河北港口集團港口機械有限公司
斗輪取料機的堵料問題是制約生產(chǎn)效率的重要原因,除了合理取料、加強監(jiān)護避免堵料外,設(shè)備應(yīng)該具有完善的堵料報警功能,以防止出現(xiàn)嚴重堵料影響生產(chǎn)。在曹妃甸煤炭港務(wù)有限公司所采用的QL6000·55型斗輪取料機的實際使用過程中發(fā)現(xiàn),當取塊狀煤種時,堵料報警裝置經(jīng)常誤報警造成停機,影響作業(yè)效率;當取黏煤堵斗時,堵料報警裝置常常未能報警,導(dǎo)致煤一直堵到懸皮機構(gòu),給設(shè)備帶來嚴重的安全隱患,如造成鋼結(jié)構(gòu)變形、料物掩埋尾車滾筒導(dǎo)致火災(zāi)等安全事故,通斗過程長,造成人力物力的巨大浪費,同時也給設(shè)備帶來極大的負擔(dān)。
為此,對取料機的堵料報警裝置進行改造,分析原堵料報警裝置誤報警及不報警的原因,根據(jù)分析結(jié)果確定改造方向,通過Pro/Engineer進行三維建模,并根據(jù)取料機設(shè)計參數(shù),一同導(dǎo)入EDEM進行仿真分析,找出合適的新位置;然后根據(jù)堵料開關(guān)的特性,通過計算設(shè)計出合理的安裝形式,最后利用程序進行實用性檢驗,保證取料作業(yè)的安全穩(wěn)定,確保生產(chǎn)順利進行。
原有堵料報警裝置形式及位置見圖1。原堵料報警裝置采用水銀傾斜開關(guān),當溜槽堵滿,煤流將堵料開關(guān)頂起,傾斜到一定角度時進行報警,達到提醒堵料停機的功能。但在實際生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn):①當取粒度較大的煤時,由于煤塊彈跳不規(guī)則,經(jīng)常碰觸堵料開關(guān),造成誤報警,即使添加2 s延時報警也無法消除誤報情況;②當取粒度較小且濕度較大的煤時,一旦堵煤,煤流將沿溜槽壁上返,不能進入放有堵料開關(guān)的槽內(nèi),導(dǎo)致水銀開關(guān)傾斜角度不夠,不能報警;③堵料開關(guān)位于溜槽轉(zhuǎn)角的下方,而黏煤堵料時往往從轉(zhuǎn)角位置開始堵煤,堵料開關(guān)處并沒有堵料,也就失去了報警功能。
圖1 原有堵料報警裝置形式及位置
水銀傾斜開關(guān)在功能上可以實現(xiàn)堵料報警功能,考慮節(jié)約成本,可以繼續(xù)使用原開關(guān)。但要使堵料報警功能準確可靠,需要從以下2個方面進行改造:①選擇合適的位置,以保證煤流不會誤碰堵料開關(guān),造成誤報警;②合理設(shè)計堵料開關(guān)的安裝形式,以保證其能達到報警角度,切實報警停機。
通過EDEM仿真找出溜槽不受物料沖擊的位置,首先確定參數(shù)并建模。斗輪取料機取料后,經(jīng)過轉(zhuǎn)載站分叉溜槽分別向2條對稱設(shè)置的輸送機給料[1-2],系統(tǒng)主要參數(shù)為:
物料:煤,粒度100 mm
靜堆積角:38°~450°
動安息角:20°
堆積密度:0.85~0.95 t/m3
懸臂皮帶與地面皮帶夾角:90°
額定輸送量:6 000 t/h
最大輸送能力:6 700 t/h
輸送帶寬度:2 000 mm
帶速:4.8 m/s
2條地面皮帶機間距:4 000 mm
圖2 模擬100 mm煤塊的粒狀模型
制作顆粒形狀模擬粒度為100 mm的煤,顆粒形狀和填充效果見圖2。轉(zhuǎn)載系統(tǒng)按照取料機圖紙采用Pro/Engineer進行三維建模(見圖3)。
圖3 取料機轉(zhuǎn)載系統(tǒng)模型
將參數(shù)及模型導(dǎo)入EDEM進行仿真分析,物料轉(zhuǎn)載仿真結(jié)果見圖4。
圖4 物料轉(zhuǎn)載仿真結(jié)果
從圖4可以看出,A、B兩處均為物料不會沖擊到的位置,且都位于溜槽轉(zhuǎn)角之上,可滿足不誤報且能準確報警的條件??紤]到堵料報警的及時性和可靠性,同時選擇A、B兩處安裝堵料開關(guān),以A處作為一級堵料信號,保證報警的及時性,B處作為二級堵料信號,使一級堵料信號失效的情況下仍能報警,保證其可靠性。
現(xiàn)場所用堵料開關(guān)的型號為拉姆齊//20-39-25,其報警角度為15°,因此在設(shè)計其安裝形式時,應(yīng)保證在堵料時堵料開關(guān)的最小傾斜角度大于15°,以此為依據(jù)設(shè)計A處安裝形式(見圖5)。
圖5 A處堵料開關(guān)安裝形式及位置
考慮堵料時煤流不能進入堵料開關(guān)槽體內(nèi)的極限情況,堵料開關(guān)會處于圖中虛線位置,此時堵料開關(guān)傾斜角度最小,也就是最不易報警的情況。設(shè)此時傾斜角度為?=15°,堵料開關(guān)長度l=210 mm,l1=lsin15°=54.4 mm。設(shè)計a>l1,即a>54.4 mm,堵料開關(guān)垂入溜槽壁深度b>l1/tan35°=77.7 mm。為使煤流盡量能夠進入槽內(nèi),確保堵料開關(guān)動作準確,設(shè)計時應(yīng)使開口盡可能大,結(jié)合a處溜槽壁尺寸,取a=200 mm,b=114 mm。A處堵料開關(guān)安裝尺寸見圖6。此方案下,堵料開關(guān)的最小傾斜角度為22°,符合設(shè)計要求。
圖6 A處堵料開關(guān)安裝尺寸
B處位于驅(qū)動滾筒正下方,位置開闊,當出現(xiàn)堵料時,可以輕易觸碰堵料開關(guān),因此將堵料開關(guān)放入即可,但應(yīng)注意其懸垂線應(yīng)盡量短些,否則堵料開關(guān)容易大幅度擺動。同時為了避免有少量煤可能彈起,產(chǎn)生誤碰造成誤報警,在堵料開關(guān)上方設(shè)計安裝了傘狀擋板(見圖7)。
圖7 傘狀擋板
根據(jù)設(shè)計方案完成1臺取料機堵料報警裝置改造后,對其實用性進行了檢驗,檢驗分兩步進行:
(1)檢驗其是否會出現(xiàn)誤報警。首先從控制程序中將堵料報警信號設(shè)置為非停機故障,防止因設(shè)計失敗導(dǎo)致經(jīng)常誤報警影響生產(chǎn),期間加強作業(yè)監(jiān)護,然后設(shè)計程序分別記錄堵料報警信號持續(xù)1 s、2 s、2.5 s、4 s的次數(shù),以檢驗其是否會誤報警。經(jīng)過為期2周的觀察實驗,發(fā)現(xiàn)A處堵料開關(guān)只出現(xiàn)過1次持續(xù)1 s的誤報警信號,B處未出現(xiàn)過誤報警,因此設(shè)計A處堵料開關(guān)報警延時為2 s,B處報警延時設(shè)為1 s即可。由此可以得出結(jié)論,改造后的堵料報警裝置不會誤報警。
(2)檢驗其是否能夠在堵料時可靠報警停機。在不啟動地面皮帶的情況下進行取料,即模擬堵料情況。通過實驗,A處堵料開關(guān)順利發(fā)出堵料報警信號,設(shè)備停機;接著將A處堵料信號封點,繼續(xù)取料后,B處堵料開關(guān)也正常報警停機,此時煤未超出漏斗安全容積。由此可以驗證,A、B兩級堵料報警裝置能夠在堵料的情況下可靠地報警停機。
通過對取料機堵料報警裝置的改造,使取料機具備了及時、可靠的堵料報警功能,避免了因誤報警影響作業(yè)流程,杜絕了嚴重堵料的現(xiàn)象,為提高生產(chǎn)作業(yè)效率提供了有力的保證,節(jié)省了大量的人力物力資源,減少了設(shè)備損耗。