中國五礦集團五礦邯邢礦業(yè)有限公司 河北邯鄲 056300
提 升機是礦井安全設(shè)備之一,其運行性能不僅直接影響到礦山的生產(chǎn)效率,而且影響到礦山的安全生產(chǎn)。
主井提升系統(tǒng)承擔(dān)著礦石等的運輸工作,其安全和高效運行至關(guān)重要,但是目前國內(nèi)大部分提升控制系統(tǒng)的自動化程度不高,人員較多,人為參與控制較多,對提升機運行的經(jīng)濟性、安全性和穩(wěn)定性影響較大。
五礦邯邢礦業(yè)有限公司北洺河鐵礦主井提升系統(tǒng)為礦石提升井,年提升能力為 180 萬 t。每年工作達8 000 h 以上,是對內(nèi)創(chuàng)造產(chǎn)值,對外展示形象的窗口。通過多年系統(tǒng)優(yōu)化改造,年生產(chǎn)能力可達到 280萬 t 以上。提升機的主要參數(shù)如表 1 所列。
表1 提升機的主要參數(shù)
提升機采用德國西門子 S7-400 和 S7-300 可編程控制器冗余控制,使用軟件和硬件多線制安全回路。
電氣傳動系統(tǒng)采用電樞 12 脈動反并聯(lián),磁場恒定的傳動方案。西門子 6RA70 系列直流調(diào)速裝置為電樞和磁場的調(diào)節(jié)中心,調(diào)節(jié)電樞和磁場。
上位計算機配備的 STEP7、WinCC 軟件實現(xiàn)對S7 的編程、調(diào)試,以及對系統(tǒng)的監(jiān)控等功能。
隨著科技水平的不斷提高,西門子 6RA80 型直流傳動裝置逐步替代 6RA70 型直流傳動裝置。隨著“機械化換人,自動化減人”的不斷推進,降低工作人員勞動強度,控制各環(huán)節(jié),降低耗能,提高生產(chǎn)效率,提高高效安全的運行管理迫在眉睫。近日實現(xiàn)了提升機傳動系統(tǒng)從 6RA70 型直流傳動裝置升級為6RA80 型直流傳動裝置,并完成了提升機的“無人值守”改造。
傳動系統(tǒng)采用西門子 6RA80 型直流傳動裝置12 脈動反并聯(lián)的設(shè)計方式。主控系統(tǒng)采用雙 PLC 控制,分別負(fù)責(zé)提升機工藝控制及軟件安全保護,兩套PLC 系統(tǒng)通過網(wǎng)絡(luò)通信進行數(shù)據(jù)交換,確保提升機安全運行[1]。
PLC 系統(tǒng)采用西門子 S7-31X-2DP 系列產(chǎn)品,該產(chǎn)品具有數(shù)字量、模擬量、高速計數(shù)等數(shù)據(jù)采集及處理功能,具有 MPI、PROFIBUS-DP、以太網(wǎng)等多種網(wǎng)絡(luò)通信功能,系統(tǒng)擴展能力強。
采用以 PLC 自動控制技術(shù)和上位機監(jiān)控軟件WINCC 為核心的礦井提升機監(jiān)控系統(tǒng),以 STEP7 為下位機 PLC 軟件設(shè)計平臺,具有界面監(jiān)視、數(shù)據(jù)存儲查詢、故障數(shù)據(jù)分析和產(chǎn)量統(tǒng)計等功能。
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系統(tǒng)不斷完善,最大限度地減少了中間繼電器、時間繼電器、按鈕和信號燈的使用,控制電路簡潔,維護方便。
增設(shè)溫度檢測系統(tǒng)和煙霧檢測報警系統(tǒng),對包括閘盤溫度、軸承溫度、主電動機溫度和液壓站溫度等進行統(tǒng)一檢測。煙霧檢測報警系統(tǒng)主要對檢測控制柜及卷揚操作室進行監(jiān)測監(jiān)控,并傳入主控系統(tǒng)進行統(tǒng)一控制。
新系統(tǒng)采用了先進、可靠、成熟的網(wǎng)絡(luò)化分布式技術(shù),大大減少了系統(tǒng)接線,提高了系統(tǒng)可靠性,減少了故障率,更易于操作,可大量節(jié)省人員配置,實現(xiàn)機房無人值守[2]。
系統(tǒng)采用位置、速度以及轉(zhuǎn)矩三閉環(huán)自適應(yīng)控制功能,其動、靜態(tài)性能指標(biāo)滿足提升機四象限運行要求,能夠按照預(yù)定的速度圖實現(xiàn)啟動、加速、等速、減速、低速爬行、停車等,且具有平穩(wěn)過渡的 S 曲線防沖擊功能,滿足提升所需過載能力和安全系數(shù),提高提升效率,降低運行費用,大大減少故障時間,提高經(jīng)濟效益。
系統(tǒng)增加了遠(yuǎn)程診斷,采用基于互聯(lián)網(wǎng)的 VPN虛擬專用網(wǎng)絡(luò)通信保證網(wǎng)絡(luò)通信安全,通過 PLC 以太網(wǎng)模板、交換機及 VPN 路由器等硬件及專用軟件系統(tǒng),可通過遠(yuǎn)程診斷系統(tǒng)對現(xiàn)場運行的提升機系統(tǒng)進行在線監(jiān)視和故障診斷,幫助現(xiàn)場工程師快速處理問題,減少故障處理時間,提高工作效率[3]。
主井供電電壓正常為 6 200 V 左右,但變電所供電范圍存在較大的波動,且不平穩(wěn),如果有大型設(shè)備頻繁啟動,會造成電壓波動,對主井提升電控系統(tǒng)造成非常大的影響。電壓波動范圍沒有規(guī)律,需要長時間記錄找到規(guī)律來調(diào)節(jié)設(shè)備,使設(shè)備適應(yīng)電壓波動。
當(dāng)全礦用電負(fù)荷較高時,主井供電電壓會降到6 000 V,用電負(fù)荷較低時,會升至 6 400 V,較大供電范圍對提升機運行的影響是非常大的。尤其在箕斗重載啟動階段,提升機主機供電電壓會降到 742 V,和正常提升機主機電壓 830 V 差 100 V 左右,對提升機及其相關(guān)設(shè)備產(chǎn)生非常大的影響。
為了保證提升機安全穩(wěn)定的運行,主控系統(tǒng)對提升機設(shè)置了許多保護,比如主電動機超溫、過電壓保護、過電流保護和欠壓保護等。當(dāng)主電動機電流和電壓超過或者低于設(shè)定值時,保護措施啟動,提升機停止運行,對提升機起到應(yīng)有的保護作用。
當(dāng)主井供電電壓較低時,提供給提升機主電動機的電壓最低為 742 V,當(dāng)主井提升機重載啟動時,壓降非常大,電壓值超過了直流傳動裝置設(shè)定的最低允許電壓,直流傳動裝置報 F60006 欠電壓故障,造成提升機重載急停,對提升機和鋼絲繩都造成非常大的影響[4]。
通過仔細(xì)觀察和記錄主井高壓進線側(cè)電壓的變化,尤其是大型設(shè)備啟動對電壓的影響,統(tǒng)計電壓值,總結(jié)規(guī)律,通過兩個辦法實現(xiàn)電控系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。
(1)如果長時間供電電壓偏低,調(diào)高主井供電電壓;
(2)調(diào)整西門子 6RA80 型直流傳動裝置系統(tǒng)參數(shù),使其符合主井供電電壓的波動特點。
觀察主井提升機運行時啟動、加速、勻速和減速段電壓的變化情況,觀察不同時間段主井電壓變化情況,分析規(guī)律,確定傳動裝置參數(shù)修改范圍,根據(jù)參數(shù)修改范圍確定供電電壓報警值及報警值設(shè)置公式。最終確定 P078、P086、P351 和 P352 修改值。
新主井提升電控系統(tǒng)在減速停車時,閘盤抱閘聲響較大,首先檢查液壓站油路及油質(zhì),發(fā)現(xiàn)并無異常,然后對閘電流進行分析,采用增加閘盤預(yù)貼值的方法減小抱閘運行距離。
預(yù)貼值 (P087 和 P088)的設(shè)置,需要多次計算并進行試驗。預(yù)貼值設(shè)置太大,會提前抱閘,對閘盤、襯塊和鋼絲繩等都會造成影響;預(yù)貼值設(shè)置過小,抱閘聲響大且無法解除。需要反復(fù)多次試驗修訂預(yù)貼值設(shè)置大小,使閘盤抱閘聲響較大的情況得到解決,減少迅速抱閘對閘頭和閘盤的損傷。
提升系統(tǒng)經(jīng)過改造及優(yōu)化,使系統(tǒng)具備數(shù)字化、自動化、網(wǎng)絡(luò)化和信息化等先進功能,完全符合提升機工藝運行需求。系統(tǒng)控制精度高,操作簡單,維護方便,監(jiān)控、故障自診斷能力強。先進的診斷技術(shù)減輕了維護人員的工作壓力,提高并保證了設(shè)備使用率。不斷地優(yōu)化提升電控系統(tǒng),使提升電控系統(tǒng)和關(guān)聯(lián)設(shè)備的特性更加一致,保證了提升機的安全穩(wěn)定運行。改造后的提升機系統(tǒng)運行效果良好,滿足了現(xiàn)場生產(chǎn)要求,可供同行參考。