高寶安 王文娟 牛允剛
(棗莊大興礦業(yè)有限責(zé)任公司,山東 棗莊 277319)
棗莊大興礦業(yè)有限責(zé)任公司采用立井開拓,礦井設(shè)有4個(gè)水倉(cāng)。一水平水倉(cāng)總?cè)莘e1469m3,輔助水平水倉(cāng)總?cè)莘e為1750m3,22采區(qū)水倉(cāng)總?cè)莘e為674m3,北翼采區(qū)水倉(cāng)總?cè)莘e為870m3。在生產(chǎn)過程中,水中含有煤巖顆粒等雜物,流到各水平水倉(cāng),在水倉(cāng)底部沉積,形成煤泥。時(shí)間久了,水倉(cāng)有效容積減少,當(dāng)水倉(cāng)淤泥溢過配水井門檻,進(jìn)入水泵吸水管無底閥,會(huì)增加水泵磨損。礦井各種污水流到一水平水倉(cāng)后,會(huì)慢慢地沉淀、蠕動(dòng),水倉(cāng)入口段30m范圍內(nèi)沉淀的大部分是煤巖顆粒;30~50m范圍內(nèi)沉淀的大部分是煤巖粉,較松散;50m范圍外基本處于一種渾濁液或蛋清漿,清理比較困難?;谒畟}(cāng)的特殊環(huán)境,無法安排多人同時(shí)作業(yè),一直以來水倉(cāng)清淤都利用人力清挖。挖出的淤泥呈流態(tài)或半流態(tài),每輛礦車只能裝總量的50%,需要大量礦車頻繁運(yùn)輸。如圖1所示。
圖1 水平水倉(cāng)
(1)板框壓濾機(jī)由支架、橫梁、油缸、液壓站、止推板、壓緊板、濾板和濾框等主要部件組成。板框壓濾機(jī)是通過交替排列的濾板和濾框構(gòu)成濾室,濾板的表面有溝槽,其凸出部分用以支撐濾布,濾框和濾板的邊角上有通孔,組裝后構(gòu)成完整的內(nèi)部通道,能通懸浮液、淤泥、洗滌水等液體,板、框兩側(cè)各有把手支托在橫梁上,由壓緊裝置壓緊板框,板、框之間的濾布起密封墊片的作用。板框壓濾機(jī)結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 壓濾機(jī)結(jié)構(gòu)
(2)由污水污物潛水泵將淤泥壓入濾室,淤泥流進(jìn)壓濾機(jī)內(nèi)經(jīng)過濾布分離,將固體停留在濾布上,并逐漸在濾布上堆積形成過濾泥餅,而濾液則經(jīng)過濾布滲透,成為不含固體的清液溢出。隨著淤泥不斷流進(jìn)壓濾機(jī),泥餅厚度逐漸增加,清液流出越來越少,可將污水污物潛水泵停止,隨后打開壓濾機(jī)卸掉泥餅,清理濾布,重新壓緊板框,開始新一工作循環(huán)。
(3)板框式壓濾機(jī)適用于各種懸浮液的固液分離或近于不可壓縮的懸浮液,是一種間歇式過濾設(shè)備。板框式壓濾機(jī)適合的懸浮液的固體顆粒濃度一般為10%以下,操作壓力一般為0.3~1.6MPa,特殊的可達(dá)3MPa以上,過濾面積可以隨所用的板框數(shù)目增減。
(4)板框式壓濾機(jī)是依靠壓緊裝置將濾板壓緊,再將懸浮液用泵壓入濾室,通過濾布來將固體顆粒和液體顆粒分離。
(5)在60%~85%的水中壓濾出40%~15%的泥餅,且泥餅含水率低于12%。
(1)地面污水處理廠濃縮池污泥經(jīng)壓濾機(jī)處理后,能達(dá)到節(jié)能環(huán)保的目的。結(jié)合壓濾機(jī)與井下水倉(cāng)傳統(tǒng)清挖方式,通過更換壓濾機(jī)液壓油箱、電機(jī)和電磁閥,滿足了井下及地面的使用條件。
(2)原XMY50/800-U型板框式壓濾機(jī)液壓站、電氣控制與支撐油缸架一體式布置,為方便操作,將液壓站、電氣控制部分與支撐架分離。
(3)利用井下退役的軌道施工道岔液壓站,660V/1.5kW電機(jī),Φ14mm高壓油管及手動(dòng)換向閥,QJZ-30/660(380)型礦用隔爆兼本質(zhì)安全型真空磁力起動(dòng)器,XMY50/800-U板框式壓濾機(jī),7.5kW、揚(yáng)程40m、流量20m3污水污物潛水泵,Φ50mm高壓膠管,組成水倉(cāng)清挖裝備。XMY50/800-U板框式壓濾機(jī)安裝在內(nèi)環(huán)與外環(huán)水倉(cāng)三岔口平巷處,其他水倉(cāng)安裝位置基本相同,不再敘述。
(4)使用壓濾機(jī)清挖水倉(cāng)工藝流程:
① 啟動(dòng)液壓站油泵→操縱手動(dòng)換向閥→油缸推動(dòng)板框壓緊→達(dá)到最大值→手動(dòng)換向閥回到零位→停止液壓站油泵;
② 水倉(cāng)淤泥→抽排設(shè)備→壓濾脫水→泥餅→礦車運(yùn)輸,濾液水排至另一水倉(cāng)。
(1)推進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)“機(jī)械化換人,自動(dòng)化減人”科技強(qiáng)安工程。
(2)改造前每天清挖水倉(cāng)需用21人,清挖淤泥為74.88m3;改造后每天需用9人,抽排淤泥480m3。改造后人數(shù)占改造前的42%,工作效率提高了6倍以上。
(3)改造前每天清挖水倉(cāng)需用144輛礦車,改造后每天需用18輛礦車,礦車的使用數(shù)量減少到原來的1/8,節(jié)約礦車綜合費(fèi)用87696元,大大降低了生產(chǎn)成本。
(4)改造前4個(gè)水平水倉(cāng)清挖需用55d,人工工資115500元;改造后4個(gè)水平水倉(cāng)清挖需用34d,人工工資30600元。工期提前21d,節(jié)約人工工資84900元。
(5)板框壓濾機(jī)的結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單,操作容易,穩(wěn)定,脫水清澈,固體回收率高。
(6)提高了礦車?yán)寐?,改善了作業(yè)人員工作環(huán)境,大大減少了提升運(yùn)輸、地面礦車翻卡頻次,避免了對(duì)巷道環(huán)境的污染。
(7)消除了礦車斜巷提升脫鉤或運(yùn)輸中斷繩跑車帶來的安全隱患,降低了安全風(fēng)險(xiǎn)。
板框式壓濾機(jī)通過在井下水倉(cāng)清挖工作,有效完成水倉(cāng)清淤,給企業(yè)帶來了效益,減少礦車運(yùn)輸,降低了生產(chǎn)成本。