wǎng)體積壓裂技術(shù)試驗,均實現(xiàn)增產(chǎn)(見表3),日增天然氣8 000 m3左右。
表3 大牛地氣田4 口井增產(chǎn)情況
C 井重復(fù)壓裂層位為盒3 層,解釋為氣層,孔隙度12.4 %,飽和度51.2 %,但厚度僅2.4 m。2006 年3 月對盒3 進行第一次壓裂改造,施工順利,加砂規(guī)模50.2 m3。2006 年9 月壓后初期日產(chǎn)氣6 030 m3,累計產(chǎn)氣709×104m3,重復(fù)壓裂前日產(chǎn)氣1 675 m3。分析認為盒3層物性條件較好,但壓后累產(chǎn)較低,具有重復(fù)壓裂的條件。
2019 年5 月對該井進行壓裂施工,設(shè)計思路采用:避免井間干擾的條件下通過合理增加縫長從而提高裂縫-儲層接觸,通過低黏滑溜水+高黏交聯(lián)液+縫內(nèi)暫堵轉(zhuǎn)向劑的工藝手段提高壓裂裂縫的復(fù)雜程度從而增加裂縫-儲層接觸。該井順利完成對盒3 段的壓裂施工,設(shè)計及施工參數(shù)(見表4)。施工過程中加入230 kg暫堵劑,該井施工過程進行井下微地震監(jiān)測[18,19],從裂縫監(jiān)測來看,整體寬度達到了168 m,寬度與長度比值為0.335,縫網(wǎng)復(fù)雜程度高。同時裂縫在剛開始延伸方向為區(qū)域主應(yīng)力方位,轉(zhuǎn)向劑加入以后裂縫較為復(fù)雜,整體方位變成東西方位(大牛地原始最大主應(yīng)力方向北東45°~75°),開啟新裂縫。該井壓后增產(chǎn)效果較好,目前已累計增產(chǎn)28.8×104m3,平均日增產(chǎn)2 910 m3(見圖3)。
表4 設(shè)計及施工參數(shù)對比表
圖3 微地震事件統(tǒng)計的裂縫方位玫瑰圖
(1)通過對支撐劑鋪置剖面進行模擬,對比四種不同泵注工藝裂縫形態(tài),正向縫網(wǎng)體積改造的體積最大,且支撐劑鋪置均勻。
(2)采用壓裂軟件對關(guān)鍵參數(shù)優(yōu)化,排量5 m3/min~6 m3/min、液量600 m3~700 m3、砂比為18 %、前置液比例50 %時,實現(xiàn)縫網(wǎng)體積改造的最優(yōu)化。
(3)大牛地氣田巖石脆性指數(shù)在0.45~0.62,儲層巖石大部分是脆性的,少部分顯示為強脆性特征,在壓裂時易于形成縫網(wǎng)。雖然裂縫不發(fā)育,通過加入暫堵劑使裂縫發(fā)生轉(zhuǎn)向,能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜縫。通過井下微地震也驗證了裂縫發(fā)生轉(zhuǎn)向,形成了復(fù)雜縫網(wǎng)。
(4)現(xiàn)場應(yīng)用表明,縫網(wǎng)體積壓裂技術(shù)在大牛地重復(fù)壓裂井中取得了較好的改造效果,具備推廣應(yīng)用前景。4 口老井采用縫網(wǎng)體積壓裂后重均實現(xiàn)增產(chǎn),日增天然氣8 000 m3左右。