高赟躍
(晉城煤業(yè)集團趙莊煤業(yè),山西 晉城 048000)
工作面過空巷基本分為兩大類:第一類是資源整合礦井在布置正規(guī)采面時,需通過前期不正規(guī)采掘、巷式開采形成的空巷,這類空巷大多支護質(zhì)量差或者無支護;第二類是由于礦井產(chǎn)能擴大等原因,工作面加寬加長,原來一部分回采巷道在工作面內(nèi)部形成空巷,這類空巷大多經(jīng)過支護,維護狀態(tài)良好[1-2]。根據(jù)其位置可分為頂板空巷、沿頂空巷、沿底空巷、底板空巷;按照其形態(tài)可分為完整空巷、半冒落空巷、完全冒落空巷;按照與工作面交叉角度可分為平行空巷、斜交空巷、垂直空巷[3-5]。不同類型空巷對工作面回采影響程度不一,治理方法也多有不同。本文以趙莊二號井2305放頂煤工作面過沿頂垂直空巷為例,介紹了過空巷充填工藝。
趙莊二號井西盤區(qū)目前開采3#煤層,煤層平均厚度4.8m,采用放頂煤開采方式,采高2.8m,放煤高度2m。受地質(zhì)構(gòu)造影響,2305短工作面原設(shè)計傾向?qū)挾?06m,走向長度212m,并已經(jīng)掘進了23051巷和23052巷兩條順槽,23051順槽進風(fēng),23052順槽回風(fēng),均沿煤層底板掘進。在后期進一步評估地質(zhì)構(gòu)造危害后,在回采進度142m位置決定加寬工作面,傾向?qū)挾仍黾拥?51m,并新掘進1條順槽23053巷,23051和23052順槽進風(fēng),23053順槽回風(fēng),分為兩個階段回采,導(dǎo)致23052巷在工作面中部形成空巷。如圖1所示。
圖1 工作面巷道位置關(guān)系示意圖
23052空巷毛寬5.3m,毛高3.3m,沿頂掘進,留有底煤,巷道支護強度較高,將來工作面回采至第二階段時,預(yù)計有4~5架揭露空巷。支架在對應(yīng)23052巷區(qū)域形成空頂,并且一直保持到工作面回采結(jié)束,如圖2所示。超前支承壓力作用下,空頂區(qū)域有可能發(fā)生冒頂事故,造成安全隱患。因此計劃針對2305工作面第二階段23052空巷治理問題展開研究。
圖2 過空巷支架不接頂示意圖
目前存在的主要問題是過空巷時4~5架不能接頂,容易誘發(fā)冒頂,必須對空巷進行處理,解決思路有4個:
(1)在空巷位置沿頂回采,使支架接頂,向機頭和機尾逐步過渡臥底;
(2)在回采期間,在支架上方人工打設(shè)木垛接頂;
(3)整巷充填,再造煤壁和頂板;
(4)頂部充填,降低空巷頂板高度,使支架能夠接頂。
分析認為:第(1)種方式會造成工作面形成兩個“凹”形,損失大量的底三角煤;第(2)種方式工人勞動強度大,危險系數(shù)高,木垛可縮變形大,容易產(chǎn)生滑移,不利于頂板維護;第(3)種方式最為安全,但需要消耗大量的充填材料,成本極大;第(4)種方式只需要消耗較少的充填材料,且頂部完全充實,工作面可沿底回采,同時煤體堅硬,煤壁片幫問題影響較小,為最優(yōu)方式。
頂部充填方式關(guān)鍵在于頂部充填材料和充填工藝,應(yīng)滿足廉價、輕質(zhì)、適當強度、充分接頂、快速施工的要求。
煤層平均厚度4.8m,工作面沿底回采,采高2.8m,支架最大支撐高度3.2m,空巷沿頂掘進,空巷頂板需要充填高度1.6m,才可以保證支架與充填體充分接觸。
采用柔膜袋分段充填方式,5m一段:
(1)在距離空巷頂板1.6m位置在兩幫開槽,槽深400mm,然后放入一根5.6m長板梁,板梁間距1m,在板梁上方鋪鋼筋網(wǎng)和木板,形成一個半封閉充填空間。
(2)將制作的柔膜袋吊掛在充填空間內(nèi),并充氣鼓脹。柔膜袋采用風(fēng)筒布制作,尺寸長×寬×高=5.2m×5.5m×1.8m,柔膜袋尺寸相對于充填空間略有富余,以適應(yīng)充填空間不平整。頂部四周加工吊環(huán),便于懸掛,頂部加工2個袖口,一個用于進料/充氣,一個用于排氣。如圖3所示。
圖3 充填柔膜袋示意圖
充填材料采用高水充填材料,分為A型和B型,使用時加水攪拌,水灰比3:1,雙液混合后,約20min失去流動性,2h強度1.25MPa,3d強度2.12MPa,28d強度3.98MPa,材料消耗量 305kg/m3。
在充填最后階段,加入一定的物理發(fā)泡劑,使充填材料具備10%左右膨脹率,能夠充分接頂。
采用ZBYSB200/20-18.5kW液壓注漿泵和JB300型電動攪拌桶。攪拌桶4個,A料兩個,B料兩個,1個桶制漿,1個桶供漿,以實現(xiàn)間歇制漿、連續(xù)供漿。注漿泵主要參數(shù)見表1所示。
(1)每班開始前,先支設(shè)模板,吊掛充填柔膜袋,在板梁下方支設(shè)單體柱,同時清洗設(shè)備管路,備料制漿;
(2)柔膜袋充氣,將充填混合管插入進料/充氣口,開始充填;
(3)時刻關(guān)注充填進度,距頂部剩余200mm時,加入物理發(fā)泡劑,使充填體主動膨脹接頂;
(4)排氣口返漿時,結(jié)束充填,扎緊排氣口,沖洗管路設(shè)備。
表1 ZBYSB200/20-18.5型液壓注漿泵主要參數(shù)
每天半班支設(shè)模板,1班充填,充1個柔膜袋,充填長度5m,體積約62m3,充填時間6小時。工程共耗時18d,總充填體積594m3,消耗充填材料180t,高水材料單價1400元/噸,材料成本25.2萬元。
(1)每日純充填時間6小時,充填體積62m3,充填效率較高;
(2)充填體在充填過程中逐步硬化,流動漿液高度約200mm,有效保證了充填體穩(wěn)定;
(3)充填體頂部膨脹接頂良好;
(4)工作面通過時,支架接頂良好,未發(fā)生空頂、冒頂現(xiàn)象,工作阻力與其他區(qū)域無明顯區(qū)別;
(5)工作面支架后方,充填體快速下沉、折斷,未在后方形成懸頂,工作面安全順利通過。
(1)2305工作面過沿頂垂直空巷存在的主要問題是支架不能接頂,存在冒頂風(fēng)險。采用對空巷頂部充填,使支架能夠充分接頂,提高支架工作阻力,節(jié)約材料消耗量。
(2)設(shè)計了頂部充填方案,采用支設(shè)頂部模板,吊掛充填柔膜袋方式,充填高度1.6m,水灰比3∶1,最終強度3.98MPa。
(3)僅消耗180t充填材料,充填效率高,充填體硬化和膨脹接頂良好,支架通過時充分接頂,工作阻力正常,支架后方頂板正??迓洌葱纬蓱翼?,工作面順利通過。